朱 彪
(廣東水電二局股份有限公司,廣州 511300)
修山水電站位于桃江縣境內(nèi)資水干流的下游,是資水干流倒數(shù)第二級,樞紐以發(fā)電為主,壩址以上控制流域面27000km2。電站為河床式廠房,安裝5臺13MW燈泡貫流式水輪發(fā)電機組。水電站調(diào)速器的生產(chǎn)廠家為武漢長江控制設(shè)備研究所。其主要由電氣控制部分、調(diào)速器油泵和壓油槽裝置等部分組成。1#—5#機組調(diào)速器壓力油槽在正常情況下,壓力罐上部充滿約2/3壓縮空氣,下部充滿約1/3透平油。壓油槽罐側(cè)壁上裝有多個機械壓力開關(guān),用來控制2臺調(diào)速器油泵工作,維持壓油槽的正常工作壓力。機械壓力開關(guān)結(jié)構(gòu)是彈簧式,在日常運行中易出現(xiàn)整定壓力值漂移現(xiàn)象,經(jīng)常需要維護人員現(xiàn)地調(diào)整校驗。本文主要是通過研究并解決機械壓力開關(guān)定值漂移的問題,根據(jù)設(shè)計要求精準(zhǔn)控制調(diào)速器油泵的啟停,保證調(diào)速器系統(tǒng)可靠運行。
上述調(diào)速器主配直徑為150 mm,正常工作壓力為6.3 MPa。在正常情況下,壓油槽上面是壓縮空氣,下部是透平油。壓縮空氣的排放可通過補氣裝置手動進行,使油氣比例正常。壓油槽壁上裝有多個壓力開關(guān),用來控制2臺調(diào)速器油泵的工作。當(dāng)調(diào)速器系統(tǒng)需要供油使壓力下降到額定壓力的下限值時,第一個壓力開關(guān)動作發(fā)出信號,啟動工作油泵向壓力油罐供油。當(dāng)油壓上升到正常壓力的上限值時,第二個壓力開關(guān)動作又發(fā)出信號,停止油泵工作。如果調(diào)速器系統(tǒng)耗油過大,1臺油泵工作時油壓仍繼續(xù)下降到備用泵啟動值時,第三個壓力開關(guān)動作發(fā)出信號,啟動備用油泵,使之立即向壓力油罐供油。直至壓力升到正常壓力上限時,第四個壓力開關(guān)發(fā)出信號,停止油泵運行。假如壓力繼續(xù)下降時,第五個開關(guān)就會發(fā)出低油壓報警信號,待降至最低許可運行壓力下限時,第六個開關(guān)發(fā)出信號給機組控制系統(tǒng),立即進行低油壓事故緊急停機。
調(diào)速器壓油槽運行設(shè)計值為:啟主用油泵5.6 MPa,啟備用油泵5.4 MPa,停油泵6.3 MPa,壓力高報警6.7 MPa,事故低油壓5.0 MPa。但在實際運行中,中控室值班電腦不能實時監(jiān)控到調(diào)速器壓油槽實時壓力和壓油槽油位,如果調(diào)速器啟泵機械壓力開關(guān)出現(xiàn)過大的漂移(定值下降),油泵不能正常啟動打壓,壓油槽正常壓力將下降到5.6 Mpa以下,甚至下降到事故低油壓壓力值5.0 MPa,會導(dǎo)致事故低油壓引起機組緊急事故停機。如果壓力開關(guān)出現(xiàn)過大的漂移(定值上升),會導(dǎo)致調(diào)速器油泵軟啟動器因頻繁啟動過熱燒壞,同時調(diào)速器油泵功率較大,在日積月累的運行過程中,會大量消耗廠用電,上述情況已嚴(yán)重影響到發(fā)電機組的安全運行與經(jīng)濟效益。因此,需從調(diào)速器油泵控制方式入手,從根本上消除造成壓油槽壓力不穩(wěn)定的隱患,確保發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行,為公司創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。
