喬佳楠, 權 龍, 葛 磊, 黃偉男, 秦 濤
(太原理工大學 新型傳感器與智能控制教育部和山西省重點實驗室, 山西 太原 030024)
液壓挖掘機上車回轉系統(tǒng)在工作循環(huán)中存在起動溢流損失及制動能量損失[1]。當前,對液壓挖掘機回轉系統(tǒng)節(jié)能的研究,主要集中在進出口獨立控制、 閉式泵控技術、二次調節(jié)技術等方面[2-3]。
傳統(tǒng)四邊聯(lián)動控制閥造成了進出油口同時節(jié)流、節(jié)流損失嚴重的問題[4]。汪成文等[5]提出了進出口獨立調節(jié)負載敏感系統(tǒng),利用自抗擾控制方法較好地解決了液壓系統(tǒng)中各控制自由度的耦合問題。劉凱磊等[6]將負載敏感技術與負載口獨立控制技術相結合并應用于液壓馬達,降低了能耗。董致新等[7]針對四邊聯(lián)動閥控制液壓執(zhí)行器能耗大的問題,對挖掘機回轉液壓馬達采用進出口獨立控制,顯著降低了工作口壓差,提高了能量利用率。黃偉男等[8]采用進出口獨立回路控制液壓挖掘機回轉系統(tǒng),并與原機系統(tǒng)試驗結果進行對比,結果表明能耗降低25.5%,經(jīng)閥口損失的壓力減小,有效抑制了上車回轉系統(tǒng)的速度波動。
閉式泵控的基本回路為變量泵拖動液壓馬達,馬達的出油口與泵的進油口連接構成泵控回路,適用于中、大功率的調速系統(tǒng)。張德等[9]基于閉式泵控馬達液壓系統(tǒng),對負載和轉速變化時的系統(tǒng)穩(wěn)定性進行分析,為挖掘機回轉系統(tǒng)在非平穩(wěn)工況下的穩(wěn)定性研究提供理論依據(jù)。鄢華林等[10]分析了閉式泵控系統(tǒng)采用一般控制算法時超調量大、響應慢的問題,提出了智能積分偽微分算法,系統(tǒng)響應速度快,有效降低了速度波動,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。郝云曉等[11]提出一種基于液氣儲能的重載舉升機構閉式泵控系統(tǒng),采用蓄能器直接回收能量,提高了系統(tǒng)的操控性能和能量回收效率,與傳統(tǒng)負載敏感系統(tǒng)相比,主泵的能耗降低了27%。
二次調節(jié)系統(tǒng)主要由恒壓源、變量馬達和蓄能器組成。衛(wèi)鵬斌等[12]在液壓挖掘機回轉系統(tǒng)中應用了二次調節(jié)技術,在回轉90°標準工況下,動能回收效率可達到62.4%,節(jié)能效率達24.7%。顏韻琪等[13]提出一種基于二次調節(jié)控制的液壓回轉系統(tǒng)來回收挖掘機回轉階段的制動動能,使用PID反饋控制變量馬達,能量回收效率為20.3%,使系統(tǒng)達到節(jié)能減排的目的。姜繼海等[14]運用二次調節(jié)原理,以此為基礎研究了混合動力液壓挖掘機,在油源部分設置高、低壓管路和卸荷管路,利用蓄能器回收能量,所提出的方案能量回收效率可達60%。
儲能系統(tǒng)中蓄能器的非線性變化對主回路影響較大[15],朱曉基等[16]研究了蓄能器的穩(wěn)定性特點及液壓系統(tǒng)對蓄能器能量回收效率的影響,分析了馬達排量和系統(tǒng)壓力對能量回收效率的影響并設計試驗,研究結果為蓄能器回路的設計提供依據(jù)。
HUANG Weinan等[17]以開式控制回路為基礎,對挖掘機回轉驅動系統(tǒng)能量回收技術進行了深入研究,高效回收回轉動能。秦濤等[18]采用液電混合驅動方案驅動上車回轉系統(tǒng)起動,并且實現(xiàn)制動動能的回收,取得了良好的節(jié)能效果。陳正雄等[19]針對挖掘機回轉機構,使用蓄能器與超級電容同時回收儲能,能量回收率達到了66.8%,研究表明,液電混合驅動系統(tǒng)節(jié)能效果顯著。
