楊淑梅,魯林平,張德強,李 莉
(1.山西忻州師范學院,山西 忻州 034000;2.天津市先進機電系統(tǒng)設計與智能控制重點實驗室,天津 300191;3. 機電工程國家級實驗教學示范中心(天津理工大學),天津 300191;4.天津長蘆海晶集團有限公司,天津 300450)
中國是世界上最大的原鹽生產和消費國[1],其中海鹽約2 300萬t/a,副產苦鹵約2 000萬m3[2]。
海鹽苦鹵中含有大量的鈉、鎂、鉀等無機鹽,是極具價值的資源寶庫,制備出的氯化鎂、氯化鈉、氯化鉀、硫酸鎂等產品為我國的工業(yè)發(fā)展提供了助力。但由于市場、技術、人才等諸多原因,導致海鹽苦鹵資源僅能生產初級的化工產品,尚未形成大規(guī)模利用海鹽苦鹵資源的產業(yè)鏈,缺少高技術含量、高附加值的產品,生產過程中排放的低溫鹽、高溫鹽等沒有得到很好的開發(fā)利用,造成了苦鹵資源的浪費和環(huán)境污染,國內以苦鹵為原料的鹽化企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。
因此,合理地開發(fā)和利用海鹽生產過程中附排的豐富苦鹵資源,生產優(yōu)良的化工產品尤其是高附加值的產品,成為近來研究的熱點之一。
從苦鹵中提取氯化鉀、氯化鎂是20世紀50年代以來開發(fā)的傳統(tǒng)工藝,經過科技工作者的不懈努力,逐步形成了以鉀、溴、鎂為產品鏈的苦鹵化工工業(yè),并在20世紀70年代和80年代為解決我國工業(yè)用鉀做出了重要貢獻[3]。
海鹽苦鹵生產氯化鉀主要采用兌鹵法。兌鹵法生產氯化鉀工藝是利用海水制鹽母液(苦鹵)兌入一部分老鹵通過蒸發(fā)濃縮、保溫沉降、澄清液冷卻結晶后得到光鹵石和老鹵,光鹵石加水分解洗滌制得氯化鉀產品[4-5]。該工藝生產能力較強、產品質量好、對環(huán)境友好[6],但能耗太高,尤其是蒸汽量消耗過大。
利用苦鹵在不同條件下可制備一水硫酸鎂和七水硫酸鎂。
在生產氯化鉀的過程中,作為副產物的一水硫酸鎂并伴有氯化鈉在蒸發(fā)過程中共同析出,通過旋流法或離心法,將顆粒較大的氯化鈉分離,得到的鎂乳二次離心分離,得到含濕量為12%~17%的一水硫酸鎂,干燥后可制得一水硫酸鎂產品。分離過程中夾帶的母液量較多,鹵水損失大,造成苦鹵中氯化鉀和氯化鎂收率低,而且苦鹽與一水硫酸鎂品質低,效益差[7]。
苦鹵在低溫條件下通過飽和原理可制備七水硫酸鎂產品,工藝流程為:原料苦鹵經預冷、冷凍結晶、保溫沉降、產品洗滌、干燥包裝等工序,可制備七水硫酸鎂[9]。該工藝能耗較大,產品附加值低。
將分離光鹵石后的老鹵直接蒸發(fā)濃縮—冷卻造粒(或制片)得到工業(yè)氯化鎂產品。
鹵水中硫酸根主要以硫酸鎂等形式存在,蒸發(fā)過程中過飽和的硫酸鎂在蒸發(fā)器內析出并附著在蒸發(fā)器內壁上,結垢嚴重,需要定期清洗,浪費了大量蒸汽和水。為了解決結垢問題,田鳳超等[9]在冷態(tài)下將氯化鈣加入到鹵水中,將硫酸鎂轉變?yōu)椴豢扇艿牧蛩徕},洗滌干燥即可制得二水硫酸鈣產品。
天津長蘆漢沽鹽場有限公司對苦鹵生產氯化鉀的工藝加以改進,苦鹵經過兌鹵、蒸發(fā)、保溫沉降、篩分和轉化等步驟得到硫酸鉀鎂肥。結果表明,硫酸鉀鎂肥每噸產品的蒸發(fā)水量僅為生產氯化鉀時每噸產品蒸發(fā)水量的1/4,生產成本大大降低[10]。
(1)工藝落后、能耗高。海鹽苦鹵化工企業(yè)虧損嚴重的主要原因之一是能耗高,主要耗能環(huán)節(jié)在鹵水蒸發(fā)、一水硫酸鎂的生成、蒸發(fā)器清洗、光鹵石分解洗滌及老鹵蒸發(fā)。每生產1 t氯化鉀需要消耗20 t蒸汽~25 t蒸汽和約600 kW·h電。
(2)收率低。每生產1 t氯化鉀約產8 t高溫鹽,高溫鹽的分離過程夾帶母液量較多(50%以上),流失了大量氯化鉀和氯化鎂[11],同時老鹵中存在的氯化鉀無法回收,導致大多數(shù)工廠氯化鉀的收率一般在60%左右,最高的在70%左右,氯化鎂的收率也僅有60%左右。
