程曉城,莊正杰,張志成,王 晨
(酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心,甘肅 酒泉 732750)
我單位空分設(shè)備壓縮系統(tǒng)有4臺活塞式空氣壓縮機,開車運行期間為3用1備,1#空氣壓縮機作為原料空氣壓縮機使用率最高。在開車期間1號壓縮機突發(fā)停機,經(jīng)過全面檢查、診斷,找到故障原因并排除,保證了空氣壓縮機安全穩(wěn)定運行??諝鈮嚎s機參數(shù)如表1所示。
表1 空氣壓縮機參數(shù)表
開車期間1號壓縮機突然停機,停機前各項參數(shù)正常。檢查系統(tǒng)歷史記錄確認冷卻水壓力為0.3 MPa,參數(shù)在合理范圍,排除水壓造成停機;油壓突發(fā)下降,而后電流下降。初步判定停機原因為油壓瞬降,導(dǎo)致空氣壓縮機連鎖停車。如圖1所示,紅線為1號空氣壓縮機A相電流;黑線為1號空氣壓縮機供油壓力;綠線為供水壓力。
圖1 瞬停時油壓、電流歷史記錄
壓縮機潤滑油系統(tǒng)包括油過濾器、由曲軸傳動的齒輪油泵、油冷卻器、油管等組成。潤滑油從曲軸箱的粗過濾器吸入,經(jīng)齒輪油泵壓出到油冷卻器,再經(jīng)細濾油器然后進入曲軸箱內(nèi)的油總管,分成兩支路—每支路又分成三小路,一路到軸軸承,另一路到十字頭導(dǎo)軌,回流至曲軸箱。造成油壓直線下降的原因主要為供油管路、引壓管、壓力繼電器、油泵故障。
壓縮機潤滑系統(tǒng)為循環(huán)流路,管路出現(xiàn)故障可能有管路連接處泄漏、過濾器堵塞。潤滑油系統(tǒng)有括粗、細濾油器各一組。粗油過濾器設(shè)在齒輪油泵吸入口,外層是0.355號黃銅過濾網(wǎng),內(nèi)筒是一串磁鋼,可以吸住金屬碎屑。細濾油器內(nèi)裝有過濾芯,可過濾5 μm以上的雜質(zhì)。
油泵出口管路接頭處雖輕微滴油,但不會引發(fā)油壓直線下降。漏油處更換密封墊,重新緊固。粗、細濾油器拆卸檢查、清洗,發(fā)現(xiàn)兩組過濾器內(nèi)均有一定雜質(zhì),未堵塞過濾器,此方面原因可排除。
壓縮機引壓管路采用DN6的銅管,最終接入壓力表,主要是監(jiān)測潤滑油系統(tǒng)壓力。引壓管路故障的具體表現(xiàn)主要為管路堵塞或接頭漏油。全面檢查引壓管無漏油現(xiàn)象,且各閥門開關(guān)靈敏。通過對引壓管路進行打壓測試,管路通暢,此方面原因可排除。
壓力繼電器又稱壓力開關(guān)。它的作用是當壓力高于或低于某一規(guī)定值時,能切斷或接通電流,進行報警。其原理為彈性元件與彈簧配合,當壓力增加(或降低)到某一規(guī)定值時,通過杠桿傳給微動開關(guān),使開關(guān)接通或打開。該空氣壓縮機使用的壓力繼電器為設(shè)備同期安裝,未更換,可能存在電氣元件老化問題。對壓力繼電器通電通氣檢測(氣源為氮氣瓶壓縮氮氣),調(diào)節(jié)至油泵正常運行0.3 MPa,接通電源。在壓力繼電器性能良好狀態(tài),壓力大于連鎖值0.15 MPa,燈不會亮;壓力小于0.15 MPa時,燈亮,并進行自鎖,再次高于0.15 MPa燈不熄滅,方便檢測。檢測72 h,壓力繼電器未出現(xiàn)故障,運行穩(wěn)定,人為降低壓力燈亮,壓力繼電器動作,此方面原因可排除。
壓縮機潤滑油系統(tǒng)采用一臺內(nèi)置齒輪油泵提供壓力源,連接方式為曲軸壁通過四根定位螺母連接連軸器,連接齒輪油泵主齒輪,靠兩齒輪咬合抽油。調(diào)節(jié)螺母通過彈簧頂住一鋼球,控制出口與進口回流量調(diào)節(jié)油壓。油泵主要故障表現(xiàn)為定位銷斷裂,調(diào)節(jié)螺母松動、彈簧失效、鋼珠表面磨損,泵體密封面有異物或損壞。
