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    一種降低NOx排放的船用柴油機進排氣正時優(yōu)化方法

    2022-09-15 07:52:40楊京寶孫記樹趙書健
    世界海運 2022年9期
    關鍵詞:消耗率氣閥供油

    楊京寶 李 良 孫記樹 趙書健

    一、引言

    隨著我國對環(huán)境保護重視程度的提高,相關的排放法規(guī)要求越來越嚴格。根據《GB 15097—2016船舶發(fā)動機排氣污染物排放極限值及測量方法(中國第一、二階段)》(以下簡稱《GB 15097—2016》)的要求,自2022年7月1日起,所有銷售、進口和投入使用的船機(含作為配件的船機)必須滿足中國第二階段的排放要求,所以船用柴油機生產廠家必須對船用柴油機NOx排放性能進行優(yōu)化,以便生產的船機可以在中國的內河或沿海船舶上使用。優(yōu)化柴油機的排放性能一般通過調整柴油機的供油角度、推遲柴油機供油時間來實現。減小噴油提前角可以降低NOx排放,但同時也會造成柴油機功率下降和燃油消耗率增加[1]。

    目前降低NOx比排放值的簡單方法是采用電控噴油泵替代機械高壓油泵,其可在不同工況下任意調整供油角度;缺點是目前我國電控噴油單體泵制造及智能化水平較低,可靠性較差,且不利于維修。通過NOx比排放值的計算方法可以發(fā)現,NOx比排放值與排氣流量具有最直接的關系,同時NOx的生成與柴油機汽缸內的燃燒過程關系較大。因此可以通過優(yōu)化柴油機的進、排氣正時,改變柴油機的進氣量和實際壓縮終點的壓力和溫度,優(yōu)化柴油機的燃燒過程,從而實現NOx比排放值的降低。同時,合理的配氣相位是一種提高發(fā)動機功率和節(jié)能減排的非常有效的途徑。李軍等[2]利用AVL BOOST對車用1.5 L柴油發(fā)動機進行了進、排氣正時的仿真分析和優(yōu)化,仿真結果表明,優(yōu)化后的配氣相位使柴油機的動力性能和經濟性都有一定提高。劉鵬等[3]基于AVL-BOOST軟件,建立了20V170型柴油機工作過程計算模型,通過改變配氣定時優(yōu)化了柴油機性能,由仿真模擬得到的有關性能數據與實際試驗得到的數據吻合性較好,證明優(yōu)化配氣定時能夠改善柴油機的整體性能。

    本文以某缸徑/行程為260 mm/330 mm的船用中速柴油機為研究對象,通過改變柴油機的進、排氣正時,基于AVL-BOOST仿真及柴油機性能對比分析,使柴油機進氣閥晚開、進氣閥和排氣閥早關,改變了柴油機的進氣量,影響了燃燒過程,降低了柴油機的NOx比排放值。通過實際柴油機排放試驗及數據對比分析,驗證了本文提出的方法能夠使柴油機的排放性能更佳,可以滿足更高標準的排放要求。

    二、仿真模型的建立及柴油機性能對比

    建立的柴油機AVL-BOOST工作仿真模型,如圖1所示,其6個汽缸的設置完全相同,采用韋伯(Vibe)燃燒模型來研究汽缸內的燃燒放熱特性,并選用目前國內外普遍使用的Woschni1978傳熱模型。

    圖1 柴油機A VL-BOOST工作仿真模型

    需要優(yōu)化的船用中速柴油機為直列、四沖程、直噴、增壓中冷,其主要技術參數見表1。

    表1 船用柴油機主要技術參數

    將表1中的參數輸入AVL-BOOST工作仿真模型中,發(fā)動機摩擦損失FMEP值按照上海交通大學經驗公式的計算值輸入,即

    式中:D為汽缸直徑,m;Cm為活塞平均速度,m/s;BMEP為平均有效壓力,MPa。該經驗公式主要用于四沖程增壓柴油機。

    在汽缸模塊中,經多次仿真計算,在油耗為2.47 g/Cycle時,額定功率能夠保持在1 765 kW,燃燒持續(xù)期為50°時,可使柴油機爆發(fā)壓力維持在18.0 MPa;同時進氣閥間隙設置為0.5 mm,排氣閥間隙設置為0.7 mm,閥座直徑均按實際數值設置為70 mm。按照凸輪軸的型線數值,輸入得出進、排氣閥升程曲線如圖2、圖3所示。

