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    柴油機曲軸、凸輪軸修理配套工藝實施與分析

    2022-11-02 10:22:58金興林
    南方農(nóng)機 2022年21期
    關鍵詞:凸輪軸床墊軸瓦

    金興林

    (江陰天江藥業(yè)有限公司,江蘇 江陰 214400)

    為保證船舶航行安全,作為動力的主柴油機和發(fā)電的輔柴油機在運行一段時間后,都要進行不同程度的維護保養(yǎng)工作,海事和船檢等部門對此還作了相應的規(guī)定。根據(jù)維修程度的不同,修理廠家對此工程細分為小修、中修和大修項目,在修船實務中對各個項目都有相應的檢修要求。只要涉及對機體的拆解及曲軸等部件的維修就視為大修項目,由于涉及運動部件的拆解,因此必須嚴格按照船檢的規(guī)定完成各個項目的維修,保證各項數(shù)據(jù)在規(guī)定的范圍內(nèi),并通過試航運行及時發(fā)現(xiàn)問題。

    1 故障原因及修理對策

    某輪船柴油發(fā)動機是六缸立式、四沖程、水冷、直流噴射、可逆轉帶增壓的柴油機。缸徑Φ240 mm,因3號氣缸燒缸,3號缸缸頭、活塞、連桿、缸套、曲軸曲柄銷軸頸等部位燒損嚴重,導致整機不能工作,亟需修理。

    鑒于以上存在的問題,經(jīng)技術分析,決定采取將曲軸、凸輪軸和3號缸缸頭、缸套、活塞、活塞環(huán)、連桿、主軸瓦、曲柄銷軸瓦等零部件換新的方案,并對其他5只氣缸進行常規(guī)檢修,確保修理后發(fā)動機能夠正常運轉。對此,根據(jù)該發(fā)動機的拆卸、修理、安裝過程的配套加工需要,先后配置了必需的工具裝備,并對部分零部件進行機械加工[1-2]。

    2 加工工藝過程

    2.1 拆卸缸頭、吊起機架

    進艙拆卸燃油、潤滑及冷卻管等零部件,并分類標識,在起重工的配合下,吊起氣缸頭與機架分離,吊出活塞連桿組。為了安全可靠地吊出機架,筆者加工了2只專用工具,如圖1所示。并車出Φ60 mm×150 mm的套管8只,裝于機架兩端的1缸和6缸處,利用4根缸頭貫穿螺栓緊固于機架上,然后吊出機架[3]。

    圖1 吊機架專用工具

    2.2 拉出缸套

    加工拉缸專用工具1套,如圖2所示。底板Φ278 mm,δ=40 mm,車出后按要求加工對稱面,對邊各180 mm,便于鉗工裝于缸套下部。取用材料為Q235-A的雙頭螺栓M36×100 mm×1根,加工后裝于底板與橫梁之間,穿心油泵或2只千斤頂拉出缸套[4]。

    圖2 拉缸套工具裝配示意圖

    2.3 拆吊曲軸

    拆去曲軸與馬達考必令螺栓、推力布司、主軸承壓蓋、傳動齒輪、凸輪軸等零部件,吊起曲軸并駁運到車間檢修,與新曲軸對比測量,報驗尺寸數(shù)據(jù)。

    2.4 氣缸頭進、排氣閥頭、閥座加工研磨并泵壓

    將氣缸頭吊進車間內(nèi)場,進行清潔檢查,拆除氣門桿彈簧、油頭等零部件后。機加工車出氣門閥頭上的錐度線,以及鏜缸頭閥座上的錐度閥線,裝配符合要求,如圖3所示[5]。注意機加工后要進行泵壓試驗,配置紫銅悶頭和腰形悶版泵壓至6 kg/cm2,驗收后確保不漏。

