張麗軍
(陜西北元集團錦源化工有限公司, 陜西 神木 719319)
電石出爐作為高危性操作,爆炸、噴爐等安全事故常有發(fā)生,且常常為群體性傷亡事故,同時,人工電石出爐操作也會給員工帶來巨大危害,包括噪音、粉塵、高溫等危害,為避免以上現(xiàn)象,對自動化出爐技術(shù)開展研究,提高生產(chǎn)效率,保障工作人員的生命安全,減少勞動強度等非常重要[1]。陜西北元集團錦源化工作為陜北地區(qū)最大的電石生產(chǎn)企業(yè),截止到2019 年,企業(yè)已完成1 號~6 號電石爐出爐自動化改造,實現(xiàn)了用機器人代替人工出爐,節(jié)約了人力成本,提升了電石生產(chǎn)的效率、安全性與自動化水平。但是,電石出爐機器人在應(yīng)用過程中存在的問題也不容忽視,下面就電石出爐機器人出爐技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,應(yīng)用過程中存在的不足及優(yōu)化措施進行一定分析[2]。
出爐機器人由三部分組成,一是核心驅(qū)動,二是主體外形,三是控制系統(tǒng)。這些可以使得出爐機器人擁有操作能力和行走能力,還配有核心控制,可以進行遠程操作。出爐機器人具有很多的優(yōu)點,比如耐高溫,要持續(xù)操作等。這可以有效降低人的壓力,保障工作人員的安全,還能減少人為失誤而造成影響,極大的提高生產(chǎn)效率。出爐機器人可以全流程參與電石出爐步驟,不僅可以增加工作的自動化水平,還能改善人工工作環(huán)境,更加人性化。此外,機器人通過計算機控制,操作管理也更為精細。這不僅可以降低生產(chǎn)成本和人工成本,還可以提升工作效率和生產(chǎn)效率,對企業(yè)的發(fā)展有很大的提升,可以增加經(jīng)濟效益,使企業(yè)具有更高的競爭力,從而促進行業(yè)的持續(xù)發(fā)展[3]。
在遇到電石噴料時,出爐機器人前端底面的花紋鋼板會出現(xiàn)變形的問題,進而導(dǎo)致機器人死機情況,甚至致使電機或者氣源管等設(shè)備的燒壞情況,若是噴料情況比較嚴重,則即使是機器人后退至最大位置,也會因大量高溫性電石的噴出而導(dǎo)致機器人電機等設(shè)備的燒壞、部件的變形損壞等。
針對以上問題,電石生產(chǎn)企業(yè)可以對大車底座前端花紋鋼板進行去除,應(yīng)用高鋁磚進行填充,在電石生產(chǎn)出現(xiàn)噴料時,高鋁磚即使遇到高溫的電石也不會產(chǎn)生變形,保障了大車回撤的時間,而針對嚴重的噴料情況,企業(yè)則可以在機器人伺服電機前加防護性鎧甲(10 mm 厚鋼板),對于嚴重電石噴料對電機等設(shè)備部件帶來的損壞具有良好的保護作用。
出爐機器人電纜線布置于坦克鏈大軌道中,一般大車常處于前后運行的狀態(tài),進而導(dǎo)致電纜線出現(xiàn)折斷的問題。針對該問題,一方面,可以用軟質(zhì)的電纜線替代硬質(zhì)電纜線,同時給電纜線加裝防護套,避免其長期性高溫應(yīng)用而出現(xiàn)短路現(xiàn)象;另一方面,還可以應(yīng)用外掛軌道及滑線電纜的方式進行該問題的解決,延長電纜線應(yīng)用實踐,保障設(shè)備正常運行。
利用壓縮空氣管道壓力脈沖式將電石渣噴出完成堵眼作業(yè),一次噴吹氣量較大,造成管道壓力波動大不穩(wěn)定,尤其是爐眼難封時,不能及時封眼會造成漫道事故。
加裝小型貯氣罐保證封眼氣源和壓力穩(wěn)定,有效解決封眼時脈沖閥運行造成的氣壓波動而不能及時封眼。改造后氣源氣壓穩(wěn)定,脈沖閥位置改到儲氣罐上,處于鋼架保護區(qū)內(nèi),相對溫度低,電石不易噴濺到,脈沖閥和氣管壽命大為延長。
針對因封眼炮筒無防護而傷人的問題,企業(yè)可以在封眼炮筒前進行防護鋼板的加裝,防止因失誤操作動作而導(dǎo)致電石渣的噴出出現(xiàn)人員傷害等安全事故。
受到機柜所處環(huán)境溫度較高、空調(diào)制冷效果不甚理想等因素的影響,出爐機器人相關(guān)電氣元件散熱性差,尤其是在夏季會常常出現(xiàn)跳車的問題。
