祖 帥,車銀輝,劉艷莊
(蘇州熱工研究院有限公司,廣東深圳 518000)
凝汽器作為核電廠二回路的重要熱力設(shè)備,其主要作用是將汽輪機(jī)排汽和熱力系統(tǒng)中的各種乏汽凝結(jié),并通過循環(huán)冷卻水不斷將凝結(jié)潛熱散發(fā)到環(huán)境中[1-3]。凝汽器體積巨大,內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,包含大量冷卻水管且各冷卻水管間的間隙很小,凝汽器運(yùn)行可靠性直接影響著機(jī)組的安全和效率。自2010 年至今,CPR1000 核電機(jī)組某型凝汽器已累計發(fā)生6 起因鈦管跨距設(shè)計缺陷導(dǎo)致運(yùn)行過程中鈦管振動過大導(dǎo)致的海水泄漏問題[4]。
為了避免因鈦管振動大導(dǎo)致海水泄漏,該型凝汽器普遍采用了針對高風(fēng)險區(qū)預(yù)防性堵管的措施,部分核電廠預(yù)防性堵管數(shù)量已經(jīng)接近或超出設(shè)計允許的堵管數(shù)量(表1)。其中,A 核電廠凝汽器雖在設(shè)計階段留有一定堵管設(shè)計余量,但目前堵管數(shù)量已接近設(shè)計上限。B 核電廠凝汽器在設(shè)計階段并無堵管余量,但目前堵管比例也已高達(dá)6.49%。隨著堵管數(shù)量的繼續(xù)增加,將繼續(xù)降低核電機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。隨著凝汽器防振條的全面加裝,鈦管振動大的問題已經(jīng)得到控制,已堵鈦管具備恢復(fù)可用性的前提。目前行業(yè)內(nèi)針對凝汽器正常運(yùn)行鈦管進(jìn)行了大量研究[5-9],但仍缺乏針對凝汽器已堵鈦管實際狀態(tài)和性能的綜合研究。
表1 CPR1000 機(jī)組已堵堵管數(shù)量
針對核電廠某型凝汽器已堵鈦管進(jìn)行了專項研究和分析,包括已堵鈦管的渦流檢查、已堵鈦管拔管檢查、金屬學(xué)分析和振動特性分析。同時基于已堵鈦管狀態(tài)分析結(jié)果,對鈦管恢復(fù)可用性進(jìn)行了分析和討論。已堵鈦管雖存在一定程度的磨損和開裂問題,但是力學(xué)性能、振動特性等均未見異常,具備恢復(fù)可用性的基礎(chǔ),可以為凝汽器已堵鈦管的狀態(tài)研究和可用性分析提供參考。
以某CPR1000 機(jī)組凝汽器為例,該凝汽器采用雙殼體、單流程、單背壓,表面式凝汽器。凝汽器主要由喉部、換熱模塊、熱井、集水箱、閃蒸箱、水室、雙聯(lián)低加、旁路擴(kuò)散器、凝結(jié)水過濾裝置及凝汽器抽氣裝置等組成(圖1)。殼體內(nèi)共設(shè)有4 組管束模塊來凝結(jié)汽輪機(jī)排汽,共分為兩列(A 列和B 列),分別為A1 模塊、B2 模塊、A3 模塊、B4 模塊。管束頂部外圍采用Ф25×0.7 mm的鈦管,主凝結(jié)區(qū)及空冷區(qū)采用Ф25×0.5 mm 的鈦管,管束形狀為樅樹形。
圖1 中子通量測量通道布置
為了系統(tǒng)地研究已堵鈦管的狀態(tài)變化,某核電廠機(jī)組大修期間,選取受蒸汽沖擊較為強(qiáng)烈的區(qū)域,對已堵鈦管進(jìn)行渦流檢查。檢查區(qū)域為A1 和B4 模塊的3 指表層和第二層鈦管(圖2)。其中A1 模塊鈦管191 根,B4 模塊鈦管190 根,鈦管均為首輪大修堵管,截至目前已經(jīng)運(yùn)行約7 個循環(huán)。
圖2 凝汽器已堵鈦管抽檢位置
凝汽器A1 模塊鈦管渦流檢查結(jié)果見表2,其中THN 代表鈦管外壁減薄顯示、FFO 表示下次跟蹤觀察。根據(jù)渦流檢查結(jié)果,在經(jīng)歷了7 個運(yùn)行循環(huán)后,A1 模塊191 根鈦管中約8 根已堵鈦管出現(xiàn)了減薄問題,已堵鈦管缺陷比例為4.2%。大部分已堵鈦管的減薄程度在10%~30%,未發(fā)現(xiàn)鈦管開裂問題。A1 模塊8 根缺陷已堵鈦管均分布在靠近殼體壁面?zhèn)鹊牡?a 指表面第一層和第二層,而對稱側(cè)的3b 指表面第一層和第二層已堵鈦管區(qū)域并未發(fā)現(xiàn)缺陷鈦管。
