張昀,李永軍,白紅升,楊光,郭忠平
(1.長慶工程設(shè)計有限公司,陜西西安 710020;2.中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西西安 710021)
甲烷是天然氣的主要成分,在溫室氣體影響方面,短期增溫效應(yīng)是二氧化碳的80 多倍(長期增溫效應(yīng)是34 倍),占全球短期效應(yīng)溫室氣體排放總量的25%(長期效應(yīng)溫室氣體總量的8%)。根據(jù)世行公布的2018 年放空天然氣燃燒量達1 262×108m3。我國年度放空量達18×108m3,相當于消耗了100×104t 規(guī)模的油田年度產(chǎn)量。
我國不斷加大天然氣化工等企業(yè)VOCs 排放治理,塔里木油田已建成10 座天然氣回收站,2020 年回收放空天然氣6.2×108m3,已累計回收28×108m3,相當于節(jié)約標準煤372.4×104t,減少二氧化碳排放量616×104t。長慶油田榆林氣區(qū)生產(chǎn)井3 000 余口,其中低產(chǎn)低效、措施井占75%以上,冬季生產(chǎn)中集氣管線極易發(fā)生凍堵。單井降壓放空平均約1 200 立方米/次,在不包含應(yīng)急處置放空量條件下,冬季放空量可達(40~48)×104m3/d,年浪費資源約8 000×104m3,占該區(qū)域產(chǎn)量的1.3%,相當于8×104t 石油、13×104t 煤炭[1]。
減少天然氣異常放空是推進碳達峰、碳中和,降低大氣污染的緊迫任務(wù)。長慶油田開展伴生氣綜合利用專項整治,解決了部分油田伴生氣無效放空問題,伴生氣回收率達到55%,后期將達到80%以上。但氣井管線冬季頻繁凍堵導(dǎo)致的降壓放空作業(yè),缺乏回收技術(shù)措施。
天然氣生產(chǎn)過程中,在一定溫度、壓力條件下,集輸管道內(nèi)天然氣和液態(tài)水容易形成水合物,從而嚴重影響管道正常運行。為保障管道流動性,一般采取降壓法、機械法、化學(xué)法進行解堵。降壓是將管道中的壓力降低到水合物生成壓力以下,采取管道一端降壓或兩端降壓。水合物堵塞形成之初,雖然會阻礙液體的流動,但孔隙度高、滲透性好,能夠傳遞氣體壓力,此時進行降壓作業(yè),能夠較好避免水合物塞堵塞管道。
目前,氣田南部溝壑遍布、地形破碎,管線沿途高低起伏落差大,平均生產(chǎn)壓力在5.65 MPa 左右,運行溫度在5~15 ℃。管段的溫度和壓力分布規(guī)律與地形平坦地區(qū)顯著不同[2],增加了水合物形成的復(fù)雜性。
氣井一般采取星型布管方式(圖1),受產(chǎn)量減少、地形起伏、井口溫度降低等因素影響,氣體攜帶的水分在管線發(fā)生冷凝產(chǎn)生液體,當氣流速度不能滿足攜液要求時,液體則在管道低洼處積聚,冬季極易快速形成水合物,阻塞管道運行。
圖1 天然氣生產(chǎn)集氣示意圖
集氣站接入集氣干線、單井管線較多,監(jiān)控人員缺乏管道積液預(yù)判技術(shù)。大多情況在管線被堵、上游壓力觸發(fā)告警提示才能發(fā)現(xiàn),受水合物聚合效應(yīng)及故障處理路途耽誤影響,給處理帶來巨大工作量,且達不到流動性效果要求。
生產(chǎn)運行中為掌握氣井生產(chǎn)動態(tài),需要采用兩相分離器不定期進行氣相、液相測量,對生產(chǎn)流程(圖2)進行倒換。冬季為防止管線堵塞,平均每天開展2~5 口氣井檢測。在目前用工量減少的條件下,作業(yè)過程閥門切換數(shù)量多、頻次高,給員工帶來繁重的工作量。
