齊紅雪,劉大維,代澤軍,李俊杰
(中國(guó)葛洲壩集團(tuán) 易普力股份有限公司,重慶 400023)
西藏自治區(qū)墨竹工卡縣巨龍銅業(yè)采區(qū)屬于高寒高海拔地區(qū),其海拔達(dá)到5000 m以上,常年低溫,氣壓偏低。采區(qū)使用的現(xiàn)場(chǎng)混裝乳化炸藥生產(chǎn)技術(shù)為地面站靜態(tài)制乳+現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥車敏化裝藥[1,2],地面站制乳系統(tǒng)位于海拔4372 m的雪域高原上,生產(chǎn)出的乳化基質(zhì)儲(chǔ)存期短,僅20 d左右,表面易結(jié)殼,導(dǎo)致基質(zhì)儲(chǔ)罐及混裝車清洗頻次高,勞動(dòng)強(qiáng)度大;基質(zhì)配方的水含量低于17%,基質(zhì)儲(chǔ)罐儲(chǔ)存量大于10 t,屬于重大危險(xiǎn)源,安全風(fēng)險(xiǎn)大;混裝乳化炸藥現(xiàn)場(chǎng)敏化質(zhì)量差,無(wú)效大氣泡過(guò)多,炸藥呈“豆腐渣”狀態(tài)。針對(duì)上述應(yīng)用問(wèn)題,通過(guò)詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)調(diào)研,從混裝乳化基質(zhì)水相配方設(shè)計(jì)、油相配方設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)敏化等工藝技術(shù)方面著手進(jìn)行試驗(yàn)優(yōu)化,解決混裝乳化炸藥在高寒高海拔環(huán)境下生產(chǎn)應(yīng)用方面的技術(shù)難題。
當(dāng)前使用的混裝乳化基質(zhì)含水量?jī)H14%,為降低基質(zhì)儲(chǔ)存的安全風(fēng)險(xiǎn),減少采區(qū)重大危險(xiǎn)源數(shù)量,為此試驗(yàn)僅改變水相配方中硝酸銨與水的比例,其他水相組分不變,水、油相配比不變,使得基質(zhì)配方含水量達(dá)到17%。根據(jù)以前的研究結(jié)果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提高基質(zhì)配方含水量(也就是較低的硝酸銨濃度)可以降低水相析晶點(diǎn),有利于基質(zhì)儲(chǔ)存穩(wěn)定性[3]。
試驗(yàn)配方按地面站現(xiàn)執(zhí)行的生產(chǎn)工藝進(jìn)行線上生產(chǎn)試驗(yàn)。進(jìn)行線上生產(chǎn)試驗(yàn)前需進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室小試,通過(guò)實(shí)驗(yàn)室小試判斷基質(zhì)乳化情況,確定水相密度、水相析晶點(diǎn)等工藝參數(shù)。線上主要生產(chǎn)工藝參數(shù)見表1,試驗(yàn)調(diào)整前后基質(zhì)各生產(chǎn)工藝參數(shù)無(wú)明顯變化,基質(zhì)乳化狀態(tài)良好,新生產(chǎn)的乳化基質(zhì)表面均光亮有光澤,狀態(tài)良好。
新生產(chǎn)的試驗(yàn)基質(zhì)和原配方基質(zhì)分別用透明塑料杯取樣,在當(dāng)?shù)馗吆吆0苇h(huán)境條件下自然敞口儲(chǔ)存,跟蹤觀察兩個(gè)基質(zhì)儲(chǔ)存狀態(tài),對(duì)比發(fā)現(xiàn):原配方基質(zhì)儲(chǔ)存20 d后表面出現(xiàn)析晶,25 d后基質(zhì)內(nèi)部出現(xiàn)析晶;試驗(yàn)基質(zhì)儲(chǔ)存35 d后表面出現(xiàn)析晶,40 d后基質(zhì)內(nèi)部出現(xiàn)少量析晶。對(duì)比結(jié)果表明調(diào)整水相配方后基質(zhì)儲(chǔ)存穩(wěn)定性有所提高。
表 1 地面站主要生產(chǎn)工藝參數(shù)
試驗(yàn)基質(zhì)裝入現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥車運(yùn)輸?shù)奖片F(xiàn)場(chǎng),在采區(qū)北露天海拔5340~5240 m、驅(qū)龍礦區(qū)海拔5440~5320 m范圍內(nèi)的多個(gè)平臺(tái)進(jìn)行多次爆破試驗(yàn)。用爆速儀測(cè)炸藥樣品的孔外爆速,爆速3900~4000 m/s與試驗(yàn)調(diào)整前爆速3700~4200 m/s相當(dāng),未有下降。經(jīng)炮堆勘驗(yàn)和挖裝反饋爆破效果良好,無(wú)根底、無(wú)大塊,巖石塊度均勻,見圖1,炸藥性能滿足爆破要求。