(3)產品附加值低。原鹽作為海洋化工的基礎原料,雖具有較大的社會價值,但商品價值較低,現(xiàn)有鹽化工產品雖使制鹽廢液做到了零排放,保護了環(huán)境,但高能耗換來的是虧損經營[12]。
(4)科研投入低。由于現(xiàn)實效益和長遠利益沖突,同時苦鹵化工的研究難度大,導致企業(yè)科研投入不足,科研人員在苦鹵研究方面的關注度、積極性低,研究進展緩慢。
(1)從調整產品結構入手,制備高附加值產品,同時優(yōu)化工藝,提高產品收率、降低能耗。
為解決產品附加值低、企業(yè)虧損及環(huán)保等問題,天津理工大學聯(lián)合有關科研單位組成聯(lián)合攻關組,在對現(xiàn)有工藝、產品結構、環(huán)保政策和經濟效益全面調研的基礎上,開展了長達6 a的深入研究,結合市場需求,針對苦鹵中的成分特點,經過大量實驗,開發(fā)出一套海鹽苦鹵綜合利用新工藝。
工藝路線為:在苦鹵中加入氯化鈣制備二水硫酸鈣,進一步以二水硫酸鈣為原料,可制備緩控釋鉀鈣肥;脫硫后的鹵水蒸發(fā)制備光鹵石和老鹵,對光鹵石進行分解洗滌,制備得到氯化鉀;以老鹵為原料,生產鹵片或鹵粉;有條件的企業(yè),以環(huán)保安全型質子捕獲劑,制備堿式氯化鎂晶須,進一步煅燒,可得到高純氧化鎂或高純鎂砂,副產的氯化氫用于生產PVC。
通過對實驗結果進行分析,該工藝具有以下特點:
①首先,硫酸鎂轉化為二水硫酸鈣和氯化鎂,提高了鹵水中氯化鎂濃度;其次,由于蒸發(fā)過程沒有了硫酸鎂析出,大大減少了高溫鹽的產量,減輕了蒸發(fā)器的結垢問題,清洗頻率可由現(xiàn)在的每16 h清洗一次延長到至少每200 h清洗一次,不僅降低了能耗,而且提升了生產效率;經過衡算,能耗可降低30%以上。
②蒸發(fā)過程僅析出少量高溫鹽,夾帶損失大幅度降低。實驗結果表明,氯化鉀收率可達到80%左右。
③硫酸鈣具有不含重金屬、活性高、粒徑可控及純度高的特點。
不含重金屬的硫酸鈣具有制備食品級硫酸鈣的潛力;以高活性的硫酸鈣為原料,可制備緩控釋鉀鈣肥,作為一種新興肥料,國內主要是從挪威、以色列進口分裝,在山東、廣東等地應用效果反響較好,鉀鈣肥市場價約為3 000元/t,附加值較高。在前期實驗室小試的基礎上,課題組正聯(lián)合某企業(yè)開展中試與大田試驗研究。
④提升氯化鎂附加值。通過使用環(huán)保、安全的質子捕獲劑,不僅避免了以鎂礦為原料制備鎂砂造成的二氧化碳排放問題,而且利用鹵水中的氯化鎂制成的鎂砂,具有礦物鎂砂無法比擬的優(yōu)越性[13]。配套高純鎂砂和PVC項目,大大提升了氯化鎂的經濟性。
該工藝有望為苦鹵化工企業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈的目標,為行業(yè)的長遠發(fā)展提供了方向。
(2)積極開發(fā)可再生能源。傳統(tǒng)海鹽化工企業(yè)臨海而建,不僅占地面積大,而且具有豐富的太陽能和風能資源,因地制宜建設風光互補發(fā)電項目,將能夠大大降低能源成本。
(3)建立和完善高端技術人才的培養(yǎng)和激勵機制??帑u化工產業(yè)的發(fā)展,離不開高技術人才隊伍的培育??帑u化工產業(yè)高端技術人才具有專業(yè)性強、層次高、流動性大等特點,這些特點需要國家和企業(yè)制定相關的激勵政策,完善激勵和評價機制,形成人才集聚效應,能夠做到培養(yǎng)人才,留住人才的發(fā)展模式[14]。
海洋作為高質量發(fā)展戰(zhàn)略要地,蘊藏著豐富資源,擁有無窮潛力?!笆奈濉币?guī)劃和2035年遠景目標綱要對“積極拓展海洋經濟發(fā)展空間”作出了重要部署。進入新發(fā)展階段,進一步推動海洋經濟高質量發(fā)展,以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為引領,加快海洋科技創(chuàng)新步伐,對苦鹵化工產業(yè)提出了更高的要求,應堅持原創(chuàng)驅動、技術先導,加快產品結構調整和產業(yè)升級,提高新產品、新技術更新?lián)Q代和推廣應用的效率。