趙琴,孫濤,葉劍
(貴州成智重工科技有限公司,貴州 貴陽 550081)
振動(dòng)篩作為機(jī)制砂石骨料加工工藝中系統(tǒng)核心篩分分級設(shè)備已獲得廣泛運(yùn)用,是決定產(chǎn)品級配穩(wěn)定、系統(tǒng)產(chǎn)能的關(guān)鍵設(shè)備之一。隨著砂石生產(chǎn)系統(tǒng)集成化、規(guī)?;陌l(fā)展趨勢,傳統(tǒng)圓振篩的處理量已無法滿足現(xiàn)代大型機(jī)制砂石生產(chǎn)線的加工工藝要求。為此,國內(nèi)陸續(xù)開發(fā)了具有振動(dòng)強(qiáng)度大、篩分篩率高、處理量大的水平篩[1]。水平篩的運(yùn)用,減少了砂石生產(chǎn)線的篩分設(shè)備數(shù)量,減少了占地面積,同時(shí)減少了皮帶機(jī)、除塵器等輔助裝備的數(shù)量,大幅度簡化了砂石生產(chǎn)系統(tǒng)流程,為砂石生產(chǎn)線的集成化發(fā)展提供了裝備技術(shù)保障。
但水平篩的優(yōu)秀的工作特性決定了其具有高振幅、高跳動(dòng)和大變形的特點(diǎn),相對于傳統(tǒng)振動(dòng)篩分設(shè)備,水平篩具有更高的振動(dòng)強(qiáng)度(約6 g),這給水平篩的主軸密封性能要求帶來了較大挑戰(zhàn)。如依然采用傳統(tǒng)的振動(dòng)篩主軸密封結(jié)構(gòu),受裝配工藝、裝配環(huán)境及零件加工精度等多種客觀因素綜合影響,極易出現(xiàn)密封圈損壞、滲油甚至漏油問題。若未能及時(shí)維修更換,可引發(fā)軸承燒毀、齒輪打齒等故障,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致設(shè)備大修,嚴(yán)重影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。
通過對工程中遇到的故障案例總結(jié)分析,開展了水平篩主軸密封技術(shù)研究,提出了優(yōu)化改進(jìn)方案[2]。發(fā)明了成本低、可靠性高的密封結(jié)構(gòu),解決了傳統(tǒng)密封技術(shù)存在的不足。經(jīng)工程實(shí)踐驗(yàn)證,設(shè)備使用壽命及可靠性獲得大幅提升。
水平篩的密封有箱體的密封和主軸的密封。箱體的密封件之間無相對運(yùn)動(dòng),傳統(tǒng)的密封技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)較好的密封效果。但主軸的密封因主軸和箱體之間存在相對運(yùn)動(dòng),傳統(tǒng)的主軸密封技術(shù)已經(jīng)不適用于高振動(dòng)設(shè)備。
傳統(tǒng)振動(dòng)篩主軸密封裝置結(jié)構(gòu)如圖1所示,由安裝座、骨架油封組成,通過雙唇形密封圈內(nèi)填充的高溫潤滑脂,利用高溫潤滑脂滴點(diǎn)高,黏度大的特性,實(shí)現(xiàn)潤滑油的密封。
圖1 水平篩傳統(tǒng)密封結(jié)構(gòu)
1.2.1 油箱封板變形量檢測
主軸貫穿油箱,通過軸端皮帶輪,與電機(jī)通過帶傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)電機(jī)扭矩的傳遞。主軸與油箱的密封通過密封安裝座內(nèi)的唇形密封圈及內(nèi)注高溫潤滑脂實(shí)現(xiàn)。密封安裝座固定在由薄鋼板制作成的油箱封板上。主軸在周期性激振力作用下,在油箱安裝座周圍產(chǎn)生周期性交變應(yīng)力。通過對運(yùn)行一段時(shí)間后的水平篩油箱封板仔細(xì)觀察,軸承座周圍產(chǎn)生了較大程度的變形,間接影響了密封性能。
