楊文海,鄧先勇,林麗麗,張 志,裴幸豪,凌世貴,鄧承斌
(廣西糖業(yè)集團(tuán)防城精制糖有限公司,廣西 防城港 538021)
食糖作為一種國家戰(zhàn)略物資,既關(guān)乎人民的日常生活,也關(guān)乎國民經(jīng)濟的正常運行。近年來,隨著人民生活水平的不斷提高,我國對食糖的需求越來越大,對食糖品質(zhì)的要求也越來越高。我國生產(chǎn)的食糖已經(jīng)無法滿足國內(nèi)市場需求,每年需要進(jìn)口約500萬t的原糖進(jìn)行加工生產(chǎn)。目前甘蔗制糖有兩種方法,一種是用亞硫酸法或者碳酸法直接生產(chǎn)白砂糖,稱為一步法;另一種是先利用石灰石法制備原糖,然后將原糖回溶、飽充、蒸發(fā),再次結(jié)晶獲得精煉糖,稱為兩步法。兩步法生產(chǎn)適用于進(jìn)口原糖進(jìn)行煉糖加工,生產(chǎn)出的精煉糖純度更高,質(zhì)量更好,更受消費者的青睞。兩步法制糖生產(chǎn)過程中,在回溶糖漿中添加石灰乳后利用鍋爐煙道氣中的CO2進(jìn)行飽充產(chǎn)生CaCO3沉淀,以吸附回溶糖漿中的膠體、雜質(zhì)和色素等非糖分物質(zhì),然后加入硅藻土助濾劑經(jīng)板框壓濾機過濾,最終分離出清糖漿與濾泥。煉糖生產(chǎn)中產(chǎn)生的濾泥與原糖比約為3.5∶100,干基濾泥與原糖比約為2.4∶100。本公司通過試驗研究,發(fā)明了將原煤與干燥后的濾泥進(jìn)行混合并將混合物在循環(huán)流化床鍋爐中燃燒和處理的方法,稱為“處理精制糖廠濾泥的方法”。該技術(shù)經(jīng)過多年的試驗和工藝改造,已基本成熟并取得良好效果。
根據(jù)目前大多數(shù)煉糖企業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,碳法煉糖濾泥含水量30%~35%,其干基的主要成分是CaCO3、硅酸鹽礦物和有機物[1],其中CaCO3含量為75%~85%,MgO、SiO2、Al2O3和Fe2O3等礦物質(zhì)鹽的含量為6%~10%,這主要與石灰和硅澡土的成分及使用量有關(guān);煉糖濾泥中還含有6%~10%的蔗糖、還原糖、膠質(zhì)及色素等有機物,其含量主要與原糖的質(zhì)量、飽充吸附脫色效果和過濾效果有關(guān)。在煉糖生產(chǎn)中對煉糖濾泥的成分和含量進(jìn)行分析,結(jié)果見表1。在煉糖濾泥干基的成分中,CaCO3和SiO2等礦物質(zhì)鹽主要是由石灰及硅澡土助濾劑等生產(chǎn)輔料帶入的,有機物則是由石灰乳與CO2反應(yīng)產(chǎn)生CaCO3沉淀時吸附蔗糖溶液中的膠體、色素和還原糖以及過濾后殘留的蔗糖分,煉糖濾泥干基中的蔗糖分為2.2%左右。
表1 煉糖濾泥的主要成分和含量
煉糖濾泥中的CaCO3在40分鐘焙燒試驗中,焙燒溫度800 ℃時CaCO3分解率達(dá)到70%以上,分解溫度低于一般石灰石的分解溫度(950 ℃)時,分解率達(dá)到100%[2]。循環(huán)流化床鍋爐運行床溫為800~900 ℃,符合CaCO3分解溫度,分解后產(chǎn)生的CaO可作為脫硫劑去除原煤燃燒產(chǎn)生的SO2[3(]脫硫過程反應(yīng)式為:CaO+SO2→CaSO3,CaSO3+O→CaSO4)。煉糖濾泥中的硅藻土煅燒后生成物穩(wěn)定,不會產(chǎn)生有害物質(zhì)。摻燒后的煉糖濾泥產(chǎn)物大部分為粉煤灰,可作為高CaO粉煤灰水泥的原材料銷售,其余產(chǎn)物與煤渣一同排出,可作為生產(chǎn)水泥的原料[1]。
