王印 WANG Yin
(中鐵十二局集團(tuán)第一工程有限公司,西安 710038)
我國幅員遼闊,山地眾多,其中山地面積達(dá)國土面積的2/3以上,隨著山嶺地區(qū)道路建設(shè)的不斷拓展,鐵路、公路等深埋、特長隧道不斷涌現(xiàn),特長隧道往往會穿越各種復(fù)雜特殊的地質(zhì)、地貌和構(gòu)造單元。使得隧道修筑過程中會遇到破碎帶、高地應(yīng)力、軟弱大變形、巖爆等系列不良地質(zhì)難題。時常出現(xiàn)因不良地質(zhì)導(dǎo)致隧道修筑時產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)損失和安全生產(chǎn)事故,嚴(yán)重影響了施工效率與施工安全。因此,復(fù)雜地質(zhì)條件下隧道安全、快速施工技術(shù)研究得到了越來越多的重視。本文對青云山隧道高地應(yīng)力軟弱圍巖大變形的施工控制及施工技術(shù)對類似隧道施工具有較好的指導(dǎo)價值。
武深高速公路青云山隧道位于廣東省韶關(guān)市翁源縣及河源市連平縣分水嶺青云山山脈,設(shè)計為分離式隧道,洞室凈空14.75×5.0m,起訖樁號左線ZK344+700~ZK350+610,長5910m;右線YK344+645~YK350+655,長6010m,呈132°方向展布;隧道最大埋深約808m。設(shè)斜井一座,斜井與線路交于ZK348+981處,并貫通至右線YK348+962.4處。隧址區(qū)水文地質(zhì)條件差,圍巖主要為砂巖、泥巖及頁巖等巖性,圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育,巖層復(fù)雜多變,圍巖完整性較差;而區(qū)內(nèi)地表水徑流較好,隧址區(qū)褶皺較發(fā)育,不同類型的結(jié)構(gòu)面發(fā)育,具較強(qiáng)的透水性,地表水順各結(jié)構(gòu)面滲入地下,成為豐富的地下水水源,使得隧道區(qū)地下水較為發(fā)育。
當(dāng)從斜井向大里程方向施工至ZK349+350處時,發(fā)現(xiàn)里程ZK349+260~+320段隧道變形收斂速率過大,立即加強(qiáng)了監(jiān)控量測,第3天初支變形加劇,且部分地段噴砼開始出裂縫。為了確保安全,人員及機(jī)具后退至安全地段。第7日時,裂縫增加及擴(kuò)大,局部出現(xiàn)噴砼掉塊。ZK349+285~+305段鋼拱架也變形扭曲,如圖1所示。經(jīng)持續(xù)觀測,于第12日,變形收斂趨于穩(wěn)定。
圖1 軟巖初支大變形現(xiàn)場照片
變形趨穩(wěn)后,工程技術(shù)人員進(jìn)行了詳細(xì)勘查。超量變形沿隧道全斷面均有發(fā)生,但主要發(fā)生在兩側(cè)拱腰及拱頂部位。局部的變形收斂已嚴(yán)重超限。兩側(cè)拱腰向內(nèi)收斂以39~92cm為主。拱頂下沉以38~61cm為主,隧底隆起25~51cm為主。經(jīng)統(tǒng)計,變形超限及扭曲破壞的鋼拱架為56榀,需更換。噴砼完全破壞面積約為890m。變形地段圍巖的地下水發(fā)育,掌子面及初支裂縫可見地下水呈雨淋狀和線狀流出。
經(jīng)對掌子面揭示的圍巖進(jìn)行了勘察及土工試驗(yàn)。測試所得隧道圍巖抗壓強(qiáng)度為19.3MPa,而平均地應(yīng)力值為5.78MPa。圍巖的強(qiáng)度應(yīng)力比R/σ為3.3,按相關(guān)規(guī)范的定義,圍巖強(qiáng)度應(yīng)力比<4時,隧道圍巖為中等變形壓力狀況。表明圍巖本身自穩(wěn)能力較差,當(dāng)圍巖開挖后,可能產(chǎn)生較大位移變形,且持續(xù)位移變形的時間較長。
