馮 樂,史金鑫,王曉君,周 帥,侯博棟
(陜西漢德車橋有限公司,陜西 寶雞 722408)
1954年,Bryton第一次提出裝配線平衡問題,引起生產(chǎn)企業(yè)的高度重視,隨后廣大學(xué)者對裝配線平衡問題展開細致研究。在制造行業(yè)中,裝配環(huán)節(jié)使用約11%~40%的熟練勞動力,占用大量生產(chǎn)成本,分析裝配線現(xiàn)狀,并找出不合理之處,運用先進的管理、技術(shù)工具方法,提高裝配線效率和運轉(zhuǎn)率,進而降低成本,對增加企業(yè)的競爭力至關(guān)重要。本次研究的汽車中后橋總成裝配線主要裝配的是鑄造橋,這條裝配線主要包括清洗、差環(huán)線、主環(huán)線、合環(huán)線、支線、輪邊裝配線和涂裝線等七大部分,其設(shè)計產(chǎn)能為536根/天,設(shè)計的節(jié)拍為137 s,每天兩班倒。這條裝配線為近幾年新建,雖然考慮了部分精益生產(chǎn)內(nèi)容,但是其核心部分都是基于已有的裝配線,其中部分設(shè)計并不符合現(xiàn)有生產(chǎn)。本裝配線環(huán)線共四個功能區(qū),具體如下:
1.差環(huán)線
差環(huán)線主要完成差殼的總成裝配,按照不同的速比,選取大殼和小殼兩種差殼。
2.主環(huán)線
主環(huán)線主要完成中橋的過橋箱、后橋的軸承座裝配,因為這兩者裝配過程基本相同,所以放在同一裝配單元。
3.合環(huán)線
合環(huán)線主要完成過橋箱、差殼、主減、過橋箱蓋或軸承座總裝。
4.支線
支線主要完成裝配中橋時,過程過橋箱蓋的裝配,主要用于中橋裝配過程使用。
一條穩(wěn)定平衡的生產(chǎn)線能夠使企業(yè)資源得到最優(yōu)化的配置和管理,減少浪費,降低成本,從而提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。造成裝配線不平衡的因素很多,經(jīng)過現(xiàn)場一段時間的具體調(diào)研發(fā)現(xiàn)裝配線在平衡方面存在以下幾方面問題。
1.裝配線的布局
本條裝配線是按產(chǎn)品生產(chǎn)分類,購進新式設(shè)備以減少工人勞動強度,新的設(shè)備卻仍然采用原來的裝配線布局形式,一些機器的布置位置沒有優(yōu)化,造成一些不必要的搬運浪費。
2.工藝工裝與動作
本條生產(chǎn)線現(xiàn)場仍然沿用舊裝配線的工藝,舊工藝的很多部分與新的裝配線現(xiàn)狀不符,導(dǎo)致部分裝配可能沒有參照的標準,裝配的工件可能存在很大的安全隱患。
3.配件的搬運及質(zhì)量
車橋裝配過程中需要大量零配件,這樣這些零配件及時配送以及質(zhì)量就成為整個裝配線節(jié)拍很重要的制約因素之一。
4.整體節(jié)拍
在裝配線上經(jīng)??梢钥匆娨徊糠置Φ牟豢砷_交,而另一部分人則很是清閑,這些就是因為節(jié)拍不一致,工人分配的工作量不均衡,裝配線工位人員作業(yè)時間如圖1所示。
作業(yè)改善主要解決標準工時以及生產(chǎn)線人員工作量的分配問題,而作業(yè)標準則是規(guī)范人的操作動作,兩相結(jié)合則可以順利解決上一節(jié)所提到的節(jié)拍不平衡及工藝動作問題,這樣能解決目前裝配線不平衡的現(xiàn)狀。故而本文選用標準作業(yè)與作業(yè)標準建立最優(yōu)作業(yè)動作,再運用物流與設(shè)施規(guī)劃知識改進生產(chǎn)線的局部布置及配件擺放位置與配送,使整線組合最優(yōu)。
1.現(xiàn)場動作改善
美國工程師Frank Bunker Gnlbreth(弗蘭克邦克·吉爾布雷斯)創(chuàng)立的動素分析,將人完成工作的動作劃分為17個基本動作,后美機械工程師學(xué)會增加“發(fā)現(xiàn)”(Find 這個動素,用F表示),這18個基本動作又稱為“18個動素”,動作研究是研究生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)、省力、省時的作業(yè)方法。