為研究水平篩油箱運(yùn)行一段時(shí)間后油箱封板的變形量,針對某項(xiàng)目水平篩運(yùn)行200 h后的油箱封板進(jìn)行了測量,測試采集點(diǎn)如圖2所示,測試結(jié)果見表1。測試結(jié)果表明,沿著主軸徑向方向,油箱封板變形量逐漸遞減,最大變形量12 mm,遠(yuǎn)超正常變形范圍。油箱封板的變形,導(dǎo)致密封座的失穩(wěn),影響了密封圈與主軸的貼合,降低密封性,設(shè)備運(yùn)行后稀油隨運(yùn)行時(shí)間溫度逐漸上升,高溫稀油大量進(jìn)入潤滑脂密封腔,稀釋潤滑脂,降低黏度,同時(shí)隨機(jī)體高頻往復(fù)振動(dòng),潤滑脂密封腔內(nèi)的稀釋潤滑脂會(huì)排出濺落,影響主軸密封。
圖2 油箱封板變形量檢測區(qū)
表1 油箱封板變形量測量結(jié)果
1.2.2 主軸撓度的計(jì)算
主軸的結(jié)構(gòu)為懸臂結(jié)構(gòu),懸臂末端裝有皮帶輪,在三角帶的作用下,主軸有沿著主從皮帶輪中心線變形的趨勢。通過對主動(dòng)軸的帶傳的初拉力、軸拉力、最大加速度、受力分析進(jìn)行計(jì)算,原始計(jì)算參數(shù)如表2所示。計(jì)算結(jié)果表明在現(xiàn)有懸臂距離上,撓度偏大。傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的相關(guān)參數(shù)列于見表2。
表2 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)參數(shù)表
計(jì)算過程如下:
(1)功率Pca計(jì)算公式:
(2)帶傳動(dòng)的初始拉力F0:
(3)帶傳動(dòng)的軸拉力FP[3]:
將技術(shù)參數(shù)帶入公式(1)(2)(3),計(jì)算結(jié)果如下:
(4)工作面加速度計(jì)算
由橢圓軌跡運(yùn)動(dòng)方程[4]:
式中:a、b為常數(shù);λ為橢圓運(yùn)動(dòng)方向的振幅;ω為角速度;t為時(shí)間。
可推導(dǎo)出工作面的加速度公式:
(5)主軸受力分析
受力分析如圖3所示。當(dāng)加速度a為正向時(shí):
圖3 受力分析
當(dāng)加速度a為負(fù)向時(shí):
取加速度為正向時(shí),即F合最大時(shí)進(jìn)行撓度計(jì)算(圖4):
圖4 撓度示意
式中,L為集中荷載離左端點(diǎn)A的距離,mm;F為集中荷載值,N;ymax為端點(diǎn)B處的最大撓度,mm;E為彈性模量,N/mm2;I為慣性矩,mm4;d為軸徑,mm。
圖5 主動(dòng)軸撓度示意
結(jié)論:主動(dòng)軸在C、D兩處位置時(shí)撓度產(chǎn)生的間隙對密封有較大影響。
結(jié)論:主動(dòng)軸在A、B密封處的撓度間隙影響骨架油封的密封。
針對現(xiàn)有結(jié)構(gòu)存在的不足,基于現(xiàn)有技術(shù)方案,在不大幅度提高成本的原則下,分別從結(jié)構(gòu)加強(qiáng)和阻油的方向,對結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
對封板進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。由原來的3 mm厚改為5 mm厚,材料由原來的Q235A改為Q460C,同時(shí)在封板內(nèi)面增加加強(qiáng)條設(shè)計(jì),減少形變。通過測量:A區(qū)形變在:2~3 mm,B區(qū)形變在:0~2 mm。形變大幅減少。
針對封板變形引起的密封座失穩(wěn)引起稀油稀釋潤滑脂的問題,發(fā)明了一種如圖6所示的組合密封結(jié)構(gòu)[5],通過在封板內(nèi)部主軸周圍增加密封結(jié)構(gòu)的方案,阻止稀油大量進(jìn)入油封內(nèi)同時(shí)利用組合迷宮齒形富余配合來包容主動(dòng)軸運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生軸向的和徑向的間隙。確保油封內(nèi)高溫潤滑脂的長期高效密封。其工作原理為:主動(dòng)軸帶動(dòng)迷宮密封圈1旋轉(zhuǎn),迷宮密封圈1利用與主軸隨動(dòng)旋轉(zhuǎn)起甩油環(huán)作用,把濺落在表面的潤滑油利用離心力把油甩走,防止油料堆積,進(jìn)入迷宮,達(dá)到動(dòng)態(tài)密封。