圖2 單井進站管線基本流程圖
結(jié)合問題判斷需求和生產(chǎn)工藝流程,需要對采氣管線上下游壓力、壓差變化進行快速分析、線上快速指導(dǎo),同時提升工藝流程切換以及放空氣回收的自動化水平。
管線積液或產(chǎn)生水合物時,上游壓力一般呈增大趨勢,因此井口壓力成為辨識問題的關(guān)鍵。由于井口氣含有沙帶液,直接引用該測量值進行分析,產(chǎn)生的錯誤信息多、不能有效指導(dǎo)作業(yè)。需要對檢測的數(shù)據(jù)進行真實化、中心化處理。
通過調(diào)大儀表阻尼系數(shù),利用井口RTU 多次采樣、加權(quán)平均進行數(shù)據(jù)處理,提高了數(shù)據(jù)可用性。結(jié)合人工技術(shù)分析經(jīng)驗,利用集氣站PLC 控制系統(tǒng)開發(fā)數(shù)據(jù)變化趨勢分析與時間間隔、壓力閾值等參數(shù)優(yōu)化算法(表1),達到了不同氣井分析參數(shù)智能調(diào)整,故障識別有效率達到95%。
表1 管道異常判斷條件
單井計量流程切換需按照順序開關(guān)四道閥門,工藝簡單、操作強度大。結(jié)合工藝(圖2)將所有手動閥門改為可控制閥門,成本相對較高。為此,設(shè)計了氣動流程切換裝置(圖3)。
圖3 天然氣流程切換裝置
該裝置在氣動缸驅(qū)動下,由閥桿帶動閥體上下活動,從而實現(xiàn)流道調(diào)整,且每個流程只需要1 臺,安裝于上下手閥之間,達到了切換功能和工藝完整性要求。
由于降壓處理過程中,氣體攜帶液體較多,傳統(tǒng)壓縮機難以滿足帶液氣體增壓的工況需求。結(jié)合工況,設(shè)計了液壓驅(qū)動的單缸雙向壓縮裝置(圖4),在氣體前置濾液條件下,缸體可在少量攜液條件下運行。
圖4 天然氣增壓氣缸
根據(jù)人工降壓放空平均2 h 計算,最低壓力可達到0.2 MPa。采氣管線平均6 km、管徑60 mm、壓力5.6 MPa,對壓縮機排量進行計算:
式中:V-放空管段容積,m3;S-增壓裝置排量,m3/h。
最后優(yōu)選了30 m3/h 排量壓縮機進行試驗。
在計量分離器出口管道上設(shè)置旁路管線,并連接入增壓裝置(圖5)。
圖5 流程優(yōu)化示意
通過監(jiān)控系統(tǒng)組態(tài)自動或手動控制模式,當PLC系統(tǒng)判斷形成水合物時,監(jiān)控界面發(fā)出告警提示,通過PLC 控制切換裝置將需要放空的管線切換至計量分離器,關(guān)閉分離器出口、打開壓縮機流程、啟動壓縮機,將放空氣體增壓至生產(chǎn)管道,實現(xiàn)了仿真人工放空作業(yè)和氣體回收目標[3-4]。
通過數(shù)字分析、自動控制和工藝改造,實現(xiàn)管線積液、水合物智能識別,降壓解堵自動控制,工作效率和效果得到改善,放空氣回收也取得顯著經(jīng)濟效益。
試驗站于2021 年12 月3 日正式投運,運行29 d后作業(yè)116 井次,回收天然氣約27.26×104m3、分離液體75.4 m3,達到了預(yù)期目標。
現(xiàn)場改造成本120 萬元,按照管線5 個月可產(chǎn)生水合物進行計算,可回收天然氣約150×104m3、減少約280 t 二氧化碳排放,并可當年收回投資。在全面推進碳目標、加強綠色能源開發(fā)利用的時代背景下,具有較好的推廣價值。
運行以來雖然解決了水合物堵管問題,但受增壓排氣量影響,管道中的氣流速度難以有效提升,還需要結(jié)合提高氣體攜液能力的問題,持續(xù)攻關(guān)低能耗、高效率的技術(shù)。