根據(jù)設(shè)備運行時出現(xiàn)的隱患,參考其他同類型電站調(diào)速器油泵運行的情況,從設(shè)備的實際出發(fā)決定采用以下改造方案。
選取壓力控制變送器控制調(diào)速器油泵的啟停,該壓力變送器量程0~10 MPa,是集測量、顯示、控制和變送于一體,具有防躍變、失電閉鎖防誤動功能。采用帶隔離膜充油芯片壓力傳感器,具有高精度測量及低漂等特性,適用于油介質(zhì),壓力表具有5組控制接點,同時具有4~20 mA模擬量輸出方式。經(jīng)過對調(diào)速器油泵控制原理圖紙的認(rèn)真分析和PLC(可編程邏輯控制器)控制程序的詳細(xì)掌握,制定出相應(yīng)的方案,可實現(xiàn)對調(diào)速器油泵的精準(zhǔn)控制,本次機組調(diào)速器油泵控制方式研究與應(yīng)用要達到以下要求。
(1)要求代替設(shè)備在壓油槽壓力長期來回變化的情況下,設(shè)定的啟停泵壓力值不能出現(xiàn)漂移的情況,能夠真實地反映出壓油槽實際壓力。
(2)控制設(shè)備改造完后,不能影響調(diào)速器油泵的正常運行,在達到啟停泵壓力時應(yīng)迅速進行可靠動作。
(3)將調(diào)速器壓油槽的實時壓力及壓油槽油位接入上位機,供值班人員監(jiān)盤,讓其了解設(shè)備運行狀況,減少監(jiān)控盲區(qū),能夠進一步提高設(shè)備的自動化程度。
3.2.1 安裝壓力變送器,調(diào)整參數(shù),現(xiàn)地對信號線,接入壓力控制變送器
(1)正確選型。壓油槽正常運行壓力6.3 MPa,選擇0~10 MPa的壓力表。
(2)校驗壓力表。在標(biāo)準(zhǔn)的校驗壓力臺上校驗,由0 MPa依次上升至10 MPa,壓力表測量值與標(biāo)準(zhǔn)表誤差不超過0.01 MPa。設(shè)置壓力表參數(shù),將5個控制接點的定值設(shè)置好,分別是啟主用油泵5.6 MPa,啟備用油泵5.4 MPa,停油泵6.3 MPa,壓力高報警6.7 MPa,事故低油壓5.0 MPa。在壓力臺上調(diào)整壓力,到達整定值壓力時應(yīng)進行可靠動作,與標(biāo)準(zhǔn)表壓力誤差應(yīng)不超過0.01 MPa。
(3)在機組停機狀態(tài)下,安裝壓力變送器。在壓油槽壁上安裝好壓力變送器,前面安裝截止閥,便于檢修,安裝壓力表接頭時應(yīng)無滲油現(xiàn)象。
(4)拆除機械壓力表上的信號控制線,重新校對好,依次接入壓力變送控制器,并套上號碼管進行標(biāo)記。
(5)試運行。將調(diào)速器壓油槽泄壓,觀察在不同壓力值動作接點是否可靠輸出。
(6)試驗正常,投入正常運行。
3.2.2 將壓力變送器上監(jiān)測的實時壓力送至現(xiàn)地PLC控制單元,再送至上位機監(jiān)控電腦,供值班人員監(jiān)控
(1)將壓力變送器上的4~20 mA信號,布線至調(diào)速器壓油槽PLC,如圖1所示,信號線可靠接地,防止信號干擾。
圖1 調(diào)速器壓油槽PLC
(2)調(diào)整壓力變送器內(nèi)的變送參數(shù),修改調(diào)速器壓油槽PLC內(nèi)模擬量程與壓力變送器一致。
(3)將調(diào)速器壓油槽PLC內(nèi)模擬量程序進行修改,讀取壓力變送器內(nèi)實時壓力值。
(4)將調(diào)速器壓油槽PLC與相應(yīng)機組PLC用RS485通信協(xié)議進行通信,機組PLC單元讀取壓油槽實時壓力。圖2為調(diào)速器壓油槽PLC通信配置。
