李金翔
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)云崗礦,山西 大同 037003)
馬道頭煤業(yè)是設(shè)計年產(chǎn)10.00 Mt的特大型井工礦,按照礦井初步設(shè)計中綜放工作面設(shè)備選型,該礦綜放工作面順槽膠帶運輸機(jī)一直以來都采用“異步電機(jī)+耦合器+減速器”驅(qū)動模式,在使用過程中存在一些弊端,主要體現(xiàn)在以下幾方面:一是皮帶機(jī)運行速度恒定,不能根據(jù)綜采工作面的原煤產(chǎn)量以及順槽皮帶不斷后退縮短的情況下實現(xiàn)調(diào)速運行,容易造成大量電能損耗。二是經(jīng)常發(fā)生各驅(qū)動電機(jī)之間輸出功率差異大,整體受力不均勻情況,影響皮帶機(jī)的安全運行。三是日常運行維護(hù)量大,容易出現(xiàn)機(jī)械故障影響正常生產(chǎn)。
為了克服順槽皮帶機(jī)原設(shè)計驅(qū)動方式存在的主要弊端,提出采用永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)進(jìn)行改造。永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)簡稱PVD,基本組成是永磁電動機(jī)+專用變頻器[1-2],以馬道頭煤業(yè)8105綜放工作面順槽膠帶運輸機(jī)為研究對象進(jìn)行改進(jìn)試驗。
馬道頭煤業(yè)8105綜放工作面可采走向為2 288 m,傾向為220 m,開采煤層為C3-5#層,平均煤厚為14 m,工作面儲量12.212 Mt,原煤生產(chǎn)能力為2 000 t/h。該礦已開采綜放工作面膠帶機(jī)選型為DSJ140/350/3×500型帶式輸送機(jī)(3套驅(qū)動裝置),其驅(qū)動方式為“異步電機(jī)+耦合器+減速器”,如圖1所示。此驅(qū)動方式使用耦合器實現(xiàn)機(jī)械軟起動,膠帶輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
圖1 現(xiàn)有膠帶輸送機(jī)傳動系統(tǒng)
表1 膠帶輸送機(jī)參數(shù)
序號 項目 單位10 卸載滾筒直徑 mm 11 12 mm°13 14 15 16 m液壓拉緊裝置 型號托輥 直徑深槽角制動器 型號液力耦合器 型號低速聯(lián)軸器 型號儲帶長度型號參數(shù)1 030 ZYJ-500 ?159 35 SH1252 650TPKL 1200H-SLD 120
主要改造思路有兩點。一是采取可調(diào)速的驅(qū)動方式[3-4],現(xiàn)階段應(yīng)用較為廣泛的驅(qū)動方式為變頻驅(qū)動,通過輸出可調(diào)頻率電源改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)膠帶運輸機(jī)的調(diào)速運行,同時變頻器控制系統(tǒng)集成有功率平衡調(diào)節(jié)功能,可實現(xiàn)多驅(qū)動之間的功率平衡,保證了皮帶機(jī)受力均衡,也可實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。二是簡化電機(jī)與驅(qū)動滾筒之間的連接[5-7],從而避免機(jī)械故障。按照改造思路,決定設(shè)計使用永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)。原有的驅(qū)動方式更新為BPJ-630變頻器+TBVF-500/60YC永磁變頻電機(jī)+變頻控制系統(tǒng),需要改造3套,技術(shù)參數(shù)如表2所示。此設(shè)計方案簡化了各設(shè)備連接,由電機(jī)通過聯(lián)軸器直接與驅(qū)動滾筒連接,啟動、調(diào)速功能均通過電氣控制實現(xiàn),舍棄了復(fù)雜的機(jī)械構(gòu)造,如圖2所示。永磁電動機(jī)采用永磁體勵磁,具有高效率、高功率因數(shù)的特點,永磁電動機(jī)在25%~120%額定負(fù)荷范圍內(nèi)均可保持90%以上的效率,尤其在輕載時節(jié)能效果更顯著。變頻器控制軟件采用永磁同步變頻電動機(jī)專用軟件。
表2 永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)(單驅(qū))參數(shù)
圖2 改造后膠帶輸送機(jī)傳動系統(tǒng)
8105綜放工作面改造永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)后,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果,具體為:
1)節(jié)能降費明顯,永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)設(shè)備投入每驅(qū)為468萬元,原“異步電機(jī)+耦合器+減速器”驅(qū)動方式每驅(qū)為485萬元,三套驅(qū)動一次性投入可節(jié)約費用為17×3=51萬元;永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)降低了設(shè)備運行的故障率,提高了設(shè)備的使用壽命,8105工作面回采期間可節(jié)約設(shè)備維護(hù)費用、零配件費用和人工費用資金共計560萬元;改造永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)后傳動效率達(dá)到93%,較原有機(jī)械方式效率提高15%,因系統(tǒng)效率大幅度提高,節(jié)約了大量電能,使得原煤噸煤電耗下降0.6千瓦時,8105工作面回采期間順槽皮帶機(jī)總運量為12.212 Mt,按此計算,預(yù)計可節(jié)約電量733萬千瓦時,電費按照0.85元/千瓦時計算,折合節(jié)約電費623萬元;經(jīng)過系統(tǒng)改造,8105工作面回采期間共計節(jié)約費用為51+560+623=1 234萬元。
2)運行穩(wěn)定可靠,永磁直驅(qū)系統(tǒng)運行轉(zhuǎn)速低,輸出扭矩大,啟動峰值扭矩更是其額定扭矩的2倍,與“異步電機(jī)+耦合器+減速器”驅(qū)動方式相比,扭矩輸出更加平穩(wěn),設(shè)備運行更加穩(wěn)定可靠,可有效避免電網(wǎng)及機(jī)械沖擊,特別是在2 288 m超長距離運行試驗過程中,未發(fā)生壓死皮帶事故。
3)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)傳動鏈簡單,體積小,布置空間小,使系統(tǒng)可靠性有了很大的提高,避免了長傳動鏈中各種部件的機(jī)械損耗,提高了設(shè)備的使用壽命和傳動效率,基本免維護(hù)。采用變頻調(diào)速傳動系統(tǒng),啟動性能好,能適應(yīng)各種工況下的變頻調(diào)速,操控便捷靈活,噪聲也更小,改善了膠帶運輸機(jī)機(jī)頭的作業(yè)環(huán)境。
1)永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)具有低能耗、高效率、負(fù)載平衡調(diào)節(jié)能力強(qiáng)的特點,能夠大幅降低耗電成本,減輕對系統(tǒng)的沖擊。
2)永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,傳動鏈短,體積小,維護(hù)量少,運維成本低,且運行噪聲較小,更加環(huán)保。
3)永磁變頻直驅(qū)系統(tǒng)啟動轉(zhuǎn)矩大,調(diào)速驅(qū)動穩(wěn)定高效,可有效避免皮帶重載啟動及運輸過程中的壓死皮帶事故。