李百鵬 何 昱 王胡鈞 原永泰 馬 杰
(中煤西安設(shè)計工程有限責任公司)
內(nèi)蒙古某煤化工項目建設(shè)規(guī)模為聚乙烯30萬t/a、聚丙烯30萬t/a、其他產(chǎn)品7.33萬t/a,其配套建設(shè)熱電站規(guī)模為2×25 MW汽輪發(fā)電機組+3×300 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,主要為生產(chǎn)工藝提供蒸汽,以熱定電。
循環(huán)流化床鍋爐顆粒物、SO2、NOx排放量大,環(huán)保設(shè)施已無法滿足環(huán)保要求[1-3],因此需要進行改造,提高燃燒效率,并達到超低排放標準,即煙塵≤10 mg/m3、SO2≤35 mg/m3、NOx≤50 mg/m3。
燃燒器排放的NOx中90%以上是NO,因此,研究NOx的生成機理及抑制方法主要是針對NO的。NOx生成的途徑有三種:熱力型NOx、快速型NOx和燃料型NOx[4-6]。
燃料型NOx是燃料中氮化合物在燃燒過程中分解氧化而成的,與火焰附近氧濃度密切相關(guān),占總生成量的80%以上。燃料型NOx在燃燒過程中是很難減少的,只能通過燃料脫氮才能有效減排??焖傩蚇Ox是空氣中的氮燃燒時生成的,在正常爐溫下,生成量微不足道。
熱力型NOx是由空氣中的N2和O2在高溫下通過反應(yīng)(1)和(2)生成的,生成量主要取決于溫度、停留時間及過剩氧量。
N2+ O2=2NO
(1)
2NO +O2=2NO2
(2)
在燃燒過程中,熱力型NOx可以通過控制燃燒過程來減少。主要通過降低爐膛溫度、減少供氧量、形成局部欠氧、縮短停留時間等措施,達到減少NOx生成量的目的。這也是各種低NOx燃燒器設(shè)計的基本理念。
循環(huán)流化床鍋爐因其具有煤種適應(yīng)性廣、燃燒效率高、爐內(nèi)脫硫脫氮等優(yōu)勢被廣泛應(yīng)用;但由于煤質(zhì)變化波動較大、尿素用量大、爐膛溫度場的均勻性及可控性差等原因,導致其燃燒效率降低,經(jīng)濟性不高,煙氣排放不達標等。
目前該鍋爐運行床溫較低,僅為840~870 ℃,故低氮技術(shù)改造不考慮降低床溫,僅從分級燃燒、均勻燃燒等方面進行低氮改造。
(1)改造二次風系統(tǒng)
由于密相區(qū)下部物料的強阻擋效應(yīng)以及爐內(nèi)貼壁灰流影響,原有二次風無法穿透物料;二次風射流引入角度不合理,造成二次風噴口形狀不規(guī)整,產(chǎn)生噴口局部渦流,進一步降低二次風射流剛性,縮小爐內(nèi)欠氧燃燒區(qū)域和還原性氣氛區(qū)域,且風口局部富氧燃燒,增加了NOx生成量。因此新增鍋爐頂部二次風,改造原二次風角度,并增加二次風導流平臺,形成新的二次風分級多級燃燒系統(tǒng)。
新增二次風位于鍋爐爐膛中部,在原二次風上部,與原二次風在高度方向拉開一定距離,形成爐膛內(nèi)高梯度分層供風分層燃燒,促進O2均勻分布,增大爐內(nèi)欠氧燃燒區(qū)域和還原性氣氛區(qū)域,減小風口局部富氧燃燒,從根本上降低爐內(nèi)NOx生成量。
調(diào)整原二次風口及廢堿液噴槍噴口的角度,以增加原二次風的穿透性,增大原二次風系統(tǒng)的調(diào)節(jié)裕度,與新增二次風形成新的二次風分級多級燃燒系統(tǒng),改變爐內(nèi)燃燒的中心位置,保證補充稀相區(qū)燃盡風的需要,使新二次風系統(tǒng)可根據(jù)床料、溫度更加合理地加以運行優(yōu)化調(diào)整。
對原二次風口和新增二次風口進行導流臺改造,其開合角度應(yīng)能完全覆蓋二次風風口,盡可能減小對貼壁灰流向下的流動性影響。
(2)調(diào)整爐內(nèi)溫差
