*王波慧 方正 曲大雷 崔浩 李鑫 曹石建
(1.大連發(fā)電有限責(zé)任公司 遼寧 116035 2.東北電力有限公司 遼寧 110170 3.成都市蜀科科技有限責(zé)任公司北京分公司 北京 100070)
大連發(fā)電廠為城市供熱電廠,現(xiàn)有裝機容量2×300MW。主要水源為大連市春柳河污水處理廠中水以及大連市南關(guān)嶺配水池自來水。自來水主要用于電廠生活、消防以及鍋爐補給水處理系統(tǒng);大連市春柳河污水處理廠中水、電廠生活污水及全廠生產(chǎn)排水經(jīng)處理達到一級水標準后用于循環(huán)水的補水,循環(huán)冷卻排污水未經(jīng)回用處理前,原循環(huán)水系統(tǒng)的濃縮倍率為2~5倍之間,循環(huán)冷卻排污水一部分用于脫硫的工藝用水,大部分作為廠外排水,外排水量約為300t/h。為解決這部分外排水,緩解環(huán)保壓力,對電廠的原中水回用系統(tǒng)進行了改造并增加了脫鹽裝置,將循環(huán)冷卻排污水進行處理后回用于循環(huán)水系統(tǒng),實現(xiàn)了電廠的“零取水、零排放”的雙零要求。
循環(huán)冷卻排污水是經(jīng)過濃縮后的循環(huán)水補水,大連電廠循環(huán)水濃縮倍率為3~4倍之間,因此循環(huán)冷卻排污水具有高含鹽量、高氯根、高硬度、高堿度的特點,其中根據(jù)氯離子平均1200mg/L,最大時達到1532mg/L,電導(dǎo)率平均4900us/mm,總硬度為21.9mmol/L左右,其中鈣硬度在17.5mmol/L左右,堿度平均7.9mmol/L。鑒于循環(huán)水水質(zhì)情況直接回用于循環(huán)水會造成循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢和腐蝕,因此大連電廠采用循環(huán)冷卻排污水經(jīng)超濾反滲透除鹽后的產(chǎn)水與循環(huán)冷卻排污水經(jīng)石灰處理的產(chǎn)水混合后作為循環(huán)水的補水。循環(huán)冷卻排污水回用系統(tǒng)各階段的水質(zhì)及水量的計算見表1。
表1 大連電廠循環(huán)冷卻排污水回用系統(tǒng)各段水質(zhì)表
表1為循環(huán)水的水質(zhì)2019年到2020年9月份濃縮倍率在2~5倍時的循環(huán)水檢測的平均值,表2為敞開式循環(huán)冷卻系統(tǒng)水質(zhì)的控制指標,通過表1中循環(huán)水補水混合水在濃縮倍率在2~5倍時水質(zhì)與敞開式循環(huán)冷卻系統(tǒng)水質(zhì)的控制指標比較,可得出以下結(jié)論:
表2 敞開式循環(huán)冷卻系統(tǒng)水質(zhì)的控制指標
(1)循環(huán)冷卻排污水回用系統(tǒng)回用于循環(huán)水補水時的混合水的水質(zhì)與原循環(huán)水系統(tǒng)的補水水質(zhì)接近,其中循環(huán)水總補水量為1000m3/h,循環(huán)冷卻排污水經(jīng)石灰預(yù)處理后的產(chǎn)水為100m3/h,循環(huán)冷卻排污水經(jīng)除鹽后的產(chǎn)水為50m3/h,循環(huán)冷卻排污水回用于循環(huán)水系統(tǒng)占比為15%,維持循環(huán)水系統(tǒng)原濃縮倍率2~5倍的基礎(chǔ)上,循環(huán)冷卻排污水經(jīng)部分除鹽后回用于循環(huán)水系統(tǒng)的設(shè)計是可行的。(2)循環(huán)冷卻排污水回用系統(tǒng)除鹽部分的濃水側(cè),COD和硅的含量均不超出反滲透的容許范圍,因此不會對膜造成污堵,因此除鹽系統(tǒng)的設(shè)置是合理的。