張亮
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán) 晉城煤炭事業(yè)部,山西 晉城 048000)
統(tǒng)計(jì)資料顯示,斷層構(gòu)造在各種誘發(fā)煤壁和頂板事故中的占比較高,且斷層構(gòu)造極易引發(fā)煤壁片幫和冒頂事故?,F(xiàn)有的研究大多集中在工作面過(guò)與煤層走向垂直的斷層時(shí)頂板控制方面,而對(duì)其余情形研究較少。本文以長(zhǎng)平公司六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷為研究對(duì)象,在分析掘進(jìn)工作面過(guò)斷層頂板垮落、片幫、冒頂破壞機(jī)理的基礎(chǔ)上,進(jìn)行深淺分帶剛?cè)狁詈献{施工方案可行性的數(shù)值模擬,并對(duì)加固效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,為該注漿加固技術(shù)的推廣應(yīng)用提供參考。
長(zhǎng)平公司六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷在向西掘進(jìn)的過(guò)程中,根據(jù)地測(cè)預(yù)報(bào),前方存在兩處地質(zhì)異常區(qū)域(背斜影響區(qū)域和斷層影響區(qū)域)。六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷由1 號(hào)橫川向西580~605 m 為背斜影響區(qū)域,兩翼傾角為2°~4°,局部最大可達(dá)8°,相對(duì)寬緩背斜。六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷1 號(hào)橫川向前約586 m 將可能揭露傾向75°,傾角70°,落差約2 m 的正斷層FW2306-1;六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷1 號(hào)橫川向前約616 m將可能揭露傾向260°,傾角40°~60°,落差1~2.5 m 的正斷層FW2306-2。由于工作面處于背斜軸部急下坡段,最大坡度14°左右,上述2 條斷層也可能是局部坡度突變和煤層厚度變化造成的。
為確保六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷過(guò)地質(zhì)異常區(qū)域的施工安全,必須對(duì)其頂板控制進(jìn)行分析探討。六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷長(zhǎng)16 m、高3.5 m,掘進(jìn)工作面在過(guò)斷層過(guò)程中,采用注漿支護(hù)方案,以高分子聚亞胺膠脂為主要注漿材料,注漿孔的布置情況如圖1 所示。
圖1 注漿孔布置情況Fig.1 Grouting hole arrangement
在與頂板相距1.5 m 的位置斜向上75°設(shè)置一排孔徑25 mm、孔距3.0 m、孔深5.0 m 的注漿孔,沿工作面走向布置。但在工作面掘進(jìn)至斷層周?chē)鷷r(shí),頂板圍堰節(jié)理、裂隙發(fā)育,在斷層的影響下出現(xiàn)嚴(yán)重的片幫、冒頂,表明原支護(hù)方案無(wú)法滿(mǎn)足掘進(jìn)工作面正常推進(jìn)要求。
結(jié)合正斷層破斷機(jī)理及長(zhǎng)平公司六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,提出深淺分帶剛?cè)狁詈献{控制技術(shù),具體如圖2 所示。
圖2 深淺分帶剛?cè)狁詈献{支護(hù)Fig.2 Deep and shallowzoning rigid-flexible coupling grouting support
過(guò)斷層頂板注漿采用剛性無(wú)機(jī)材料和柔性有機(jī)材料相結(jié)合的方案。剛性注漿材料初凝時(shí)間3~7 s,0.5 h 抗壓強(qiáng)度不小于16 MPa,24 h 抗壓強(qiáng)度不小于20 MPa,水灰比0.8,微膨脹率不小于0.2%,注漿壓力1.0~3.0 MPa,漿液擴(kuò)散半徑1.0~1.5 m,且具有早強(qiáng)、快凝、不干縮等特點(diǎn);柔性注漿材料初凝時(shí)間3~5 s,抗壓強(qiáng)度不小于0.8 MPa,發(fā)泡倍數(shù)可達(dá)30 倍,注漿壓力為3.0~5.0 MPa,漿液擴(kuò)散半徑1.5~2.0 m,具有高膨脹率、強(qiáng)壓縮性、快凝等特征。
向工作面頂板斷層帶圍巖淺部裂隙發(fā)育帶注入剛性無(wú)機(jī)漿液,向深部微裂隙帶內(nèi)注入柔性有機(jī)漿液。利用具備剛性屬性的無(wú)機(jī)漿液將頂板淺部破碎帶膠結(jié)成強(qiáng)度較高的支撐結(jié)構(gòu),并且將頂板淺部發(fā)揮載荷作用的圍巖固化成承載體結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮其承載性能。將漿液顆粒小的柔性有機(jī)發(fā)泡材料注入深部巖體后,深部微裂隙帶會(huì)形成柔性減壓層,在高應(yīng)力影響下將注漿結(jié)構(gòu)體內(nèi)空洞擠密,同時(shí)釋放原位壓力,保證圍巖結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。該深淺分帶剛?cè)狁詈献{技術(shù)能較好發(fā)揮支護(hù)作用和圍巖結(jié)構(gòu)的自載性能,并能有效控制頂板極限剪應(yīng)力。
六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷斷層帶淺部破碎巖體集中分布于深度為0~1.9 m,深部微裂隙帶巖體集中在2.8~6.5 m,探測(cè)結(jié)果顯示,裂隙帶和圍巖破碎帶范圍存在較大的擴(kuò)展可能。根據(jù)這些情況,確定淺部和深部注漿孔埋深分別為2.4 m 和6.0 m,注漿壓力分別為2.5 MPa 和4.8 MPa。
