楊 梅,合 蕊,劉星滟,王興鋒
(紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司昭通卷煙廠,云南 昭通 657000)
在能源日漸緊缺的背景下,各國都在節(jié)能降碳等領(lǐng)域達(dá)成了共識,對工業(yè)節(jié)能也提出了更高要求。而螺桿式空壓機(jī)作為常見工業(yè)設(shè)備,日常產(chǎn)生的能耗較高,需要通過提高設(shè)備運行效率挖掘節(jié)能潛力。因此,應(yīng)著重對如何提升設(shè)備運行效率進(jìn)行研究,結(jié)合設(shè)備運行效率下降原因進(jìn)行系統(tǒng)分析,通過運行效率科學(xué)評價機(jī)制實現(xiàn)升級改造。
昭通卷煙廠采用螺桿式空壓機(jī)進(jìn)行空氣壓縮和輸送,空壓機(jī)機(jī)組采用四級壓縮、三級冷卻等溫設(shè)計方式,中間冷卻器分別布置在機(jī)組兩側(cè)。設(shè)備型號分別為ZR5R-52(4 740 Nm3/h),ZR500VSD(3 600 Nm3/h),ZR400(3 600 Nm3/h),ZR4-51(1 800 Nm3/h),總體產(chǎn)氣量為13 740 Nm3/h。自投產(chǎn)以來,設(shè)備長期維持良好運行狀態(tài),排氣壓力和流量等參數(shù)基本符合要求。然而,近期機(jī)組出口流量持續(xù)下降,無法達(dá)到設(shè)計流量(見表1),出現(xiàn)了設(shè)備運行效率下降的問題,給機(jī)組正常工況的建立帶來了不利影響。
表1 空壓機(jī)機(jī)組歷年運行數(shù)據(jù)
在機(jī)組運行的過程中,空壓機(jī)系統(tǒng)由空壓機(jī)、冷卻器、干燥機(jī)、過濾器、管路系統(tǒng)、排水器等多個部分構(gòu)成[1]。即便主機(jī)達(dá)到較高比功率,在其他設(shè)備發(fā)生較大阻力損失的情況下也將導(dǎo)致電機(jī)運行效率下降,引發(fā)整機(jī)效能降低。對空壓機(jī)運行效率進(jìn)行評價可知
式中:w 為主機(jī)功率,kW;N 為主機(jī)軸功率,kW;Q 為主機(jī)容積流量,m3/min。對空壓機(jī)的投入與產(chǎn)出關(guān)系進(jìn)行分析可知,在規(guī)定工況下空壓機(jī)輸入比功率滿足
式中:w'為輸入比功率,kW/m·3min-1;N'為整機(jī)輸入功率,kW;Q'為實際容積流量,m3/min。對機(jī)組實際情況進(jìn)行分析可知,自空壓機(jī)運行以來,故障率較低,輸入比功率能夠達(dá)到4.58 kW/m3·min-1,整體性能良好。由此可見,機(jī)組出現(xiàn)運行效率下降的情況主要是受到了其他因素影響。
在空壓機(jī)系統(tǒng)運行過中,需要維持壓力穩(wěn)定,如果發(fā)生壓力波動也將給主機(jī)運行帶來不良影響,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)頻繁啟停、加載和卸載問題,繼而出現(xiàn)運行效率下降的情況。根據(jù)表1 數(shù)據(jù)可知,2022年機(jī)組的出口壓力明顯下降,出現(xiàn)這一情況與空氣管路連接氣密性下降有關(guān),從而導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)了“冒”“漏”等現(xiàn)象引發(fā)壓力下降的問題,為此帶來巨大能源消耗。由表2 可知,當(dāng)出現(xiàn)不同大小泄氣孔時,隨著氣孔直徑增加將引發(fā)較大泄漏量,導(dǎo)致排氣壓力隨之下降,繼而引發(fā)運行效率下降。隨之對管道連接法蘭、軸端密封等處進(jìn)行檢查,并未發(fā)現(xiàn)明顯泄漏情況,故判斷系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)生了泄漏,造成機(jī)組偏離原本的設(shè)計工況。
表2 壓縮空氣泄漏量查詢表
