李 晨
(晉能控股煤業(yè)集團安全督查大隊,山西 大同 037003)
注氮置換技術近些年來在煤礦井下應用呈增加趨勢,通過向采空區(qū)或者其他密閉空間內注氮可稀釋瓦斯?jié)舛?,并將瓦斯?jié)舛冉档?%以內,同時還能隔絕新鮮空氣,避免遺煤自燃。由于氮氣制備技術較為成熟且環(huán)境優(yōu)化,因此注氮技術在煤礦井下防滅火、防瓦斯等方面應用較為廣泛[1-2]。目前采空區(qū)注氮防滅火、治理瓦斯一般集中在采煤工作面采空區(qū),對于小煤柱工作面鄰近采空區(qū)瓦斯治理中應用得較少。同忻礦近些年來采深及開拓范圍不斷增大,受采掘接替緊張制約,采面回采順槽多采用沿空掘巷方式,掘進的巷道受采動動壓影響,存在圍巖變形嚴重的問題。礦井開采初期留設38 m護巷煤柱,為提高煤炭資源回收率,在后續(xù)回采中礦井提出在厚煤層中采用留小煤柱護巷的方式,8305工作面與鄰近的8307采空區(qū)間只留設6 m煤柱。由于煤柱留設寬度小,在采動影響下容易出現(xiàn)貫通裂隙,從而導致鄰近8307采空區(qū)內有害氣體在壓差作用下向8305工作面5305巷涌出,容易導致8305工作面瓦斯超限甚至引起8307采空區(qū)遺煤自燃[3-6]。同忻礦通過技術研究,提出采用注氮置換方式解決鄰近采空區(qū)瓦斯涌出問題,并抑制采空區(qū)內遺煤自燃。
8305工作面設計推進1 238 m、面長200 m,采用綜放開采工藝,回采的煤層厚度2.31~23.42 m,平均14.09 m,煤層傾角0°~6°。8305工作面北側為已在2016年回采完畢的8307采空區(qū),南側為實體煤,東側及西側分別為盤區(qū)大巷以及礦界煤柱。為提高煤炭回收率,在8305工作面與8307采空區(qū)間留設寬度為6 m護巷小煤柱。
在8307采空區(qū)預先埋設有束管,通過對束管獲取氣體濃度進行分析,發(fā)現(xiàn)8307采空區(qū)內CH4濃度為3%~6%、CO2濃度為2%~5%、CO濃度為15~50 PPm、O2濃度為5%~7%、N2濃度為85%~90%,采空區(qū)內無自燃發(fā)火隱患,但CH4濃度較高,一旦小煤柱工作面與臨近的8307面采空區(qū)間的小煤柱出現(xiàn)裂隙或漏風通道,高濃度的CH4就會大量涌入工作面,對工作面的安全生產造成重要影響。因此同忻礦設計提前利用采空區(qū)內預先埋設的注氮管將高濃度氮氣注入8307面采空區(qū),同時在相鄰的8309面順槽向8307面采空區(qū)內施工鉆孔,采用對角式注氮與抽放相結合的方式對采空區(qū)內聚集的有害氣體進行置換,一方面降低采空區(qū)內CH4濃度,另一方面提高N2含量,消除高濃度CH4對8305工作面的影響。
鑒于上述特殊情況,同忻礦設計對8307工作面采空區(qū)實施邊注邊抽對角式注入惰性氣體置換的技術方案。該方案的基本思路為:在8305工作面回采過程中持續(xù)向8307采空區(qū)注氮,并通過布置抽采孔對采空區(qū)內有害氣體進行抽放,從而實現(xiàn)采空區(qū)內有害氣體置換的目的。具體如圖1所示[7-9]。
圖1 采空區(qū)注氮置換
在8305工作面回采期間,向8307工作面持續(xù)進行注氮并對有害氣體進行抽采,具體注氮技術方法為:
(1)注氮位置,通過8307工作面2307順槽以及頂抽巷密閉內預先鋪設的3趟?108注氮管路向采空區(qū)內持續(xù)注氮,其中2307巷布置2趟注氮管路、頂抽巷布置1趟注氮管路,注氮量控制在900 m3/h左右。
