張興勝 遲臣煥 何志軍
(1.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院本鋼技術(shù)中心,2.遼寧科技大學(xué)材料與冶金學(xué)院)
隨著煉鐵技術(shù)的快速發(fā)展,高爐大型化已成為當(dāng)前主流方向,大型高爐具有噸鐵投資低、能耗低、勞動(dòng)生產(chǎn)率高和環(huán)保效益高等優(yōu)點(diǎn)[1-5]。爐缸運(yùn)行狀態(tài)已經(jīng)成為發(fā)揮大型高爐高效、低耗優(yōu)勢(shì)的限制性環(huán)節(jié),影響大型高爐爐缸長(zhǎng)壽的因素很多,除設(shè)計(jì)、耐材質(zhì)量和砌筑質(zhì)量外,高爐生產(chǎn)過程中的原燃料條件、爐缸冷卻制度及操作制度等對(duì)爐缸長(zhǎng)壽的影響亦不容忽視[6-10]。
國(guó)內(nèi)某高爐爐容在4 000 m3以上,爐缸采用日本NDK超微孔大塊炭磚+陶瓷杯設(shè)計(jì)。二代爐役于2018年5月4日點(diǎn)火開爐,爐缸(標(biāo)高7.79 m,插入深度250 mm)炭磚溫度在115 ℃左右,隨著產(chǎn)量增加,炭磚溫度升高,基本在250 ℃上下波動(dòng)。從2020年6月末開始,1號(hào)鐵口下方,爐缸(標(biāo)高7.79 m,插入深度250 mm)炭磚溫度從250 ℃開始上升,2020年10月20日年修前最高溫度達(dá)到403 ℃,到2021年10月3日最高溫度升至560 ℃。3號(hào)鐵口下方,爐缸(標(biāo)高7.79 m,插入深度250 mm)炭磚溫度2020年6月升至270 ℃,年修送風(fēng)后溫度恢復(fù)穩(wěn)定,長(zhǎng)期在120 ℃上下波動(dòng)??紤]安全生產(chǎn),通過停氧、限產(chǎn)、堵風(fēng)口和配加釩鈦礦等一系列措施,爐缸溫度處于可控范圍,控強(qiáng)度生產(chǎn)4個(gè)月,于2021年10月11日安全停爐并進(jìn)行破損調(diào)查,本代爐役僅維持3年5個(gè)月。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)爐身中下部至爐腰銅冷卻壁鑲磚出現(xiàn)不同程度破損,隨著高度降低,鑲磚破損程度趨于嚴(yán)重。分析原因:一方面是高爐生產(chǎn)正常磨損,包括爐料摩擦、氣流沖刷等因素;另一方面是停爐過程打水急冷,鑲磚產(chǎn)生較大的局部應(yīng)力,導(dǎo)致鑲磚斷裂,全爐冷卻壁無嚴(yán)重破損。
6段銅冷卻板位于爐腹下部,停爐后發(fā)現(xiàn)冷卻板間耐火磚保持較好,僅與風(fēng)口組合磚接觸處略有侵蝕。目標(biāo)高爐共38個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口區(qū)域位于5段冷卻壁處,風(fēng)口區(qū)基本完好。
目標(biāo)高爐共有4個(gè)鐵口,鐵口孔道位于13層炭磚位置。破損調(diào)查發(fā)現(xiàn)該區(qū)域炭磚侵蝕程度一般,鐵口炭磚與爐缸炭磚鑲嵌處發(fā)生局部侵蝕,部分磚縫處出現(xiàn)滲鐵片,其他非鐵口區(qū)域炭磚保持完好。
6~9層炭磚位置為爐缸炭磚侵蝕最嚴(yán)重的區(qū)域(即“象腳區(qū)”)。炭磚侵蝕嚴(yán)重區(qū)域主要集中在12~17號(hào)風(fēng)口夾角區(qū)域以及32~34號(hào)風(fēng)口夾角區(qū)域,與日常監(jiān)控高溫區(qū)域完全吻合,侵蝕部位呈半弧狀,是渣鐵沖刷侵蝕后呈現(xiàn)的自然狀態(tài)。最薄點(diǎn)為7層炭磚15號(hào)風(fēng)口處,炭磚殘厚僅為605 mm(設(shè)計(jì)厚度為1 605 mm),與爐缸異常高溫點(diǎn)對(duì)應(yīng),嚴(yán)重威脅到高爐安全生產(chǎn),該區(qū)域的侵蝕直接影響了高爐壽命。
18~23號(hào)風(fēng)口下方8~9層炭磚出現(xiàn)破損。由于清料過程中對(duì)該部位炭磚破壞嚴(yán)重,無法準(zhǔn)確量化侵蝕深度,但由于受到渣鐵侵蝕炭磚自身結(jié)構(gòu)變得疏松,在清料過程中受到相同外力作用下,相比其他部位,該部位炭磚更易脫落。
破損調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)共取樣50余份,主要圍繞爐缸炭磚、陶瓷杯周向表面位置進(jìn)行取樣,對(duì)具有代表性試樣進(jìn)行成分化驗(yàn)分析及討論,礦渣試樣和滲鐵片成分如表1和表2所示。
表1 礦渣試樣成分 %
表2 滲鐵片成分 %
由礦渣樣成分可知,Zn主要富集在11~15層區(qū)域,即爐缸上部到風(fēng)口區(qū)域。根據(jù)滲鐵片成分可知,Zn在爐缸上部區(qū)域磚縫中的滲鐵片中出現(xiàn),下部滲鐵片中Zn含量較少,同樣證明了Zn的富集區(qū)域主要在爐缸中上部。礦渣樣整體K含量較高,且富集區(qū)域?yàn)檎麄€(gè)爐缸,需引起注意。Ti富集區(qū)為爐缸9層以下位置,爐缸上部取樣Ti含量較少,判斷在采用鈦礦護(hù)爐操作時(shí),對(duì)爐缸中下部有一定保護(hù)作用。
