魏愛書,巴德鵬,周 勇,牛曉君,王瑞霖
(1.北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司,北京 100144;2.首創(chuàng)愛華(天津)市政環(huán)境工程有限公司北京分公司,北京 100144;3.北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司北方分公司,山西 太原 030032;4.宿遷首創(chuàng)污水處理有限公司,江蘇 宿遷 223851;5.華南理工大學(xué)環(huán)境與能源學(xué)院,廣東 廣州 510006)
江蘇地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)聚集,在發(fā)展過程中形成了廠鎮(zhèn)融合的特點,其污水處理設(shè)施同時接納生活污水和工業(yè)廢水的情況較為普遍〔1-2〕。而已建成的鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠往往存在對工業(yè)廢水進(jìn)水比例考慮不足、工藝不完善、運行維護(hù)困難以及出水不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的問題〔1,3〕,對融合性污水處理設(shè)施的升級改造受到越來越多的關(guān)注〔1-3〕。本研究介紹了江蘇某地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理站點接收工業(yè)廢水的項目改造情況,以期為類似項目的工程設(shè)計提供參考。
該區(qū)域建有6座鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理站點,設(shè)計規(guī)模均為1 000 m3/d,主要工藝流程為格柵/提升泵房+細(xì)格柵/調(diào)節(jié)池+配水池+一體化ANO設(shè)備+濾布濾池+紫外消毒,設(shè)計出水標(biāo)準(zhǔn)為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。每座站點的一體化ANO設(shè)備由6組單座處理量為200 m3/d的罐體并聯(lián)組成。
6座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站點改造前進(jìn)水量為設(shè)計規(guī)模的48.50%~65.00%,平均進(jìn)水量為580.80 m3/d,平均處理能力余量為419.20 m3/d。經(jīng)調(diào)研處理站點需接納的平均工業(yè)廢水量為164.08 m3/d,最大為378 m3/d。設(shè)施處理規(guī)模余量較大,有充足的空間接納工業(yè)廢水。
表1為各站點改造前進(jìn)出水水質(zhì)情況。
表1 改造前進(jìn)出水水質(zhì)情況Table 1 Influent and effluent quality before reconstruction
由表1可知,NH3-N和TN沖擊負(fù)荷較高,6座站點最高進(jìn)水NH3-N為32.22~60.55 mg/L,最高進(jìn)水TN為46.85~67.80 mg/L,超過了原為處理鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水而設(shè)計的進(jìn)水指標(biāo)(NH3-N設(shè)計進(jìn)水指標(biāo)為35 mg/L,TN為45 mg/L);NH3-N平均出水達(dá)標(biāo)率為80.83%,TN平均出水達(dá)標(biāo)率為83.33%,改造前處理設(shè)施對含氮負(fù)荷高的沖擊性進(jìn)水處理能力不足。同時,部分站點TP的出水達(dá)標(biāo)率為85%,說明改造前處理設(shè)施同樣對含磷負(fù)荷高的沖擊性進(jìn)水處理能力不足。此外,部分站點最高進(jìn)水COD達(dá)到782.24 mg/L,說明存在企業(yè)違規(guī)排放工業(yè)廢水進(jìn)入市政管網(wǎng)的現(xiàn)象。
經(jīng)過對各站點改造前進(jìn)出水水質(zhì)分析可知,平時各站點進(jìn)水污染物濃度較低,運行較穩(wěn)定,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)情況較好。但是由于偶然的工業(yè)廢水進(jìn)入市政管網(wǎng),進(jìn)水水質(zhì)異常偏高,原處理設(shè)施抗污染物沖擊負(fù)荷能力不足,最終導(dǎo)致關(guān)鍵污染物出水達(dá)標(biāo)率下降。
原鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站點設(shè)計進(jìn)水僅為生活污水,但實際運行中有未達(dá)標(biāo)排放的工業(yè)廢水無序混入市政管網(wǎng),工業(yè)廢水成分復(fù)雜、可生化性差、氨氮高,導(dǎo)致進(jìn)水水質(zhì)超標(biāo),穩(wěn)定運行和出水達(dá)標(biāo)壓力大。
改造前每座站點主體工藝單元為6組并聯(lián)的一體化ANO罐體,每個罐體內(nèi)設(shè)置缺氧+好氧+沉淀3個區(qū)段,缺氧區(qū)總有效容積為17.27 m3,好氧段總有效容積為46.47 m3。按照原設(shè)計規(guī)模1 000 m3/d計算,缺氧區(qū)水力停留時間(HRT)為2.49 h,好氧區(qū)HRT為6.69 h。缺氧區(qū)HRT接近設(shè)計規(guī)范取值范圍(2~10 h)的下限,系統(tǒng)脫氮能力不足,抗沖擊負(fù)荷能力不足,在實際進(jìn)水量僅占設(shè)計進(jìn)水量約58.08%的情況下,仍然出現(xiàn)NH3-N和TN出水達(dá)標(biāo)率不高的情況。
原工藝未設(shè)置厭氧段,缺乏生物除磷能力。雖然在缺氧段設(shè)置了PAC投加點,但實際運行效果較差,一旦接入工業(yè)廢水,系統(tǒng)除磷能力不足。此外,系統(tǒng)實際運行時進(jìn)水COD較低,缺乏碳源補充裝置,影響脫氮效果。
每座站點配置36臺流量為200 L/min的隔膜氣泵,為一體化設(shè)備的曝氣、氣提硝化液回流和氣提剩余污泥回流提供動力。但實際運行中,隔膜氣泵維護(hù)難度大,氣提回流系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,回流量比例調(diào)整余地小。
6座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站點改造后平均工業(yè)廢水水量占比為17.66%,主要為食品加工和紡織廢水,接納的工業(yè)廢水應(yīng)達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962—2015)或《紡織染整工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 4287—2012)??紤]到該區(qū)域后續(xù)工業(yè)廢水的增長量以及現(xiàn)有單體規(guī)模,本次改造項目的設(shè)計規(guī)模仍取1 000 m3/d。同時,根據(jù)工業(yè)廢水和生活污水比例、工業(yè)廢水水質(zhì)調(diào)研摸底情況,并結(jié)合改造前實際進(jìn)水水質(zhì),得出設(shè)計進(jìn)水水質(zhì),設(shè)計出水水質(zhì)按GB 18918—2002一級A標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(表2)。
表2 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)Table 2 Design influent and effluent quality
本次改造設(shè)計的核心是提高系統(tǒng)脫氮除磷能力。
(1)嚴(yán)格控制進(jìn)水水質(zhì),為排放企業(yè)新建污水管道和監(jiān)測儀表,確保接入污水處理站點的工業(yè)廢水在預(yù)處理達(dá)標(biāo)后有序排放進(jìn)入市政污水管道。
(2)將原一體化ANO設(shè)備改造為倒置A2/O工藝,A2/O工藝將缺氧段前置,解決了平時進(jìn)水碳源不足、反硝化不充分的問題;同時厭氧段和好氧段直接相連,聚磷菌經(jīng)過厭氧釋磷后直接進(jìn)入好氧吸磷,從而提升生物系統(tǒng)脫氮除磷能力。另外,改造實施中充分利用原配水池,將其改造為預(yù)缺氧池,進(jìn)一步充分利用進(jìn)水碳源,減少碳源投加;同時增加缺氧段停留時間,提高抗沖擊負(fù)荷能力。
(3)單獨使用倒置A2/O工藝處理工業(yè)廢水與生活污水時,TN和NH3-N出水達(dá)標(biāo)率保證度較低〔4〕。A2/O工藝配合MBBR池可利用懸浮填料上附著的硝化細(xì)菌,強化生物系統(tǒng)硝化能力,進(jìn)一步提高系統(tǒng)脫氮能力〔5〕。但將原一體化設(shè)備罐體直接改造為MBBR池時,增加攔截網(wǎng)、硝化液回流泵及其他附屬設(shè)備的施工難度較大,同時較難保證懸浮填料的流化效果,因此本次改造在倒置A2/O后新建MBBR池。
