楊明也,盛 偉
(沈陽(yáng)工程學(xué)院a.能源與動(dòng)力學(xué)院;b.發(fā)展規(guī)劃處,遼寧 沈陽(yáng) 110136)
為響應(yīng)節(jié)能減排的號(hào)召,完成能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),現(xiàn)采用光熱發(fā)電與傳統(tǒng)煤電互補(bǔ)的方式對(duì)某N330-16.7/538/538型機(jī)組進(jìn)行熱力改造,將光熱蒸汽通入機(jī)組的除氧器部分,通過(guò)改變光熱流量,影響動(dòng)力裝置部分的性能,以此達(dá)到節(jié)省煤炭資源的目的[1]。
在傳統(tǒng)的330 MW 熱力系統(tǒng)中,中壓缸排汽主要通入除氧器部分,對(duì)低壓加熱器組的給水進(jìn)行加熱。原機(jī)組的除氧器為DFST-1036·150/175型,水箱的工作溫度為175 ℃,進(jìn)行光煤互補(bǔ)技術(shù)改造后,給水泵的出水溫度提升至180 ℃~185 ℃,實(shí)現(xiàn)了在高壓加熱器組對(duì)系統(tǒng)給水整體加熱的同時(shí),減少了相應(yīng)的抽汽損失[2]。
由于各級(jí)加熱器對(duì)給水的吸熱量的差異[3],并且考慮到在光熱互補(bǔ)系統(tǒng)不同流量下變工況工作時(shí)的狀態(tài),造成對(duì)各級(jí)高壓加熱器的疏水冷凝段的影響,選取除氧器做互補(bǔ)改造對(duì)主給水流量平衡的影響要小于選取對(duì)高壓加熱器的影響。
計(jì)算鍋爐燃煤?值:
計(jì)算VWO工況鍋爐蒸汽生產(chǎn)率G:
對(duì)改造之前的機(jī)組進(jìn)行?方法計(jì)算分析,鍋爐、汽輪機(jī)、抽汽管路、高低壓加熱器組與除氧器的?損失計(jì)算如下:
計(jì)算?損占比:
通過(guò)計(jì)算可知:整個(gè)蒸汽動(dòng)力部分的目的?效率為20.79%,機(jī)組可用能的利用效率需要提升。
為了在減少汽輪機(jī)?損失的同時(shí)增加汽輪機(jī)的做功能力,達(dá)到節(jié)能減排的目的,現(xiàn)在采用光煤互補(bǔ)技術(shù)對(duì)機(jī)組除氧器部分與光熱蒸汽發(fā)生裝置部分進(jìn)行互補(bǔ)改造,并對(duì)互補(bǔ)改造方案進(jìn)行分析。
在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上,對(duì)除氧器增設(shè)光熱管路與光熱蒸汽疏水管路,采用節(jié)流方式通入光熱蒸汽(383 ℃、10.9 MPa),與汽輪機(jī)中的排抽汽共同對(duì)除氧器進(jìn)行混合加熱[4]。
在計(jì)算VWO 工況時(shí),考慮到中排抽汽允許取值的范圍,光熱蒸汽流量占比分別選取為主蒸汽流量的0.01、0.015、0.02、0.025,通過(guò)不同光熱蒸汽流量分析系統(tǒng)性能的變化,改造后的系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 改造之后的系統(tǒng)流程
改造后,蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生的光熱蒸汽溫度為383 ℃,壓力為10.9 MPa(esolar=1 244.951 kJ/kg)。對(duì)于改造除氧器部分,高壓加熱器組的抽汽系數(shù)不受影響,只列出4#中排抽汽之后的部分。在VWO工況下,N300-16.7/538/538型亞臨界機(jī)組的各級(jí)加熱器的抽汽參數(shù)以及?值如表1所示。環(huán)境溫度為20 ℃(h=84.013 kJ·kg-1,s=0.296 5 kJ·kg-1·K-1)。