3.2.1 風(fēng)口及鼓風(fēng)參數(shù)分布特性
為保護(hù)鐵口附近爐缸,減弱高溫渣鐵的沖刷作用,目標(biāo)高爐開爐初期采取縮小鐵口對(duì)應(yīng)風(fēng)口直徑措施,風(fēng)口直徑分布如圖1所示。通過流體軟件建模計(jì)算且模型驗(yàn)證合格后,得到該風(fēng)口直徑分布條件下鼓風(fēng)參數(shù)特性分布,模型中熱風(fēng)體積流率為7 000 m3/min,熱風(fēng)溫度為1 200 ℃,鼓風(fēng)壓力為0.405 MPa。
圖1 風(fēng)口直徑分布
實(shí)際風(fēng)口直徑條件下各風(fēng)口風(fēng)速、熱風(fēng)體積流率、鼓風(fēng)動(dòng)能分布如圖2所示。
圖2 風(fēng)速、熱風(fēng)體積流率、鼓風(fēng)動(dòng)能分布
平均風(fēng)速為271.81 m/s,由于6號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、26號(hào)及33號(hào)風(fēng)口直徑最小為110 mm,風(fēng)速較大,分別達(dá)到283.73、286.06、285.61、285.63、285.75及283.85 m/s,整體風(fēng)速分布與風(fēng)口直徑分布呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)。
平均熱風(fēng)體積流率為184.07 m3/min,整體熱風(fēng)體積流率分布與風(fēng)口直徑分布呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,6號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、26號(hào)及33號(hào)風(fēng)口熱風(fēng)體積流率同比其他風(fēng)口較小,分別為160.81、162.21、161.84、161.70、162.01及160.91 m3/min,而大直徑(130 mm)風(fēng)口熱風(fēng)體積流率均達(dá)到200 m3/min以上。
平均鼓風(fēng)動(dòng)能為14 897.19 kg·m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能分布與風(fēng)口直徑分布呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,6號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、26號(hào)及33號(hào)風(fēng)口鼓風(fēng)動(dòng)能同比其他風(fēng)口較小,分別為13 187.62、13 521.88、13 448.40、13 439.15、13 476.04及13 207.21 kg·m/s,而大直徑風(fēng)口鼓風(fēng)動(dòng)能均達(dá)到15 000 kg·m/s以上。
綜上所述,根據(jù)風(fēng)口及鼓風(fēng)參數(shù)分布特性分析,由于采用局部(對(duì)應(yīng)鐵口位置)縮小風(fēng)口直徑措施,使得鼓風(fēng)參數(shù)的均勻性變差,即相應(yīng)風(fēng)口熱風(fēng)體積流率減小,鼓風(fēng)動(dòng)能減弱,風(fēng)口回旋區(qū)長(zhǎng)度縮短,爐缸死焦堆相應(yīng)位置變大,爐缸內(nèi)部爐墻與死焦堆間鐵水通道變窄,渣鐵流速增大,導(dǎo)致爐缸相應(yīng)位置承受渣鐵沖刷強(qiáng)度增加,壽命縮短。此外,縮小風(fēng)口直徑是為了降低對(duì)應(yīng)風(fēng)口的熱風(fēng)體積流率及鼓風(fēng)動(dòng)能,縮小回旋區(qū)體積,減少高溫渣鐵產(chǎn)生量,減弱對(duì)爐缸相應(yīng)位置沖刷,如何平衡上述矛盾需在生產(chǎn)實(shí)踐中進(jìn)一步探索。
3.2.2 鐵量、鐵次及鐵口深度分布特性
對(duì)目標(biāo)高爐上代爐役鐵量、鐵次及鐵口深度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),由于爐缸溫度從2020年6月末開始升高,因此目標(biāo)高爐上代爐役定為從2018年5月到2020年6月。
上代爐役累計(jì)總鐵量為7 688 551.49 t,單個(gè)鐵口平均鐵量1 922 137.87 t,1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)和4號(hào)鐵口鐵量由開爐到2018年年末累計(jì)分別為603 242.3、572 293.18、625 860.92和548 222.58 t,到2019年年末累計(jì)分別為1 520 470.2、1 497 757.89、1 539 819.82和1 398 454.28t,到2020年6月累計(jì)分別為1 943 267.8、1 956 588.79、1 976 292.82和1 812 402.08 t,四號(hào)鐵口鐵量低于平均鐵量109 735.79 t。