系統(tǒng)出現(xiàn)排氣量下降的問題,可能與系統(tǒng)阻塞有關(guān)。在過濾器阻力較大的情況下,將導(dǎo)致空壓機(jī)吸入壓力減少,引發(fā)壓比增加,最終導(dǎo)致排氣量減少。對空分設(shè)備上塔壓力進(jìn)行檢查可知,并未出現(xiàn)明顯壓力損失,因此,排除系統(tǒng)過濾器阻塞情況。此外,導(dǎo)葉結(jié)構(gòu)出現(xiàn)積灰過多等問題,也會引發(fā)排氣量下降的問題。而根據(jù)2020 年2 月的大修記錄可知,導(dǎo)葉整體較為干凈,不存在結(jié)構(gòu)異常問題。
在系統(tǒng)冷卻水量不足的情況下,同樣會導(dǎo)致排氣量減少。根據(jù)設(shè)備參數(shù)可知,冷卻器設(shè)計流量為1 200 m3/h,循環(huán)水壓為0.35 MPa。實際進(jìn)水量達(dá)到1 400 m3/h,母管水壓達(dá)到0.45 MPa,進(jìn)入空壓機(jī)的冷卻水設(shè)計最高溫度為33 ℃,實際夏季最高溫度可以達(dá)到41 ℃,需要更多冷卻水。冷卻水供應(yīng)不足,與冷卻水泄漏和冷卻器換熱不理想有關(guān)。機(jī)組包含三級冷卻器,前兩級泄漏將發(fā)生堵塞、結(jié)垢等問題,后一級泄漏將引發(fā)排氣量減少。經(jīng)檢查,并不存在泄漏問題。通過近年來空壓機(jī)機(jī)組和各級壓力變化情況(見表3)可知,存在汽側(cè)結(jié)垢問題,檢查發(fā)現(xiàn)翅片因腐蝕而出現(xiàn)脫落,引發(fā)了管道堵塞。氣體通過翅片和管內(nèi)與循環(huán)水換熱時,由于管道堵塞將造成換熱效果不佳,最終導(dǎo)致排氣量下降。
表3 近年來空壓機(jī)機(jī)組各級壓力變化情況(kPa)
空壓機(jī)出現(xiàn)內(nèi)漏問題與設(shè)備在壓縮空氣過程中產(chǎn)生的冷凝液有關(guān)。冷凝液中包含重金屬、硫化物等各種高腐蝕性物質(zhì),在無法順利排出的情況下將長期留存在設(shè)備內(nèi)部,導(dǎo)致本體和系統(tǒng)管道受到腐蝕,嚴(yán)重時將引發(fā)停機(jī)問題[2]。為確定內(nèi)漏位置,對空壓機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析可知,中間冷卻器采用矩形翅片,與換熱管脹接成單元換熱管。單元換熱管構(gòu)成管束,管內(nèi)流水,管外排氣,經(jīng)長期沖刷后管壁減薄,引發(fā)了內(nèi)部管路泄露問題。內(nèi)漏導(dǎo)致氣路帶水,在含水量較大時無法通過分離器有效分離,進(jìn)入下一級壓縮后懸浮在分離器上,導(dǎo)致氣流下降。將機(jī)組解體后,沿著空氣流動進(jìn)行管路檢查,發(fā)現(xiàn)裂縫、漏洞進(jìn)行補(bǔ)焊處理。針對變薄的管壁,考慮到補(bǔ)焊效果不佳,將兩側(cè)封堵后更換管路,以免后續(xù)短時間內(nèi)再次發(fā)生內(nèi)漏情況。為避免同類問題反復(fù)發(fā)生,需要保證冷凝液得到及時排放。而改造前空壓機(jī)系統(tǒng)冷凝液主要采用手動排放方式,如果將手動閥始終處于打開位置,將引發(fā)長時間排氣損失。現(xiàn)場確認(rèn)手動閥排放口徑達(dá)到4 mm,氣體損失達(dá)到0.745 m3/min。為減少資源浪費,對冷凝液排放管道進(jìn)行改造,在管路上增設(shè)電子液位控制排水器,根據(jù)冷凝液的液位及時自動打開閥門進(jìn)行排放。通過采取全自動手段,能夠避免內(nèi)漏問題發(fā)生的同時,減少排氣損失。此外,為避免因裝置故障導(dǎo)致冷凝液無法順利排出,在管道上增設(shè)旁通管道,并在巡檢內(nèi)容中增設(shè)排水器檢查項,每4 h進(jìn)行一次檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時開啟旁通閥門排出冷凝液,有效杜絕內(nèi)漏故障的發(fā)生,確??諌簷C(jī)系統(tǒng)可以維持較高的運行效率。
受環(huán)境溫度、氣夾水等問題的影響,空壓機(jī)容易出現(xiàn)冷卻器換熱效率下降的情況,進(jìn)而引發(fā)機(jī)組排氣量和運行效率下降問題。為提高換熱效率,需要對一級冷卻器進(jìn)行更換,提高換熱器換熱效率。換熱器溫度效率滿足
