魏廣杰
(中國(guó)石油大慶石化公司,黑龍江大慶 163700)
石油化工生產(chǎn)中的換熱器設(shè)備應(yīng)用較多,由于高溫條件下的各類介質(zhì)腐蝕性較強(qiáng),會(huì)對(duì)換熱器本體產(chǎn)生一定腐蝕,造成各類設(shè)備泄漏事故[1-3]。2017 年4 月,某石化公司MTBE(甲基叔丁基醚)裝置在正常生產(chǎn)過(guò)程中,甲醇回收塔重沸器的殼程出口接管補(bǔ)強(qiáng)圈處因腐蝕而發(fā)生泄漏,造成裝置緊急停工。
該重沸器結(jié)構(gòu)為U 形管式換熱器,投用日期為2016 年4月,殼體、出口接管和補(bǔ)強(qiáng)圈的材料分別為20#鋼、Q345R,其他相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 換熱器工作參數(shù)
將發(fā)生泄漏的出口接管附近的殼體切割下,利用掃描電鏡、金相顯微鏡、能譜儀等儀器進(jìn)行檢測(cè)分析,以查明換熱器殼體泄漏原因,并采取相應(yīng)的技術(shù)、應(yīng)對(duì)措施消除類似安全隱患。
檢查換熱器殼體泄漏情況:殼體的出口泄漏直觀表現(xiàn)為在補(bǔ)強(qiáng)圈檢查孔處(后期封堵),補(bǔ)強(qiáng)圈與殼體的焊縫部位未發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn),由此判斷換熱器殼體與接管的連接處出現(xiàn)泄漏問(wèn)題(圖1);由于流道劇變影響,換熱器殼體出口接管附近內(nèi)壁被沖刷腐蝕嚴(yán)重,沖刷腐蝕在焊縫處最嚴(yán)重,原始焊縫被削平一定厚度,并且焊縫處發(fā)現(xiàn)一個(gè)疑似泄漏點(diǎn),疑似泄漏點(diǎn)位于里側(cè)、遠(yuǎn)離封頭(圖2)。殼體出口附近內(nèi)壁以折流板為界,折流板以內(nèi)沖刷腐蝕很輕,內(nèi)壁大部分還保留有原始氧化層;折流板以外出口附近內(nèi)壁的原始氧化層基本被沖刷腐蝕掉,露出殼體金屬本色。
圖1 殼體外壁泄漏處形貌
圖2 殼體內(nèi)壁腐蝕形貌
在焊縫疑似泄漏處切取小試件,試件橫截面的殼體與補(bǔ)強(qiáng)圈的焊縫比較完好,整個(gè)板厚基本焊透,而殼體與接管的的焊縫不完整(圖3)。外側(cè)還有一定深度的未焊透區(qū)域,分析認(rèn)為,這是由于殼體直徑只有700 mm,內(nèi)壁處的殼體與接管焊縫施工作業(yè)比較困難,里側(cè)的焊接質(zhì)量可能較差、易出現(xiàn)未焊透現(xiàn)象。
圖3 殼體與接管和補(bǔ)強(qiáng)圈的焊縫橫截面
試樣宏觀檢查發(fā)現(xiàn),殼體內(nèi)壁腐蝕減薄嚴(yán)重,其原始壁厚為8 mm,檢查最薄處剩余壁厚只有5.2 mm,由此造成焊縫里側(cè)連接處被腐蝕,外側(cè)還有未焊透現(xiàn)象,導(dǎo)致殼體泄漏處的焊縫連接基本無(wú)剩余,殼體試件可以在焊縫處撬開(kāi)取下來(lái)(圖4)。
圖4 殼體與接管的焊縫開(kāi)裂形態(tài)
將換熱器殼體試件內(nèi)壁超聲清洗干凈,用日立S-3400N 型掃描電鏡觀察內(nèi)壁表面腐蝕微觀形貌;在殼體的遠(yuǎn)離沖刷內(nèi)壁用刮刀刮削一些氧化物,試樣用離子濺射儀噴金導(dǎo)電處理,用能譜儀檢測(cè)成分用牛津INCA350 型能譜儀檢測(cè)內(nèi)壁表面腐蝕產(chǎn)物成分,通過(guò)對(duì)試件外觀表面分析及腐蝕產(chǎn)物組成分析,確認(rèn)是否存在如應(yīng)力腐蝕裂紋、酸堿腐蝕產(chǎn)物等明顯的特征(圖5)。
圖5 殼體內(nèi)壁腐蝕表面的微觀形貌(500×)
(1)分析殼體內(nèi)壁表面的腐蝕物成分,其中O 和Fe 的質(zhì)量占比分別為12.16%和87.84%,原子數(shù)占比分別為32.58%和67.42%??梢钥闯?,殼體內(nèi)壁表面的主要成分為母材鐵和少量氧化鐵,未發(fā)現(xiàn)其他腐蝕元素。氧化物中也未發(fā)現(xiàn)堿腐蝕常有的鈉鹽等殘留成分,由此排除高溫堿腐蝕的可能。另外,試樣宏觀檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),殼體出口接管與法蘭及殼體與封頭的焊縫沖刷腐蝕情況較嚴(yán)重,但焊縫橫截面未發(fā)現(xiàn)裂紋,進(jìn)一步排除介質(zhì)造成堿脆和應(yīng)力腐蝕的可能。