    圖3 氣門閥桿及閥座加工示意圖

    2.5 檢修主軸承座孔

    為了檢查曲軸7道主軸承座孔的同心度。新制工藝假軸,如圖4所示。外圓與座孔之間留0.05 mm~0.08 mm的間隙,各檔鐵套長出主軸承長度單邊10 mm,確保上藍油后,各檔座孔內(nèi)表面有藍油,從而判斷出各檔軸瓦背殼的高低和左右偏移程度,為鉗工拂刮提供依據(jù)[6]。

    圖4 拂曲軸主軸瓦背殼孔工藝假軸

    2.6 新、舊曲軸對比檢測

    對換新后的曲軸進行測量,要求證實與舊曲軸各檔尺寸相同,適于配合??梢詫⑶S放在磨床上檢測曲臂的拐檔差以及7道主軸頸的同心度和跳動量,鑒于曲軸兩端中心孔在拆裝過程中有可能損傷,故新配了工藝悶頭,如圖5所示。悶頭內(nèi)孔與背面60°的中心孔要保證尺寸加工到位,同心度不大于0.01 mm,這樣就便于磨床裝夾和頂緊[7]。

    圖5 柴油機曲軸上磨床用工藝悶板示意圖

    2.7 機架水腔泵壓試驗

    技術人員進入現(xiàn)場,測量水腔進出水管螺紋悶蓋和水腔紫銅悶頭的尺寸,加工制作內(nèi)螺紋悶頭M39×3和錐度紫銅悶頭Φ28 mm×Φ23.5 mm×45 mm,封閉水腔,進行泵壓試驗。

    2.8 凸輪軸配定工作相位

    為了保證新凸輪軸工作相位與老凸輪軸一致,將新、舊凸輪軸上劃線平臺,用“V”形鐵支撐至等高,把百分表支在凸輪漸開線工作表面,并劃線以確定一端離合器卡爪圓周方向的基準,如圖6所示。新加工Φ30 mm×30 mm的卡爪1只,銑寬12 mm×深18 mm的凹槽一個,按劃線確定的方向位置敲裝入新凸輪軸輸入端。另一端加工Φ19 mm×20 mm的悶頭一只過盈裝入Φ19 mm的孔內(nèi)。在新凸輪軸上加工2—M5 mm的螺紋孔,裝入騎縫螺絲,防止離合塊和悶頭松動。這樣,新凸輪軸就具備了安裝條件。

    圖6 凸輪軸示意圖

    2.9 連桿檢修

    將連桿上鏜床,以小頭銷孔為基準校調(diào)大頭孔軸線與小頭孔軸線的平行度,檢查連桿變形彎曲量。將變形量控制在標準規(guī)定的范圍內(nèi)后,連桿至下一道工序,變形量超差的用備件補齊。鉗工檢查連桿大頭軸承孔,發(fā)現(xiàn)大頭孔圓度超差,初步判定原因在于大頭軸瓦背殼孔失圓,因此加工配制了假軸孔,如圖7所示。擦上藍油檢查連桿大頭軸瓦背殼孔,拂刮內(nèi)孔,直至內(nèi)孔圓度符合要求[8]。

    圖7 拂假軸示意圖

    2.10 密封床墊的加工

    缸頭與機架密封床墊及排氣管零部件夾心床墊加工,加工車制缸頭與機架密封床墊6只待裝。并通過鈑金加工排氣管夾心床墊,內(nèi)襯耐高溫紙板,外包紫銅皮,鉆孔備用[9]。

    2.11 研磨程序

    研磨機架與缸套的接觸平面,加工磨平面示意,如圖8所示,研磨該接觸平面,以達到密封要求[10]。

    圖8 研磨機架與缸套接觸平面

    3 結束語

    經(jīng)過換新曲軸、凸輪軸等零部件后該柴油機得到了修復。在試航運行中各項數(shù)據(jù)檢測均在規(guī)定范圍內(nèi),主、輔柴油機配套加工工藝的正確,是保證主、輔柴油機能夠拆裝維修并暢通無阻的關鍵。以上的工藝和過程滿足了這一要求,為其他柴油發(fā)動機的修理提供了工藝參考。

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