王社江
(蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司,江蘇蘇州 215000)
受當(dāng)前施工工藝限制,深基坑的開挖必將引起周圍地層的地下水位和應(yīng)力場的改變,導(dǎo)致周圍地層變形[1]。為避免地鐵車站基坑內(nèi)支撐軸力損失,目前基坑施工通常采用內(nèi)撐體系對(duì)基坑進(jìn)行支護(hù),使用的鋼支撐普遍采用鋼楔鐵塞緊,以確保支撐軸力[2]。由于采用多塊楔鐵塞緊,每塊楔鐵間不可避免地存在間隙,在后期難免出現(xiàn)由于楔鐵擠密或楔鐵竄出而造成軸力損失。為確保周邊環(huán)境安全,如何避免鋼支撐軸力損失是本工程基坑施工的關(guān)鍵[3]。
蘇州軌道交通5 號(hào)線工程土建施工V-TS-03 標(biāo)楓瑞路站位于花苑東路站與楓瑞路交叉口。楓瑞路站為島式站臺(tái)車站,車站外包總長度為209 m,標(biāo)準(zhǔn)段結(jié)構(gòu)寬度為19.7 m,端頭井處結(jié)構(gòu)寬度為23.80 m,有效站臺(tái)中心里程處底板埋深約為16.984 m。主體結(jié)構(gòu)為地下2 層單柱雙跨閉合框架結(jié)構(gòu)。主體基坑采用地下連續(xù)墻圍護(hù)結(jié)構(gòu),共設(shè)置4 道支撐,其中第一道為鋼筋混凝土支撐,其余為鋼支撐。
試驗(yàn)段最終選定蘇州市軌道交通土建V-TS-03 花苑路站27-34 軸主體結(jié)構(gòu)基坑標(biāo)準(zhǔn)段,該段結(jié)構(gòu)寬度為19.9 m,開挖深度約20.1 m,采用800 mm 厚地下連續(xù)墻,墻長35.5 m,豎向設(shè)置5 道支撐+1 道換撐,其中,第1 道支撐為鋼筋混凝土支撐,第4 道為φ800 mm 鋼支撐,其余為φ609 mm 鋼支撐;地下連續(xù)墻均采用工字鋼接頭。
試驗(yàn)段區(qū)域地層主要組成由上往下分別為:①1 雜填土、③1 黏土、③2 粉質(zhì)黏土、③3 粉土、④1 粉質(zhì)黏土、⑤1 粉質(zhì)黏土,其中第4 層、第5 層開挖土層為約9.5 m 厚的④1 層軟塑狀粉質(zhì)黏土,主體結(jié)構(gòu)底板持力層為⑤1 層軟塑、局部可塑狀粉質(zhì)黏土,根據(jù)勘察報(bào)告顯示,④1 層力學(xué)性能較⑤1 更差。試驗(yàn)段地墻插入比為1∶0.775,墻底坐落于⑤1 層。
試驗(yàn)段區(qū)域北側(cè)基坑影響范圍內(nèi)無建構(gòu)筑物,南側(cè)距基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)外邊線約39 m 的睿峰公寓全段分布于試驗(yàn)區(qū)域,該公寓主體為22 層、23 層住宅樓,采用樁長40 m 的預(yù)制管樁基礎(chǔ),沿街為2 層商鋪,采用20 m 的預(yù)制管樁基礎(chǔ)。沿基坑長邊走向分布著各類型管線。
其中27~29 軸之間的三幅地墻為傳統(tǒng)工藝段,地墻編號(hào)自左向右分別為①、②、③,中間由29~31 軸之間三幅地墻隔開,31~33 軸之間的三幅地墻為新工藝段,地墻編號(hào)自左向右分別為④、⑤、⑥。
在兩工藝段的中部位置各設(shè)置一個(gè)監(jiān)測斷面,測試內(nèi)容主要有墻體深層水平位移、支撐軸力、地表沉降等,具體點(diǎn)位及編號(hào)如圖1 所示。其中,鋼支撐軸力各選兩個(gè)縱斷面作為監(jiān)測對(duì)象,編號(hào)為ZL 墻號(hào)-1/2 點(diǎn)號(hào)-層號(hào),例如,ZL5-1-3 表示第3 道支撐、第5 幅地墻上點(diǎn)號(hào)為1 的鋼支撐監(jiān)測點(diǎn)。
圖1 試驗(yàn)段設(shè)計(jì)及編號(hào)示意圖
本工程使用的新型預(yù)應(yīng)力鎖定鋼支撐,其工藝原理是在舊工藝的基礎(chǔ)上,增加了螺桿、螺母對(duì)易產(chǎn)生軸力損失的活絡(luò)端進(jìn)行固定,在鋼支撐施加預(yù)應(yīng)力后、拆除千斤頂前,將螺母調(diào)整至遠(yuǎn)離支撐端面得一側(cè),并擰緊,確保螺母緊固。即使楔鐵出現(xiàn)松動(dòng),仍由螺桿進(jìn)行支撐,避免了鋼支撐軸力損失。
