程濤,張翔
銅陵市立醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備科 (安徽銅陵 244000)
壓力蒸汽滅菌是一種最有效、最可靠、最環(huán)保且使用范圍最廣的滅菌方法。目前,脈動(dòng)真空滅菌器被廣泛用于醫(yī)療器械和輔料的消毒滅菌工作中,其通過(guò)脈動(dòng)真空的工作方式以飽和蒸汽作為濕熱滅菌介質(zhì)來(lái)殺滅微生物,不僅有效縮短了滅菌周期,還可使滅菌時(shí)的溫度變化更加均勻,從而使消毒滅菌更加徹底[1-2]。為了更好地使用和了解該設(shè)備,本文主要闡述了千櫻SCM 系列脈動(dòng)真空滅菌器的工作原理及日常使用過(guò)程中出現(xiàn)的2例故障,并分析了故障原因,介紹了故障處理過(guò)程,現(xiàn)報(bào)道如下。
千櫻SCM 系列脈動(dòng)真空滅菌器的工作原理是采用設(shè)備自身的真空系統(tǒng)強(qiáng)制抽出滅菌室內(nèi)的空氣,再導(dǎo)入飽和蒸汽以達(dá)到一定的壓力(溫度)并保持一段時(shí)間;在滅菌過(guò)程中,通過(guò)蒸汽釋放出大量的潛熱,可以使滅菌物品的溫度很快地升高,并使微生物蛋白質(zhì)發(fā)生凝固從而導(dǎo)致其死亡;在一定的條件下,脈動(dòng)真空滅菌器可以殺死一切微生物,包括細(xì)菌芽孢、真菌孢子等耐高溫的個(gè)體;當(dāng)蒸汽凝結(jié)成水時(shí),體積瞬間縮小,形成高度真空,因而產(chǎn)生局部負(fù)壓又使蒸汽不斷穿透至滅菌物品深部,使每個(gè)滅菌物品深部亦可達(dá)到滅菌所需的溫度?;谝陨显淼臏缇绞娇纱蟠罂s短滅菌時(shí)間。值得注意的是,在滅菌過(guò)程中,溫度和壓力數(shù)值的變化尤為重要;當(dāng)滅菌過(guò)程結(jié)束后,再排出滅菌室內(nèi)的蒸汽,通過(guò)真空系統(tǒng)對(duì)內(nèi)室抽真空,抽出內(nèi)室的蒸汽及物品(布類(lèi))內(nèi)水分,從而達(dá)到對(duì)滅菌物品(布類(lèi))進(jìn)行干燥處理的目的。
2.1.1 故障現(xiàn)象
滅菌行程中斷,程序無(wú)法執(zhí)行。
2.1.2 故障分析及處理
故障分析:脈動(dòng)真空滅菌器放入敷料包裹后,通過(guò)多次抽真空和注入蒸汽交替作用,使滅菌室達(dá)到一定的真空后,再充入飽和蒸汽,從而達(dá)到設(shè)定的壓力和溫度,實(shí)現(xiàn)對(duì)敷料包裹的消毒滅菌,真空行程結(jié)束后進(jìn)汽電磁閥的動(dòng)作受溫度控制,當(dāng)溫度達(dá)到滅菌溫度時(shí)系統(tǒng)才能進(jìn)入滅菌行程,因此,考慮故障原因可能為蒸汽進(jìn)汽故障或繼電器損壞。
故障處理:首先,檢查滅菌器的溫度和壓力數(shù)值,發(fā)現(xiàn)兩者數(shù)值均正常,手動(dòng)控制進(jìn)汽電磁閥進(jìn)汽,進(jìn)汽電磁閥動(dòng)作正常且未損壞,故排除蒸汽進(jìn)汽問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)入滅菌行程;其次,考慮到該設(shè)備使用西門(mén)子S7-200cn 系列PLC 實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)行的控制,通過(guò)查找電氣原理圖,發(fā)現(xiàn)脈動(dòng)真空滅菌器在真空行程結(jié)束后熱繼電器輸入端口0.3指示燈不亮,故懷疑熱繼電器損壞,無(wú)高電平輸入,因?yàn)樵揚(yáng)LC輸入端口均為24 V 高電平輸入,找到繼電器故障復(fù)位端口2.0,將2.0端口短接24 V 電源端口,持續(xù)高電平輸入,開(kāi)機(jī)后空鍋運(yùn)行,程序運(yùn)行正常,因此判斷PLC 正常,更換輸入端口0.3的繼電器后,開(kāi)機(jī)后滅菌器運(yùn)行正常,因此判定故障為輸入端口0.3的繼電器損壞,導(dǎo)致PLC 的0.3端口無(wú)高電平輸入。