(4)增加高效沉淀池強化化學(xué)除磷,提高系統(tǒng)TP出水達(dá)標(biāo)率;針對缺乏碳源投加裝置的問題,增加乙酸鈉投加系統(tǒng);新建鼓風(fēng)機房和污泥回流泵取代原隔膜氣泵系統(tǒng),提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和維護(hù)的便捷性。
改造后的工藝流程如圖1所示。
圖1 改造后工藝流程Fig.1 Process flow after reconstruction
2.3.1 一體化ANO設(shè)備改造
將原ANO改造為倒置A2/O工藝,設(shè)計規(guī)模為1 000 m3/d,6臺一體化罐體由并聯(lián)改為串聯(lián),依次改造為缺氧段、厭氧段和好氧段,布置如圖2所示。污泥BOD5負(fù)荷0.118 kg/(kg·d),總氮負(fù)荷0.015 kg/(kg·d),污泥質(zhì)量濃度4 g/L,污泥齡20 d,氣水比6∶1,污泥回流比100%。設(shè)備方面,預(yù)缺氧段增加雙曲面攪拌器2臺,D=500 mm,N=1.1 kW;拆除原一體化設(shè)備內(nèi)部設(shè)備和管線,缺氧段新增雙曲面攪拌器4臺,D=500 mm,N=1.1 kW;厭氧段新增雙曲面攪拌器2臺,D=500 mm,N=1.1 kW;好氧段拆除原隔膜氣泵系統(tǒng),更換為變頻羅茨鼓風(fēng)機2臺(互為備用,同時為新建MBBR池供氣),Q=4.3 m3/min,H=4.0 m,N=5.5 kW;拆除原曝氣系統(tǒng),新建好氧區(qū)微孔曝氣系統(tǒng)。
圖2 一體化設(shè)備改造示意Fig.2 Schematic diagram of integrated equipment reconstruction
2.3.2 新建MBBR池
新建MBBR池1座,鋼混結(jié)構(gòu),L×W×H=7.6 m×9 m×3.3 m,有效水深2.8 m,水力停留時間4 h,硝化液回流比100%~300%。MBBR填料V=60 m3,填充率31.32%,攔截網(wǎng)及附屬設(shè)施1套。硝化液回流泵3臺,變頻控制,Q=4.3 m3/min,H=9 m,N=2.2 kW。新建曝氣系統(tǒng),由新建鼓風(fēng)機房供氣。
改造前后生物系統(tǒng)容積和HRT見表3。改造后總?cè)毖醵蜨RT為4.2 h,較改造前增加1.71 h;厭氧段HRT為1.65 h;總好氧段HRT為8.95 h,較改造前增加2.26 h。增加各段HRT可提高系統(tǒng)應(yīng)對沖擊性負(fù)荷的能力。
表3 改造前后生物系統(tǒng)容積及水力停留時間Table 3 Volume and hydraulic retention time of biological system before and after reconstruction
2.3.3 新建二沉池及污泥泵房
新建二沉池1座,D=8.4 m,池邊水深2.1 m,表面負(fù)荷0.75 m3/(m2·h),配置1臺中心傳動單管吸泥機,N=0.75 kW。新建污泥泵房1座,污泥回流泵3臺,2用1備,Q=20 m3/h,H=15 m,N=0.75 kW;剩余污泥 螺 桿 泵2臺,1用1備,Q=2 m3/h,H=60 m,N=1.5 kW。由于新建MBBR池、二沉池和高效沉淀池會造成水頭損失,水流無法重力流入原濾布濾池,因此在二沉池出水段增加1座中間提升泵井,配置潛污泵2臺,1用1備,Q=42 m3/h,H=10 m,N=5.5 kW。
2.3.4 新建高效沉淀池
新建高效沉淀池1座,主要用于化學(xué)除磷。由于改造區(qū)域狹小、作業(yè)面緊張、工期短,采用碳鋼材質(zhì)的一體化設(shè)備,L×W×H=5.2 m×4 m×5.5 m,混合時間1.5 min,絮凝時間15.9 min,沉淀區(qū)表面負(fù)荷8.42 m3/(m2·h)?;旌蠑嚢杵?臺,D=500 mm,N=1.5 kW;絮凝攪拌器1臺,D=700 mm,N=2.0 kW;刮泥機1臺,D=4 m,N=0.37 kW;污泥泵3臺,Q=6.5 m3/h,H=12 m,N=0.55 kW。
2.3.5 新建加藥間