鎖定裝置采用兩套由C45 圓鋼加工而成的螺桿以及螺母構(gòu)成,如圖2 所示,螺桿外徑為120 mm,絲扣內(nèi)徑為102.68 mm,長度為650 mm,絲牙長度為470 mm。螺母外徑為190 mm,上部設(shè)置10 個(gè)φ25 mm 孔,便于螺母擰緊。螺桿設(shè)置在外側(cè),按照320 t 油頂選型設(shè)計(jì),對(duì)活絡(luò)頭進(jìn)行加強(qiáng)處理,整體外形如圖3所示。
圖2 螺桿、螺母構(gòu)造圖
圖3 新型預(yù)應(yīng)力鎖定活絡(luò)端構(gòu)造圖
鋼支撐預(yù)應(yīng)力監(jiān)測值隨時(shí)間關(guān)系如圖4 和圖5 所示,舊工藝段鋼支撐軸力最小值與預(yù)加軸力占比為64.68%~90.66%,均值為78.34%,新工藝段基本在92.42%以上,可見新工藝段在控制預(yù)應(yīng)力損失上明顯較傳統(tǒng)工藝好,且效果也較穩(wěn)定。
圖4 傳統(tǒng)工藝鋼支撐架設(shè)時(shí)預(yù)應(yīng)力歷時(shí)曲線
圖5 新工藝鋼支撐架設(shè)時(shí)預(yù)應(yīng)力歷時(shí)曲線
鋼支撐軸力基本在預(yù)應(yīng)力施加后2~3 h 內(nèi)快速損失,20 h內(nèi)預(yù)應(yīng)力衰減基本結(jié)束,隨后趨于穩(wěn)定。最后一道支撐預(yù)應(yīng)力損失難以捕捉,受圍護(hù)墻體變形急劇增長,其軸力也將持續(xù)增加,無法準(zhǔn)確監(jiān)測預(yù)應(yīng)力損失情況。
支撐軸力監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖6 和圖7 所示,第1 道混凝土支撐軸力在初期第1 層、第2 層土方開挖時(shí)基本是受壓狀態(tài),自第3 層土方開挖后,構(gòu)件收拉作用將越加明顯,基坑開挖深度至最深后其收拉作用將達(dá)到最大值;基坑卸載結(jié)束后,隨墊層、底板、主體結(jié)構(gòu)等結(jié)構(gòu)荷載增長使基底壓力回升,第一道混凝土支撐軸力開始逐步回調(diào)為受壓狀態(tài)??梢娫诙嗟乐蔚臉秹w圍護(hù)結(jié)構(gòu)形式的深基坑工程中,首道支撐形式選擇具有抗拉作用的構(gòu)件及端頭鉸接方式,對(duì)基坑整體安全性非常關(guān)鍵。
圖6 傳統(tǒng)工藝支撐軸力歷時(shí)曲線
圖7 新工藝支撐軸力歷時(shí)曲線
各層鋼支撐受力狀態(tài)基本保持隨基坑開挖深度增加其受壓狀態(tài)也在呈波動(dòng)式增長。隨基坑開挖深度不斷增加,新架設(shè)的鋼支撐因開挖面以下墻體變形快速增長,其軸力也將急劇增加;但正因這種現(xiàn)象使得上部支撐軸力有一個(gè)減小過程,特別是最后一層土方開挖時(shí),其作用效應(yīng)更加明顯。
墻體水平位移曲線如圖8 和圖9 所示,基坑第3 層土方開挖后地墻深層水平位移變形呈階梯式增長,尤其是第4、第5 層土方開挖后變形增長幅度較大。當(dāng)基坑機(jī)械開挖至基底后,應(yīng)快速開展收土至設(shè)計(jì)標(biāo)高,并澆筑墊層。此時(shí)墻體變形將在2~3 d 內(nèi)逐漸收斂,直至底板澆筑后最終趨于穩(wěn)定。
圖8 傳統(tǒng)工藝鋼支撐圍護(hù)墻水平位移曲線
圖9 新工藝鋼支撐圍護(hù)墻水平位移曲線
圍護(hù)墻體最大測斜變形位置也是隨基坑開挖深度的增加而下降,結(jié)合本項(xiàng)目地層條件,最終最大位移點(diǎn)位于最大開挖面深度下1.0~1.5 m。對(duì)應(yīng)斷面地表最大沉降量為最大測斜量的50%~73%,距圍護(hù)墻頂外邊線約8~10 m。
根據(jù)各階段地墻變形和蠕變變形統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,新、舊工藝試驗(yàn)段地墻測斜變形在第3 層土方開挖完成時(shí)差異不明顯。自第4 層土方開挖開始,地墻變形控制效果開始顯現(xiàn),第4層時(shí)差異最大,差別率南北側(cè)分別為23.84%、37.75%,隨后差異逐漸遞減,直至墊層澆筑基本穩(wěn)定后,南北側(cè)分別為18.73%、27.38%,可見新工藝段地墻變形效果好于傳統(tǒng)工藝段,但效果最好還是體現(xiàn)在第4 層土方開挖時(shí),基坑深度更深時(shí),效果將下降。
扣除蠕變效應(yīng)影響后,對(duì)控制地墻深層變形效果方面新工藝較舊工藝側(cè)分別優(yōu)于21%和20%,基本上較傳統(tǒng)工藝段地墻最大水平位移量少1/5。
此外,新工藝段控制地表變形方面較舊工藝段也具有明顯優(yōu)勢,最終地表最大變形差異分別為21.06%、30.95%。