上代爐役總鐵次為8 044次,單個(gè)鐵口平均鐵次2 011次,1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)和4號(hào)鐵口鐵次由開爐到2018年年末累計(jì)分別為623、612、632和611次,累計(jì)到2019年年末分別為1 568、1 585、1 552和1 540次,累計(jì)到2020年6月分別為2 005、2 041、2 024和1 974次,四號(hào)鐵口鐵次低于平均鐵次37次。
上代爐役各鐵口深度均呈現(xiàn)先深后淺的趨勢(shì),通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),2號(hào)、4號(hào)鐵口深度低于3 m的次數(shù)多于1號(hào)、3號(hào)鐵口的,其中1號(hào)鐵口深度低于3 m為26次,2號(hào)鐵口為39次,3號(hào)鐵口為25次,4號(hào)鐵口為45次。鐵口深度分布特性與上述鐵量分布特性契合明顯,鐵口深度較淺,對(duì)應(yīng)鐵口出鐵量較低。
為進(jìn)一步明晰目標(biāo)高爐上代爐役各鐵口深度分布特性,對(duì)各鐵口鐵次深度進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及概率分布分析,如圖3所示。
圖3 鐵口深度概率分布
開爐初期(開爐前三個(gè)月),4個(gè)鐵口深度主要分布在3.4~3.6 m之間;鐵口深度在3.8 m以上概率范圍,4號(hào)鐵口概率分布最低,為4.878%,1號(hào)鐵口概率分布最高,為14%;在3.0 m以下概率范圍,3號(hào)、4號(hào)鐵口概率分布較高,1號(hào)、2號(hào)鐵口概率分布較低。
在整個(gè)爐役范圍統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),4個(gè)鐵口深度主要分布在3~3.5 m之間,且4號(hào)鐵口深度在此范圍概率分布最低;鐵口深度在3.8 m以上概率范圍,4個(gè)鐵口深度概率分布基本相似;在3.0 m以下概率范圍,4號(hào)鐵口概率分布較高,為2.28%。
綜上所述,通過鐵量、鐵次及鐵口深度分布特性統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),目標(biāo)高爐爐缸工作特性出現(xiàn)不均勻分布,主要特點(diǎn)為4號(hào)鐵口鐵量少、鐵次少、淺鐵口次數(shù)較多,因此該區(qū)域大量渣鐵由4號(hào)鐵口兩側(cè)的1號(hào)、3號(hào)鐵口分擔(dān),導(dǎo)致1號(hào)、3號(hào)鐵口附近爐缸承受渣鐵沖刷強(qiáng)度增加。在假設(shè)爐缸磚襯質(zhì)量及砌筑質(zhì)量相同條件下,1號(hào)、3號(hào)鐵口附近爐缸更易發(fā)生侵蝕,1號(hào)、3號(hào)鐵口附近爐缸都發(fā)生溫度升高情況,且1號(hào)、3號(hào)鐵口附近爐缸7、8層炭磚均發(fā)生侵蝕,分析結(jié)果與實(shí)際情況相符。
目標(biāo)高爐設(shè)計(jì)使用壽命15年,而本代高爐因爐缸局部發(fā)熱僅生產(chǎn)3年5個(gè)月,提前進(jìn)入大修,屬于典型的爐缸異常侵蝕案例。爐缸侵蝕位置集中在爐缸6~9層炭磚,屬于爐缸象腳區(qū)域。異常侵蝕嚴(yán)重部位為1號(hào)鐵口對(duì)應(yīng)爐缸7~8層炭磚位置,此處設(shè)計(jì)炭磚厚度為1 605 mm,殘厚僅為605 mm,是導(dǎo)致高爐大修的主要因素。此外,3號(hào)鐵口對(duì)應(yīng)爐缸7~9層炭磚均呈現(xiàn)一定程度侵蝕,其他部位爐缸完整。根據(jù)破損調(diào)查、取樣分析及生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析得到以下結(jié)論:
(1)雖有K、Na、Zn元素富集,但未發(fā)現(xiàn)上述元素直接導(dǎo)致爐缸異常侵蝕的證據(jù);
(2)由于采用局部(對(duì)應(yīng)鐵口位置)縮小風(fēng)口直徑措施,使得鼓風(fēng)參數(shù)均勻性變差,導(dǎo)致爐缸死焦堆周向形狀均勻性變差,鐵水通道局部變窄,環(huán)流增強(qiáng),是爐缸異常侵蝕的原因之一;
(3)通過鐵量、鐵次及鐵口深度分布特性統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),目標(biāo)高爐爐缸工作特性呈現(xiàn)不均勻分布,主要為4號(hào)鐵口深度淺、鐵量少、鐵次少,直接導(dǎo)致1號(hào)、3號(hào)鐵口渣鐵量大,鐵口附近爐缸承受渣鐵沖刷強(qiáng)度增加,是爐缸異常侵蝕的主要原因。