圖 1 在北露天5312平臺(tái)爆破效果Fig. 1 Blasting effect on 5312 platform in North Open pit area
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn):混裝乳化炸藥采用化學(xué)敏化,敏化劑為25%濃度的亞硝酸鈉水溶液,敏化速度非???,5 min內(nèi)完成敏化,敏化質(zhì)量很差,炸藥內(nèi)部大氣泡非常多,呈現(xiàn)“豆腐渣”狀態(tài),同時(shí)炸藥密度控制范圍過(guò)大,達(dá)到1.05~1.25 g/cm3,炸藥質(zhì)量控制較差[4-5]。分析認(rèn)為:主要是水相pH太低,敏化反應(yīng)促進(jìn)條件太強(qiáng)[6],導(dǎo)致炸藥內(nèi)大量氣泡提前生成,經(jīng)過(guò)后面設(shè)備輸送、泵送等破壞,導(dǎo)致大氣泡聚集或逃逸,使得炸藥呈現(xiàn)“豆腐渣”狀態(tài)。
為此在試驗(yàn)1的基礎(chǔ)上將水相配方中外加添加劑檸檬酸含量調(diào)低,減弱敏化促進(jìn)條件,使得水相pH變高,水相pH由原來(lái)的3.8~4.0調(diào)整到4.2~4.5,以實(shí)現(xiàn)減弱敏化促進(jìn)條件,降低敏化速度;同時(shí)水相中外加基水相重量0.15%的發(fā)泡促進(jìn)劑E[7],這是一種緩沖劑,可降低高溫基質(zhì)敏化速度和提高低溫基質(zhì)敏化速度,有利于適應(yīng)當(dāng)?shù)囟嘧兊臍夂驐l件。
先進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室小試敏化對(duì)比試驗(yàn),敏化劑添加量均為基質(zhì)質(zhì)量0.3%,外部環(huán)境溫度8℃以下,敏化效果見表2。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)調(diào)整后的炸藥敏化速度明顯放慢,敏化質(zhì)量得到改善,炸藥內(nèi)部大氣泡減少,小氣泡增多。原配方乳化基質(zhì)的最低敏化溫度為60℃,試驗(yàn)基質(zhì)的最低敏化溫度可降低到40℃,這更能滿足現(xiàn)場(chǎng)某些特殊條件,如基質(zhì)長(zhǎng)時(shí)間未用、天氣過(guò)于寒冷等導(dǎo)致基質(zhì)溫度過(guò)低。
表 2 敏化效果對(duì)比
在北露天5340~5310多個(gè)平臺(tái)試用,用密度杯接取輸藥管口炸藥,每5 min測(cè)量一下炸藥密度,發(fā)現(xiàn):炸藥從輸藥管口出來(lái)后才開始快速敏化,炸藥敏化速度明顯放慢,敏化時(shí)間由原來(lái)的5 min控制到10 min,孔口炸藥密度基本保持在1.15~1.20 g/cm3范圍內(nèi),炸藥內(nèi)部大氣泡顯著減少,小氣泡增多,敏化質(zhì)量改善明顯,敏化效果見圖2。用皮尺測(cè)量炮孔內(nèi)炸藥裝藥高度,發(fā)現(xiàn)相同孔徑時(shí)試驗(yàn)炸藥的裝藥高度要高20~30 cm,也就是炸藥線裝藥密度有所下降,這是因?yàn)榕诳變?nèi)炸藥在承壓狀態(tài)下內(nèi)部大氣泡容易被擠壓出炸藥,導(dǎo)致孔內(nèi)炸藥密度增大,體積變小。經(jīng)后期炮堆勘驗(yàn)和挖裝反饋試驗(yàn)炸藥的爆破效果良好,炸藥性能滿足爆破要求。
圖 2 現(xiàn)場(chǎng)敏化效果對(duì)比Fig. 2 Comparison of field sensitization effect
水相配方調(diào)整后混裝乳化基質(zhì)儲(chǔ)存穩(wěn)定性雖有提高,但仍需進(jìn)一步提高基質(zhì)儲(chǔ)存穩(wěn)定性,減少基質(zhì)儲(chǔ)罐及混裝車清洗頻次,為此試驗(yàn)將油相配方中乳化劑EPE-2替換為聚異丁烯丁二酸酐衍生物類高分子乳化劑EPE-3021[8-11]。因?yàn)镋PE-2乳化劑含有一定比例的較短的油溶結(jié)構(gòu),會(huì)使得乳化基質(zhì)油包水結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性相對(duì)較差,使得基質(zhì)較容易出現(xiàn)析晶破乳,對(duì)基質(zhì)儲(chǔ)存穩(wěn)定性不利,再加上高海拔地區(qū)的多變氣候,基質(zhì)的儲(chǔ)存穩(wěn)定性更差。而聚異丁烯丁二酸酐衍生物類高分子乳化劑EPE-3021是中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司自主研發(fā)的科研產(chǎn)品,其所制備的乳化基質(zhì)儲(chǔ)存、抗水、抗顛簸、耐泵送性能優(yōu)異,能完全替代NB2424、EPE-2等高分子乳化劑用于金奧博靜態(tài)乳化工藝,且已在多個(gè)生產(chǎn)線成功使用。
