李林春,趙東明,張延輝,楊長(zhǎng)亮
(1.鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021;2.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠10號(hào)高爐(3200 m3)于2013年5月15日投產(chǎn),隨著投產(chǎn)時(shí)間的增長(zhǎng),受設(shè)計(jì)原因、耐材施工質(zhì)量缺陷、投產(chǎn)后原料質(zhì)量波動(dòng)等諸多因素的影響,高爐爐缸局部受到一定程度的侵蝕,其中3號(hào)鐵口出現(xiàn)爐缸側(cè)壁溫度持續(xù)升高和側(cè)壁溫度波動(dòng)幅度大的現(xiàn)象,嚴(yán)重制約著高爐產(chǎn)能釋放以及安全生產(chǎn)。為此,分析了爐缸炭磚侵蝕原因,采取了一系列護(hù)爐措施,在爐缸長(zhǎng)壽基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能提升,本文對(duì)此做一介紹。
10號(hào)高爐爐缸砌筑結(jié)構(gòu)如圖1所示。高爐爐缸側(cè)壁第5~12層采用德國(guó)西格里超微孔碳磚,13~15層采用國(guó)產(chǎn)微孔碳磚,第5~12層超微孔碳磚外側(cè)采用模壓微孔小塊炭磚;爐缸側(cè)壁內(nèi)側(cè)第7~15層采用國(guó)產(chǎn)小塊微孔剛玉磚陶瓷杯結(jié)構(gòu)。
圖1 10號(hào)高爐爐缸砌筑結(jié)構(gòu)Fig.1 Hearth Masonry Construction of No.10 BF
應(yīng)用數(shù)學(xué)模型計(jì)算3號(hào)鐵口下部爐缸環(huán)碳剩余厚度,見(jiàn)圖2,可以看出炭磚呈逐漸侵蝕狀態(tài)。
圖2 3號(hào)鐵口下部爐缸環(huán)碳剩余厚度Fig.2 Residual Thickness of Carbon Bricks around Hearth beneath Lower Part of No.3 Taphole
1.2.1 爐缸側(cè)壁正常生產(chǎn)侵蝕
高爐爐缸側(cè)壁除了鐵水流動(dòng)、鐵水滲透和熱應(yīng)力等機(jī)械磨損外,還存在碳的溶解、爐料中有害雜質(zhì)以及裂解碳和水蒸氣等引起的混合化學(xué)反應(yīng)侵蝕,以上因素共同作用導(dǎo)致?tīng)t缸側(cè)壁受到不同程度的自然侵蝕。
1.2.2 爐缸側(cè)壁非正常侵蝕
由于10號(hào)高爐爐缸砌筑施工時(shí)正處于冬季,炭磚與冷卻壁之間密實(shí)程度不夠,爐殼與冷卻壁之間壓漿不密實(shí),造成生產(chǎn)過(guò)程中高溫煤氣流形成通道,高溫煤氣流竄到爐殼與冷卻壁間;加之日常操作中冷卻設(shè)備破損未得到及時(shí)更換,大量水進(jìn)入爐缸形成水煤氣,水煤氣進(jìn)入固有通道,導(dǎo)致?tīng)t缸側(cè)壁熱負(fù)荷急劇增加,使?fàn)t缸側(cè)壁局部侵蝕加劇。
1.2.3 高爐后期操作因素導(dǎo)致側(cè)壁侵蝕
在開(kāi)爐生產(chǎn)過(guò)程中,爐前操作鐵口深度控制不到位,或炮泥質(zhì)量變差和波動(dòng)導(dǎo)致鐵口深度頻繁波動(dòng),均會(huì)造成鐵口區(qū)域泥包不穩(wěn)定,甚至出現(xiàn)悶炮等現(xiàn)象,致使?fàn)t缸側(cè)壁區(qū)域受損,加劇側(cè)壁侵蝕。同時(shí),高爐采用中心加焦模式生產(chǎn),焦炭質(zhì)量惡化且中心焦炭過(guò)多會(huì)造成中心死料柱增大,導(dǎo)致?tīng)t缸渣鐵透液性下降,爐缸環(huán)流增加,形成爐缸側(cè)壁局部侵蝕。