本研究提出了雙液壓馬達主被動復合驅動回路,對主驅動系統(tǒng)采用進出口獨立控制技術,制定泵閥復合控制策略,降低回轉系統(tǒng)起動過程中的溢流損失,對主動馬達和被動馬達的排量匹配問題進行了研究,使回轉系統(tǒng)連續(xù)工作時間延長,提高了系統(tǒng)工作效率。
圖1為主被動復合驅動系統(tǒng)原理圖。本系統(tǒng)主要包括液壓泵、主動系統(tǒng)液壓馬達、被動系統(tǒng)液壓馬達、換向閥、液壓蓄能器等。主動馬達與被動馬達并聯(lián)在上車大齒圈處,被動馬達的進出油腔分別與蓄能器和油箱連接,構成被動系統(tǒng)。起動過程中主動系統(tǒng)和被動系統(tǒng)同時驅動上車回轉,制動過程采用被動系統(tǒng)進行能量回收。
以正向回轉為例,在起動加速過程中,根據(jù)控制信號,閥V1,V2處于左位,閥V3處于右位,二位二通閥V4處于關閉狀態(tài),此時主動系統(tǒng)和被動系統(tǒng)同時工作,為上車回轉系統(tǒng)提供能量,其中主動系統(tǒng)由主泵供能,被動系統(tǒng)液壓蓄能器中的高壓油通過被動馬達輔助主動回轉馬達實現(xiàn)液壓挖掘機上車回轉加速。
回轉系統(tǒng)減速制動時,根據(jù)控制信號,閥V1,V2處于右位,閥V3處于左位,二位二通閥V4處于開啟狀態(tài),使主動系統(tǒng)回轉馬達左右兩腔連通,主動系統(tǒng)處于空載狀態(tài),不進行減速制動。由于上車回轉系統(tǒng)轉速較高、轉動慣量較大,上車回轉系統(tǒng)帶動被動馬達向液壓蓄能器充液,將轉動動能轉化為液壓能存儲在液壓蓄能器中,實現(xiàn)了減速制動及能量回收。
主驅動回路在起動階段,由于回轉平臺的慣性較大,轉速較低,馬達需求流量與主泵輸出流量存在較大差值,由此造成較大的溢流損失;制動階段,手柄擺回中位,導致液壓馬達回油腔壓力升高,此過程中仍存在溢流損失。為減小起動過程中的溢流損失,對主驅動回路采用泵閥復合進出口獨立控制方法,保持進、回油閥全開,使泵輸出流量與負載運行速度相匹配,圖2為起動階段系統(tǒng)控制原理圖。
圖2 起動階段系統(tǒng)控制原理
將手柄信號進行積分處理后轉變?yōu)樘菪慰刂菩盘枺o定Sai和Sbi為進油閥與回油閥的開口度輸入信號,并轉換為斜率分別為ka,kb的斜坡信號;液壓泵為電控比例軸向柱塞泵,輸入信號為壓力給定信號和流量給定信號,液壓泵實時監(jiān)測泵擺角和泵輸出壓力并進行反饋,設Δp=|ps-pp|,Δq=|qs-qp|,ps為液壓泵實際輸出壓力;pp為液壓泵給定壓力;qs為液壓泵實際輸出流量;qp為液壓泵給定流量。當Δp<Δq時,液壓泵優(yōu)先控制實際輸出壓力達到給定值;當Δp>Δq時,液壓泵優(yōu)先控制實際輸出流量達到給定值。將回轉液壓馬達的流量輸入信號轉變?yōu)樾逼滦盘枺甭蔾q由式(1)確定;將泵出口壓力給定值ps轉變?yōu)樾逼滦盘枺甭蕿閗p,以此來滿足系統(tǒng)所需加速度??刂葡到y(tǒng)調整液壓泵與進、回油閥各控制量輸入信號的斜率并進行校正,使液壓泵與進、回油閥的動態(tài)響應速度相匹配,實現(xiàn)了泵閥協(xié)調控制。
kq=(qsm+qx)/t
(1)
式中,qsm—— 液壓馬達的最大需求流量
qx—— 液壓馬達的泄漏流量
t—— 液壓馬達運行達到流量最大所需時間
制動過程中,通過式(2)判斷回轉系統(tǒng)是否處于制動階段:當ωrel·αrel≥0時,回轉系統(tǒng)處于加速運行狀態(tài);當ωrel·αrel<0時,回轉系統(tǒng)處于減速運行狀態(tài)。當回轉系統(tǒng)減速制動時,通過控制信號使蓄能器控制閥打開,根據(jù)系統(tǒng)工作原理,主動系統(tǒng)空載,只通過被動系統(tǒng)制動,上車回轉系統(tǒng)帶動被動馬達向液壓蓄能器充液,完全消除了主動系統(tǒng)制動過程中的溢流損失,能夠最大限度地回收能量。
