王中軍WANG Zhong-jun;吳瑜靈WU Yu-ling;劉洪波LIU Hong-bo;范枝波FAN Zhi-bo;趙金龍ZHAO Jin-long
(①中鐵建工集團(tuán)廣東有限公司,廣州 510000;②廣東建科創(chuàng)新技術(shù)研究院有限公司,廣州 510000)
某資源熱力電廠位于廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)碧潭村西南部,建筑物基底擬占地面積46815m2,總建筑面積91709m2。本熱力電廠設(shè)計(jì)日均焚燒處理垃圾量為3000噸,配置4臺(tái)800噸/日垃圾焚燒爐和2臺(tái)50MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,構(gòu)筑物最大高度130米。汽輪發(fā)電機(jī)廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層用于安裝汽輪發(fā)電機(jī)等重要大型設(shè)備,屬于發(fā)電廠土建工程的核心部分[1]。發(fā)電機(jī)組所在汽機(jī)間的基礎(chǔ)的施工是資源熱力電廠建設(shè)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)[2],其預(yù)埋件的精度直接影響汽輪機(jī)的正常安裝。
本項(xiàng)目汽機(jī)間共配置2臺(tái)50MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)的額定轉(zhuǎn)速5500r/min,發(fā)電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速為3000r/min,汽機(jī)間基礎(chǔ)需施工眾多的預(yù)埋件,數(shù)量約在200個(gè)左右,主要包含:5根預(yù)埋鋼管φ152、34根預(yù)埋套管φ89、5根平臺(tái)周邊預(yù)埋角鋼L50、其他梁側(cè)預(yù)埋件等。兩臺(tái)汽輪機(jī)主要是通過(guò)地腳螺栓進(jìn)行安裝,而預(yù)埋套管主要用于穿設(shè)地腳螺栓,因此,預(yù)埋套管埋設(shè)要求施工精度很高,是一項(xiàng)非常精細(xì)的工作,每道工序必須嚴(yán)格把關(guān),才能確保預(yù)埋套管達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。倘若發(fā)生較大偏差后糾偏,將浪費(fèi)大量的成本和時(shí)間,從而嚴(yán)重影響工期。
對(duì)于預(yù)埋套管施工,常規(guī)的定位方法是使用全站儀對(duì)預(yù)埋洞口進(jìn)行橫向和縱向兩個(gè)方向上的定位,適用于預(yù)埋套管長(zhǎng)度較短、數(shù)量較少的情況。施工單位在放置預(yù)埋件鋼套管時(shí)采用的傳統(tǒng)方法是套設(shè)木塞固定法。該方法具體施工步驟為:先進(jìn)行基礎(chǔ)底模安裝固定和孔位放樣,將木塞固定于基礎(chǔ)底模之上,保持木塞間的間距,將鋼套管套于木塞之上。該方法施工速度較快,材料成本低,能有效確定套管下口的位置,但無(wú)法精準(zhǔn)控制套管上口的位置,并且在施工時(shí)容易受到外界擾動(dòng)。因此該方法的預(yù)埋套管安裝精度較低。
基于上述方法進(jìn)行改進(jìn),在利用全站儀對(duì)預(yù)埋件孔洞進(jìn)行多次測(cè)量定位后,使用單獨(dú)定位板代替木塞將預(yù)埋套管進(jìn)行安裝固定,該方法所需的螺栓數(shù)量較多,套管下口得到了較高的精度控制,但由于套管上口未得到有效的固定,預(yù)埋套管在施工時(shí)抗側(cè)剛度較低,所以預(yù)埋套管整體精度的控制仍舊難以保證[3-5]。
后來(lái)鄧永星[6]提出角鋼整體定位法,該方法具體施工步驟為:梁底模安裝固定、孔位放樣定位完成后,將角鋼按套管外廓線通過(guò)鐵釘固定于底模之上,并分區(qū)域?qū)⒌撞拷卿摵附映烧w,保證孔與孔間間距。套管上口分區(qū)域通過(guò)角鋼連接成整體,并與不與鋼筋相連的支撐腳手管焊接固定。對(duì)套管的上下口均用角鋼固定,但此方法易受工人操作技術(shù)的影響,定位精度不夠高,預(yù)埋件的固定同樣容易受到外部環(huán)境的干擾。
