姜天龍
(石家莊市交建高速公路建設(shè)管理有限公司西阜分公司,河北 石家莊 050000)
20世紀(jì)70年代,水泥路面因其強(qiáng)度高、穩(wěn)定性好、施工方便、耐久性好等優(yōu)點(diǎn),被廣泛推廣[1],但水泥路面設(shè)有接縫,嚴(yán)重影響行車舒適性,隨著時(shí)間的推移,大多數(shù)水泥路面出現(xiàn)裂縫、網(wǎng)裂等路面破損。故本研究以高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層為研究對(duì)象,首先調(diào)查分析舊水泥混凝土路面破損狀況,并采用攤鋪式應(yīng)力吸收層進(jìn)行施工,希望能為同類施工提供參考。
某公路工程全線長(zhǎng)136km,起點(diǎn)樁號(hào)為K500+000,終點(diǎn)樁號(hào)為K536+000,該二級(jí)公路于1990年正式通車,該公路路面結(jié)構(gòu)為26cm水泥混凝土面層+16cm水泥穩(wěn)定碎石+20cm水泥穩(wěn)定砂礫。水泥路面板行車道尺寸為5m×5m,水泥路面板超車道尺寸為5m×4m。硬路肩尺寸為2m×2m,水泥板接縫處并未設(shè)置傳力桿。
根據(jù)對(duì)此地段道路水文地質(zhì)探測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),該地區(qū)日交通量雖小,但存在較多大型貨車通行,其中不乏超載的貨車,對(duì)原路面造成較大的破壞。該公路投入使用三十年,試驗(yàn)路段位于山區(qū)地段,部分路段地基承載力不足,造成局部不均勻沉降,且水泥板在長(zhǎng)期荷載作用下出現(xiàn)裂縫、破碎、錯(cuò)臺(tái)等現(xiàn)象,不僅影響行車安全和行車舒適性,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)導(dǎo)致發(fā)生交通事故。因此為確定試驗(yàn)路段高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層組合設(shè)計(jì),對(duì)依托工程路段進(jìn)行路面破損檢測(cè)及評(píng)定工作[2]。
該公路投入使用30年,在長(zhǎng)期反復(fù)交通荷載和外界環(huán)境作用下,原路面出現(xiàn)不同程度的開裂、車轍、松散,使用道路檢測(cè)車對(duì)原路面破損和病害進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果表明,道路破損主要集中在行車道的輪跡帶和水泥板接縫處,其中本次調(diào)研路段為原公路K550+000—K555+000,調(diào)查表明路面存在大量裂縫破損,龜裂多達(dá)5處,龜裂破損總面積634.87m2,2處松散,破損總面積91.5m2,松散現(xiàn)象將嚴(yán)重影響路面服務(wù)水平,若不及時(shí)治理將迅速發(fā)展為更嚴(yán)重的病害。調(diào)查結(jié)果如表1所示。
表1 原公路路面破損檢測(cè)結(jié)果
本文高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層所用瀝青為基質(zhì)瀝青,所用集料為玄武巖。
(1)基質(zhì)瀝青
本次試驗(yàn)路段所用瀝青選擇東海牌基質(zhì)瀝青,其技術(shù)指標(biāo)測(cè)試結(jié)果見表2。
表2 瀝青技術(shù)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
表2 (續(xù))
(2)集料
本次試驗(yàn)路段所用粗骨料和細(xì)集料采用玄武巖,其檢測(cè)性能如表3所示。
表3 粗、細(xì)集料技術(shù)性能檢測(cè)結(jié)果
為研究高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層混合料水穩(wěn)定性能是否滿足施工要求,本文對(duì)吸收層混合料進(jìn)行凍融劈裂強(qiáng)度試驗(yàn),瀝青混合料油石比為9.0%、空隙率為1.8%、礦料間隙率為12.4%、瀝青飽和度為84.6%,試件成型后將試件放在25℃恒溫恒壓條件下浸泡3h后檢測(cè)試件劈裂強(qiáng)度,然后再放到恒溫恒壓-20℃冰箱中放置20h后檢測(cè)劈裂強(qiáng)度。制作4組試件進(jìn)行試驗(yàn),并按照式(1)計(jì)算吸收層的凍融劈裂強(qiáng)度比。4組試件凍融劈裂強(qiáng)度試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果如表4所示。
式(1)中:TSR為凍融劈裂強(qiáng)度比(%);RT1為未凍融循環(huán)時(shí)試件的劈裂強(qiáng)度(MPa);RT2為凍融循環(huán)時(shí)試件的劈裂強(qiáng)度(MPa)。
表4 4組試件凍融劈裂強(qiáng)度試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果
由表4可知,4組試件凍融劈裂強(qiáng)度比分別為91.6%,94.5%,91.2%,93.4%,應(yīng)力吸收層凍融劈裂強(qiáng)度比平均值為92.7%,根據(jù)《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E20—2011)要求凍融劈裂強(qiáng)度比不得低于70%,高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層混合料凍融劈裂強(qiáng)度比滿足規(guī)范要求,且擁有良好的水穩(wěn)定性能。