2.2.1 故障現(xiàn)象
BD 試驗(yàn)時(shí),滅菌溫度不恒定,滅菌時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
2.2.2 故障分析及處理
故障分析:脈動(dòng)真空滅菌器在做BD試驗(yàn)時(shí),根據(jù)WS 310-2016《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心》中的清洗消毒及滅菌技術(shù)操作規(guī)范要求,結(jié)合2015版的《消毒供應(yīng)中心滅菌實(shí)用手冊(cè)》的建議,滅菌器需保持134 ℃(134~137 ℃)的滅菌溫度4 min,在滅菌過(guò)程中,系統(tǒng)會(huì)通過(guò)傳感器的反饋信號(hào)來(lái)控制排汽電磁閥和進(jìn)汽電磁閥的動(dòng)作,使滅菌溫度保持在134 ℃(134~137 ℃),并記錄4 min內(nèi)每分鐘的溫度數(shù)值,因此,考慮故障原因可能為密封圈漏氣、閥芯損壞漏氣或排汽電磁閥故障。
故障處理:首先,考慮內(nèi)室密封圈老化漏氣導(dǎo)致滅菌時(shí)溫度輕微下降,更換密封圈后故障現(xiàn)象仍存在,故排除密封圈漏氣可能;其次,懷疑排蒸汽管路中單向閥的閥芯損壞漏氣,拆開(kāi)后發(fā)現(xiàn)閥芯有輕微磨損,更換閥芯后故障現(xiàn)象仍未消失,故排除閥芯損壞漏氣可能;因滅菌過(guò)程需要通過(guò)排汽電磁閥和進(jìn)汽電磁閥動(dòng)作使溫度保持在滅菌溫度,故在系統(tǒng)中調(diào)整排汽電磁閥的排汽間歇時(shí)間,將排汽電磁閥開(kāi)啟時(shí)間由0.3 s 調(diào)整為0.1 s,排汽電磁閥關(guān)閉時(shí)間由20 s 調(diào)整為30 s,以減少蒸汽的流失,保證滅菌時(shí)的壓力和溫度,隨后進(jìn)行空鍋試運(yùn)行,觀察到滅菌過(guò)程中排汽電磁閥長(zhǎng)時(shí)間排汽達(dá)1 min,與設(shè)定時(shí)間相差較大,故判斷排汽電磁閥發(fā)生了故障,排汽時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致滅菌鍋壓力、溫度下降,更換排汽電磁閥后,故障消失。
脈動(dòng)真空滅菌器因涉及水、電、汽等多種介質(zhì),其管路、氣路、電路和內(nèi)部機(jī)械構(gòu)造也較為復(fù)雜,因具有高溫、高壓的使用特性,其在醫(yī)療設(shè)備中屬于高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備,同時(shí)也是醫(yī)療安全和質(zhì)量檢測(cè)的重點(diǎn)檢查對(duì)象。脈動(dòng)真空滅菌器性能的好壞也會(huì)直接影響滅菌質(zhì)量,因此,熟練掌握脈動(dòng)真空滅菌器的操作能有效避免濕包的產(chǎn)生[3]。在日常使用中對(duì)其進(jìn)行及時(shí)的保養(yǎng)也是非常必要的,通過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),掌握其工作原理,即可在日常使用中最大限度避免人為操作導(dǎo)致的故障,在維修過(guò)程中也能及時(shí)準(zhǔn)確地找到故障點(diǎn),從而有針對(duì)性地解決故障,如此,不僅可縮短維修時(shí)間,也能有效保障醫(yī)院消毒滅菌工作的順利開(kāi)展。