    圖2 進、排氣正時優(yōu)化前的進氣閥升程曲線

    圖3 進、排氣正時優(yōu)化前的排氣閥升程曲線

    在AVL-BOOST模型中,連接管路、空冷器以及增壓器等相關件的參數均按柴油機實際參數輸入即可。

    在保證柴油機其他參數不變的情況下,優(yōu)化柴油機的進、排氣正時,具體參數見表2。

    表2 船用柴油機優(yōu)化后的進排氣正時

    在汽缸模塊設置中,根據優(yōu)化后的進、排氣正時設計出進、排氣凸輪軸的型線,并把數值輸入汽缸模塊中,得出進、排氣閥升程曲線如圖4、圖5所示。

    在此進、排氣正時設置參數下,經多次仿真計算,在油耗為2.39 g/Cycle時,額定功率能夠保持在1 765 kW。

    圖4 進、排氣正時優(yōu)化后的進氣閥升程曲線

    圖5 進、排氣正時優(yōu)化后的排氣閥升程曲線

    按照表1和表2中的柴油機技術參數,分別對柴油機進行仿真分析,得出柴油機功率對比曲線如圖6所示。

    圖6 功率仿真對比曲線

    由圖6可以看出,柴油機在100%工況下的功率是一致的。在此情況下,柴油機的進氣流量對比曲線如圖7所示。

    圖7 進氣流量對比曲線

    由圖7可以看出,進、排氣正時優(yōu)化后的柴油機進氣流量小于優(yōu)化前的柴油機進氣流量,故進、排氣正時優(yōu)化后,增壓器的參數配置需要通過更為精確的臺架試驗進一步優(yōu)化,以適應新的進氣流量和壓力要求。燃油消耗率由2.47 g/Cycle降低至2.39 g/Cycle,柴油機的經濟性也得到提高。由此,可以通過柴油機排放試驗,優(yōu)化和對比柴油機的排放性能。

    三、柴油機排放試驗及數據對比

    針對進、排氣正時優(yōu)化前和優(yōu)化后的柴油機,在優(yōu)化柴油機性能的基礎上,分別進行排放試驗。

    (一)進、排氣正時優(yōu)化前的柴油機排放測試

    在充分進行了柴油機各零部件的性能匹配(主要是增壓器配置參數的優(yōu)化),使柴油機燃油消耗率、最高爆發(fā)壓力,各項排溫、水溫、油溫以及油壓、水壓等技術參數均達到最佳性能匹配的基礎上,通過調整柴油機供油角度,記錄柴油機排放測試相關數據,以供油角度為6°時為例,排放測試主要數據見表3。

    通過碳平衡法,根據CO2排放濃度、燃油消耗率、燃油成分等參數可以計算出排氣質量流量,再根據《GB 15097—2016》中NOx比排放值的計算方法、NOx濃度值以及環(huán)境參數,得出NOx的比排放值為7.14 g/kWh。

    表3 進、排氣正時優(yōu)化前的排放測試數據

    (二)進、排氣正時優(yōu)化后的柴油機排放測試

    通過AVL-BOOST仿真可以看出,由于進、排氣正時的優(yōu)化(見表1和表2),使得柴油機的燃油消耗率和進氣流量得以降低;進氣流量的改變,需要對增壓器的配置進行優(yōu)化,以實現在更低進氣流量需求的情況下,降低柴油機最高爆發(fā)壓力及各項排溫,保證最高爆發(fā)壓力等主要技術參數與進、排氣正時優(yōu)化前一致(或降低),且不超過柴油機的設計值。

    在優(yōu)化凸輪軸,調整柴油機進、排氣正時,并對增壓器的參數進行了充分調整優(yōu)化后,通過調整柴油機供油角度,優(yōu)化柴油機的排放;以供油角度為6°時為例,排放測試主要數據見表4。

    表4 進、排氣正時優(yōu)化后的排放測試數據

    通過碳平衡法,根據CO2排放濃度、燃油消耗率、燃油成分可以計算出排氣質量流量,再根據《GB 15097—2016》中NOx比排放值的計算方法、NOx濃度值以及環(huán)境參數,可以得出NOx的比排放值為6.44 g/kWh。

    (三)柴油機排放試驗性能對比

    《GB 15097—2016》中關于NOx的比排放值的計算,是與柴油機排氣質量流量、柴油機試驗時的環(huán)境參數以及測試得出的NOx濃度具有直接關系的。

    通過對比表3和表4中排放測試試驗數據可以發(fā)現,進、排氣正時優(yōu)化后的柴油機排氣質量流量明顯小于優(yōu)化前,排氣流量對比曲線如圖8所示。

    同時,燃油消耗率也得到了進一步的優(yōu)化。通過使用優(yōu)化后的柴油機進、排氣正時,降低排氣質量流量,優(yōu)化柴油機燃燒的方式,NOx的比排放值由7.14 g/kWh降低至6.44 g/kWh,實現了GB15097/中國第一階段排放至GB15097/中國第二階段排放的跨越。通過排放試驗可以證明,采取優(yōu)化柴油機進、排氣正時,使柴油機進氣閥晚開、進氣閥和排氣閥早關的方式,降低柴油機進氣質量流量,優(yōu)化柴油機燃燒過程,進而降低NOx比排放值的方法是可行的。

    圖8 排氣流量對比曲線

    四、結論

    本文通過調整船用柴油機進、排氣正時,使柴油機進氣閥晚開(由上止點前70°CA改為50°CA)、進氣閥早關(由下止點后35°CA改為10°CA)、排氣閥早關(由上止點后60°CA改為40°CA),在降低了柴油機排氣流量的同時,優(yōu)化了增壓器的配置,改善了柴油機的燃燒過程,從而實現了NOx的比排放值由7.14 g/kWh降低至6.44 g/kWh。

    本文提供了一種降低船用中速大功率柴油機NOx比排放值的新思路,即若船用中速柴油機通過改變供油角度或優(yōu)化燃油系統等方式很難再降低NOx比排放值,可以通過改變進、排氣正時,優(yōu)化柴油機燃燒過程,降低柴油機排氣質量流量的方式,繼續(xù)降低NOx比排放值,以滿足更高的排放標準要求。

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