變形段的圍巖為軟弱圍巖,巖體節(jié)理較發(fā)育、破碎,結(jié)構(gòu)面結(jié)合程度差。且該區(qū)地下水發(fā)育,地下水使圍巖軟化變形,結(jié)合力降低。在地應(yīng)力的作用下,圍巖出現(xiàn)大變形。基于地質(zhì)勘察而進(jìn)行設(shè)計的原初支參數(shù),受地質(zhì)勘察的局限性,不足以的承受及限制圍巖的變形,故產(chǎn)生以上的初支變形情況。
根據(jù)對現(xiàn)場圍巖情況及變形特點(diǎn)評估后續(xù)變形發(fā)展。經(jīng)專家研究決定,對產(chǎn)生變形的隧道段采取如下的處理及加固措施。
①對于初支超限地段,先采用?25中空注漿錨桿進(jìn)行注漿加固,以提高圍巖的抗變形和自穩(wěn)能力,避免在整治過程中再出現(xiàn)大變形或坍塌現(xiàn)象。錨桿長度為6m,按間距為1.5m梅花形布設(shè)。然后再逐孔將超限的鋼拱架和砼噴層拆除,并擴(kuò)挖圍巖,圍巖擴(kuò)挖輪廊較設(shè)計加寬40cm(即預(yù)留40cm的沉落及變形值)。將原格鋼架換成全環(huán)I20b鋼拱架,且間距由原來的1m減少至0.6m。在拱腳處增設(shè)鎖腳錨桿,鎖腳錨桿采用Φ28自進(jìn)式錨桿,長度為10m,每處拱腳兩側(cè)各設(shè)1根,錨桿端頭與鋼拱架焊接牢固。鋼拱架間的環(huán)向連接筋采用?20螺紋鋼。噴砼中設(shè)雙層鋼筋網(wǎng),以提高噴砼的抗壓、抗折、抗彎及耐沖擊性能。②對于尚未超限,但評估可能超限處,也采取與超限地段相同的處理措施,即拆除鋼拱架及噴砼、擴(kuò)挖及加密鋼拱架等措施。③ZK349+230~+350的其余段落均全環(huán)采用?25中空注漿錨桿進(jìn)行注漿加固,錨桿長度為5m,按間距為1.5m梅花形布設(shè)。
大變形段處理完畢后,進(jìn)行了加強(qiáng)監(jiān)控量測。第20d的各類變形速率在0.15~0.05mm/d范圍內(nèi),表明經(jīng)處理后,圍巖變形已趨于穩(wěn)定,采用的處理措施合理可靠。變形穩(wěn)定后,測得拱頂沉降最大值為21.5cm,通常為10~16cm;水平收斂最大值為26.7cm,通常為9~19cm;隧底隆起最大值為13.1cm,通常為6.0~10.0cm。
本項目結(jié)合現(xiàn)場地質(zhì)情況、變形特征及類似工程經(jīng)驗(yàn),總體上采取了柔性支護(hù)技術(shù)。即在加強(qiáng)初支及襯砌的抗變形強(qiáng)度、剛度的同時,還允許初支、襯砌能夠產(chǎn)生適當(dāng)變形而能保持結(jié)構(gòu)完好的思路,在確保加固效果的同時達(dá)到減少投入的目的。
隧道大變形地段后續(xù)開挖采用三臺階七步開挖法(如圖2所示),該法以弧形導(dǎo)坑開挖留核心土為基本模式,分上、中、下三個臺階七個開挖面,各部位的開挖與支護(hù)沿隧道縱向錯開、平行推進(jìn)的隧道施工方法。其具有下列技術(shù)特點(diǎn):①施工空間大,方便機(jī)械化施工,可以多作業(yè)面平行作業(yè)。部分軟巖或破碎圍巖地段可采用挖掘機(jī)直接開挖,工效較高。②在地質(zhì)條件發(fā)生變化時,便于靈活、及時地轉(zhuǎn)換施工工序,調(diào)整施工方法。③適應(yīng)不同跨度和多種斷面形式,初期支護(hù)工序操作便捷。④在臺階法開挖的基礎(chǔ)上,預(yù)留核心土,左右錯開開挖,利于開挖工作面穩(wěn)定。⑤當(dāng)圍巖變形較大或突變時,在保證安全和滿足凈空要求的前提下,可盡快調(diào)整閉合時間。