表2 A1 模塊已堵鈦管渦流檢查結(jié)果
凝汽器B4 模塊鈦管渦流檢查結(jié)果見表3。根據(jù)渦流檢查結(jié)果,B4 模塊190 根鈦管中約18 根已堵鈦管出現(xiàn)了減薄問題,其中1 根鈦管出現(xiàn)了開裂問題。大部分已堵鈦管的減薄程度在10%~30%,已堵鈦管缺陷比例為9.5%。B4 模塊18 根缺陷鈦管除2 根分布在3a 指表面第一層和第二層外,其余缺陷鈦管均位于靠近殼體壁面?zhèn)鹊牡?b 指表面第一層和第二層。
表3 B4 模塊已堵鈦管渦流檢查結(jié)果
綜合A1 和B4 模塊渦流檢查結(jié)果,A1 模塊已堵鈦管缺陷比例為4.2%,B4 模塊已堵鈦管缺陷比例為9.5%,整體已堵鈦管缺陷比例為6.8%。且A1 與B4 模塊缺陷鈦管分布均靠近凝汽器殼體壁面?zhèn)龋尸F(xiàn)出了顯著的不均勻性。由于鈦管已經(jīng)進(jìn)行預(yù)防性封堵,鈦管開裂并未造成海水泄漏問題。由于已堵鈦管仍處于氣流沖擊較為劇烈的位置,因此其可能仍存在較大的振動問題,仍需要對鈦管進(jìn)行進(jìn)一步檢查分析。
為了研究凝汽器已堵鈦管的實際狀態(tài),大修中針對凝汽器歷史堵管區(qū)域的開裂鈦管進(jìn)行了拔管檢查。拔管檢查結(jié)果表明,該鈦管斷口附近外表面存在環(huán)向的磨損形貌,表明已堵鈦管在凝汽器運(yùn)行過程中也出現(xiàn)了振動過大導(dǎo)致碰磨的問題;對已堵鈦管開裂的斷口進(jìn)行微觀觀察,發(fā)現(xiàn)斷口表面磨損嚴(yán)重,無法獲得裂紋源區(qū)和裂紋擴(kuò)展區(qū)的形貌特征(圖3)。已堵鈦管在開裂過程中或開裂之后,兩側(cè)斷口之間產(chǎn)生的相互運(yùn)動會導(dǎo)致斷口碰磨。
圖3 已堵鈦管拔管檢查
2.3.1 化學(xué)成分分析
對已堵鈦管取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,化學(xué)成分分析結(jié)果見表4,未見其他異常腐蝕性元素。根據(jù)ASTM B338 Grade2中對鈦管的成分要求,凝汽器已堵鈦管的化學(xué)成分完全滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
表4 化學(xué)成分分析結(jié)果
2.3.2 力學(xué)性能測試
根據(jù)ASTM E8/E8M 方法對已堵鈦管開展力學(xué)性能測試,測試結(jié)果見表5。根據(jù)ASTM B338 要求,已堵鈦管的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、斷面收縮率均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,力學(xué)性能未見異常。
表5 力學(xué)分析結(jié)果
2.3.3 金相組織觀察
采用金相顯微鏡對已堵鈦管焊縫位置和基體部分的金相組織進(jìn)行觀察,微觀尺度為100 μm(圖4):已堵鈦管的金相組織和正常鈦管的金相組織基本相同,基體組織為等軸α 相晶粒,焊縫位置組織較為粗大的α 相和針狀或片層狀的α 相。
圖4 鈦管金相組織
為了研究凝汽器已堵鈦管的振動特性,根據(jù)凝汽器鈦管振動設(shè)計準(zhǔn)則,對堵管前、后鈦管的固有頻率f、振動幅度Ym、臨界流速Vc[10-11]等進(jìn)行分析和研究。
2.4.1 堵管對固有頻率f 的影響分析
堵管會使得鈦管內(nèi)無海水通過,使得鈦管單位長度上的質(zhì)量降低。根據(jù)ASME 關(guān)于凝汽器鈦管振動的設(shè)計準(zhǔn)則,鈦管振動的固有頻率f 主要取決于鈦管的跨距Lm、單位長度質(zhì)量m、彈性模量E 和截面慣量I。