(2)常規(guī)高溫氧化腐蝕一般殘留有較厚的氧化層殘留物,而殼體內(nèi)壁只有微量氧化物殘留(圖5),這說(shuō)明其腐蝕因素是酸性介質(zhì),生成的氧化物被酸性介質(zhì)溶解沖刷了。
(3)換熱器殼體介質(zhì)為含少量甲醇的萃取水,非高純度甲醇含有微量的甲酸等有機(jī)酸,在溫度較高時(shí)對(duì)碳鋼腐蝕很強(qiáng)(75 ℃以下腐蝕較弱,100 ℃以上腐蝕迅速加?。4-7]。換熱器殼程上部出口溫度最高(140 ℃),酸性介質(zhì)腐蝕也最嚴(yán)重。換熱器出口處介質(zhì)流道劇變、此處沖刷作用加劇,再加上換熱器殼體與接管的焊縫缺陷,由此造成焊縫處腐蝕泄漏發(fā)生。
在殼體焊縫殘留較多處截取試件,經(jīng)過(guò)金相砂紙和金剛石膏的研磨和拋光,再使用4%硝酸酒精溶液浸蝕,制備成金相試樣,然后利用金相顯微鏡對(duì)試樣金相組織進(jìn)行觀察分析(圖6~圖7)。
由圖6 可以看出,殼體母材的金相組織為“鐵素體+珠光體”,屬于熱軋正火組織。金相組織呈現(xiàn)軋制帶狀分布,軋制后未經(jīng)過(guò)正火熱處理消除帶狀組織,但是未發(fā)現(xiàn)組織偏析、內(nèi)外壁脫碳等組織缺陷,非金屬夾雜物尺寸很小,只有少量顆粒狀(D 類)非金屬夾雜物,按照GB/T 6394—2002《晶粒度評(píng)級(jí)圖》,晶粒度為7 級(jí)左右,金相組織正常。
圖6 殼體母材的金相組織(100×)
由圖7 可以看出,殼體與接管的焊縫附近熱影響區(qū)存在比較粗大的魏氏體組織,按照GB/T 13299—1991《鋼的顯微組織評(píng)定方法》,焊縫熱影響區(qū)的魏氏體組織達(dá)到III 級(jí)。魏氏體屬于金相組織中的有害相,晶粒比較粗大,具有強(qiáng)度低、脆性大等特點(diǎn)。當(dāng)殼體與接管的焊縫在沖刷腐蝕掉一部分后,焊縫熱影響區(qū)的魏氏體缺陷很容易造成剩余壁厚開(kāi)裂,導(dǎo)致殼體泄漏失效。
圖7 焊縫熱影響區(qū)的金相組織(50×)
(1)換熱器發(fā)生泄漏部位在設(shè)備殼體與出口接管連接的焊縫位置。
(2)換熱器殼體泄漏內(nèi)在原因主要是由于設(shè)備殼體內(nèi)壁與接管焊縫處未焊透,再加上魏氏體組織缺陷,造成焊縫剩余部分開(kāi)裂,導(dǎo)致短期(1 年)泄漏失效。
(3)換熱器殼體介質(zhì)為含少量甲醇的水,而非高純度甲醇一般含有微量有機(jī)酸,在溫度較高時(shí)對(duì)碳鋼腐蝕很強(qiáng)(75 ℃以下腐蝕較弱,100 ℃以上腐蝕迅速加?。?,泄漏發(fā)生位置恰好處于高溫區(qū),該處酸腐蝕狀況最為嚴(yán)重。
(4)由換熱器體內(nèi)壁腐蝕形態(tài)和腐蝕產(chǎn)物分析判斷,內(nèi)壁腐蝕為酸性腐蝕,在溫度高、流道劇變處腐蝕最嚴(yán)重,殼體內(nèi)壁出口處酸性介質(zhì)腐蝕嚴(yán)重是造成殼體泄漏的外在因素。
(5)生產(chǎn)過(guò)程中加堿過(guò)多可能會(huì)造成堿腐蝕,但是試件檢測(cè)結(jié)果未發(fā)現(xiàn)堿腐蝕特征,有可能在使用過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)短期的堿腐蝕,但后期被酸腐蝕清除了痕跡。
(1)對(duì)換熱器殼體其他部位以及出口管線進(jìn)行全面超聲波測(cè)厚排查,對(duì)全部焊縫進(jìn)行超聲波無(wú)損探傷,排查出來(lái)一些壁厚減薄嚴(yán)重區(qū)域,發(fā)現(xiàn)部分焊縫存在未焊透等類似缺陷。
(2)為盡快恢復(fù)裝置生產(chǎn),集中更換了排查發(fā)現(xiàn)的換熱器壁厚減薄嚴(yán)重區(qū)域,對(duì)存在未焊透等缺陷的焊縫重新進(jìn)行補(bǔ)焊,以滿足生產(chǎn)短期急需。
(3)為提高換熱器材料的耐蝕性能,消除腐蝕隱患,新制造的換熱器及配套管線擬換用304#不銹鋼。
(4)對(duì)新制造換熱器殼體與接管的焊接施工加強(qiáng)質(zhì)量控制,避免出現(xiàn)未焊透,盡量消除熱影響區(qū)的魏氏體。
(5)調(diào)研同類裝置是否有使用合適的高溫防腐涂料和施工工藝,后續(xù)設(shè)備升級(jí)改型時(shí)可以考慮在殼體和接管內(nèi)壁制備防腐涂層。