式中:η 為換熱效率;t1和t2為被加熱工質(zhì)進(jìn)出溫度,℃;T1和T2為加熱工質(zhì)進(jìn)出換熱器的溫度,℃。通過測量和計算可知,原來一級冷卻器換熱效率僅為80.33%,更換高效冷卻器后,換熱效率可以達(dá)到98.72%,有效降低一級排氣溫度。經(jīng)過測量可知,改造后二級冷卻器的進(jìn)水溫度從28 ℃提升至29.7 ℃,排水溫度從38.3 ℃降低至37.8 ℃,換熱效率從78.0%提升至90.5%。而三級冷卻器的排水溫度從38.5 ℃提升至39.8 ℃,換熱效率從71.6%提升至75.1%。通過提高系統(tǒng)換熱效率,在夏季溫度較高的情況下,能夠避免出現(xiàn)冷卻水供應(yīng)不足問題。此外,考慮到冷卻器翅片容易受到腐蝕,不能單純進(jìn)行翅片修復(fù),而是需要更換為耐腐蝕材質(zhì)的翅片,并適當(dāng)增加氣體通過面積,達(dá)到加強(qiáng)冷卻器換熱的目標(biāo)??傊?,就是選用鋁+防腐涂層的翅片,換熱管為鐵白銅材質(zhì),換熱面積從1 420 m2增加到1 510 m2,換熱管數(shù)量從460 支增加到570 支。在完成空壓機(jī)檢修后,需要對冷卻水管、空氣流道、葉輪等進(jìn)行全面清洗,以保證內(nèi)部管路暢通,避免出現(xiàn)堵塞情況[3]。
經(jīng)過系列改造后,為確定空壓機(jī)系統(tǒng)性能優(yōu)化情況,需要進(jìn)行試運行測試,發(fā)現(xiàn)機(jī)組出口壓力達(dá)到了608 kPa,產(chǎn)氣量達(dá)到了13 740 Nm3/h,符合生產(chǎn)要求。對改進(jìn)前后空壓機(jī)運行效率進(jìn)行評價(見表4),隨著排氣壓力提升,排氣量明顯增加。在空壓機(jī)整機(jī)輸入功率不變的情況下,通過增加實際容積流量可以進(jìn)一步降低輸入比功率,從而達(dá)到提升壓縮機(jī)運行效率的目地,將系統(tǒng)運行效率提升10%。在忽視放空問題的情況下可知,相同負(fù)荷下空壓機(jī)電流減少6 A,能夠節(jié)約94 kW·h 電能,按照0.65 元(/kW·h)電價,可節(jié)約電費約50 萬元/年。
表4 優(yōu)化前后空壓機(jī)機(jī)組運行參數(shù)
為確??諌簷C(jī)日常維持良好運行狀態(tài),需要建立點檢標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備運行經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,通過對主機(jī)功率和輸入功率的分析完成運行效率評價,并通過查看入口阻力、級間氣體冷卻后溫度等參數(shù)確認(rèn)是否存在阻塞、泄漏等問題。建立推移圖直觀反映設(shè)備運行數(shù)據(jù)變化,能夠及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況,通過及時介入保證設(shè)備始終維持較高運行效率。此外,針對空壓機(jī)運行效率下降情況,考慮到隨著使用年限的延長葉輪效率會持續(xù)下降,還需對機(jī)組性能進(jìn)行優(yōu)化。實際上,在設(shè)計空壓機(jī)的過程中,通常會在流量和出口壓力等方面留有余量,在余量重復(fù)疊加的情況下將引發(fā)實際運行點偏離設(shè)計值的情況,導(dǎo)致機(jī)組運行效率下降。結(jié)合這一特性,后續(xù)可以重新進(jìn)行機(jī)組出口壓力選定,然后根據(jù)新的出口壓力進(jìn)行葉輪等零部件的制作,在不更換其他系統(tǒng)部件的情況下提高機(jī)組整體運行效率。
提高空壓機(jī)設(shè)備的運行效率,能為節(jié)能生產(chǎn)提供有力支持。針對螺桿式空壓機(jī)的運行效率下降問題進(jìn)行分析可知,與本體運行、管路泄露等多種因素有關(guān),需要通過科學(xué)評價找到根本原因,以便采取有效措施提高系統(tǒng)運行效率。結(jié)合系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析,可以從提升空壓機(jī)運行效率角度提出未來技術(shù)攻關(guān)方向,為實現(xiàn)同類型設(shè)備升級改造積累豐富的經(jīng)驗。