為研究高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層混合料高溫穩(wěn)定性能是否滿足施工要求,本文對(duì)吸收層混合料進(jìn)行車轍試驗(yàn),混合料試件油石比為8.5%、空隙率為2.5%、毛體積密度為2.356g/cm3,試件用輪碾機(jī)碾壓成型,成型后在室內(nèi)冷卻24h,再將試件放到50℃恒溫恒壓條件下的車轍試驗(yàn)機(jī)內(nèi),輪胎壓力為0.8MPa反復(fù)碾壓,制作4組試件進(jìn)行試驗(yàn),并按照式(2)計(jì)算吸收層的動(dòng)穩(wěn)定度。4組試件動(dòng)穩(wěn)定度試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果如表5所示。
式(2)中:DS為動(dòng)穩(wěn)定度(次/mm);d1,d2分別為t1,t2時(shí)刻對(duì)應(yīng)的變形量(mm);C1,C2為修正系數(shù),本試驗(yàn)C1,C2取1.0;N為輪碾速度,本試驗(yàn)輪碾速度取45次/min。
表5 4組試件動(dòng)穩(wěn)定度試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果
由表5可知,4組試件動(dòng)穩(wěn)定度為5 410次/mm、4 951次/mm、4 960次/mm、5 000次/mm,應(yīng)力吸收層動(dòng)穩(wěn)定度平均值為5 012次/mm,根據(jù)《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E20—2011)要求動(dòng)穩(wěn)定度必須大于3 000次/mm,高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層混合料動(dòng)穩(wěn)定度滿足施工要求,擁有良好的高溫穩(wěn)定性能。
3.1.1 施工機(jī)械
路面處置設(shè)備主要為:注漿設(shè)備和沖擊破碎設(shè)備,瀝青混凝土拌和樓1套、卸料車3臺(tái)、攤鋪機(jī)1臺(tái)、雙鋼輪壓路機(jī)4臺(tái),灑布車1臺(tái)、路面清掃車1臺(tái)。
3.1.2 吸收層混合料生產(chǎn)與運(yùn)輸
吸收層混合料按照生產(chǎn)配合比進(jìn)行調(diào)整,確定集料級(jí)配,瀝青的加熱溫度及拌和時(shí)間,混合料生產(chǎn)與運(yùn)輸過程中應(yīng)嚴(yán)格控制溫度,混合料拌和溫度控制在170~180℃,混合料運(yùn)輸溫度控制在160~170℃,混合料碾壓溫度控制在155~165℃[3]。
3.1.3 混合料攤鋪
(1)吸收層混合料攤鋪機(jī)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前,必須有6輛以上的運(yùn)輸車在現(xiàn)場(chǎng)等待,禁止攤鋪機(jī)等候運(yùn)料車的情況。
(2)《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40—2004)要求瀝青混合料攤鋪速度為1~3m/min,因此本次試驗(yàn)路段攤鋪速度控在2.0 m/min左右,攤鋪機(jī)速度均勻且平穩(wěn),不得突然加速或減速,保證路面質(zhì)量滿足施工要求[4]。
(3)高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層厚度控制在20mm±5mm,應(yīng)力吸收層縱向施工縫距離水泥板縱向裂縫至少150mm。
3.1.4 碾壓
壓實(shí)作業(yè)采用雙鋼輪壓路機(jī)靜態(tài)碾壓方式,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)力吸收層壓實(shí)度應(yīng)達(dá)到95%以上。
對(duì)本試驗(yàn)路段的路面道路行駛狀態(tài)RQI、車轍深度RDI、抗滑性能SRI進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)方法如表6所示,各檢測(cè)項(xiàng)目均按照《公路技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG H20—2007)的要求,以1km為評(píng)價(jià)單元,分上行和下行分別對(duì)路況進(jìn)行調(diào)查。并對(duì)實(shí)施高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層后3年間路面性能進(jìn)行跟蹤檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如表7所示。
表6 路況主要調(diào)查內(nèi)容與方法
表7 項(xiàng)目工程某段道路檢測(cè)結(jié)果
從表7可知高性能攤鋪式應(yīng)力吸收層實(shí)施后路面的各項(xiàng)性能指標(biāo)均有一定改善,在通車3年后各指標(biāo)仍優(yōu)于未攤鋪應(yīng)力吸收層的路面,證明攤鋪式應(yīng)力吸收層可以提高道路使用性能。
本文依托工程實(shí)例,結(jié)合施工工藝采用攤鋪式應(yīng)力吸收層進(jìn)行施工,竣工后對(duì)路面道路行駛狀態(tài)RQI、車轍深度RDI、抗滑性能SRI進(jìn)行3年追蹤檢測(cè),結(jié)果表明攤鋪式應(yīng)力吸收層可以提高路面水穩(wěn)定性能和高溫穩(wěn)定性能,道路使用3年后各指標(biāo)仍優(yōu)于未攤鋪應(yīng)力吸收層的路面。