(2)抽放位置,在8309面5309順槽內向8307采空區(qū)施工3個抽采鉆孔,并通過抽采管與井下低負壓抽采管路連接,抽放量與注氮量保持一致。
具體注氮以及抽采系統(tǒng)布置為:
①注氮系統(tǒng)管路。注氮通過2307順槽以及頂抽巷內注氮管實現(xiàn)。8307面2307巷注氮路線為:注氮車間(三盤區(qū)地面)→立井注氮主管(?480鋼管)→回風繞道注氮主管(?480鋼管)→盤區(qū)回風巷注氮主管(?480鋼管)→5305巷回風繞道注氮管路→2307巷兩趟注氮管(?108鋼絲纏繞管)→8307采空區(qū);8307面高抽巷注氮路線為:注氮車間(二盤區(qū)地面)→立井注氮主管(?480鋼管)→盤區(qū)回風繞道注氮主管(?480鋼管)→盤區(qū)回風巷注氮主管(?480鋼管)→8307頂抽巷注氮管路(?108鋼絲纏繞管)→8307面采空區(qū)。
②抽放系統(tǒng)管路。利用8309面5309順槽內已有的低負壓瓦斯抽采管(?273鋼管)對8307采空區(qū)進行抽放,在5309順槽內1600 m位置向8307采空區(qū)施工抽采鉆孔(3個、孔徑均為108 mm)并抽放采空區(qū)瓦斯。具體采空區(qū)瓦斯抽放線路為:8307采空區(qū)→8309面5309順槽抽采支管(?273鋼管)→盤區(qū)回風巷抽采主管(?530鋼管)→回風立井抽采主管(?530鋼管)→回風井瓦斯泵站。8307采空區(qū)注氮位置及抽放位置布置如圖2所示。
圖2 8307工作面采空區(qū)注氮置換系統(tǒng)布置
在8305綜放工作面推進期間對8307采空區(qū)持續(xù)進行注入氮氣、抽放瓦斯,并通過采空區(qū)內布置得束管對氣體變化情況進行持續(xù)監(jiān)測,具體注氮前后采空區(qū)內氣體變化情況如表1所示。
表1 8307工作面采空區(qū)注氮前后氣體濃度變化
通過注氮、抽放瓦斯后,8307采空區(qū)內有害氣體濃度得以明顯降低。在注氮置換之前采空區(qū)內CH4(瓦斯)濃度介于3.0%~6.0%,注氮后CH4(瓦斯)濃度降低至0.8%~1.9%,瓦斯?jié)舛冉捣骄^70%;同時采空區(qū)內N2(氮氣)濃度由85%~90%增至94%~98%、O2(氧氣)濃度由5.0%~7.0%降至1.2%~2.3%,可有效抑制采空區(qū)內遺煤自燃。通過向8307采空區(qū)注氮,降低了采空區(qū)內有害氣體濃度,雖然有部分氣體通過小煤柱裂隙向8305工作面涌出,但由于有害氣體濃度低,不會給8305綜放工作面回采帶來明顯威脅;同時由于8307采空區(qū)內O2(氧氣)濃度降低、N2(氮氣)濃度較高,可有效抑制采空區(qū)內遺煤自燃。
1)在8305工作面回采期間通過2307巷及8307頂抽巷注氮管路向8307采空區(qū)注入高濃度氮氣(流量900 m3/h),在8309面5309順槽向8307采空區(qū)施工抽放鉆孔進行采空區(qū)瓦斯抽放(流量900 m3/h),綜合使用注氮、抽放降低8307采空區(qū)有害氣體濃度以及氧氣濃度,降低有害氣體外溢風險并抑制采空區(qū)遺煤自燃。通過注氮置換后,8305工作面得以安全高效生產,有效解決了鄰近采空區(qū)有害氣體外溢問題?,F(xiàn)場實施的惰性氣體(氮氣)置換技術置換出的氣體體積大、范圍廣,對于留設小煤柱開采的工作面實際應用具有指導性意義。
2)煤柱縮小至6 m后,可使得采面多回采32 m煤柱,提高了工作面回采率,8305工作面可多采出煤炭約0.742 8 Mt,社會經濟效益顯著。