堅(jiān)持精料方針,同時(shí)為了更加適合當(dāng)前高爐生產(chǎn),打破“七分原料+三分操作”傳統(tǒng)思維,調(diào)整為“五分原料+四分操作+一分設(shè)備管理”模式。10號(hào)高爐使用焦炭以化工自產(chǎn)為主,同時(shí)配少量外購(gòu)焦炭,日常在關(guān)注焦炭灰分、揮發(fā)分、含硫量等化學(xué)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,更加重視焦炭M40、M10、焦炭粒徑、焦炭反應(yīng)性CRI和焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度CSR等指標(biāo)情況,結(jié)合高爐自身生產(chǎn)需求,不斷提高對(duì)原燃料質(zhì)量的要求,焦炭M40由89.0%提高到90.1%,M10由 5.8%降低到 5.4%,CRI由 24.2%降低到23.2%,CSR由63.7%提高到65.3%,焦炭平均粒徑由50.8 mm提高到52.5 mm。焦炭質(zhì)量的改善和穩(wěn)定為高爐穩(wěn)定順行、活躍爐缸、減少爐缸環(huán)流提供了保障。
合理的爐型是高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行和降低綜合焦比的基礎(chǔ),高爐操作者不只要注重爐型管理,更重要的是保證長(zhǎng)期合理的操作爐型。
2.2.1 建立高爐爐型診斷模型
10號(hào)高爐通過(guò)建立高爐診斷模型和在爐身新增加8個(gè)方向的水溫差和熱負(fù)荷實(shí)時(shí)監(jiān)控,逐漸摸索出適合高爐自身的相關(guān)參數(shù)。爐腹煤氣量和爐腹煤氣指數(shù)計(jì)算公式分別見(jiàn)式(1)、(2)。
式中,V為爐腹煤氣量,m3/min;V風(fēng)為高爐鼓風(fēng)風(fēng)量,m3/min;V氧為富氧量,m3/h;W煤為平均每小時(shí)噴吹煤量,t/h;H煤%為煤粉中 H 含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),%;K為爐腹煤氣指數(shù),m/min。
10號(hào)高爐堅(jiān)持提高風(fēng)壓和增加風(fēng)量,實(shí)現(xiàn)風(fēng)壓410 kPa、頂壓235 kPa,風(fēng)量由4 800 m3/min提升至5 100 m3/min,見(jiàn)圖3。利用日常生產(chǎn)數(shù)據(jù),通過(guò)公式(1)(2)計(jì)算,摸索出適合高爐的爐腹煤氣量為6 500~7 000 m3/min,爐腹煤氣指數(shù)為55~60 m/min,超出以上范圍,高爐需要立即調(diào)整,避免長(zhǎng)時(shí)間偏離合理范圍后高爐出現(xiàn)爐況波動(dòng),導(dǎo)致?tīng)t缸不活躍。
圖3 2018年10號(hào)高爐入爐風(fēng)量變化趨勢(shì)Fig.3 Change Trend of Blast Volume Charged into No.10 BF in 2018
2.2.2 加強(qiáng)爐缸狀態(tài)管理
保持爐缸活躍性是高爐順行、降低消耗的基礎(chǔ)。高爐鐵水物理熱不達(dá)標(biāo)、長(zhǎng)期低爐溫會(huì)導(dǎo)致?tīng)t缸不活躍。爐缸物理熱指數(shù)計(jì)算公式見(jiàn)式(3)。
式中,Ktp為爐缸物理熱指數(shù);tp為每次鐵的平均鐵水溫度,℃;[Si]為每次鐵的平均鐵水 Si含量,%。
實(shí)踐證明,鐵水溫度1 500~1 510℃、鐵水Si含量0.4%~0.5%對(duì)保持爐缸活躍有利,10號(hào)高爐爐缸物理熱Ktp的適宜范圍為2.5~3.0。10號(hào)高爐物理熱指數(shù)、鐵水硅數(shù)變化趨勢(shì)如圖4所示。