(2)
式中,ωrel,αrel—— 傳感器采集的回轉系統(tǒng)實際運行角速度和角加速度
本研究基于某型號38 t液壓挖掘機進行仿真分析,原機主驅動系統(tǒng)采用軸向柱塞變量泵,表1為原機回轉系統(tǒng)參數(shù)。在起動加速階段,被動系統(tǒng)輔助主動系統(tǒng)驅動上車回轉,主驅動系統(tǒng)所提供的起動扭矩小,則被動馬達排量應與原回轉系統(tǒng)馬達排量相同,為260 mL/r;主動馬達可選較小排量,根據(jù)式(3)選擇主動液壓馬達排量為155.8 mL/r。
表1 38 t液壓挖掘機上車回轉系統(tǒng)參數(shù)
(3)
式中,Mm—— 液壓馬達所承受的負載力矩
Δpm—— 液壓馬達進油口與出油口的壓差
ηm—— 馬達機械效率
p1=(0.6~0.85)p2
(4)
0.25p2≤p0≤0.9p1
(5)
(6)
式中,Ez—— 1個工作循環(huán)可回收的制動動能
p0,p1,p2—— 蓄能器的預充壓力、最低工作壓力及最高工作壓力
pacc,Vacc—— 蓄能器任意工作狀態(tài)下的壓力和容積
C—— 常數(shù)
為保證系統(tǒng)工作要求,采用活塞式液壓蓄能器,設定蓄能器的最高工作壓力35 MPa;公稱容積為1~50 L,本研究選擇蓄能器容積為40 L,預充壓力p0為26 MPa。
將液壓挖掘機動臂、斗桿、鏟斗、主架結構及底盤的三維模型導入到SimulationX聯(lián)合仿真軟件,完成液壓挖掘機機械模型的搭建;建立主被動復合驅動液壓系統(tǒng),添加前述控制系統(tǒng)。設定仿真系統(tǒng)的運行工況為:滿載正轉運行90°后卸載,空載反向運行回到起始位置。圖3為搭建的主被動復合驅動回轉系統(tǒng)聯(lián)合仿真模型。
圖3 主被動復合驅動挖掘機回轉系統(tǒng)聯(lián)合仿真模型
在實際運行過程中,蓄能器的能量回收/釋放計算如下:
(7)
挖掘機上部回轉機構在起動/制動時,其獲得/損失的能量計算公式為:
(8)
式中,J—— 上車回轉系統(tǒng)的轉動慣量
ω1—— 開始起動/制動時系統(tǒng)的角速度
ω2—— 起動/制動完成后系統(tǒng)的角速度
能量回收率η1和能量再利用率η2為:
(9)
(10)
式中,Eh1,Es1—— 被動液壓系統(tǒng)蓄能器回收、釋放的能量
Eh2,Es2—— 上車回轉系統(tǒng)獲得、損失的能量
圖4為滿載-空載回轉運行90°工況下,上車回轉系統(tǒng)轉速nr、角位移θ曲線。主被動復合驅動回轉系統(tǒng)中,在手柄信號作用下,2.4~5.3 s,挖掘機上車回轉系統(tǒng)起動并加速,最大回轉速度為5.8 r/min;5.3~7.6 s,由被動系統(tǒng)進行減速制動及能量回收;14.3~19.0 s,掘機空載運行完成起動、制動及能量回收過程,最大回轉速度為6.3 r/min;第9.7秒時系統(tǒng)完成1個工作循環(huán),運行結束后上車回轉系統(tǒng)運行到起始位置。對于傳統(tǒng)驅動系統(tǒng)而言,在1個工作循環(huán)完成后,挖掘機上車回轉系統(tǒng)的最終停止位置與初始位置相比產(chǎn)生了17°的偏差;而主被動復合驅動回轉系統(tǒng)在1個工作循環(huán)完成后,在被動系統(tǒng)的制動作用下,回轉角度的偏差為1.2°,因此主被動復合驅動回轉系統(tǒng)的定位精度更高。在挖掘機的實際工作過程中,提高回轉系統(tǒng)的定位精度有利于提高工作效率,節(jié)省裝卸時間。
圖4 上車回轉系統(tǒng)轉速及位移
為滿足系統(tǒng)起動的扭矩要求,根據(jù)挖掘機上車回轉系統(tǒng)的力矩平衡方程式(11) 計算可得,38 t級液壓挖掘機上車回轉系統(tǒng)起動需求扭矩約為1 kN·m。
(11)