當(dāng)凝汽器鈦管正常工作時,其單位長度質(zhì)量為0.614 kg/m,對應(yīng)的一階固有頻率為67.95 Hz。當(dāng)凝汽器進(jìn)行預(yù)防性堵管后,鈦管單位長度質(zhì)量為0.16 kg/m,其對應(yīng)的一階固有頻率為133.22 Hz。因此,鈦管堵管之后會成倍增加鈦管固有頻率,已堵鈦管固有頻率與汽輪發(fā)電機(jī)組工作頻率25 Hz 相距較遠(yuǎn),更加不會發(fā)生共振問題。
2.4.2 堵管對臨界流速Vc影響分析
除了堵管對凝汽器鈦管固有頻率影響以外,還需要研究已堵鈦管產(chǎn)生流體彈性激振的可能性。根據(jù)ASME Code Appendix N1330,避免鈦管產(chǎn)生流體彈性激振的條件是凝汽器內(nèi)部最大蒸汽流速Va必須小于鈦管計算出的臨界流速Vc,否則將產(chǎn)生嚴(yán)重的流體彈性激振現(xiàn)象。
其中,臨界流速的計算主要與鈦管固有頻率f、單位長度鈦管質(zhì)量m 和蒸汽比容v 有關(guān)。結(jié)合鈦管固有頻率的計算方法和臨界流速的計算方法可以發(fā)現(xiàn),鈦管臨界流速與鈦管質(zhì)量無關(guān),鈦管質(zhì)量變化會影響自身固有頻率,但是不會影響鈦管的臨界流速。
2.4.3 堵管對鈦管振幅的影響分析
根據(jù)鈦管固有頻率的計算方法和ASLTOM 關(guān)于凝汽器鈦管振幅Ym的計算方法,可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)凝汽器鈦管單位長度質(zhì)量m變化時,也不會影響已堵鈦管的振動幅度。鈦管的振動幅度主要取決于蒸汽流速Va、鈦管外徑D、固有頻率f 和蒸汽比容v 等參數(shù),與是否進(jìn)行堵管并無關(guān)系。
綜上,根據(jù)凝汽器鈦管的振動特性研究,可以發(fā)現(xiàn)已堵鈦管的振動幅度和產(chǎn)生流體彈性激振的風(fēng)險與正常鈦管相同。
基于針對凝汽器已堵鈦管的分析結(jié)果,已堵鈦管力學(xué)性能、化學(xué)成分和金相組織均未見異常。已堵鈦管整體缺陷比例為6.8%,缺陷鈦管的減薄程度大多在10%~30%。分析結(jié)果表明已堵鈦管在經(jīng)歷了7 個大修循環(huán)后,損傷比例較少且損傷程度較低,表明已堵鈦管具備恢復(fù)可用性的基礎(chǔ)。但是已堵鈦管相對于正常鈦管的振動幅度和產(chǎn)生流體彈性激振的風(fēng)險方面并未改變,也存在同樣的振動大導(dǎo)致碰磨、開裂的現(xiàn)象。因此,建議針對需要恢復(fù)鈦管可用性的機(jī)組進(jìn)一步開展以下研究工作,制定具體恢復(fù)可用性的技術(shù)方案。
通過凝汽器三維流場數(shù)值仿真[12-15]和鈦管應(yīng)變測量手段,實現(xiàn)凝汽器鈦管在各種機(jī)組運(yùn)行工況下(比如機(jī)組甩負(fù)荷工況、凝汽器單列運(yùn)行工況[16-17]等)流體彈性激振高風(fēng)險區(qū)的識別。針對高風(fēng)險區(qū)已堵鈦管進(jìn)行防振條加裝的全覆蓋,徹底消除凝汽器鈦管的振動大問題。通過渦流檢查和拔管檢查相結(jié)合的方式,確定已堵鈦管的實際狀態(tài),識別出鈦管減薄程度或是否存在其他缺陷。
凝汽器A1 模塊已堵鈦管缺陷比例為4.2%,B4 模塊已堵鈦管缺陷比例為9.5%,整體已堵鈦管缺陷比例為6.8%,出現(xiàn)開裂的已堵鈦管比例為0.3%,缺陷鈦管的減薄程度大部分在10%~30%。已堵鈦管的缺陷分布規(guī)律為靠近壁面殼體側(cè)多,遠(yuǎn)離殼體側(cè)少,缺陷鈦管分布與氣流沖擊呈明顯的相關(guān)性。
綜上可知,凝汽器已堵鈦管缺陷比例較低,減薄程度較輕,且已堵鈦管化學(xué)成分、力學(xué)性能、金相組織、力學(xué)性能等均未見異常,已堵鈦管具備恢復(fù)可用性的基礎(chǔ)。但已堵鈦管也存在同樣的振動大導(dǎo)致碰磨、甚至開裂的問題。建議核電廠針對各自凝汽器的設(shè)計特點(diǎn),結(jié)合凝汽器高風(fēng)險區(qū)識別、防振條自動加裝工具開發(fā)等措施,制定已堵鈦管恢復(fù)可用的具體方案。