1.3.1 增加煙道熱量損失
煉糖濾泥中含有水分,摻入原煤中進(jìn)入鍋爐燃燒后水分汽化從煙道排出,其過程會導(dǎo)致單位原煤燃燒的煙道熱量損失。當(dāng)排煙溫度為115 ℃時,煉糖濾泥常溫下?lián)饺朐褐羞M(jìn)入鍋爐中燃燒,其中的水分從25 ℃吸熱升溫汽化從煙道排出,經(jīng)過省煤器和空氣預(yù)熱器等進(jìn)行煙氣熱量回收后最終以115 ℃的水蒸汽排出。1 kg的水從25 ℃升溫至115 ℃吸熱378 kJ,汽化潛熱約2700 kJ/kg,導(dǎo)到熱損失約3078 kJ。當(dāng)煉糖濾泥的含水量為33.22%時,每摻燒1 kg煉糖濾泥干基則需帶入水分約0.5 kg,導(dǎo)致熱損失增加1539 kJ。
1.3.2 增加灰渣熱量損失
煉糖濾泥混合原煤摻燒后,剩余的固體物質(zhì)大部分為粉煤灰,少量為爐渣,從鍋爐排出的粉煤灰與爐渣都具有一定的溫度,由此帶來的熱損失形成了灰渣物理熱損失?;以锢頍釗p失包括爐渣、飛灰和沉降灰排出鍋爐設(shè)備時所帶走的熱損失[4],摻燒過程會導(dǎo)致單位原煤燃燒的灰渣物理熱損失。本公司使用的循環(huán)流化床鍋爐排煙溫度約為115 ℃,使用了水冷卻排渣機,放渣溫度80 ℃左右,假設(shè)排粉煤灰和爐渣平均溫度為150 ℃,其比熱為0.92 kJ/(kg·K),則每千克煉糖濾泥干基摻入原煤入鍋爐中燃燒,灰渣物理熱損失為104 kJ。
1.3.3 增加CaCO3分解吸熱損失
煉糖濾泥中CaCO3含量按79.24%計,在摻燒過程中,CaCO3分解為CaO和CO2,分解1000 g CaCO3需1785 kJ的熱量,每千克煉糖濾泥干基摻入原煤入鍋爐中燃燒,按CaCO3分解量為50%計算,分解吸收熱量損失為707 kJ。
1.3.4 有機物燃燒增加發(fā)熱量
煉糖濾泥干基中所含的蔗糖、還原糖、膠體及色素等有機物大多為蔗糖和蔗糖的衍生物,其平均燃燒熱量約為3980 kcal/kg(16656 kJ/kg),每千克煉糖濾泥干基中的有機物燃燒可釋放熱量約為1619 kJ。
1.3.5 對鍋爐設(shè)備運行影響
濾泥摻煤后進(jìn)入鍋爐燃燒,使燃料灰分增加,鍋爐床料及飛灰量也相應(yīng)增加,將增加尾部受熱區(qū)域灰量及加快結(jié)垢[4],飛灰含量增加而加快水冷壁管表面磨損,鍋爐排渣量增加而加大排渣工作量等。
煉糖濾泥干基混合煤中含有的有機物可燃燒放熱,足以抵消灰渣物理熱損失和CaCO3分解吸熱損失,在不計效能變化的情況下,每千克煉糖濾泥干基燃燒的放熱量高于灰渣物理熱損失及CaCO3分解吸熱損失,相當(dāng)于0.26 kg的水分帶入導(dǎo)致的煙汽熱損失,說明在煉糖濾泥含水量為20.6%時摻燒對原煤供熱的效率不會造成影響。在一定范圍內(nèi),濾泥水分每增加或減少1%,熱量損失或結(jié)余51 kJ左右,相當(dāng)于約2.7 g 4500 kcal/kg低位熱值的原煤。
1.4.1 經(jīng)濟效益
制糖廠按日處理原糖1000 t計算,可產(chǎn)出濾泥約35 t/d。由于濾泥含水量較高,為防止煤管堵塞,摻燒按不超過原煤的12%進(jìn)行,可摻燒煉糖濾泥約20 t/d,摻燒期間因熱損導(dǎo)致原煤供熱量的減少而增加原煤消耗522 kg,按原煤1150元/t計算,每日因摻燒濾泥增加原煤費用600元。濾泥運輸及填埋費用26元/t,粉煤灰及煤渣加權(quán)平均銷售費用30元/t,摻燒20 t煉糖濾泥可減少運輸和填埋費用520元,增加粉煤灰和煤渣銷售收入360元,減少脫硫石灰石使用量3 t/d以上[3],石灰石粉按280元/t計算,可減少石灰石粉費用840元/d。每摻燒1 t煉糖濾泥可產(chǎn)生經(jīng)濟效益56元,每日可產(chǎn)生效益1120元。
