張 靜,武紅旗,沈小炎
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司二期項目為年產(chǎn)40萬t醋酸及20萬t乙二醇配套工程,該項目以煤為原料,通過煤氣化、CO變換、氣體凈化等工序生產(chǎn)合格的CO和H2,以提供生產(chǎn)醋酸和乙二醇所需的原料氣。公司CO深冷分離工序采用法國液化空氣集團有限公司的工藝技術(shù),利用不同氣體介質(zhì)沸點上的差異,通過物理降溫精餾的方法,將不同氣體分離精制,CO冷箱設(shè)計,CO產(chǎn)品氣產(chǎn)能54 440 Nm3/h。深冷分離裝置前系統(tǒng)配套2臺五環(huán)爐,經(jīng)過CO變換工序調(diào)整氫碳比,進入低溫甲醇洗裝置脫除H2S和CO2等酸性氣體后,得到合格的凈化合成氣(總硫含量<0.1×10-6);然后進入前端凈化單元分子篩;最后進入CO冷箱本體進行氣體深冷分離,產(chǎn)出合格的CO產(chǎn)品氣(CO純度>98.5%),供下游醋酸、乙二醇裝置使用。
從低溫甲醇洗裝置出來的凈化合成氣(溫度-49 ℃,壓力3.1 MPa)進入前端凈化單元分子篩,脫除凈化氣中挾帶的微量甲醇、CO2等雜質(zhì)。避免上述雜質(zhì)在CO深冷分離裝置中逐漸富集并造成相關(guān)換熱器凍堵,導(dǎo)致CO深冷分離裝置壓差過高被迫停車。前端凈化單元由2個分子篩吸附器V035、V036組成。一個吸附,另一個再生,通過設(shè)計整體的順控程序進行自動控制。從分子篩吸附器出來的凈化合成氣,再回到低溫甲醇洗裝置,經(jīng)過換熱器E03、E01換熱復(fù)溫(溫度30 ℃,壓力3.05 MPa),然后進入冷箱進行CO氣體分離。具體見圖1。
圖1 前端凈化單元流程簡圖
前端凈化單元程控閥在運行過程中,多次出現(xiàn)不同程度的程控閥內(nèi)漏情況。程控閥內(nèi)漏不僅影響分子篩的再生效果和周期,也對裝置安全運行造成威脅。在裝置運行過程中,程控閥KV15、KV25多次出現(xiàn)內(nèi)漏,由于KV15、KV25閥是再生氮氣進氣閥,閥門內(nèi)漏后,分子篩出口氣體(合成氣)會串入氮氣系統(tǒng)。在分子篩再生時,低溫合成氣會串入再生氮氣中,造成再生氮氣溫度降低,影響再生效果。當停止使用再生氮氣時,合成氣會通過程控閥串入低壓氮氣管線,產(chǎn)生以下問題:①由于合成氣壓力為3.05 MPa,低壓氮氣壓力為0.45 MPa,高壓的合成氣會通過內(nèi)漏的程控閥進入低壓氮氣管線,導(dǎo)致FV060后的氮氣管線超壓,進而造成管線上安全閥起跳;②如果FV060內(nèi)漏,會造成合成氣串入氮氣管網(wǎng),造成氮氣管網(wǎng)的污染;③FV060閥后管線設(shè)計為碳鋼材質(zhì),碳鋼管線僅可耐受-25 ℃左右的低溫。合成氣溫度-49 ℃,閥門長時間內(nèi)漏會造成碳鋼管線低溫冷脆、管線變形、泄漏等較大風險。
2020年3月,在CO冷箱前端凈化裝置運行過程中,操作人員發(fā)現(xiàn)再生氮氣無法達到正常加熱所需的流量(10 000 Nm3/h),經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)再生壓力控制閥PV071故障,閥門開關(guān)卡澀,可能閥門內(nèi)部有異物。2021年大修檢查發(fā)現(xiàn),閥門內(nèi)部進入分子篩和瓷球,確定分子篩泄漏。分子篩泄漏不僅對管線閥門造成損壞,對再生管線也會造成堵塞。由于再生氣泄壓要經(jīng)過水浴加熱后才能放空火炬,水浴管線有多組DN50的管線組成,由于管線細,很容易堵塞管線。