式中,pa,pb—— 液壓馬達進油口、出油口壓力
θ0—— 運行過程中液壓馬達轉角
Bm—— 黏性阻尼系數(shù)
Dm—— 液壓馬達排量
TZ—— 回轉系統(tǒng)運行阻力矩
d(t) —— 儲能系統(tǒng)干擾項
圖5為滿載-空載回轉90°工況主被動復合驅動系統(tǒng)扭矩分配及蓄能器壓力變化仿真曲線。在起動初期被動馬達輸出扭矩較大,為0.7~0.9 kN·m,主動馬達輸出扭矩較小,為0.1~0.4 kN·m,主動馬達和被動馬達提供的總力矩為0.8~1.2 kN·m,滿足上車回轉系統(tǒng)起動需求扭矩;5.3~7.6 s,被動馬達軸上扭矩為1.1 kN·m,帶動馬達向蓄能器充液;起動過程中蓄能器壓力由26 MPa下降為22 MPa,制動過程中通過被動系統(tǒng)向蓄能器充液,蓄能器壓力達到25.7 MPa。
圖5 馬達扭矩及蓄能器壓力
圖6為滿載-空載回轉90°工況原機回轉系統(tǒng)馬達A,B腔壓力變化曲線。起動過程中2.3~2.6 s馬達A腔壓力達到系統(tǒng)調定壓力30 MPa,產(chǎn)生較大的壓力沖擊。6.7~7.3 s制動結束,馬達A腔產(chǎn)生7~13 MPa 的壓力波動,馬達B腔產(chǎn)生3~7 MPa的壓力波動;下一循環(huán)起動過程中9.8~10 s馬達B腔壓力達到系統(tǒng)調定壓力30 MPa,同樣產(chǎn)生較大的壓力沖擊。14~16 s制動結束,馬達B腔產(chǎn)生5~14 MPa 的壓力波動,馬達A腔產(chǎn)生4~7.5 MPa的壓力波動。
圖6 原機回轉系統(tǒng)馬達各腔壓力
圖7為滿載-空載回轉90°工況主被動復合驅動系統(tǒng)主動馬達與被動馬達A,B腔壓力仿真曲線。滿載運行階段,2.3~4.5 s,主動馬達A腔壓力為14 MPa,B腔產(chǎn)生1.1 MPa的背壓,被動馬達A腔壓力為21~25 MPa,輔助主動馬達驅動上車起動,B腔背壓為2.8 MPa。起動完成后主動馬達A腔壓力為30 MPa,被動馬達A腔壓力為0.5 MPa。5.3~10 s為制動過程,主動馬達A,B腔均保持較低壓力,被動馬達A腔壓力為1.8 MPa,B腔壓力為26 MPa,以完成蓄能器的充液過程??蛰d運行階段的壓力變化與滿載運行階段壓力變化相似。
圖7 馬達各腔壓力
通過對比圖6、圖7可以得出,采用主被動復合驅動系統(tǒng),回轉馬達兩腔的壓力沖擊得以降低,減小了液壓系統(tǒng)的沖擊,提高了系統(tǒng)的運行平穩(wěn)性。
在滿載-空載運行90°工況下,圖8為主被動復合驅動系統(tǒng)主動馬達與被動馬達的功率消耗仿真曲線。
圖8 馬達消耗功率曲線
滿載起動初期主動馬達消耗的功率較小,被動馬達輔助起動的時間為2~4.3 s,這一過程中主動馬達消耗的功率為19 kW;起動完成后主動馬達消耗功率為48 kW,被動馬達輔助起動消耗的功率為41 kW;在空載起動階段,主動馬達消耗的功率為50 kW,被動馬達輔助起動消耗功率為45 kW,在制動階段,回轉系統(tǒng)被動馬達消耗較大功率,主動馬達消耗功率較小。
圖9為滿載-空載回轉90°工況下主被動復合驅動系統(tǒng)蓄能器壓力pacc、能量Ea變化及回轉動能Eb變化曲線。2.4~5.3 s,蓄能器輔助主動系統(tǒng)驅動上車回轉,回轉動能逐漸增加,峰值為103 kJ;5.3~7.6 s處于制動狀態(tài),蓄能器存儲制動能量,壓力逐漸升高。在整個起動和制動過程中,蓄能器回收能量為72 kJ,能量回收率為69.9%。14.2~18.4 s,上車回轉系統(tǒng)空載加速起動并制動,這一過程中動能峰值為102 kJ,蓄能器回收能量為71 kJ,能量回收率為69.6%。
圖9 蓄能器壓力及回轉能量變化曲線