圖4 10號(hào)高爐物理熱指數(shù)、鐵水硅數(shù)變化趨勢(shì)Fig.4 Change Trend of Physical Heat Index and Silicon Content in Molten Iron of No.10 BF
在日常操作中,10號(hào)高爐規(guī)定鐵水Si含量在0.45%~0.55%,嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間低爐溫操作,保證風(fēng)溫1 190~1 200℃以上,首選通過(guò)調(diào)整煤量實(shí)現(xiàn)熱量平衡,當(dāng)煤量連續(xù)使用3 h后爐溫和物理熱仍不達(dá)標(biāo)時(shí),需調(diào)整焦炭負(fù)荷且必要時(shí)減風(fēng)減氧控制強(qiáng)度,以保證爐溫和鐵水物理熱達(dá)標(biāo),待爐溫和物理熱恢復(fù)正常水平后,焦炭負(fù)荷調(diào)整到正常水平。10號(hào)高爐實(shí)現(xiàn)爐溫穩(wěn)定率和合格率均達(dá)到90%以上。
2.3.1 爐前渣鐵組織合理化
10號(hào)高爐細(xì)化爐前操作和操作制度的貫徹執(zhí)行,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和監(jiān)管,避免設(shè)備故障影響高爐出鐵節(jié)奏。同時(shí),建立爐前耐材和炮泥管理規(guī)定,具體如下:
(1)保證日常主溝維護(hù)兩供兩備原則,鐵口停下后必須保證12~15個(gè)工作日具備開(kāi)鐵口條件;
(2)高爐主溝通鐵量必須達(dá)到合同要求,不能隨意放砂口或停下;
(3)高爐鐵口深度3.3~3.5 m,鉆頭直徑53~57 mm,保證出鐵流速 5.7~6.0 t/min,當(dāng)高爐渣鐵排放不及時(shí),可以選擇零間隔或者負(fù)間隔出鐵,保證出凈渣鐵;
(4)建立炮泥跟蹤和評(píng)價(jià)機(jī)制。記錄高爐每次鐵的炮泥打泥量、鐵口深度、處理鐵口時(shí)間、出鐵流速、每次拔炮時(shí)間、是否使用氧氣燒鐵口以及是否折鐵口等,利用全月數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)炮泥是否滿足高爐生產(chǎn)。
2.3.2 含鈦炮泥爐缸側(cè)壁局部護(hù)爐
鐵水對(duì)TiC、TiN的潤(rùn)濕角比較小,因此鐵水很容易潤(rùn)濕并粘附Ti(C,N),在鐵水珠外形成一層Ti(C,N)薄殼,懸浮在渣鐵界面。 由于 TiC、TiN 熔點(diǎn)高 (TiC熔點(diǎn)為3 150℃,TiN熔點(diǎn)為2 950℃,高于渣鐵溫度),只能呈半熔融或固相狀態(tài)懸浮在鐵口周圍渣鐵中及其界面處,出鐵時(shí)會(huì)隨著渣鐵液面的下降逐步沉積到鐵口周圍的磚襯上,達(dá)到足夠的沉積量后,在泥包周圍磚襯上形成鈦積保護(hù)層。
10號(hào)高爐采用一種特殊的含鈦炮泥,這種含鈦炮泥引入的反應(yīng)催化劑可以大大降低TiO2的反應(yīng)溫度,鐵水溫度達(dá)到1 400℃以上即可啟動(dòng)反應(yīng),在炮泥中加入氮化物細(xì)粉,反應(yīng)中N2析出,可以促進(jìn)反應(yīng)生成TiN。長(zhǎng)期使用這種炮泥后可使鐵口區(qū)域局部鈦保護(hù)層的結(jié)構(gòu)致密、硬度大、熱阻性大、熔點(diǎn)高,附于鐵口周圍的磚襯或凝鐵層之上,起到保護(hù)鐵口區(qū)域的作用,有效降低鐵口區(qū)域爐缸側(cè)壁溫度。
2.4.1 提高爐缸冷卻能力
由于10號(hào)高爐采用爐缸和爐身一體式冷卻模式,爐缸冷卻能力不足。針對(duì)爐缸側(cè)壁3號(hào)鐵口溫度高的情況,在其下方增加兩臺(tái)加壓泵,對(duì)鐵口區(qū)域的6根水管加壓增加水量,增加局部區(qū)域的冷卻強(qiáng)度,促進(jìn)鐵水中鈦析出生成Ti(C,N)。同時(shí),基于10號(hào)高爐爐底水冷管在爐基板上,爐底冷卻能力高于其他高爐,為了減少鐵水環(huán)流對(duì)側(cè)壁的侵蝕,將爐底水量由原來(lái)的600 m3/h減少至500 m3/h。