低溫甲醇洗裝置接氣初期,從低溫甲醇洗出來的凈化氣分析合格后進入分子篩。當分子篩出口未換熱前的合成氣分析合格后,才經(jīng)過換熱器E03、E01。裝置每次開車階段,由于分子篩出口換熱后的合成氣長時間分析不合格(合格標準見表1)。從凈化合成氣進入分子篩到CO冷箱接氣至少要20 h,大量凈化合成氣被迫送至火炬放空燃燒,不僅延長了開車時間,還造成了極大的工藝氣浪費。
表1 分子篩進、出口氣體組分設(shè)計值 ×10-6
程控閥運行受程序控制,開關(guān)比較頻繁,且閥兩側(cè)壓力變化大,長時間運行容易產(chǎn)生泄漏。尤其是再生控制閥,閥門運行溫差變化大,溫度在-49~230 ℃,閥門在長期大溫差影響下,閥門的密封部件老化較快,最終造成程控閥內(nèi)漏。
①分子篩底部支撐板上鋪設(shè)有Φ6 mm 和Φ3 mm瓷球,分子篩在長時間吸附、解吸過程中,分子篩和瓷球會對底部支撐部件有摩擦,造成部分焊縫開裂,吸附劑和瓷球順著焊縫漏入后系統(tǒng)。②由于CO冷箱運行負荷高(長期維持在105%的負荷下運行),進入分子篩的氣量大,高負荷大氣量對分子篩的沖擊較大。此外,根據(jù)運行需要調(diào)整工況帶來的變化造成進入分子篩的氣量不穩(wěn)定,也是造成分子篩泄漏的原因。支撐壓板和支撐板之間移位脫開,壓板下的石棉繩斷裂缺少;支撐板和罐壁之間的焊縫大面積開裂,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)開裂3處。
若從低溫甲醇洗出來的凈化氣不合格(分子篩進、出口氣體組分設(shè)計值見表1),則不能進入分子篩,只能通過分子篩旁路進行放空。當出口凈化氣合格后進入分子篩,從分子篩出來的合成氣再經(jīng)過低溫甲醇洗E03、E01換熱器換熱至常溫后進入冷箱。低溫甲醇洗單元接氣初期,不合格的凈化合成氣也經(jīng)過E03、E01放空,氣體中挾帶的大量甲醇、CO2滯留在換熱器E03、E01及其管線死角處,不能及時釋放排出。從分子篩出來的氣體經(jīng)過E03、E01及其所在管線時,殘留的甲醇、CO2會釋放出來,造成換熱后的合成氣分析不合格。
根據(jù)多次開車的情況分析,換熱后的合成氣中CO2、甲醇的初始含量分別為1×10-6、2×10-6左右。隨著該部分雜質(zhì)被凈化合成氣持續(xù)挾帶出系統(tǒng),氣體中的CO2、甲醇含量逐漸減少,直至合格。初期的幾次開車,從分子篩進氣到E01后氣體分析合格需要20 h左右。
程控閥內(nèi)漏,無法在線更換,只能利用大修機會更換質(zhì)量較好的程控閥。在停車時對吸附器頂部的分布器進行檢查,檢查程控閥管線,確保管線清潔。對吸附器后系統(tǒng)的管線進行吹掃,徹底清除泄漏的吸附劑和瓷球。
為了防止KV15、KV25泄漏對碳鋼管線造成的影響,利用大修機會對FV060后的碳鋼管線進行變更,更換為不銹鋼管線,防止泄漏后低溫氣體對管線造成的管線冷脆、爆管等潛在安全風險。
當KV15、KV25泄漏量較小時,為了維持裝置正常運行,采取如下措施:①當合成氣漏入氮氣管線,通過FV060閥后管線設(shè)置安全閥的旁路閥,手動泄壓,防止管線超壓。把壓力泄至低于氮氣管網(wǎng)壓力,確保合成氣不串入氮氣管網(wǎng)。②為了防止碳鋼管線低溫泄漏,在管線上設(shè)置伴熱蒸汽,確保管線溫度≥-25 ℃。
密切關(guān)注分子篩的再生效果,根據(jù)程控閥的內(nèi)漏程度不同,對分子篩的再生效果影響也有所不同。如果分子篩出口分析不合格,可以通過增加再生溫度,調(diào)整再生氮氣量,延長再生時間等方式進行調(diào)整,確保分子篩出口分析指標合格。