圖2 預(yù)留核心土三臺階七步法示意
設(shè)置開挖超前于掌子面的導(dǎo)洞進(jìn)行變形及應(yīng)力的提前釋放,達(dá)到減少初支承受的變形及地應(yīng)力。本項目導(dǎo)洞設(shè)于掌子面的中部偏上位置。導(dǎo)洞采用圓形形狀,以利于自身的穩(wěn)定。導(dǎo)洞半徑為3.0m。試驗(yàn)表明導(dǎo)洞超前掌子面掘進(jìn)10d以上時,釋放變形及地應(yīng)力的效果最佳,故導(dǎo)洞較掌子面超前30m以上,從而能夠保持掘進(jìn)時差為10d以上。
為了避免導(dǎo)洞在變形及地應(yīng)力的作用下坍塌,引起后續(xù)施工困難,導(dǎo)洞設(shè)置徑向?22錨桿(長度為3.0m,按間距1.3m梅花形布設(shè))及10cm噴砼進(jìn)行支護(hù)。
經(jīng)對比測試,本項目的超前導(dǎo)洞能夠提前釋放變形為18%~27%,有效減輕初支承受的變形壓力。
圖3 超前導(dǎo)坑設(shè)置示意圖
在隧道拱頂150°范圍內(nèi)設(shè)置5m長的?42超前小導(dǎo)管,小導(dǎo)管以2~3°外插,小導(dǎo)管搭設(shè)1.0m,壓注水泥漿液。
5.4.1 設(shè)置自進(jìn)式中空錨桿
研究表明,高地應(yīng)力軟弱圍巖在變形后,在圍巖內(nèi)沿著隧道形成環(huán)向的塑性和剪切滑移區(qū)(相當(dāng)于破碎圈)。本項目采用ANSYS有限元計算軟件,研究了青云山隧道在高地應(yīng)力、水壓下的塑性和剪切滑移區(qū)。計算出塑性和剪切滑移區(qū)厚度為3.2~4.1m范圍內(nèi)。原初支的錨桿長度為3.5m,錨桿穿過破碎圈后沒能在穩(wěn)固基巖上有足夠的錨固長度,或是根本沒能穿過破碎圈。故原錨桿對于控制圍巖的變形起不了作用,導(dǎo)致圍巖出大變形。故本項目采用了?25mm自進(jìn)式中空長錨桿加固圍巖。根據(jù)具體情況,錨桿選用長度為6m、7m、8m。長錨桿布設(shè)間距為1.2m。
5.4.2 對破碎圈采取小導(dǎo)管注漿加固
圍巖大變形后在隧道周邊形成了破碎圈,破碎圍巖間生成的裂縫形成了地下水的通道,軟弱圍巖在地下水的軟化下,進(jìn)一步加劇了變形,惡化了病害。本項目采取在隧道洞身按間距為3.5m梅花型布設(shè)長度為4.0m注漿小管,對破碎圈實(shí)施注漿加固,避免了變形的進(jìn)一步發(fā)展。相關(guān)文獻(xiàn)表明,隧道周邊小導(dǎo)管注漿對于控制圍巖變形的效果非常明顯,但對注漿時機(jī)有要求。當(dāng)注漿過早時,圍巖內(nèi)尚未形成裂縫,漿液無法壓入,起不到效果。注漿過晚,則圍巖變形已過大,可能已導(dǎo)致初支形成破壞。研究表明,在隧道水平收斂處于180~230mm時進(jìn)行小導(dǎo)管注漿,可獲得較佳的變形控制效果。軟巖變形段隧道初期支護(hù)設(shè)計如圖4所示。
圖4 軟巖變形段隧道初期支護(hù)設(shè)計
5.4.3 采用大剛度鋼拱架和可伸縮鋼拱架
變形段采用大剛度的I22a工字鋼拱架,且間距由通常的1.0m減至0.6m,拱架間設(shè)置?18mm縱向連接筋,噴砼中設(shè)置雙層鋼筋網(wǎng),噴砼厚度也從原25cm增至28cm。