在試驗(yàn)1和2的基礎(chǔ)上進(jìn)行本次試驗(yàn),替換油相配方乳化劑材料,其他油相組分不變,水、油相配比不變,試驗(yàn)配方按地面站現(xiàn)執(zhí)行的生產(chǎn)工藝進(jìn)行線上生產(chǎn)試驗(yàn)。
進(jìn)行線上生產(chǎn)試驗(yàn)前需進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室小試,通過(guò)實(shí)驗(yàn)室小試判斷基質(zhì)乳化情況和敏化速度,確定油相密度等工藝參數(shù),實(shí)驗(yàn)室小試結(jié)果表明乳化劑替換對(duì)基質(zhì)乳化狀態(tài)和敏化速度基本無(wú)影響。實(shí)驗(yàn)室小試無(wú)問(wèn)題后進(jìn)行線上小試試驗(yàn),線上主要生產(chǎn)工藝參數(shù)見表3,線上試驗(yàn)結(jié)果表明:乳化劑替換對(duì)基質(zhì)各主要生產(chǎn)工藝參數(shù)無(wú)明顯影響,基質(zhì)乳化狀態(tài)良好,新生產(chǎn)的乳化基質(zhì)表面光亮有光澤,狀態(tài)良好。
新生產(chǎn)的試驗(yàn)基質(zhì)和原配方基質(zhì)分別用透明塑料杯取樣,在當(dāng)?shù)馗吆吆0苇h(huán)境條件下自然敞口儲(chǔ)存,跟蹤觀察兩個(gè)基質(zhì)儲(chǔ)存狀態(tài)。對(duì)比發(fā)現(xiàn):原配方基質(zhì)儲(chǔ)存40 d后表面出現(xiàn)析晶,45 d后基質(zhì)內(nèi)部出現(xiàn)析晶;試驗(yàn)配方基質(zhì)儲(chǔ)存60 d后表面出現(xiàn)析晶,70 d后基質(zhì)內(nèi)部出現(xiàn)少量析晶。對(duì)比結(jié)果表明調(diào)整油相配方后基質(zhì)儲(chǔ)存穩(wěn)定性進(jìn)一步提高。
表 3 地面站主要生產(chǎn)工藝參數(shù)
試驗(yàn)基質(zhì)在采區(qū)北露天5230~5370范圍內(nèi)的多個(gè)平臺(tái)進(jìn)行試用,用密度杯接取輸藥管口炸藥,每5 min測(cè)量下炸藥密度,發(fā)現(xiàn)敏化時(shí)間8~10 min,孔口炸藥密度基本保持在1.15~1.20 g/cm3范圍內(nèi),敏化質(zhì)量無(wú)明顯差異。用爆速儀測(cè)炸藥樣品的孔外爆速,爆速3700~3900 m/s與試驗(yàn)調(diào)整前數(shù)值相當(dāng)。經(jīng)炮堆勘驗(yàn)和挖裝反饋爆破效果良好,見圖3,炸藥性能滿足爆破要求。
圖 3 在北露天5300平臺(tái)爆破效果Fig. 3 Blasting effect on 5300 platform in North Open pit area
通過(guò)調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)混裝乳化炸藥在高寒高海拔地區(qū)的使用情況,從實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題出發(fā),著手一一解決各項(xiàng)問(wèn)題,同時(shí)不會(huì)對(duì)當(dāng)前混裝乳化炸藥生產(chǎn)工藝、炸藥性能和爆破效果產(chǎn)生不良影響:
(1)通過(guò)水相配方設(shè)計(jì),將基質(zhì)配方含水量提高至17%,減少采區(qū)重大危險(xiǎn)源數(shù)量,提高基質(zhì)本質(zhì)安全度,同時(shí)還可改善基質(zhì)儲(chǔ)存穩(wěn)定性。
(2)通過(guò)調(diào)整敏化促進(jìn)條件,向水相中外加添加劑,改善炸藥敏化效果,便于控制炸藥密度,減少炸藥使用量。
(3)通過(guò)油相配方設(shè)計(jì),使用新型高分子乳化劑材料,進(jìn)一步改善基質(zhì)儲(chǔ)存穩(wěn)定性,減少基質(zhì)儲(chǔ)罐及混裝車清洗頻次。