利用檢修機會對支撐部件進行全面檢查,對泄漏部位進行處理。用壓板對支撐板進行重新固定,在壓板下放置石棉繩,更換壓板螺栓。在靠近罐壁側(cè),進行重新焊接。為了增加壓板對支撐板的固定強度,在壓板一側(cè)增加固定板,確保支撐板固定牢固。針對罐壁周邊焊縫開裂處,進行重新補焊。在處理泄漏點,進行焊接作業(yè)時要保護好吸附劑的絲網(wǎng),防止絲網(wǎng)被破壞而導(dǎo)致吸附劑流失。
在分子篩泄漏,再生氮氣無法滿足要求時,為了維持裝置正常運行,經(jīng)過對再生流程進行分析,經(jīng)過風險評估,對再次氣流程進行調(diào)整。在PV071卡澀期間,當分子篩再生時,程序切換至手動控制模式,由操作人員手動打開KV14、KV24,再生氣通過泄放氣管線進行泄壓,確保再生氮氣量滿足再生要求。當再生結(jié)束時,關(guān)閉KV14、KV24,程序切換至自動控制模式,維持裝置正常運行。此措施只能作為分子篩泄漏較小的情況臨時解決辦法,具體情況要根據(jù)實際情況進行分析判斷。
E01后的合成氣分析不合格的原因主要是換熱器和管線內(nèi)殘存的甲醇和CO2,為了盡快使進入冷箱的氣體合格,就要盡量減少低溫甲醇洗開車初期出口凈化氣中甲醇和CO2的挾帶量,采取的主要措施有:①低溫甲醇洗接氣前,系統(tǒng)降溫要充分,系統(tǒng)溫度要降低到-30 ℃以下,保持系統(tǒng)冷量。裝置接氣時要嚴格控制負荷提升速率,分子篩接氣前要確保低溫甲醇洗裝置負荷控制在80%以下,確保前端凈化裝置接氣后,出口凈化氣中的甲醇和CO2的含量不高。②低溫甲醇洗接氣時,要確保氣體組分中CO2的含量,CO2含量越高,對裝置系統(tǒng)的降溫越有利,裝置出口凈化合成氣分析指標的合格時間越短。
為了使分子篩后換熱器和管線內(nèi)殘存的甲醇盡快排出系統(tǒng),可通過此管段系統(tǒng)低點導(dǎo)淋進行排放,確保低點不積液。在此管段系統(tǒng)主要有兩臺設(shè)備E03、E01,氣體經(jīng)過E03換熱器的管程,E01換熱器的殼程,CO2和甲醇在E03換熱器殘存的可能性很小。由于氣體在E01殼程換熱,殼程換熱器為垂直安裝,在E01換熱器殼程底部存在死點,存在積液的可能性很大。為了防止死點積液,在低溫甲醇洗裝置接氣后,在換熱器殼程底部導(dǎo)淋進行排放(引至火炬),經(jīng)過多處開車確認,在此處均能順利排放出甲醇,減少凈化合成氣挾帶甲醇的量。
為了快速降低甲醇和CO2的挾帶量,在分子篩出口至E01出口這段管線系統(tǒng)內(nèi),提高溫度對甲醇釋放有促進作用。E01換熱器的管程內(nèi)走的介質(zhì)為低溫甲醇洗進口變換氣,為了提高E01殼程溫度,提高變換氣的溫度,加快E01殼程內(nèi)殘存甲醇的釋放。
經(jīng)過上述措施的調(diào)整,目前從分子篩接氣到E01出口分析合格時間控制在8 h左右,極大地縮短了開車時間。為了徹底解決這個問題,提出解決方案:①把低溫分子篩更換為常溫分子篩,把分子篩設(shè)置在E-01換熱器后,目前也有類似的裝置在運行,可以徹底解決這個問題。此方案也存在一些弊端,常溫分子篩占地面積大,分子篩用量大,也需要考慮這方面的問題。②在E01后再增加一臺分子篩,只在開車時使用,開車后把分子篩在線隔離解吸備用。目前這兩種方案都在交流討論階段,后續(xù)還需要進一步分析論證。
對CO深冷分離裝置前端凈化單元出現(xiàn)的各類運行問題,進行了深入全面的原因分析,并給出了具體的解決措施。此工藝改造大幅度優(yōu)化了CO冷箱前端凈化單元運行質(zhì)量,不僅為下一步CO深冷分離裝置長周期高負荷的穩(wěn)定運行提供了有力保障,同時也為國內(nèi)其他企業(yè)同類裝置的運行優(yōu)化提供了參考。