設(shè)備經(jīng)過改造增加回轉(zhuǎn)滾筒干燥機,利用鍋爐煙氣烘干濾泥,烘干后的濾泥含水量在24%左右,產(chǎn)量約31 t/d,因摻燒產(chǎn)生的熱損失導(dǎo)致增加原煤消耗216 kg/d,費用為248元/d,干燥設(shè)備運行電費270元/d[自發(fā)電成本0.26元/(kW·h)]。減少濾泥運輸及填埋費用910元/d,增加粉煤灰及煤渣銷售收入632元/d,減少脫硫石灰石粉使用費用840元/d,每摻燒1 t煉糖濾泥可產(chǎn)生經(jīng)濟效益53元,可增加效益1864元/d。
1.4.2 社會效益
對煉糖濾泥直接進(jìn)行填埋處理是制糖行業(yè)普遍采用的方法,由于其成本低、無需額外的處理裝置、便于實施,在行業(yè)內(nèi)受到普遍認(rèn)可。但由于直接填埋煉糖濾泥無任何經(jīng)濟效益產(chǎn)生,企業(yè)生產(chǎn)成本增加的同時也造成了環(huán)境的污染和破壞[1],在面對日益嚴(yán)重的能源枯竭和環(huán)境問題的時候,該方法已不再適用,通過煉糖濾泥混原煤摻燒技術(shù)能使濾泥變廢為寶,符合國家鼓勵固廢綜合利用的政策。
未經(jīng)烘干的煉糖濾泥由于含水量較高,摻燒比例受原煤水分的影響,容易造成鍋爐落煤管堵塞,影響鍋爐運行安全,因此有必要增加濾泥干燥設(shè)備。干燥設(shè)備可選用回轉(zhuǎn)滾筒干燥機,利用煙氣烘干時部分濾泥粉塵會跟隨煙氣飄走,因此需要配套除塵器使用,除塵后的煙氣抽回原鍋爐煙氣管道進(jìn)行脫硝。煉糖濾泥混原煤摻燒設(shè)備主要流程如圖1所示。
影響煉糖濾泥摻燒的主要因素是煉糖濾泥的含水量和原煤的灰分,濾泥水分過高容易造成落煤管堵塞影響鍋爐運行安全,摻混的原煤灰分過高會造成受熱面積積灰過快影響鍋爐熱效率[4],摻燒比例也會受原有鍋爐排灰排渣系統(tǒng)能力的限制,因此要求原煤含水量小于30%,表面干爽;原煤灰分在8%以下,混合濾泥后總灰分在25%以下。通過改造壓濾機設(shè)備降低壓濾機排泥水分,增加濾泥煙氣干燥系統(tǒng),并選用較低灰分的原煤,可有效解決濾泥摻燒的技術(shù)難題。
濾泥經(jīng)過設(shè)備烘干至含水量為20%~25%的松散狀態(tài),再將其輸送到煤場堆放。因濾泥較濕,提升進(jìn)入干燥機的提升機容易積泥,需要定時清理。操作時先用煤吊車抓斗抓取一定量的煉糖濾泥,灑入即將輸送燃燒的原煤中進(jìn)行多次抓拌混合均勻(濾泥與煤比約18∶100),然后將混合物輸送到煤倉儲存后進(jìn)行入鍋爐燃燒。濾泥混煤燃燒后,燃料灰分大幅增加,鍋爐床料及飛灰量也相應(yīng)增加,因此,需要增加吹灰和排渣頻次。
由于煉糖濾泥中CaCO3含量較高,容易使土壤板結(jié),且有機質(zhì)較少、肥力低,無法用來生產(chǎn)有機肥;又因其含有有機質(zhì),也無法直接用作建材原料進(jìn)行循環(huán)利用,因此目前大多數(shù)制糖企業(yè)只能將煉糖濾泥進(jìn)行填埋處理。通過濾泥混煤摻燒技術(shù),摻燒后的固體產(chǎn)物可作為生產(chǎn)水泥或其他建材的原料,使濾泥具備綜合利用的價值,解決了煉糖濾泥排放填埋帶來的環(huán)境污染,變廢為寶,具有極大的環(huán)境效益和社會效益,也降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,增加了企業(yè)的經(jīng)濟效益,對我國的制糖企業(yè)具有較高的參考價值。