鄒作濤,朱 寧,2
(1.貴州航天電器股份有限公司 貴陽 550025;2.哈爾濱工業(yè)大學(xué),哈爾濱 150001)
隨著移動通信技術(shù)的不斷發(fā)展,射頻電纜組件的應(yīng)用也越來越廣泛。射頻電纜組件是傳輸通訊引號的重要部件,可實現(xiàn)信號傳輸路徑的阻抗匹配、能量傳輸[1],在航空航天等行業(yè)的導(dǎo)航、通信載荷等部件中有大量應(yīng)用[2]。
射頻電纜組件中有很多射頻連接器和電纜組成,在設(shè)計階段需要充分考慮其結(jié)構(gòu)特性,才能保證產(chǎn)品正常使用[3]。連接器在整體對接過程中會產(chǎn)生較大的總體插入力,會導(dǎo)致射頻電纜組件蓋板變形,當(dāng)蓋板變形超過設(shè)計指標(biāo)時便可能導(dǎo)致連接器接觸不良,因此需要對蓋板的變形量進行計算和仿真優(yōu)化。
本文應(yīng)用ANSYS對射頻電纜組件的蓋板剛度進行仿真分析,得出其變形量,并與設(shè)計指標(biāo)進行對比,對比結(jié)果表明兩側(cè)蓋板的變形量均超過設(shè)計指標(biāo)。通過改變安裝方式和蓋板厚度兩種優(yōu)化方案對產(chǎn)品的蓋板部分進行優(yōu)化后仿真,得出其變形量達到設(shè)計指標(biāo)。最后通過試驗驗證了仿真的正確性,剛度仿真為射頻電纜組件設(shè)計提供了有力支撐,保證了設(shè)計方案的可行性。
射頻電纜組件模型如圖1,上側(cè)由34塊SMP蓋板組成,下側(cè)為1塊SSMP蓋板和2塊輔助板組成。
圖1 射頻電纜組件上下視圖
對于上蓋板,因為整條蓋板上均布這SMP連接器,因此總體的插入力基本是均勻作用在上蓋板整個上表面,可應(yīng)用固支梁公式得出其變形量[4]:
(1)
式中,f為上蓋板最大變形量,q為線均布載荷密度,l為上蓋板長度,E為上蓋板材料彈性模量,I為上蓋板的截面慣性矩,可查表求得。
代入相應(yīng)的設(shè)計值,可以得出上蓋板最大變形了Y=0.42mm。
對于下蓋板,其SSMP連接器集中在整個蓋板的中間部分,下蓋板為兩側(cè)固定的平板,中心區(qū)域受到一個集中力,這個用公式很難計算,后續(xù)應(yīng)用ANSYS進行仿真與優(yōu)化。
上蓋板剛度仿真邊界條件設(shè)定如圖2所示,固定射頻電纜組件主框架四個表面,圖中A所示,給上蓋板上表面加載384N的均布式載荷,圖中B所示。
圖2 上蓋板剛度仿真邊界條件設(shè)定圖
材料為鋁合金,彈性模量70GPa,泊松比0.3,因為整體為彈性變形,設(shè)定為彈性材料即可。
得出上蓋板變形量分布如圖3,上蓋板最大變形量為0.45mm,分布在中間位置,比計算值略大,因為上蓋板兩側(cè)也可以少量變形,而計算中按照固定處理。變形量大于設(shè)計指標(biāo)0.3mm,需進行優(yōu)化。
圖3 上蓋板變形量分布圖
要減小上蓋板的變形量主要有加厚、加寬或者改變材料,加厚會導(dǎo)致整體重量的大幅度提高,不利于總體產(chǎn)品的減重要求,材料因為受很多因素的影響,不好隨意改變,而且鋁合金是比強度很高的材料。因此上蓋板的優(yōu)化思路主要從增加寬度方面考慮,可以考慮將中心上蓋板和旁邊的上蓋板連接起來,組成一個整體,可以有效降低中心上蓋板的變形量。
仿真的邊界條件基本不變,僅需將中心蓋板和旁邊一塊蓋板之間增加一個綁定的接觸對。
得出優(yōu)化后上蓋板變形量分布如圖4,上蓋板最大變形量降低到0.25mm,分布在受力上蓋板的中間位置,小于設(shè)計指標(biāo)0.3mm,滿足設(shè)計要求。
圖4 優(yōu)化后上蓋板變形量分布圖
下蓋板剛度仿真邊界條件設(shè)定如圖5所示,固定射頻電纜組件主框架四個表面,圖中B所示,給下蓋板中心加載768N的均布式載荷,圖中A所示。
圖5 下蓋板剛度仿真邊界條件設(shè)定圖
材料為鋁合金,彈性模量70GPa,泊松比0.3,因為整體為彈性變形,設(shè)定為彈性材料即可。
得出下蓋板變形量分布如圖6,下蓋板最大變形量為0.53mm,分布在中間位置。變形量大于設(shè)計指標(biāo)0.2mm,需進行優(yōu)化。
圖6 下蓋板變形量分布圖
要減小下蓋板的變形量也可以從加厚、加寬或者改變材料來考慮,材料同樣不適合隨意改變,而下面輔助板也需要受力,不適合與下蓋板連接在一起,因此只能從加厚角度進行優(yōu)化,將下蓋板厚度由原來的7mm加厚到8mm。
仿真的邊界條件基本不變,更新三維模型即可。
得出優(yōu)化后下蓋板變形量分布如圖7,上蓋板最大變形量降低到0.19mm,分布在受力上蓋板的中間位置,小于設(shè)計指標(biāo)0.2mm,滿足設(shè)計要求。
圖7 優(yōu)化后下蓋板變形量分布圖
根據(jù)優(yōu)化后的方案進行設(shè)計并制造樣品,應(yīng)用拉力壓力試驗機對其作用力和變形量進行測試,得出上蓋板中心變形量為0.44mm,下蓋板中心變形量為0.18mm,滿足設(shè)計指標(biāo)且和仿真優(yōu)化結(jié)果吻合。
本文對射頻電纜組件上蓋板變形量進行了計算,并應(yīng)用ANSYS對上下蓋板的變形量進行仿真分析,得出產(chǎn)品變形量指標(biāo)超過了設(shè)計指標(biāo),通過改變安裝方式和增加厚度的方法對上下蓋板進行優(yōu)化,優(yōu)化后產(chǎn)品變形量指標(biāo)達標(biāo),并制造樣品進行測試驗證了仿真正確性。對射頻電纜組件進行剛度仿真與優(yōu)化可以在設(shè)計初期保證設(shè)計符合指標(biāo)要求,提高設(shè)計效率,縮短設(shè)計周期,對同類產(chǎn)品的研發(fā)也有一定的指導(dǎo)意義。