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      一種水電機(jī)組水導(dǎo)瓦溫高處理方法

      2022-12-02 07:08:10劉元峰何鴻翔吳一凡
      水電與新能源 2022年9期
      關(guān)鍵詞:瓦溫水導(dǎo)主軸

      劉元峰,何鴻翔,吳一凡

      (1.廣東能源集團(tuán)新豐江發(fā)電公司檢修部,廣東河源 517099;2.華中科技大學(xué)土木與水利工程學(xué)院,湖北武漢 430074)

      水導(dǎo)軸承系統(tǒng)是水輪發(fā)電機(jī)組的重要部分,而水導(dǎo)瓦溫對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要[1-3]。廣東省能源集團(tuán)流溪河發(fā)電公司安裝有4臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組,日常運(yùn)行過程中機(jī)組經(jīng)常發(fā)生水導(dǎo)瓦溫高問題。為了徹底解決此類問題,保證電廠機(jī)組安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行,創(chuàng)造出更高經(jīng)濟(jì)效益,亟需提出簡單高效的解決方案[4-5]。

      因此,本文通過分析處理,最終成功地解決了水導(dǎo)瓦溫高的問題。

      1 設(shè)備概況

      廣東省能源集團(tuán)流溪河發(fā)電公司安裝有4臺(tái)裝機(jī)容量為12 MW的水輪發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)型號(hào)為TS-260/135-12,水輪機(jī)型號(hào)為HLA553-LJ-140,額定轉(zhuǎn)速為500 r/min,設(shè)計(jì)水頭為97.5 m。水導(dǎo)軸承采用筒式鎢金瓦結(jié)構(gòu),水導(dǎo)軸承油循環(huán)方式為冷油由旋轉(zhuǎn)油盆從瓦面斜油溝上升,帶走水導(dǎo)瓦熱量,進(jìn)入水導(dǎo)冷油器冷卻后,溢流至水導(dǎo)旋轉(zhuǎn)油盆。

      2 存在的問題

      該公司4臺(tái)機(jī)組經(jīng)常發(fā)生水導(dǎo)高瓦溫問題,導(dǎo)致檢修頻繁,水導(dǎo)高瓦溫導(dǎo)致的檢修如表1所示,嚴(yán)重浪費(fèi)人力和物力,影響到水電機(jī)組的等效可用系數(shù)和穩(wěn)定運(yùn)行。

      表1 流溪河發(fā)電公司4臺(tái)機(jī)組近10年水導(dǎo)瓦溫高處理統(tǒng)計(jì)

      2017年以前,當(dāng)發(fā)生水導(dǎo)瓦溫高時(shí),處理思路主要如下:

      1)懷疑盤車擺度會(huì)變大,每次搶修均進(jìn)行機(jī)組重新盤車,將水導(dǎo)擺度處理至合格范圍內(nèi);

      2)將筒式水導(dǎo)瓦通過在把合面加描圖紙的方法,增大水導(dǎo)瓦總間隙;

      3)將上、下導(dǎo)瓦間隙適當(dāng)放小,以減輕水導(dǎo)瓦的負(fù)擔(dān);

      4)水導(dǎo)瓦瓦面修刮,以增大接觸面,減小局部發(fā)熱的可能性;

      5)提高水導(dǎo)軸承油循環(huán)速度,增加冷卻水壓力,提高冷卻效果;

      6)進(jìn)行機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn),使下機(jī)架水平振動(dòng)值小于上機(jī)架水平振動(dòng)值,以減小水導(dǎo)徑向力。

      但經(jīng)過上述的處理思路,通過檢修或搶修都未能徹底解決水導(dǎo)瓦溫度高的問題。

      3 分析與處理

      通過詳細(xì)調(diào)查和分析發(fā)現(xiàn)流溪河4臺(tái)機(jī)組在2000年左右增容改造以前水導(dǎo)軸承的油循環(huán)形式為畢托管式(如圖1所示),之后才是現(xiàn)在的油循環(huán)方式。通過專家的可行性研究,發(fā)現(xiàn)畢托管式油循環(huán)方式優(yōu)于當(dāng)前的油循環(huán)方式。

      2016-11-16日,采用熱成像儀分別對(duì)水導(dǎo)軸承附近各處溫度進(jìn)行了測量,測量結(jié)果如表2所示。根據(jù)表2的測量溫度,發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)冷油器冷卻效果不佳,應(yīng)改變油循環(huán)方式,改造水導(dǎo)軸承為畢托管式循環(huán)方式。

      表2 水導(dǎo)軸承附近各處溫度℃

      2017年上半年分別于3月17日、3月24日和4月19日進(jìn)行了3號(hào)機(jī)組B修、2號(hào)機(jī)組C修和4號(hào)機(jī)組B修。3臺(tái)機(jī)組檢修后三導(dǎo)瓦溫記錄如表3所示。