針對(duì)本工程的預(yù)埋套管長(zhǎng)度較長(zhǎng)、螺栓數(shù)量較多、精度要求高的情況,目前也有常用的成熟方法,本文稱(chēng)之為槽鋼整體框架定位法,即利用全站儀多次雙向定位后,套管下口采用預(yù)制鐵板固定,套管上口使用槽鋼焊接形成的整體定位框架取代傳統(tǒng)的單獨(dú)定位板工藝進(jìn)行固定[7]。此方法極大程度上提高了螺栓孔洞預(yù)埋的精準(zhǔn)性和抗干擾能力,施工速度快、精度高。
從多角度、多方位對(duì)上述方法進(jìn)行對(duì)比分析:套設(shè)木塞固定法的成本最低,但由于施工控制效果最差,安裝精度難以完全把控,可能會(huì)存在工期延誤、工程返工的風(fēng)險(xiǎn);角鋼整體定位法的成本適中,預(yù)埋件安裝精度一般,由于固定設(shè)施不夠可靠,可能會(huì)受到施工引起的擾動(dòng),出現(xiàn)套管偏移的問(wèn)題;槽鋼整體框架定位法的成本比另外兩組略高,但槽鋼在安裝完成后可進(jìn)行回收利用,預(yù)埋件可實(shí)現(xiàn)高精度安裝,工期得以嚴(yán)格保證。因此本項(xiàng)目初步選擇采用槽鋼整體框架定位法。
傳統(tǒng)的槽鋼整體框架定位法的主要施工流程如下:①搭設(shè)鋼平臺(tái)→②施工放樣→③形成槽鋼整體定位框架→④套管下口固定→⑤套管上口定位、微調(diào)和固定→⑥安裝精度校核及驗(yàn)收。
在對(duì)以往的類(lèi)似工程展開(kāi)調(diào)研后,項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的槽鋼框架定位法雖然能夠保證預(yù)埋套管的安裝精度,但綜合施工成本偏高,其主要原因在于該法通常需要制作鋼平臺(tái),而鋼材的成本遠(yuǎn)高于木材的價(jià)格。在汽輪機(jī)基礎(chǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)層框架梁底之上設(shè)置鋼平臺(tái)主要是為了使其承擔(dān)預(yù)埋套管施工時(shí)產(chǎn)生的各種荷載并保證套管定位的準(zhǔn)確性,套管等預(yù)埋件先通過(guò)設(shè)置上下兩層環(huán)板來(lái)完成水平方向上的固定,然后豎直方向則支撐在穩(wěn)定可靠的鋼平臺(tái)上。鋼平臺(tái)可以采用預(yù)先埋置的鋼板或鋼管固定于運(yùn)轉(zhuǎn)層滿(mǎn)堂腳手架上。然而,設(shè)置的滿(mǎn)堂腳手架可為預(yù)埋件的施工提供便利的同時(shí)還可充當(dāng)豎向限位的主要措施,水平方向上的側(cè)移無(wú)需通過(guò)設(shè)置剛度較大的鋼結(jié)構(gòu)來(lái)限制,鋼平臺(tái)可替換為木平臺(tái)。因此,本項(xiàng)目對(duì)該環(huán)節(jié)做出了改進(jìn),采用木平臺(tái)代替鋼平臺(tái)作為承載和預(yù)埋套管定位的施工平臺(tái)。
槽鋼框架定位法將套管下口固定的常規(guī)方法為:將預(yù)埋套管插入到鐵板的中心孔,并將預(yù)埋套管的底面與鐵板底面對(duì)齊后進(jìn)行焊接成整體,在梁底模上進(jìn)行施工放樣和位置標(biāo)識(shí)后,采用4×M8的螺栓將鐵板固定梁底模的標(biāo)識(shí)位置。套管下口固定的常規(guī)方法示意圖如圖1所示。
由上述可知,套管下口固定的常規(guī)方法需要進(jìn)行焊接和螺栓固定的工序,施工工序較為繁瑣。為解決上述問(wèn)題,本項(xiàng)目對(duì)套管下口固定方法進(jìn)行了進(jìn)一步的改進(jìn):首先,制作好帶卡扣的PVC托盤(pán),PVC托盤(pán)的尺寸根據(jù)預(yù)埋套管大小確定,一般?。篖(不含卡箍的PVC托盤(pán)直徑)=D(預(yù)埋套管直徑)-30mm,卡扣的水平尺寸為20mm,卡扣的數(shù)量通常為4個(gè),對(duì)稱(chēng)均勻設(shè)置于托盤(pán)圓周,托盤(pán)的其他尺寸見(jiàn)圖2所示;在梁底模上進(jìn)行施工放樣和位置標(biāo)識(shí)后,利用自攻螺絲或鐵釘將PVC托盤(pán)固定于梁底模的標(biāo)識(shí)位置,然后將預(yù)埋套管插入到PVC托盤(pán)中,卡扣由于受到預(yù)埋套管的擠壓,對(duì)其產(chǎn)生反作用力,套管下口因此而被牢牢固定。