在掘進(jìn)至隧道最大埋深段(ZK349+830~+960)時,地應(yīng)力較大,鋼拱架受擠壓變形很大,常導(dǎo)致I22a工字鋼拱架因變形過大而扭曲失效。該段鋼拱架采用了U29型鋼架,U29型鋼架為可伸縮鋼架,能夠適應(yīng)圍巖的較大變形而不出現(xiàn)扭曲失效現(xiàn)象,是柔性支護(hù)技術(shù)體現(xiàn)。
5.4.4 增設(shè)鎖腳錨管
鎖腳錨管對稱設(shè)置在臺階的大拱腳處、邊墻腳往上30cm鋼架上,每側(cè)1根,端部與鋼管焊牢。鎖腳錨管采用?42鋼管制作,長度為8m,向下傾角為10~15°,并壓注水泥漿,注漿壓力≮2MPa。
5.4.5 采用預(yù)應(yīng)力錨索控制大變形
在隧道最大埋深段(ZK349+830~+960),因地應(yīng)力過大,采以上述技術(shù)方案進(jìn)行了圍巖變形控制,但是變形值還是難以控制在目標(biāo)值內(nèi),特別是兩側(cè)拱腰的變形值較大。本項目運(yùn)用預(yù)應(yīng)力錨索進(jìn)行拱腰處變形的控制。分別在兩側(cè)拱腰設(shè)置3層6S15.2預(yù)應(yīng)力錨索,層距為2m,沿隧道縱向間距為2m,錨索施加500kN的預(yù)應(yīng)力。
5.4.6 提高圍巖預(yù)留變形量
為了避免后期變形量過大,使變形后的初支侵入模注襯砌空間內(nèi),將預(yù)留的邊墻變形量增大至30~40cm,拱頂20~25cm,隧底15~20cm。
5.4.7 玻璃纖維錨桿封閉掌子面
為了確保施工安全,避免掌子面圍巖坍塌,開挖后的掌子面采用易于切割的玻璃纖維錨桿進(jìn)行加固,以利于后續(xù)掘進(jìn)。玻璃纖維錨桿間距1.2m,梅花形布置,長度為3.5m,并噴射8cm混凝土封閉掌子面。
采用ANSYS有限元計算軟件進(jìn)行了圍巖變形對初支及襯砌產(chǎn)生的彎矩進(jìn)行了研究(如圖5所示)。
圖5 軟弱圍巖使襯砌產(chǎn)生的彎矩(單位:N·m)
根據(jù)荷載數(shù)據(jù),對襯砌進(jìn)行了重新設(shè)計,厚度由原設(shè)計45cm增厚至60cm。且襯砌砼的配筋率也由原來的15%提高至19%,并在砼中添加2%的鋼纖維。為了達(dá)到有效抑制圍巖的變形,襯砌在圍巖變形尚未完全穩(wěn)定前即完成二襯澆筑。
本項目對大變形區(qū)段加強(qiáng)了監(jiān)控量測,表1為隧道3個典型斷面在達(dá)到按規(guī)范判定為變形穩(wěn)定狀態(tài)時所經(jīng)歷的時長,及累計變形量。
表1 典型斷面穩(wěn)定后變形量及時長表
從表中可看出,斷面ZK349+950出現(xiàn)拱頂最大累計下沉量239mm;斷面ZK349+830出現(xiàn)最大水平收斂累計297mm。上述兩個數(shù)據(jù)均在可控范圍內(nèi)。
隨后的監(jiān)控量測表明,隧道沒有出現(xiàn)初支變形破壞及侵限現(xiàn)象。表明,采取的圍巖變形控制及支護(hù)措施科學(xué)合理,有效控制了隧道圍巖的變形,變形預(yù)留量也設(shè)置合理。
青云山隧道高地應(yīng)力軟弱圍巖段的地質(zhì)條件復(fù)雜、工程環(huán)境惡劣,施工風(fēng)險高。通過科學(xué)研究、科技攻關(guān)及嚴(yán)格施工,取得了復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境下隧道軟弱大變形圍巖施工的系列成果,如轉(zhuǎn)換施工工序、注漿加固破碎圖、設(shè)置超前導(dǎo)洞、設(shè)置預(yù)應(yīng)力錨索、運(yùn)用可伸縮拱架等,有效控制了本項目隧道圍巖大變形的施工難題,為國內(nèi)類似工程的施工提供參考借鑒。