(3)循環(huán)冷卻排污水回用系統(tǒng)除鹽部分的濃水側(cè),硫酸鈣的溶度積約為15萬(反滲透回用率為75%),低于硫酸鈣的結(jié)垢溶度積,因此反滲透無結(jié)垢傾向。(4)循環(huán)冷卻排污水回用系統(tǒng)回用于循環(huán)水補水時的混合水中氯根含量較低,控制濃縮倍率在2~5倍時,不會造成冷卻設(shè)備的腐蝕。(5)循環(huán)水補水混合水中的硬度和堿度的含量,控制濃縮倍率在2~5倍時,在冷卻系統(tǒng)中不會造成結(jié)垢。(6)循環(huán)水補水混合水中氯根和硫酸根的含量,控制濃縮倍率在2~5倍時,不會對冷卻系統(tǒng)的混凝土設(shè)備造成腐蝕。
在流程圖(圖1)中,除鹽系統(tǒng)的產(chǎn)水回用于循環(huán)水系統(tǒng),濃水作為脫硫系統(tǒng)的工藝水,澄清池的排泥可輸送到脫硫系統(tǒng)的制漿單元做為石膏使用,同時也可以污泥脫水對污泥進行處理,污泥系統(tǒng)的2種處理方式的泥量比例,可通過脫硫系統(tǒng)的運行情況進行調(diào)整,以實現(xiàn)更高的經(jīng)濟效益,實現(xiàn)電廠的“零取水、零排放”的雙零要求。
圖1 循環(huán)冷卻排污水回用系統(tǒng)改造流程
備注:流程圖中,黑色框內(nèi)為原中水回用系統(tǒng)改造的設(shè)備改造部分,流程中的除鹽系統(tǒng)采用的超濾+反滲透,超濾和反滲透的設(shè)置為一用一備,為新增設(shè)備。
(1)循環(huán)水系統(tǒng)中加酸、加水質(zhì)穩(wěn)定劑。循環(huán)水補水混合水中堿度較高,采用在循環(huán)水中加硫酸降低堿度、水質(zhì)穩(wěn)定劑的處理方式,循環(huán)水系統(tǒng)可提高濃縮倍率,在高濃度倍率下穩(wěn)定運行。
(2)通過調(diào)試來調(diào)整循環(huán)水補水混合水補水后的濃縮倍率。循環(huán)水補水混合水作為循環(huán)水補水后,要保持高濃縮倍率運行,采用加酸降低堿度,同時加入水質(zhì)穩(wěn)定劑的處理方式,通過調(diào)試來調(diào)整濃縮倍率。
經(jīng)改造后的出水水質(zhì)如表3。
表3 循環(huán)冷卻排污水改造石灰預(yù)處理出水水質(zhì)
比較表1的設(shè)計值與表3、表4的運行水質(zhì),運行水質(zhì)優(yōu)于設(shè)計值,因此循環(huán)冷卻水回用于循環(huán)水系統(tǒng)是可行的。
表4 循環(huán)冷卻排污水改造反滲透除鹽系統(tǒng)出水水質(zhì)
循環(huán)冷卻排污水經(jīng)處理后回用于循環(huán)水的補水量共為150m3/h,這部分水按生水計,單價按4元/t,每年可減少取水量為90×104t(年運行時間按6000h計),年節(jié)約取水費為360萬元/年;循環(huán)冷卻排污水石灰預(yù)處理后的產(chǎn)水同時作為化水車間的源水,減少了自來水的取水量,此部分水量為125m3/h,每年可減少取水量75×104t(年運行時間按6000h計),年節(jié)約取水費為:300萬元/年;循環(huán)冷卻排污水系統(tǒng)運行費用按0.4元/噸水,年運行費用36萬元;合計年節(jié)約水費用為624萬。
通過對循環(huán)冷卻排污水回用于循環(huán)水系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析,說明循環(huán)冷卻排污水回用于循環(huán)水是完全可行的,既能解決大連電廠的循環(huán)水排污水去處,又節(jié)約了電廠的取水量,真正實現(xiàn)了電廠“零取水、零排放”的雙零要求,緩解了環(huán)保壓力,同時也具有一定的經(jīng)濟效益和社會效益。