本項(xiàng)目對(duì)傳統(tǒng)的槽鋼整體框架定位法進(jìn)行了改進(jìn),同時(shí)也帶來(lái)施工技術(shù)要點(diǎn)的改變,下文將對(duì)改進(jìn)后的方法技術(shù)要點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)的闡述,為以后類(lèi)似的工程提供相應(yīng)的施工經(jīng)驗(yàn)。
4.1搭設(shè)木平臺(tái) 汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等重要大型設(shè)備主要安裝在汽機(jī)基座運(yùn)轉(zhuǎn)層上部,其施工質(zhì)量對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行起到了至關(guān)重要的作用,而木平臺(tái)則需依據(jù)預(yù)埋件的分布情況和重量均勻布置在運(yùn)轉(zhuǎn)層框架梁之上,然后利用滿(mǎn)堂腳手架進(jìn)行固定和支撐。
4.2施工放樣 若要保證預(yù)埋套管中心位置準(zhǔn)確性,首先應(yīng)保證軸線的準(zhǔn)確性。汽機(jī)基礎(chǔ)框架梁底模鋪設(shè)固定后,通過(guò)全站儀放出汽輪發(fā)電機(jī)中心線以及各編號(hào)對(duì)應(yīng)的軸線,確認(rèn)無(wú)誤后將軸線彈于梁底模板上。然后根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙尺寸初步確定每個(gè)預(yù)埋套管的中心點(diǎn),然后測(cè)量中心點(diǎn)至軸線距離、點(diǎn)與點(diǎn)間距、對(duì)角線間距,再次做細(xì)微調(diào)整,直至上述距離誤差均小于2mm最終確定孔中心,孔中心確定后,直接以與預(yù)埋套管同型號(hào)鋼管為模具將套管外輪廓用紅油漆噴涂于梁底模之上。
4.3槽鋼整體定位框架形成 在框架柱綁扎鋼筋階段,注意框架柱鋼筋的避讓?zhuān)O(shè)置并固定一根槽鋼柱,柱高略低于預(yù)埋套管長(zhǎng)度。槽鋼梁按照套管間距先做好標(biāo)記,然后對(duì)標(biāo)記的位置進(jìn)行開(kāi)孔,開(kāi)孔的直徑比預(yù)埋套管直徑大10mm,即每邊預(yù)留5mm調(diào)節(jié),然后在每個(gè)孔洞附近、槽鋼上翼緣位置對(duì)稱(chēng)焊接四塊鋼板,然后在每塊鋼板上焊接M12螺母(螺母上配置匹配的螺栓)。待槽鋼梁加工完畢后,利用吊機(jī)將其吊至預(yù)定的位置,然后將槽鋼梁與槽鋼柱、槽鋼梁與槽鋼梁之間通過(guò)焊接的方式進(jìn)行連接。焊接槽鋼形成整體框架時(shí),對(duì)全部焊縫進(jìn)行外觀缺陷及幾何尺寸檢查,其外觀可見(jiàn)缺陷及幾何尺寸偏差須符合三級(jí)焊縫合格標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.4套管下口固定 將PVC托盤(pán)對(duì)準(zhǔn)紅油漆標(biāo)記后,并使用卷尺進(jìn)行誤差校正,通過(guò)自攻螺絲或鐵釘固定于梁底模之上。此外,值得注意的是,在鋼筋安裝過(guò)程中,應(yīng)適當(dāng)調(diào)整主筋間距以避開(kāi)預(yù)埋套管位置,這樣可以大大減小后期預(yù)埋套管安裝時(shí)鋼筋調(diào)整工作量。完成PVC托盤(pán)在梁底模上的固定工作后,將預(yù)埋套管垂直插入PVC托盤(pán)的中心孔,檢查預(yù)埋套管下口是否因卡扣給予的擠壓力而固定。若預(yù)埋套管下口未能進(jìn)行固定,檢查PVC托盤(pán)卡扣的完整情況和回彈力,若出現(xiàn)損壞,則及時(shí)更換性能良好的PVC托盤(pán)。