新建鋼結(jié)構(gòu)加藥間1座,與高效沉淀池合建。考慮到化學(xué)除磷和SS的去除需求,將PAC、PAM投加至高效沉淀池,質(zhì)量濃度分別為40 mg/L和1 mg/L。PAC計量泵2臺,1用1備,Q=50 L/h,H=40 m,N=0.37 kW;PAM計量泵2臺,1用1備,Q=50 L/h,H=40 m,N=0.37 kW。投加乙酸鈉至預(yù)缺氧池,質(zhì)量濃度為35 mg/L,乙酸鈉計量泵2臺,1用1備,Q=50 L/h,H=40 m,N=0.37 kW。
改造工程于2020年12月施工完畢,2021年1月至3月試運行,2021年4月 正式運行。2021年4月 至9月期間,各站點平均進(jìn)水流量中生活污水為530 m3/d、工業(yè)廢水為200 m3/d,進(jìn)出水水質(zhì)見表4。與改造前相比,NH3-N達(dá)標(biāo)率由80.83%提升至100%,TN達(dá)標(biāo)率由83.33%提升至100%,TP達(dá)標(biāo)率由部分站點的85%提升至100%,改造工程實現(xiàn)了增強系統(tǒng)脫氮除磷能力的目的。
表4 改造后進(jìn)出水水質(zhì)Table 4 Influent and effluent quality after reconstruction
該鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站點改造后關(guān)鍵工藝段的污染 物平均去除率見表5。
表5 改造后關(guān)鍵工藝段污染物平均去除率Table 5 Average removal rate of pollutants in key process sections after reconstruction
對于COD指標(biāo),倒置A2/O段COD去除率為67.35%;MBBR池COD去除率為54.30%,累積去除率為85.08%。由于COD進(jìn)水指標(biāo)較低,倒置A2/O去除了大部分的COD,MBBR池的主要作用是增加好氧段總HRT,提高生物系統(tǒng)抗沖擊負(fù)荷能力。
對于NH3-N和TN指標(biāo),倒置A2/O段NH3-N和TN去除率分別為53.13%、50.11%;MBBR池NH3-N和TN去除率分別為78.64%、44.06%,累積去除率分別為89.99%、72.09%。MBBR工藝通過提高生物系統(tǒng)的硝化反硝化能力,保證了TN和NH3-N出水指標(biāo)的達(dá)標(biāo)率,特別是對NH3-N去除率貢獻(xiàn)較大。
對于TP指標(biāo),改造后的生物工藝段(倒置A2/O+MBBR池+二沉池)的TP累積去除率為62.35%;高效沉淀池的TP去除率為82.63%,累積去除率為93.46%?;瘜W(xué)除磷起到了保證TP出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵作用。
改造前主體工藝段一體化ANO設(shè)備(缺氧段+好氧段+沉淀段)主要污染物的平均去除率:COD為77.89%、NH3-N為80.50%、TN為68.43%、TP為82.99%。改造后主體工藝段(倒置A2/O+MBBR池+二沉池+高效沉淀池)主要污染物的平均去除率均有較大幅度提高,其中COD為86.17%、NH3-N為90.51%、TN為73.08%、TP為93.46%。
本次改造,單座站點改造總投資588.82萬元,其中建安費158.48萬元,設(shè)備費430.34萬元,設(shè)備費中一體化設(shè)備拆改費99.76萬元。改造后,單座站點運行費為1.40元/m3,其中電費0.32元/m3,藥劑費0.90元/m3,人工費0.18元/m3。
江蘇某鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理站點面臨工業(yè)廢水混入,進(jìn)水沖擊負(fù)荷大,出水NH3-N、TN和TP達(dá)標(biāo)率低,且設(shè)備運行維護(hù)難度大的問題。以利用現(xiàn)有設(shè)施接納工業(yè)廢水為目的,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理站點改造為工業(yè)廢水和生活污水融合性處理站點,從提高系統(tǒng)脫氮除磷能力出發(fā),將原一體化ANO設(shè)備改造為倒置A2/O工藝,新建MBBR池及高效沉淀池。改造后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)工業(yè)廢水得到了有序收集和處理,各站點出水NH3-N、TN和TP達(dá)標(biāo)率均為100%,出水水質(zhì)達(dá)到GB18918—2002一級A標(biāo)準(zhǔn)。