      表3 3臺(tái)機(jī)組修后的水導(dǎo)瓦溫℃

      首先進(jìn)行3號(hào)機(jī)組B級(jí)檢修,檢修后開機(jī)時(shí)由于擔(dān)心水導(dǎo)瓦溫較低,主軸密封只安裝了三層盤根(正??蓧哼M(jìn)四層盤根),漏水較大,試運(yùn)行正常后,進(jìn)行了主軸密封漏水大處理,只是將壓緊螺絲收緊了一些,漏水仍然很大,但頂蓋排水壓力不大,所以沒有再加第四層盤根。然后進(jìn)行2號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修,因?yàn)樗畬?dǎo)軸承與主軸密封沒動(dòng),上、下導(dǎo)瓦間隙只做局部調(diào)整,檢修前后,三導(dǎo)瓦溫相差不大,水導(dǎo)瓦溫在合理范圍內(nèi)。

      最后進(jìn)行4號(hào)機(jī)組B級(jí)檢修,汲取了3號(hào)機(jī)組B修時(shí)主軸密封漏水較大的教訓(xùn),主軸密封安裝了四層盤根,開機(jī)空轉(zhuǎn)1小時(shí)后水導(dǎo)瓦溫達(dá)到55℃,進(jìn)行停機(jī)處理。將上、下導(dǎo)瓦總間隙分別調(diào)小0.02 mm,然后再開機(jī)空轉(zhuǎn),3 h水導(dǎo)瓦溫度基本穩(wěn)定在56℃,最后在滿負(fù)荷運(yùn)行3 h左右,水導(dǎo)瓦溫度接近60℃,而且有微小上升的勢頭。

      受到3號(hào)機(jī)組B修后開機(jī)水導(dǎo)瓦溫較低和用熱成像儀測出卡環(huán)下方軸段溫度較高的啟發(fā),水導(dǎo)瓦溫高的原因主要有兩個(gè):

      1)水導(dǎo)軸承油循環(huán)冷卻系統(tǒng)冷卻不夠充分;

      2)主軸密封漏水較小,主軸密封在運(yùn)行過程中摩擦產(chǎn)生的熱量,使旋轉(zhuǎn)油盆下部主軸發(fā)熱,產(chǎn)生的熱量加劇了水導(dǎo)軸承的熱量匯聚。

      為了解決旋轉(zhuǎn)油盆上冷油溫度較高問題,一方面可以利用水導(dǎo)軸承冷油器冷卻熱油,另一方面可以利用外部冷卻的方式。本方法通過從水輪機(jī)層接一條膠管,對(duì)著旋轉(zhuǎn)油盆底部沖水,噴水裝置安裝示意圖如圖2所示,10 min后,水導(dǎo)瓦溫從60.5℃下降至54℃,降溫效果比較明顯。因此,在停機(jī)狀態(tài)下,對(duì)其他3臺(tái)機(jī)組安裝噴水裝置,采用固定管路方式對(duì)旋轉(zhuǎn)油盆底部進(jìn)行外部噴水降溫,當(dāng)水導(dǎo)瓦溫達(dá)到56℃時(shí)投入此噴水裝置。自從加裝該噴水裝置后,解決了長期困擾業(yè)主和檢修方的水導(dǎo)瓦溫高難題。

      因此,本文提出的解決水導(dǎo)瓦溫高設(shè)備缺陷問題的方法是:

      1)適當(dāng)增加主軸密封漏水量,減少主軸密封運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量;

      2)改變冷卻系統(tǒng)的循環(huán)形式,上油管將熱油直接引入上油盆,經(jīng)冷卻后的冷油由瓦面自重流入旋轉(zhuǎn)油盆,提高油量循環(huán)效率,從而提高對(duì)水導(dǎo)瓦面的冷卻效果;

      3)加裝外部冷卻裝置,對(duì)水導(dǎo)瓦進(jìn)行物理降溫。

      4 結(jié) 語

      水導(dǎo)瓦溫高是長期困擾水電機(jī)組檢修方的一項(xiàng)難題。本文采用的解決思路是:適當(dāng)增加主軸密封漏水量,減少主軸密封運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量;以及采用畢托管式油循環(huán)方式,提高循環(huán)油量,增加對(duì)瓦面的冷卻效果;此外,通過加裝外部冷卻裝置,對(duì)水導(dǎo)瓦進(jìn)行物理降溫。用這種方法成功地解決了流溪河水電站高轉(zhuǎn)速立式水輪發(fā)電機(jī)組水導(dǎo)瓦溫高的設(shè)備缺陷問題。

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