4.5套管上口定位、微調(diào)和固定 將預(yù)埋套管穿過(guò)槽鋼梁開(kāi)孔處,放置在模板上標(biāo)記的輪廓線內(nèi),開(kāi)始調(diào)整預(yù)埋套管垂直度,分兩次調(diào)整到位。首先用水平尺檢測(cè),當(dāng)氣泡居中后將套管下口臨時(shí)固定。第二次借用腳手架作為固定點(diǎn),用細(xì)繩拉出汽輪機(jī)的中心線和軸線,通過(guò)調(diào)節(jié)M12螺栓的長(zhǎng)度以調(diào)節(jié)套管平面位置,調(diào)整套管上口中心點(diǎn)至軸線距離、點(diǎn)與點(diǎn)間距、對(duì)角線間距直至誤差均小于3mm,調(diào)節(jié)完成后擰緊四個(gè)對(duì)稱(chēng)布置的螺栓進(jìn)行套管上口的固定。
4.6安裝精度校核及驗(yàn)收 在預(yù)埋套管、地腳螺栓安裝完成后,利用汽輪機(jī)的中心線和軸線拉出細(xì)繩進(jìn)行精度校核,使得安裝的誤差在規(guī)范設(shè)計(jì)的范圍內(nèi),若不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,應(yīng)對(duì)預(yù)埋套管整體進(jìn)行微調(diào),直至誤差達(dá)到設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)。
4.7地腳螺栓的保護(hù) 在地基基礎(chǔ)施工和地腳螺栓安裝完成后,需采取措施對(duì)地腳螺栓進(jìn)行保護(hù)??刹扇〉拇胧┲饕校孩僭诘啬_螺栓外露的絲扣上涂上一層潤(rùn)滑油,并用塑料薄膜或其它防水材料進(jìn)行隔絕,以免在混凝土澆注時(shí),螺紋被工程泥漿所污染,從而造成螺帽不能旋緊。②在混凝土支承面上鋪設(shè)覆蓋層,以確保支承表面清潔;③在混凝土支座周?chē)O(shè)置地腳螺栓警示架,并附有警示,不得碰撞錨桿等。
在廣州某資源熱力電廠的建設(shè)中,汽機(jī)間預(yù)埋套管采用改進(jìn)后的槽鋼整體框架定位法進(jìn)行安裝,項(xiàng)目部組織參建各方對(duì)各預(yù)埋套管、地腳螺栓的定位進(jìn)行驗(yàn)收,預(yù)埋套管和地腳螺栓的偏差均在允許偏差范圍內(nèi),驗(yàn)收通過(guò)率為100%,汽輪機(jī)也順利完成組裝。與常規(guī)的方法相比,本項(xiàng)目采用木平臺(tái)代替鋼平臺(tái)作為保持整體穩(wěn)定性的施工平臺(tái),采用PVC托盤(pán)代替帶孔鋼板進(jìn)行預(yù)埋套管的固定,改進(jìn)后的這兩個(gè)環(huán)節(jié)由于需要的預(yù)埋件較少,預(yù)制構(gòu)件加工和操作工藝也相對(duì)簡(jiǎn)便,工期方面也得到了縮短。與同規(guī)模、同類(lèi)型的工程項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)比,改進(jìn)后的施工方法比常規(guī)的方法提前了9天的工期。因此,改進(jìn)后的方法在保障安裝質(zhì)量和安全的情況下,能夠起到材料成本、人工成本以及提高施工速度的有利效果。
本工程對(duì)常規(guī)的槽鋼整體框架定位法進(jìn)行了改進(jìn),并將其運(yùn)用到汽機(jī)間基礎(chǔ)預(yù)埋套管的安裝中,實(shí)現(xiàn)了兩臺(tái)汽輪式發(fā)電機(jī)的精準(zhǔn)安裝,預(yù)埋套管、地腳螺栓地安裝誤差達(dá)標(biāo)率100%。相比常規(guī)的方法,本項(xiàng)目提出的改進(jìn)方法,實(shí)現(xiàn)了工期的縮短和成本的節(jié)約,在保證施工質(zhì)量的同時(shí)也取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。本文從以往施工方法的分析中提出新的解決方案,詳細(xì)介紹了該施工方法的操作要點(diǎn)和技術(shù)措施,以供類(lèi)似工程參考使用。