顧 濤
(獨山子石化公司研究院,獨山子 833699)
精餾設(shè)備是用于實現(xiàn)混合物系分離與提純的關(guān)鍵設(shè)備[1]。根據(jù)科研工作需要,獨山子石化公司研究院引進(jìn)一臺實驗室精密蒸餾儀,主要用于分離純度較高的輕質(zhì)餾分油。在連續(xù)蒸餾過程中,固定操作參數(shù),所得產(chǎn)品性質(zhì)符合科研需求,但在間歇蒸餾實驗過程中,產(chǎn)品收率較低,總收率僅僅為70%~80%,嚴(yán)重影響了分析樣品的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。為此,本文通過研究設(shè)備存在問題,并且對設(shè)備進(jìn)行改造,解決了精密蒸餾儀收率較低的問題。
(1)精密蒸餾儀:塔釜容積為10L(φ180×400 mm),蒸餾柱高6250 mm,填料層高度3000 mm,采用不銹鋼θ環(huán)絲網(wǎng)填料。蒸餾方式以連續(xù)蒸餾為主,可進(jìn)行間歇蒸餾。精餾產(chǎn)品可從塔頂和側(cè)線餾出。精餾塔柱為不銹鋼外壁,外壁上分布金屬熱電偶,測量柱內(nèi)介質(zhì)溫度。塔頂冷卻系統(tǒng)采用二級冷卻,分別為冷卻液(冷浴循環(huán)的-5℃無水乙醇)和冷卻水(室溫)。見圖1。
圖1 精密蒸餾儀設(shè)備簡圖
(2)快速蒸餾儀:用于原油及餾分蒸餾切割工作,釜容積為3L,采用金屬8字型鏈狀填料及雙層網(wǎng)狀填料。在本文中用于收率對比。
根據(jù)實驗要求,精餾設(shè)備從設(shè)計上主要分離沸點在200℃以下的餾分油產(chǎn)品。研究精密蒸餾儀產(chǎn)品收率損失情況。分別選取3種不同類型的餾分油:按照不同的蒸餾溫度進(jìn)行蒸餾。為了研究精密蒸餾儀所得產(chǎn)品損失情況,將3種油品采用同樣實驗方案在快速蒸餾儀上進(jìn)行蒸餾切割,兩種設(shè)備收率對比,所得結(jié)果見表1。
表1 精餾設(shè)備和快速蒸餾儀切割餾分收率對比
由表1可知,在相同的切割餾程下,蒸餾3種油品,快速蒸餾儀塔頂、塔底產(chǎn)品收率高于精密蒸餾儀收率,塔頂產(chǎn)品收率最大差值達(dá)18.37%,塔底產(chǎn)品收率最大差值達(dá)17.38%,較大影響了試驗及后續(xù)分析工作的準(zhǔn)確性。由于塔頂和塔底產(chǎn)品收率均有偏差,初步分析精密蒸餾設(shè)備樣品損失原因:(1)為塔頂冷凝系統(tǒng)工作能力不夠,造成樣品揮發(fā);(2)塔柱內(nèi)產(chǎn)品滯留量較高,造成塔底產(chǎn)品有損失。為此,從設(shè)備存在缺陷分析原因。
(1)設(shè)備結(jié)構(gòu)存在問題
精密蒸餾設(shè)備中管線較多,共設(shè)有兩條進(jìn)料管線,塔柱有3條側(cè)線出料,塔頂有一條出料管線(直徑在1 cm左右)以及多條抽真空管線和其它易積液部件,許多管線帶有拐角易集液,塔釜容積為10L,釜內(nèi)結(jié)構(gòu)設(shè)計是針對連續(xù)進(jìn)料設(shè)計的;在間歇精餾時,塔釜是樣品存儲最多的地方,為此,將6種不同餾分油樣品分別倒入塔釜中測算其滯留量。
由表2可知,塔釜積液量在3%~5%之間,分析原因,由于設(shè)備為密閉結(jié)構(gòu),易積液,加上其它管線的積液,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品收率問題。
表2 精餾設(shè)備塔釜產(chǎn)品損失
(2)伴熱系統(tǒng)存在問題
