李澤宇
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)馬脊梁礦,山西 大同 037000)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)馬脊梁礦自礦井成立以來,一直采用MG 型采煤機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)。從之前工作面MG650/1630-WD 采煤機(jī)的工作情況來看,采煤面采煤過程中故障頻發(fā),時(shí)常需要停機(jī)檢修,影響煤礦生產(chǎn)效率。為保障該煤礦8127 工作面智能化開采的需要,對MG650/1630-WD 采煤機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì)[1-5]。
對馬脊梁礦MG650/1630-WD 型采煤機(jī)2020 年1 月至2020 年12 月期間的故障類型進(jìn)行分析總結(jié),主要分為牽引變壓器故障、截割電機(jī)故障、截割電纜保護(hù)裝置故障、冷卻調(diào)高系統(tǒng)故障四種。
MG650/1630-WD 型采煤機(jī)牽引變壓器損壞故障較頻繁。由于牽引部變壓器固定方式不當(dāng),自身防震性能不佳,因而在受到強(qiáng)烈的震動時(shí)變壓器固定腳受破壞致固定腳斷裂,變壓器發(fā)生損壞無法正常使用。牽引部變壓器發(fā)生損壞后,必須及時(shí)地停機(jī)檢修,并對其進(jìn)行更換,而1 臺新的牽引部變壓器設(shè)備的成本約20 萬元。
根據(jù)現(xiàn)場情況,引起該故障的主要原因?yàn)椋海?)當(dāng)采煤機(jī)進(jìn)行截割作業(yè)時(shí),遇到較大硬度巖層時(shí)采煤機(jī)各組成部分都會遭受較大震動,影響設(shè)備的安全性;(2)工作面上垮落的原煤及矸石物料在沖擊力下會撞擊采煤機(jī),采煤機(jī)的震動加劇。這兩種原因都可能造成采煤機(jī)牽引部變壓器發(fā)生損壞故障。
MG650/1630-WD 型采煤機(jī)截割電機(jī)故障較為頻繁。截割電機(jī)發(fā)生損壞故障后,必須停機(jī)進(jìn)行更換,影響截割部作業(yè)效率。
根據(jù)現(xiàn)場情況,引起該故障的主要原因?yàn)椋海?)截割電機(jī)采用8個(gè)六方形M16×50型螺栓進(jìn)行固定,理論上其固定的穩(wěn)定性較理想,但是從采煤機(jī)的實(shí)際情況來看,在生產(chǎn)過程中固定螺栓會在設(shè)備的不斷工作震動下出現(xiàn)松動、固定不牢靠的問題;(2)該采煤機(jī)的截割電機(jī)聯(lián)接件設(shè)計(jì)時(shí)的強(qiáng)度較小,當(dāng)固定螺栓在震動、固定不牢靠的狀態(tài)下會極易損壞到截割電機(jī)機(jī)體,影響截割電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
MG650/1630-WD 型采煤機(jī)截割電纜常發(fā)生故障,截割電纜一旦發(fā)生破壞損傷故障,就必須進(jìn)行全面換新,一套新電纜的采購成本約10 萬元,維修更換時(shí)間約為6 h,影響采煤機(jī)的正常作業(yè)。
根據(jù)現(xiàn)場情況,引起該故障的主要原因?yàn)椋海?)煤礦井下空間狹小,生產(chǎn)環(huán)境惡劣,包括截割電纜在內(nèi)的電纜的數(shù)量眾多,排布混亂,同時(shí)因?yàn)殡娎|沒有安裝電纜保護(hù)裝置,電纜在大塊原煤及矸石的撞擊下極容易發(fā)生損傷,無法正常使用;(2)隨著采煤工作面的不斷推進(jìn),電纜也需要同步進(jìn)行拖動移動,在電纜拖動移動的過程中,因沒有保護(hù)裝置,電纜在巷道地面上不斷摩擦進(jìn)而容易發(fā)生損壞,導(dǎo)致無法正常使用。
MG650/1630-WD 型采煤機(jī)常發(fā)生冷卻調(diào)高系統(tǒng)故障。冷卻調(diào)高系統(tǒng)故障發(fā)生后,對于該處管路的維護(hù)和檢修難度較大,需投入大量人力物力,時(shí)間消耗量也較大,維修效率不高;無規(guī)則不均勻分布的管路設(shè)計(jì)使其必須更廠采購零部件,設(shè)備維修時(shí)間跨度長、費(fèi)用高。