針對該問題,企業(yè)可以將空調(diào)外機銅管加長引至廠房外面,同時將現(xiàn)場機柜間外磚墻厚度由300 mm厚增加至600 mm,采用2 層隔熱材料,這樣雙管齊下,有效隔熱后空調(diào)能正常運行,電氣元件長期可靠運行,徹底解決了機器人主機跳車問題。
活動擋屏位于固定擋屏的外側(cè),懸掛在上軌道的位置,在其底部并沒有固定的設(shè)施,在出現(xiàn)電石爐噴料的狀況下,會出現(xiàn)大量的電石由活動擋屏的下部頂出,進而流向到自動化出爐機器人上面,進行對機器人造成損壞。
針對以上引發(fā)自動化出爐機器人損壞的問題,錦源化工在一開始的時候給活動擋屏進行了掛鏈、電機牽引的加裝,而且將活動擋屏的安裝至固定擋屏的內(nèi)側(cè),在出現(xiàn)電石爐噴料的情況時,活動擋屏?xí)杆俳德鋵娏线M行堵?lián)?。但是因電石溫度過高會對掛鏈產(chǎn)生損壞,出現(xiàn)燒斷掛鏈的問題,導(dǎo)致活動擋屏難以動作。為解決這樣的問題,企業(yè)在活動擋屏的下部設(shè)置了卡鉤方式,以恢復(fù)活動擋屏原來的位置,卡鉤和擋屏間留有適當(dāng)空隙,噴電石時活動擋屏后移卡鉤起作用,雖有少量電石會流到固定擋屏和活動擋屏之間,但很快冷卻就能封堵住大量電石的繼續(xù)外流至機器人軌道現(xiàn)象,使用效果良好。
針對電石自動化出爐機器人在應(yīng)用過程中存在的不足,錦源化工通過以上改進措施獲得了較好的效果,在一定程度上推進了出爐機器人行業(yè)的發(fā)展。
電石機器人在使用時,一定要按照嚴格的安全防范規(guī)定來執(zhí)行。下面從兩方面進行分析,首先,應(yīng)該在高爐上進行一些改動,對泥炮以及開鐵口機進行改良。相較于煉鐵高爐,電石爐進行開口堵口時,兩者存在很大不同,鐵水和電石液由于出爐工藝并不相同,因此在壓力、粘性、溫度等方面都有所差異,但兩者的操作過程十分類同。因此在生產(chǎn)時,需要根據(jù)電石液的特質(zhì),選用有針對性的生產(chǎn)工藝,要特別注意在粘度和溫度等方面的影響。因此對高爐進行相應(yīng)的改良,或者是改進操作的流程和規(guī)定,都可以改善電石爐生產(chǎn)過程,不僅提高生產(chǎn)效率,也可以實現(xiàn)遠離爐口來進行出爐操作。在針對需求大的生產(chǎn)工程時,則需要改進技術(shù)或是要對整個操作流程進行重新規(guī)劃和管理,通過對操作過程的管理,普遍提高出爐水平,這樣就可以達到減少能源消耗,降低成本的目標(biāo),從而實現(xiàn)安全生產(chǎn)。其次是根據(jù)電石機器人的使用規(guī)范,對相關(guān)工藝進行完善。對使用電石機器人的實際反饋進行分析,從而進行改進,完善裝備和工藝。通過對參數(shù)進行總結(jié),其實分析和反饋,從而找出可以解決問題的方法。不斷改進電石機器人,才能更好地促進電石行業(yè)自動化,促進行業(yè)整體發(fā)展[4]。
根據(jù)上述內(nèi)容,近年來我國在電石行業(yè)迅速發(fā)展,不斷投入人力和財力,研發(fā)各種先進的技術(shù)。自動化出爐技術(shù)的應(yīng)用,對于電石行業(yè)的未來發(fā)展有著積極的意義。新技術(shù)的研發(fā)和投入使用,獲得了優(yōu)異的成果。有效解決了人工勞力所帶來的一些不足和潛在危險,提升了整個行業(yè)的生產(chǎn)效率,對于電石出爐工作有著積極的影響。自動化出爐技術(shù)對于電石領(lǐng)域未來的發(fā)展是一次極大的應(yīng)用突破,未來發(fā)展前景十分廣泛,在應(yīng)用中還可以得到進一步的完善和改進,有利于整個電石行業(yè)的未來發(fā)展,促進國家經(jīng)濟進一步增長,對人民未來的生活可以起到積極的影響。自動化出爐技術(shù)擁有廣闊的應(yīng)用前景,在電石爐的應(yīng)用中有著重要的作用。