主被動復合驅動系統(tǒng)能量回收效果顯著,但存在如下缺點。如圖10所示,空載制動后蓄能器壓力下降,在下1個工作循環(huán)中起動能力不足,使回轉系統(tǒng)起動速度降低,難以到達預定工作位置。這一缺陷使得挖掘機實際作業(yè)過程中,需適時對蓄能器進行補油,降低了工作效率。為此提出改變被動馬達排量的優(yōu)化方案。將馬達排量設置為170, 200, 230, 260, 300 mL/r,設定工作狀態(tài)為空載制動、半載起動,進行仿真分析。
圖10 蓄能器壓力及上車回轉系統(tǒng)轉速、轉角
1個工作循環(huán)中,被動回轉馬達取不同排量值時蓄能器壓力pacc、主泵輸出能量Ec如圖11、圖12所示。當被動馬達排量為170 mL/r時,蓄能器壓力釋放時未達到最低工作壓力,1個工作循環(huán)后蓄能器壓力高于預充壓力,蓄能器未起到輔助起動作用,且主泵輸出能量較大,增加了主動系統(tǒng)的能耗;當被動馬達排量為200 mL/r時,蓄能器壓力釋放充分,經(jīng)過1個工作循環(huán)后蓄能器壓力為25.8 MPa,蓄能器的壓力變化0.2 MPa;當被動馬達排量為230, 260, 300 mL/r時,經(jīng)過1個工作循環(huán)后蓄能器壓力下降,不滿足下1工作循環(huán)起動要求,而主泵輸出能量值相近。
圖11 不同馬達排量時的蓄能器壓力
圖12 不同馬達排量時的主泵輸出能量
降低了液壓馬達排量會導致系統(tǒng)能耗增加;采用大排量馬達會導致蓄能器壓力損耗增加,造成了不必要的浪費,回轉系統(tǒng)連續(xù)工作循環(huán)次數(shù)減少,故馬達排量不可過大。選擇合適的液壓馬達排量可以有效減少補油頻次,延長連續(xù)工作的時間,在不影響挖掘機回轉起/制動性能的前提下,選擇A6VM200軸向柱塞馬達,排量為200 mL/r,額定壓力為40 MPa。
圖13為優(yōu)化后系統(tǒng)經(jīng)過2個標準工作循環(huán)后蓄能器的壓力pacc、回轉系統(tǒng)轉速nr、轉角θ變化曲線。由仿真曲線可知,2個工作循環(huán)中蓄能器壓力變化較為穩(wěn)定,壓力波動??;在16.6~24.2 s蓄能器完成由空載制動到滿載起動的運行過程,速度變化平穩(wěn),無明顯速度波動;在相同的手柄信號控制作用下,滿足回轉運行90°位置要求,整個工作循環(huán)中能量回收率提高到90%。
圖13 優(yōu)化后的蓄能器壓力及上車回轉系統(tǒng)轉速、轉角
圖14為滿載和空載工況下,挖掘機分別回轉90°和180°時原機回轉系統(tǒng)與主被動復合驅動回轉系統(tǒng)能耗Es2對比。
圖14 不同工況下系統(tǒng)能耗對比
滿載90°工況時,原機回轉系統(tǒng)消耗能量600.7 kJ,主被動回轉系統(tǒng)消耗能量281.5 kJ,能耗降低53.1%;空載90°工況時,原機回轉系統(tǒng)消耗能量418.9 kJ,主被動回轉系統(tǒng)消耗能量267.8 kJ,能耗降低35.9%;滿載180°工況時,原機回轉系統(tǒng)消耗能量816.6 kJ,主被動回轉系統(tǒng)消耗能量436.1 kJ,能耗降低46.6%;空載180°工況時,原機回轉系統(tǒng)消耗能量513.9 kJ,主被動回轉系統(tǒng)消耗能量319.4 kJ,能耗降低37.8%。結果表明,主被動復合驅動系統(tǒng)與原機回轉系統(tǒng)相比能耗降低,在滿載工況下節(jié)能效果更為顯著。
(1) 提出液壓挖掘機雙馬達主被動復合驅動上車回轉系統(tǒng),能夠高效回收上車回轉制動能量,降低了主驅動回路的驅動功率,可降低能耗達35.9%~53.1%;
(2) 對主驅動回路采用進出口獨立控制,通過主泵與進出口兩閥的動作協(xié)調匹配,有效減小了起動過程中的溢流損失,降低了能耗,提高了回轉定位精度;
(3) 對主被動液壓馬達進行排量值匹配,有效減少補油頻次,延長連續(xù)工作的時間,提高工作效率。