將光熱流量通入除氧器后,根據(jù)相對(duì)量法求出各級(jí)加熱器的抽汽系數(shù)。經(jīng)計(jì)算,高壓加熱器的抽汽系數(shù)α1、α2和α3分別為0.063 9、0.085 5和0.054 4,3#高壓加熱器的疏水系數(shù)αd3為0.226,1#與2#軸封加熱器的抽汽系數(shù)αsg1與αsg2分別為0.013 與0.001 4,汽動(dòng)給水泵的抽汽系數(shù)αpu為0.038。
除氧器的進(jìn)水系數(shù)αc4為
抽汽系數(shù)αj為
在通入不同主蒸汽流量占比的光熱流量后,汽輪機(jī)的中排抽汽系數(shù)(α4)、除氧器的進(jìn)水系數(shù)(αc4)、低壓加熱器組的抽汽系數(shù)(α5、α6、α7、α8)、凝汽器的抽汽系數(shù)(αc)、汽輪機(jī)做功(Wt)與汽輪機(jī)內(nèi)部的?損(It)都發(fā)生了變化。改造前后的參數(shù)對(duì)比結(jié)果如表2所示。
表2 改造前后不同光熱流量對(duì)系統(tǒng)參數(shù)的影響
改造之前,除氧器的進(jìn)水量主要來(lái)自于低壓加熱器組的給水。在通入不同份額的光熱流量后,主蒸汽的流量占比由0.745 增加至0.781 9,除氧器的進(jìn)水流量增加了37.82 t/h,未超出除氧器給水箱設(shè)計(jì)規(guī)程的允許范圍。經(jīng)MATLAB 軟件擬合后,其曲線增長(zhǎng)趨勢(shì)呈線性分布,如圖2所示。
圖2 MATLAB曲線擬合結(jié)果
由表1 數(shù)據(jù)可知:改造之前汽輪機(jī)做功Wt為6 181.63 kJ,汽機(jī)內(nèi)部?損失It為2 556.43 kJ。在增加光熱流量后,汽輪機(jī)的做功與?損也是隨之增加的,且增加的幅度不同。在平衡除氧器進(jìn)水系數(shù)時(shí),通過(guò)改造增設(shè)的光熱輸水管路來(lái)減少除氧器中增加的給水,可以得到改造后優(yōu)化的汽輪機(jī)做功與?損失。當(dāng)光熱流量占比為0.025 時(shí),通過(guò)對(duì)改造方案的計(jì)算可知,汽輪機(jī)做功提升了2.99%,內(nèi)部?損失相應(yīng)提高了2.26%,汽輪機(jī)做功的提升高于?損失的提升,如表3所示。
表3 數(shù)據(jù)分析 %
表3(續(xù))
在改造之前,鍋爐標(biāo)準(zhǔn)煤耗量為88.37 t/h。根據(jù)光熱流量,補(bǔ)充除氧器減少的抽汽,控制主蒸汽流量相應(yīng)減少,除氧器進(jìn)水系數(shù)αc4穩(wěn)定在工況狀態(tài),將減少汽輪機(jī)的熱耗量,進(jìn)而減少鍋爐煤耗,達(dá)到節(jié)能減排并提高系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的目的。
由于選取不同的光熱流量對(duì)主蒸汽流量占比αsolar不同,選值在中排抽汽與除氧器給水箱允許范圍內(nèi)確定,對(duì)汽輪機(jī)做功Wt、中壓缸抽汽系數(shù)α4、低壓加熱器組的抽汽系數(shù)、損失占燃料?百分?jǐn)?shù)δItu及整個(gè)蒸汽動(dòng)力裝置的目的?效率會(huì)有影響。在確定合適的光熱流量占比后,便于確定互補(bǔ)的光熱系統(tǒng)的功率以及導(dǎo)熱油-熔鹽系統(tǒng)。
通過(guò)光煤互補(bǔ)技術(shù)對(duì)330 MW 機(jī)組除氧器與光熱系統(tǒng)進(jìn)行互補(bǔ)改造。在VWO 工況下,在中排抽汽允許的范圍內(nèi),通過(guò)改變光熱流量對(duì)主蒸汽流量的占比來(lái)控制除氧器的進(jìn)水流量,從而減少鍋爐煤耗量[5],根據(jù)改造方案計(jì)算的光熱流量與蒸汽參數(shù)可適用于互補(bǔ)的光熱系統(tǒng),該方案提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到了節(jié)能減排的目的。