圖6 組合迷宮
經(jīng)過車間空載試驗(yàn)130 h后拆卸觀察,可見唇形密封圈周圍依然有少量的稀油浸入,但潤滑脂的性能依然完好,肉眼看不到潤滑脂有稀釋跡象,表明此方案達(dá)到了預(yù)計(jì)的阻油效果。
針對迷宮設(shè)計(jì)方案依然可能存在少量稀油侵入問題,在迷宮結(jié)構(gòu)內(nèi)層增加防塵圈結(jié)構(gòu)。相對于唇形密封圈,防塵圈具有更大的壓縮變形量,可以保證高振動(dòng)、大變形工況下密封圈的正常工作性能。其工作原理為:利用防塵圈材料翼面固有的延展性,設(shè)計(jì)上要求防塵圈翼面與安裝座1內(nèi)圈面有大于軸向竄動(dòng)量的貼合余量,始終保證防塵圈翼面與安裝座1內(nèi)圈面保持抵觸,形成緊貼密封。裝配時(shí)在防塵圈翼面與安裝座1內(nèi)圈面涂抹高溫潤滑脂,保證防塵圈翼面與安裝座1內(nèi)圈面潤滑和再次密封。
經(jīng)過車間空載試驗(yàn)160 h后拆卸觀察,可見唇形密封圈周圍已經(jīng)沒有稀油浸入,表明此方案達(dá)到了預(yù)期的密封效果。
圖7 防塵圈安裝示意圖
本研究完成的優(yōu)化設(shè)計(jì),2020年01月對密封裝置進(jìn)行了長時(shí)間的可靠性試驗(yàn)。在設(shè)備運(yùn)行260 h停機(jī)檢查未發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)期效果。2020年03月起,正式將該改進(jìn)方案進(jìn)行工程應(yīng)用驗(yàn)證,通過對貴定縣某砂石料場水平篩技改后,至今已運(yùn)行4600 h,未見漏油現(xiàn)象。
摒棄傳統(tǒng)簡單加強(qiáng)的方案,通過對現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,在不大幅度修改原結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化設(shè)計(jì)增加迷宮和防塵圈組合設(shè)計(jì),低成本、高效率地解決了漏油問題。其核心思路如下:
(1)在組合迷宮結(jié)構(gòu)中齒、槽對接形成了幾道屏障,并通過在內(nèi)填充高溫油脂實(shí)現(xiàn)了柔性粘連隔離密封。
(2)利用迷宮密封圈1高速轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)了甩油的動(dòng)態(tài)密封。
(3)在迷宮密封圈1內(nèi)安裝防塵圈,完全阻斷侵入的油跡,進(jìn)行再次密封。
本方案較為創(chuàng)新地采用了組合迷宮+迷宮密封圈1甩油的思維,對類似具有大變形,高振動(dòng),高轉(zhuǎn)速的密封性提出了較好的解決思路。
通過對水平篩主軸密封裝置優(yōu)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了良好的密封效果,該密封裝置運(yùn)行安全可靠,使用效果良好,大幅提高了設(shè)備使用率,降低了更換密封裝置的全系統(tǒng)停機(jī)概率,帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
本研究所采用的迷宮+防塵圈的組合阻油甩油思路,具有結(jié)構(gòu)簡單、制作方便、安全可靠等特點(diǎn)。對工作人員技能要求不高,現(xiàn)場維護(hù)方便和快捷,因此,具有較強(qiáng)的操作性和推廣性,可廣泛應(yīng)用于振動(dòng)裝備的稀油潤滑的主動(dòng)軸的密封上。特別對具有高振動(dòng)、高跳動(dòng)、高形變,惡劣狀況運(yùn)行下的振動(dòng)設(shè)備主動(dòng)軸有很好的密封效果,同時(shí)也為其他類型設(shè)備密封結(jié)構(gòu)提供了借鑒和思路。