在高負荷條件下,鍋爐整體床溫偏高,爐內(nèi)前后墻溫差超過50 ℃,且床體中部有部分區(qū)域溫度超過1 200 ℃,局部高溫導致NOx生成量快速增加。
通過新增水冷壁管鰭片焊接,前后墻水冷壁管各焊接約150道鰭片,調(diào)整溫度不均現(xiàn)狀,同時鰭片還可減輕前后墻水冷壁管的沖刷磨損,有效改善受熱面橫向沖刷磨損,降低NOx生成量。
此外,將布風板風帽改造為新型鐘罩式,新增前墻送風管道,進一步改善一次風送風均勻性,優(yōu)化床溫均勻性,同時避免原風帽中部漏渣、飛灰含碳量高等問題。
(3)新增煙氣再循環(huán)
爐內(nèi)料層氧量偏離對NOx生成產(chǎn)生負面影響。為防止結(jié)焦采取較大的一次風率和二次風大角度向下傾斜也會導致NOx生成量增加。
通過新增煙氣循環(huán)管道,將含氧量5%的煙氣引至一次風風機入口,使料層欠氧燃燒,形成還原性氣氛,在保證風量不變的同時降低一次風含氧量,可大幅度降低NOx生成量。
(4)改造返料著床
目前鍋爐返料口傾角為35°,使得返料偏后墻,形成床料局部堆積和局部低溫,不利于返料和煤均勻混合,床料燃燒不均勻,更不利于脫硝。
將返料口傾角調(diào)整為30°,使返料更加趨向于床料中心位置,避免返料堆積,實現(xiàn)返料和燃料充分混合接觸,提高床溫的均勻性,可減少爐內(nèi)NOx的初始產(chǎn)生量。
(5)改造分離器
旋風分離器的分離效率會影響傳熱效率、床溫均勻性、燃燒效率和脫硫效率,而分離器的入口速度對分離器效率起決定性影響。適當提高入口速度,使進入分離器固體顆粒的離心力增大,更容易將顆粒與煙氣剝離,提高分離器效率。低負荷運行時,較高的入口煙速能增加主循環(huán)回路物料量,增強主循環(huán)回路換熱,降低下部床溫(床溫平均可降低10 ℃),使爐膛煙溫更均勻。
通過增大入口煙道壁面耐磨耐火材料厚度的方式,縮小入口煙道流通截面,提高旋風分離器入口煙氣速度。分離器靶區(qū)耐火材料更換為更耐磨的SiC材料,可提高分離器可靠性。
在三個負荷段對污染物排放進行測試,主要測試該化工廠1號鍋爐在低氮改造前后的煙氣NOx原始排放。三段的負荷分別為162、210和280 t/h。NOx原始排放測點在半干法脫硫塔出口煙道處。測試結(jié)果見表1。
表1 三個負荷段NOx原始排放測試結(jié)果
通過NOx原始排放測量結(jié)果可知:負荷162 t/h情況下,低氮改造后鍋爐煙氣NOx原始排放濃度最高為92.1 mg/m3(含氧量6%),相比于低氮改造前NOx原始排放濃度最高值149 mg/m3下降了約38.2%;負荷210 t/h情況下,低氮改造后鍋爐煙氣NOx原始排放濃度最高為122.2 mg/m3(含氧量6%),相比于低氮改造前NOx原始排放濃度最高值204.2 mg/m3下降了約40.2%;負荷280 t/h情況下,低氮改造后鍋爐煙氣NOx原始排放濃度最高為146.3 mg/m3(含氧量6%),相比于低氮改造前NOx原始排放濃度最高值220.4 mg/m3下降了約33.6%。
三種負荷狀況下,循環(huán)流化床鍋爐改造前后NOx原始排放濃度下降了33.6%~40.2%,表明低氮燃燒技術(shù)改造取得了較好的效果。
文章基于低氮燃燒技術(shù)對循環(huán)流化床鍋爐進行改造,并測試鍋爐在低氮改造前后的煙氣NOx原始排放濃度,得到了以下結(jié)論:
(1)鍋爐改造前后在162、210、280 t/h三個負荷段的煙氣NOx原始排放濃度分別下降了38.2%、40.2%、33.6%;
(2)通過改造二次風系統(tǒng)、調(diào)整爐內(nèi)溫差、新增煙氣再循環(huán)以及改造返料著床等對鍋爐進行技術(shù)升級,使其NOx原始排放達標,取得了較好的減排效果,并且降低了投資。