通過長期試驗過程及試驗數(shù)據(jù)可知,塔頂收率較低與設(shè)備本身存在缺陷有關(guān),設(shè)備采用PLC編程軟件及工控組態(tài)軟件進(jìn)行控制,由于塔柱較高,柱子采用伴熱保溫,由程序控制,伴熱分為一段、二段兩級伴熱。一段伴熱加熱功率為800W,二段伴熱加熱功率為450W,在間歇蒸餾過程中發(fā)現(xiàn)伴熱系統(tǒng)存在以下問題:a、伴熱系統(tǒng)不易穩(wěn)定控制,程序控制滯后,易造成塔柱內(nèi)伴熱溫度與介質(zhì)溫度相差較大,甚至出現(xiàn)伴熱溫度高于塔柱內(nèi)介質(zhì)溫度,引起逆蒸餾,增加氣相負(fù)荷的問題。尤其在間歇蒸餾中,隨著油氣溫度不斷升高,伴熱調(diào)節(jié)滯后問題更為嚴(yán)重;b、塔柱材質(zhì)引起的傳熱問題。精餾設(shè)備塔柱采用不銹鋼外壁,外壁上連接有熱電偶,用于傳導(dǎo)蒸餾柱內(nèi)介質(zhì)溫度,提供給伴熱程序,伴熱程序保證蒸餾柱內(nèi)介質(zhì)熱量不損失,一般要求伴熱溫度低于介質(zhì)溫度5℃左右,在塔釜加熱過程中由于高溫?zé)嵩丛斐烧麴s柱金屬材質(zhì)傳熱,通過熱電偶傳輸錯誤信號,尤其是一段伴熱傳熱現(xiàn)象嚴(yán)重,從而引起溫度失真,造成伴熱程序接受錯誤信號,繼而進(jìn)一步影響二段伴熱。因此,整個塔柱溫度,在試驗過程中不成梯度變化,造成伴熱溫度過高影響設(shè)備正常的運行。
(3)冷卻系統(tǒng)存在問題
精密蒸餾儀塔頂產(chǎn)品存在一定損失。經(jīng)過分析,由于伴熱系統(tǒng)存在問題,容易造成大量輕質(zhì)油氣上升,現(xiàn)有塔頂冷凝器兩級冷卻系統(tǒng)最低溫度僅為-5℃,無法滿足冷負(fù)荷需求。
經(jīng)過討論對設(shè)備采用填充方案,每次進(jìn)行第一釜蒸餾試驗時不計算收率,完全按照試驗方案進(jìn)行蒸餾,讓油品填充到各個死角,保證與第二釜切割樣品的一致性,然后從第二釜開始計算,這樣就避免了死角積油的問題。經(jīng)過測算,油品總收率達(dá)90%以上。
考慮采用更換蒸餾柱外壁不銹鋼金屬,或在熱電偶周圍加隔熱層,這樣可以很好的解決金屬傳熱的問題,但從經(jīng)濟(jì)角度考慮,采用此辦法,需要對蒸餾柱進(jìn)行較大的改動,不僅耗資較大,而且改變了原先的設(shè)備設(shè)計方案,不利于建立體系平衡。通過多次試驗發(fā)現(xiàn),精餾設(shè)備離塔釜40~50 cm距離的蒸餾柱段傳熱現(xiàn)象較為嚴(yán)重,而一段伴熱的測溫?zé)犭娕家苍诖朔秶鷥?nèi),為此可以更換熱電偶的位置,提高熱電偶的高度,將其放置在離塔釜60~70 cm的位置,這樣就可以緩解溫度傳熱的問題。
此外,對精餾設(shè)備伴熱程序進(jìn)行改造,首先對PLC控制參數(shù)進(jìn)行修改,改變其全功率加熱模式,采用比例積分加熱的方式,適當(dāng)降低加速速率,令加熱溫度緩慢上升,并且設(shè)置溫度控制范圍,超過范圍后停止加熱。經(jīng)過對熱電偶位置和程序優(yōu)化,伴熱系統(tǒng)有了改善,伴熱溫度上升速率明顯減緩,與介質(zhì)溫差已控制在±5℃。
精密蒸餾儀冷凝器換熱面積與塔柱直徑以及正常上升油氣量相匹配,如果考慮增加冷卻面積,需要重新設(shè)計和改造冷卻器,過程較為麻煩。因此,考慮跟換冷浴,將-5攝氏度循環(huán)泵冷浴更換為大功率的-20攝氏度循環(huán)泵冷浴。
通過兩釜蒸餾樣品填充設(shè)備,更換熱電偶測溫位置,優(yōu)化伴熱程序加熱模式,降低冷浴溫度等措施后,精密蒸餾設(shè)備間歇蒸餾收率有了很大提高,收率均在95%以上,見表3。
表3 精餾設(shè)備產(chǎn)品收率
由表3可知前述3種油品塔頂產(chǎn)品、塔底產(chǎn)品收率均有了較大增加,說明按照改造方案很好的解決了間歇蒸餾收率不高的問題,對科研實驗起到了準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用。
通過對精密蒸餾儀進(jìn)行簡單改造,解決了其在間歇蒸餾過程中產(chǎn)品收率不高的問題,節(jié)省了改造成本,滿足了科研工作的需求,進(jìn)一步提高了分析人員對設(shè)備的操作能力和維護(hù)水平。