圖2 調(diào)速器壓油槽PLC通信配置
(5)機組PLC再將采集數(shù)據(jù)上送至上位機監(jiān)控電腦,實時監(jiān)控各機組壓油槽壓力。圖3為調(diào)速器壓油槽PLC壓力采集程序。
圖3 調(diào)速器壓油槽PLC壓力采集程序
(6)選擇量程為1 m的液位變送器加裝在磁翻板液位計處,引信號線接入機組PLC模擬量模塊,配置好相應(yīng)量程。經(jīng)過歸一化處理,送至上位機顯示實時液位。
(7)現(xiàn)地壓油槽泄壓,模擬壓力和液位變化。上位機顯示壓力與現(xiàn)地壓力變送器顯示壓力實時進行比較,上位機顯示液位與現(xiàn)地液位,實時變化準(zhǔn)確則投入運行。
(1)在通過調(diào)速器油泵控制方式研究后,機組檢修期間將5臺機組調(diào)速器壓油槽電子控制壓力表拆下,拿到標(biāo)準(zhǔn)檢驗臺進行校驗對比分析。檢查發(fā)現(xiàn)5臺機組的電子控制壓力表測量準(zhǔn)確,各節(jié)點均能進行可靠動作,模擬各個壓力值都能準(zhǔn)確顯示。進行壓油槽上泄壓試驗,控制啟主泵,啟備用泵,停泵,壓力高報警,壓力低停機接點均能進行可靠動作。圖4為1#發(fā)電機組壓油槽實時壓力(6.27 MPa)。
圖4 1#發(fā)電機組壓油槽實時壓力
(2)在上位機計算機監(jiān)控系統(tǒng)中,觀察上位監(jiān)控畫面中實時顯示的每臺機組壓油槽的壓力及油位。在檢修當(dāng)中,壓油槽現(xiàn)地泄壓、壓油和油位均會下降,現(xiàn)地動作人員與上位機值班人員聯(lián)系,比較現(xiàn)地報油位及油壓與上位機顯示的數(shù)值,均沒有較大誤差,而且變化非常及時,無延時的情況。圖5為上位機1#—5#機組壓油槽油位油壓監(jiān)控畫面。
圖5 上位機1#—5#機組壓油槽油位油壓監(jiān)控畫面
本次研究應(yīng)用后,壓油槽相關(guān)定值沒有出現(xiàn)漂移的現(xiàn)象,減少了調(diào)速器油泵及軟啟動器啟動次數(shù),提高了發(fā)電機組運行的可靠性,節(jié)約了人力資源,同時也降低了修山水電站廠用電率。修山水電站調(diào)速器油泵的單臺功率為55 kW,壓油槽建壓時間約為2 min,活動前調(diào)速器油泵每天啟動次數(shù)為60次,活動后調(diào)速器油泵每天啟動次數(shù)為40次,即每天可減少20次,按修山水電站現(xiàn)階段出售電價0.32元/kWh計算,每年可節(jié)省費用4 283元。當(dāng)1#—5#機組改造完成后,每年將給電站節(jié)省4 283元×5=21 415元的投入成本。此次調(diào)速器油泵控制方式研究與應(yīng)用保證了發(fā)電機組的安全可靠運行,經(jīng)濟價值非??陀^。
針對調(diào)速器壓油槽機械是控制開關(guān)定值漂移導(dǎo)致壓油槽壓力不穩(wěn)定的問題,通過用電子式控制壓力表替代機械式壓力開關(guān),將壓油槽油位、壓力表接入上位機,提高設(shè)備自動化水平,為其他電廠類似技術(shù)改造提供了寶貴的經(jīng)驗,同樣樹立了創(chuàng)新管理模式和創(chuàng)新管理理念的信心,為進一步做好水電站運營管理提供強大的動力支持。
此次方案不僅解決了發(fā)電機組嚴(yán)重的安全隱患,為公司創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益,同時也提高了廣大生產(chǎn)員工的創(chuàng)新思維,對實現(xiàn)公司打造一流運維團隊具有積極作用。