根據(jù)現(xiàn)場情況,引起該故障的主要原因?yàn)椋海?)冷卻調(diào)高系統(tǒng)管路的設(shè)計(jì)為無規(guī)則不均勻分布,使用性能不佳;(2)管路設(shè)計(jì)時(shí)位置較低,易被大塊的原煤及矸石撞擊而損壞,無法正常使用。
基于MG650/1630-WD 型采煤機(jī)以往的故障類型及原因分析,對其進(jìn)行針對性的優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì)。
(1)增強(qiáng)牽引變壓器固定地腳強(qiáng)度。固定地腳上焊接一厚度為16 mm 的Q235 鋼板,在鋼板上均勻鉆設(shè)Φ18 mm 的8 個(gè)圓孔,并通過螺栓固定在牽引變壓器上。該優(yōu)化設(shè)計(jì)能有效地提高牽引變壓器固定地腳強(qiáng)度,在受到劇烈震動的狀態(tài)下固定地腳也會保持穩(wěn)定,固定地腳不會發(fā)生松動損壞現(xiàn)象,固定地腳的安全性和可靠性增加。
(2)增加牽引變壓器的抗震性能。在牽引變壓器底部位置增設(shè)一厚度為12 mm 皮帶。該設(shè)計(jì)可調(diào)整以往的剛性接觸為現(xiàn)在的柔性接觸,當(dāng)發(fā)生震動時(shí)柔性接觸能有效地吸收部分震動,起到減震的效果,降低震動對牽引變壓器損壞作用;在固定地腳增加的焊接鋼板上再次增加一厚度為6 mm 的Q235 鋼板,該鋼板用來對螺栓進(jìn)行進(jìn)一步的壓緊、固定,起到對螺栓進(jìn)行防丟失保護(hù)效果。
(1)在截割電機(jī)外部區(qū)域位置增設(shè)一厚度為16 mm 的圓形鋼板,并將該鋼板做為卡圈完整地套在電機(jī)外圈之上,實(shí)現(xiàn)對電機(jī)的有效固定。
(2)進(jìn)一步增加電機(jī)固定強(qiáng)度,將以往截割電機(jī)的8 個(gè)六方形M16×50 型螺栓數(shù)量調(diào)整為12 個(gè)。該設(shè)計(jì)可完整解決截割電機(jī)松動、不牢固的問題。
增設(shè)截割電纜保護(hù)裝置,該保護(hù)裝置采用厚度為20 mm 的高強(qiáng)度鋼制成,其尺寸長×寬×高=400 mm×250 mm×20 mm,采用3 個(gè)六方形M30×150 型螺栓進(jìn)行固定。截割電纜保護(hù)裝置的設(shè)計(jì)可以有效地預(yù)防垮落大塊原煤及矸石對截割電纜的損壞,同時(shí)也可以保護(hù)其不與巷道地面發(fā)生摩擦損壞,提高截割電纜使用的安全性和可靠性。
(1)為保護(hù)冷卻調(diào)高系統(tǒng)管路不受大塊原煤及矸石的撞擊,從安裝位置、高度、尺寸等參數(shù)對管路進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),對冷卻噴霧系統(tǒng)的所有管線進(jìn)行調(diào)整,讓其維修更換更加便利,同時(shí)可對液壓管路產(chǎn)生保護(hù)。
(2)將冷卻調(diào)高系統(tǒng)的接頭全部調(diào)換為普通液壓管接頭,實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備接頭的互換,能有效地降低接頭維修更換時(shí)的時(shí)間和材料成本。
MG650/1630-WD 型采煤機(jī)按以上優(yōu)化設(shè)計(jì)方案進(jìn)行改進(jìn)后,于2021 年1 月在馬脊梁礦8127 工作面智能化開采中進(jìn)行了生產(chǎn)實(shí)踐。從實(shí)踐應(yīng)用效果來看,改進(jìn)后的采煤機(jī)截割作業(yè)正常,使用性能大幅度提高,能滿足煤礦井下空間狹小和惡劣生產(chǎn)環(huán)境的安全生產(chǎn)需求;采煤機(jī)故障率大幅度降低,同時(shí)期內(nèi)故障發(fā)生率降低了85%,極大地提高了采煤機(jī)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性;每年可為煤礦節(jié)約設(shè)備維修和材料費(fèi)用約50 萬元。MG650/1630-WD 型采煤機(jī)優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì)方案改進(jìn)馬脊梁礦8127 智能化工作面開采條件,安全、經(jīng)濟(jì)效益顯著。