2.4.2 長(zhǎng)期使用釩鈦礦護(hù)爐
10號(hào)高爐護(hù)爐期間鐵中鈦含量控制在0.100%~0.120%,后期由于煉鋼要求Si+Ti<0.7%,高爐減少入爐鈦量,將鐵中鈦含量控制在0.060%~0.090%,仍能滿足護(hù)爐效果。同時(shí),在護(hù)爐期間,終渣堿度由原來(lái)的1.16提升至1.18,促進(jìn)渣中TiO2的還原,以達(dá)到護(hù)爐效果。
10號(hào)高爐為了減少冷卻設(shè)備破損,進(jìn)行了風(fēng)口質(zhì)量提升,加強(qiáng)煤槍狀態(tài)管理,以及壞風(fēng)口減水制度建設(shè)等工作,實(shí)現(xiàn)了全年壞風(fēng)口數(shù)量的減少,避免了大量水進(jìn)入爐缸影響爐缸長(zhǎng)壽。10號(hào)高爐近年風(fēng)口破損統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1,可以看出,風(fēng)口破損數(shù)量逐年降低。
表1 10號(hào)高爐近年風(fēng)口破損數(shù)量統(tǒng)計(jì)Table 1 Statistics of Damaged Number of Tuyeres of No.10 BF in Recent Years 個(gè)
10號(hào)高爐優(yōu)化布料制度,通過(guò)縮小下部風(fēng)口面積和縮小布料平臺(tái)采用5檔布料增加風(fēng)量,中心加焦比例大幅度下降(見(jiàn)表2),爐芯溫度呈明顯上升趨勢(shì)(見(jiàn)圖5),爐缸更加活躍,減少了爐缸中心死料柱,減少了渣鐵環(huán)流帶來(lái)的側(cè)壁侵蝕。
表2 10號(hào)高爐近年中心加焦比例Table 2 Proportions of Adding Coke at Certer of No.10 BF in Recent Years %
圖5 2018年10號(hào)高爐爐芯溫度變化趨勢(shì)Fig.5 Change Trend of Furnace Core Temperatures of No.10 BF in 2018
通過(guò)采取上述措施,高爐近年來(lái)產(chǎn)能逐漸提升。2015-2018年10號(hào)高爐產(chǎn)能如表3所示。10號(hào)高爐2018年在確保爐缸長(zhǎng)壽前提下實(shí)現(xiàn)了歷史最好經(jīng)濟(jì)指標(biāo),入爐焦比315 kg/tFe,煤比162 kg/tFe,燃料比515 kg/tFe,日平均產(chǎn)量7 500 t/d(同年4月份實(shí)現(xiàn)日平均產(chǎn)量7 780 t/d),在爐缸長(zhǎng)壽的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能的提升。
表3 2015-2018年10號(hào)高爐產(chǎn)能Table 3 Production Capacities of No.10 BF from 2015 to 2018 萬(wàn)t
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠10號(hào)高爐針對(duì)爐缸長(zhǎng)壽與高產(chǎn)能的問(wèn)題,采取了提高原燃料質(zhì)量,重視爐型和爐缸管理,細(xì)化爐前操作,提高釩鈦礦護(hù)爐效果,控制冷卻設(shè)備破損及減少中心加焦比例等措施,護(hù)爐效果明顯,在爐缸長(zhǎng)壽的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能的提升,值得參考和借鑒。