泵體連接處干凈整潔無漏油問題,對齒輪油泵、壓力調(diào)節(jié)閥進行拆卸排查、清洗。未發(fā)現(xiàn)異物,兩齒輪、彈簧、鋼珠無磨損,調(diào)節(jié)螺母緊固無松動,彈簧彈力正常。在檢查聯(lián)軸器時發(fā)現(xiàn),聯(lián)軸器后蓋三顆螺絲脫落,并且聯(lián)軸器與空氣壓縮機軸承傳動的四根定位螺母螺桿磨損嚴重。從磨損跡象來看,初步判斷軸承轉(zhuǎn)動與油泵疑似發(fā)生脫落,脫落瞬間導(dǎo)致油泵不工作,造成突然停機。對脫落的螺絲重新加固,對聯(lián)軸器進行拆卸檢查并清洗,更換了磨損嚴重的三根螺桿。
停車檢修一小時后啟動1號空氣壓縮機,啟動正常,各項參數(shù)均在指定范圍內(nèi)。在運行9 h后1號空氣壓縮機瞬停問題復(fù)現(xiàn),故障未排除。
瞬停時操作人員正在現(xiàn)場巡視,發(fā)現(xiàn)1號空氣壓縮機電流先切斷,而后油壓因空氣壓縮機停止運行而下降。查看控制系統(tǒng)歷史記錄,顯示為油壓下降而后電流下降。如圖2所示,各線表示數(shù)據(jù)與圖1一致。
圖2 空氣壓縮機瞬停油壓、電流歷史記錄
查看1號空氣壓縮機正常停機時油壓、電流、水壓歷史記錄。同樣顯示為油壓下降在電流下降之前。電流斷開下降為瞬停的根本原因。如圖3所示,各線表示數(shù)據(jù)和圖1一致。
圖3 正常停機油壓、電流、水壓歷史記錄
生產(chǎn)用電分為高壓和低壓兩部分,其中高壓部分供電分為1號主進線和2號主進線;1#主進線生產(chǎn)負荷為800 kW,電流1600A,為1號空氣壓縮機、2號空氣壓縮機、電加熱爐、1號膨脹機油泵、2號膨脹機油泵、儀表總電源供電、循環(huán)水泵供電。2#主進線負荷830 kW,電流1660A,為3號空氣壓縮機、4號空氣壓縮機供電。每臺變壓器的總功率分別為1000 kVA,在生產(chǎn)過程中由于單臺變壓器接進滿負荷運行,所以1#、2#主進線母聯(lián)是斷開的。
1#主進線斷電,系統(tǒng)中的循環(huán)水泵、電加熱爐、2臺膨脹機的油泵、1號2號空氣壓縮機及儀表總電源停電。3號4號空氣壓縮機電機供電不會中斷。瞬停時1#主變運行正常,下屬運行用電設(shè)備只有1號空氣壓縮機停止運行,排除1#主變斷電引發(fā)1號空氣壓縮機瞬停原因。經(jīng)查4臺空氣壓縮機萬能斷路器于2020年6月進行校驗,萬能斷路器設(shè)定電流為6 kA,額定電流為1號空氣壓縮機500 A、2號空氣壓縮機550 A、3號空氣壓縮機600 A、4號空氣壓縮機500 A。1號空氣壓縮機作為原料空氣壓縮機,在啟動初期需對原料氣壓力升壓調(diào)節(jié),隨壓力升高,電機負荷增大,電流升高,查看1號空氣壓縮機操作記錄表發(fā)現(xiàn)2014年至2018年該機額定電流為550~580 A之間。萬能斷路器設(shè)定、額定電流值靠旋轉(zhuǎn)螺母調(diào)節(jié),刻度值為50 A,調(diào)節(jié)值只是大概數(shù)值。且該機作為原料氣運行周期長,壓縮為大氣,氣體中雜質(zhì)、水分較多,對設(shè)備磨損大,設(shè)備運行負荷增加,電流升高至額定電流,萬能斷路器自動斷開,空氣壓縮機停機。
在將萬能斷路器送往專門檢定機構(gòu)進行從新標校,并根據(jù)壓縮機生產(chǎn)廠家建議,將萬能斷路器額定電流調(diào)節(jié)至600A左右。經(jīng)過11天開車運行,1號空氣壓縮機未出現(xiàn)瞬停問題。
引起該活塞式空氣壓縮機瞬停原因主要分為機械與儀控兩方面,發(fā)生故障后應(yīng)全面分析。工作經(jīng)驗與控制系統(tǒng)歷史記錄在處理故障中有非常重要的作用,但是不能依賴于經(jīng)驗及控制系統(tǒng),必須充分開拓工作思路,對任何問題都要進行細致、全面的分析。