動作的分析包括對動素、動作、操作三大方面的分析。首先進行動素分析,通過反復(fù)的觀察,以過橋箱的上線為例,繪制出動素分析,過橋箱上線動素分析及統(tǒng)計如表1所示,統(tǒng)計結(jié)果如表2所示。通過對動素的記錄、分析,可以提出初步的改進方案,使雙手作業(yè)均衡,提高效率,減少疲勞。
通過動素分析改進各個工位的操作時間,動素分析改進前后各工位操作時間對比如表3所示。
根據(jù)統(tǒng)計的結(jié)果,盡量消除第三類無效動素,比如移動過程中的保持動作和放置的動作,按照同樣的方法完成裝配線其他工序的動素分析、優(yōu) 化。
完成對動素的分析后可以進行動作分析,動作一般分為四類:有改變目的物形狀和裝配目的的動作——加工;有改變目的物位置的動作——移物;也有保持目的物狀態(tài)的動作——拿??;還有無作業(yè)時手空閑的動作——等待。結(jié)合“動作經(jīng)濟性原則、動作優(yōu)化,取消、合并、調(diào)整順序、簡化(Eliminate Combine Rearrange Simplify,ECRS)四大原則、5W1H(原因、對象、地點、時間、人員、方法)技術(shù)”的總體方法,逐工序開展動作分析,優(yōu)化動作,完成各工序的作業(yè)平衡率。
完成動作分析后,通過影像分析,完成整線作業(yè)的記錄,組織單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、設(shè)備、精益以及班組長、直產(chǎn)人員按照瓶頸工序、次瓶頸工序等順序?qū)ψ鳂I(yè)進行進一步優(yōu)化,縮短各工序作業(yè)時間,尤其是瓶頸工序,再結(jié)合山積圖,完成整線作業(yè)的平衡,實現(xiàn)標準作業(yè)的固化。
2.物料的配送與擺放改善
裝配線現(xiàn)場物料的定置擺放以及按時配送非常必要,物料工具盡量接近使用點,是屬于進一步追求理想狀態(tài)而進行的改善。目前裝配環(huán)線的機器、貨架定置如圖2所示。差主環(huán)線配件數(shù)量及使用情況統(tǒng)計如表4、表5所示。
以上計算過主環(huán)線的節(jié)拍時間為120 s,其物料配送就是按照其生產(chǎn)線的節(jié)拍來計算各個工位用完一箱物料所用的時間。
根據(jù)時間及現(xiàn)場零件的大小安排送貨,因為從倉庫到主環(huán)線所用時間為4 min,所以提前4 min發(fā)貨,軸承座和主動齒輪體積較大,可一次各送一車。選取單位消耗時間相同或呈倍數(shù)關(guān)系、相距距離不遠的工位送貨,每次送貨兩人,每隔12 min送一次軸承座(裝配中橋則送過橋箱)、主被動齒輪,送完后在間隙時間再送大小差殼,送完第3次時送一次十字軸總成2箱、行星齒輪3箱、半軸齒輪6箱、軸承4箱、32313軸承3箱、32314B軸承6箱、六角螺栓各2箱、差速器被齒螺栓2箱、0349或0350軸間襯套2箱、十二角螺母一箱。
文章根據(jù)現(xiàn)場及文獻得來的相關(guān)數(shù)據(jù),針對裝配線原有的部分問題,通過對鑄造橋主差環(huán)線的分析做出改善方案。通過現(xiàn)場觀測、影像分析收集現(xiàn)場操作動作,根據(jù)動作經(jīng)濟性及動作分析ECRS四項基本原則,對現(xiàn)場的操作動作進行改進,解決了生產(chǎn)線的平衡問題??紤]到裝配線的特殊性,本文對現(xiàn)場物料配送的問題也作了簡要分析,根據(jù)其搬運時間,計算其配送物料時間。
文章通過以上兩方面的工作,對裝配環(huán)線裝配現(xiàn)狀存在的問題進行分析,針對具體問題,通過動素分析和物流配送解決了其部分平衡問題,實現(xiàn)瓶頸工序時間從137 s降低到113 s,降低了17.5%,生產(chǎn)線平衡率從82.3%提升到96.9%,同時對以后裝配線的進一步改進奠定基礎(chǔ)。