應(yīng)用FLAC3D 模擬軟件進(jìn)行實(shí)體建模。六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷斷層帶地質(zhì)條件復(fù)雜,網(wǎng)格劃分困難,因此通過(guò)AutoCAD-ANSYS-FLAC3D 等系列技術(shù)構(gòu)建數(shù)值模型。其中掘進(jìn)工作面斷層二維平面圖通過(guò)AutoCAD 繪制,將斷層按照煤層歸集為若干組,便于此后工作面開(kāi)挖網(wǎng)格的完整劃分;在此基礎(chǔ)上,單獨(dú)地將待開(kāi)挖工作面作為1 個(gè)分組處理后導(dǎo)入ANSYS 軟件,結(jié)合工作面實(shí)際情況,進(jìn)行材料屬性及單元定義后劃分網(wǎng)格,拉伸成體;將所得出的數(shù)值計(jì)算模型轉(zhuǎn)化成FLAC3D 軟件能夠識(shí)別的格式,并重新進(jìn)行分組處理和相關(guān)參數(shù)的添加,隨即對(duì)相關(guān)數(shù)值展開(kāi)模擬。應(yīng)用長(zhǎng)40 m、寬44.5 m、高10 m 的Mohr-Coulomb 本構(gòu)模型,共包括71 650個(gè)單元和76 492 個(gè)節(jié)點(diǎn),數(shù)值計(jì)算模型如圖3 所示,注漿體力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 深淺分帶剛?cè)狁詈献{體力學(xué)參數(shù)Table 1 Mechanical parameters of deep and shallowzoning rigid-flexible coupling grouting body
圖3 數(shù)值計(jì)算模型Fig.3 Numerical calculation model
對(duì)六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷斷層帶應(yīng)用深淺分帶剛?cè)狁詈献{技術(shù)的加固支護(hù)效果主要體現(xiàn)在工作面塑性區(qū)破壞深度及位移等方面,因此對(duì)這兩方面進(jìn)行模擬分析,結(jié)果如圖4、圖5 所示。
圖4 圍巖破壞Fig.4 Failure of surrounding rock
圖5 工作面頂板位移Fig.5 Roof displacement of working face
原注漿方案下注漿加固后頂板、煤壁處圍巖破壞深度分別為5.4 m 和4.7 m,使用深淺分帶剛?cè)狁詈献{技術(shù)優(yōu)化處理后頂板、煤壁處圍巖的破壞深度縮小為1.0 m 和1.3 m 左右,塑性區(qū)破壞深度得到有效控制。
根據(jù)對(duì)不同注漿加固方案下工作面過(guò)斷層頂板下沉量的模擬看出,原方案下頂板下沉量為38 cm,深淺分帶剛?cè)狁詈献{加固技術(shù)應(yīng)用后頂板下沉量在6.5 cm 左右,采用優(yōu)化方案后工作面頂板圍巖屬性發(fā)生了顯著改善,淺部應(yīng)力也隨之消除。
按照深淺分帶剛?cè)狁詈献{施工要求進(jìn)行六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷過(guò)斷層頂板支護(hù)處理,按照要求設(shè)置綜合礦壓觀測(cè)站對(duì)工作面煤壁以及頂板可能發(fā)生的位移情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并將監(jiān)測(cè)結(jié)果與原注漿方案位移值進(jìn)行比較,具體見(jiàn)表2 和表3。
表2 頂板移近量觀測(cè)結(jié)果比較Table 2 Roof convergence observation results comparison
表3 煤壁移近量觀測(cè)結(jié)果比較Table 3 Comparison of observation results of coal wall displacement
根據(jù)表2、表3 可知,在采取支護(hù)方案支護(hù)30 d 后工作面過(guò)斷層頂板和煤壁移近量逐漸趨于穩(wěn)定,原方案下頂板移近量穩(wěn)定在350 mm 左右,而采取深淺分帶剛?cè)狁詈献{施工技術(shù)后頂板移近量穩(wěn)定在60 mm 左右;原注漿方案下煤壁移近量為362.7 mm,而采取深淺分帶剛?cè)狁詈献{施工后煤壁移近量?jī)H為54.1 mm,降幅明顯。以上應(yīng)用結(jié)果的對(duì)比分析表明,深淺分帶剛?cè)狁詈献{施工技術(shù)應(yīng)用后,煤巷工作面過(guò)斷層片幫及冒頂問(wèn)題均能得到有效解決,圍巖穩(wěn)定性顯著提高。
綜上所述,對(duì)于過(guò)斷層掘進(jìn)工作面,如果支護(hù)形式不適用,將導(dǎo)致支護(hù)強(qiáng)度不足,無(wú)法有效控制工作面軟弱圍巖變形,引發(fā)大面積斷層區(qū)域失穩(wěn)、片幫及冒頂事故的發(fā)生。本文以長(zhǎng)平公司六盤(pán)區(qū)主運(yùn)巷為研究對(duì)象,針對(duì)該掘進(jìn)工作面過(guò)斷層原支護(hù)方案支護(hù)強(qiáng)度不足導(dǎo)致片幫、冒頂?shù)葐?wèn)題,提出深淺分帶剛?cè)狁詈献{技術(shù)。通過(guò)FLAC3D 軟件對(duì)該新型注漿加固技術(shù)的應(yīng)用及加固效果進(jìn)行模擬分析,并應(yīng)用到工程實(shí)踐中?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,深淺分帶剛?cè)狁詈献{技術(shù)應(yīng)用后,煤巷工作面過(guò)斷層頂板移近量和煤壁移近量均明顯減小,解決了掘進(jìn)工作面過(guò)斷層頂板片幫、冒頂?shù)葐?wèn)題,保障了工作面開(kāi)采安全。