張澤宇,梁 爽
(國能新疆化工有限公司,新疆 烏魯木齊 831400)
烯烴轉化技術(Ol ef in Conver sion Technol ogy,簡稱OCT)以碳四中的丁烯和乙烯為原料,生產(chǎn)聚合級丙烯產(chǎn)品,副產(chǎn)品包括異丁烯、丁烷和碳四以上重組分[1]。在OCT反應器內發(fā)生的主反應為1-丁烯異構化反應生成2-丁烯、2-丁烯與乙烯發(fā)生歧化反應生成丙烯,同時伴隨一些副反應生成C5~C8烯烴。反應器內有兩個催化劑床層,上層包含純MgO催化劑,下層包含均勻混合的MgO和WO3催化劑(兩種催化劑以質量比3∶1負載于二氧化硅上)[2]。
在OCT裝置正常運行時,反應生成的重組分烯烴會在催化劑表面結焦并導致其逐漸失活,需要通過定期燒焦、氫氣還原使催化劑再生。而燒焦和還原的過程也會在一定程度上對催化劑的初期活性產(chǎn)生損害。工業(yè)生產(chǎn)中可以利用原料在固定流速下轉化率的大小反映催化劑的活性[3]。本文基于某廠11.7萬t/a烯烴轉化裝置(Ol ef in Conver sion Unit,簡稱OCU),根據(jù)文獻[4]的操作方法,通過工業(yè)條件下OCT反應器在較長周期運行過程中丁烯單程轉化率的變化情況,研究催化劑在正常運行過程中的活性減弱速率,并與再生后的運行數(shù)據(jù)進行比較,研究再生對催化劑初期活性及活性減弱速率的影響,確定適合的催化劑再生周期。
1.1試驗流程和計算方法
OCT反應器進出料及在線分析流程示意圖見圖1。氣相的乙烯和混合碳四組分在恒定溫度和進料量條件下,以上進下出的方式通過OCT反應器催化劑床層,在反應器原料進料管線及生成物出料管線各設置1臺在線氣相色譜分析儀,用于對氣相原料及產(chǎn)物中含有的乙烯、乙烷、丙烯、1-丁烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯、異丁烯和C5+組分含量的測定。
圖1 OCT反應器進出料及在線分析流程示意圖
通過氣相色譜儀中1-丁烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯的實時數(shù)據(jù),計算每日24 h內的平均數(shù)值,采用公式(1)計算出通過反應器物料的丁烯單程轉化率:
式中:Xi為丁烯單程轉化率,%;ni0為反應器入口丁烯質量分數(shù),%;ni為反應器出口丁烯質量分數(shù),%。
1.2運行參數(shù)
整個催化劑反應周期內要求系統(tǒng)各參數(shù)維持穩(wěn)定,盡量避免因非計劃開停工和反應器運行期間生產(chǎn)波動較大對試驗數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響,反應器運行參數(shù)見表1。
表1 反應器運行參數(shù)
1.3原料組分
OCT反應器中丁烯轉化率的大小受原料組分波動影響較大,為避免原料組分變化對試驗數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響,試驗過程盡量選取反應器進料與組分參數(shù)平均值相近的運行數(shù)據(jù)。
碳四原料組分分析結果見表2。
表2 碳四原料組分分析
2.1首個運行周期內催化劑活性變化
某廠11.7萬t/a OCU工業(yè)裝置OCT催化劑首個運行周期共191 d,在丁烯單程轉化率下降至無法滿足正常生產(chǎn)需求時(70%)進行再生。首個運行周期內丁烯單程轉化率的變化趨勢如圖2所示。從圖2可以看出,運行前期受操作人員水平、系統(tǒng)平穩(wěn)率等因素影響,丁烯單程轉化率先緩慢上升,在第44天達到峰值90.60%,然后維持在85%~90%,從第100天開始因催化劑表面結焦呈現(xiàn)快速下降趨勢,運行至第180天后,丁烯單程轉化率下降至72%左右。
圖2 首個運行周期內丁烯單程轉化率的變化趨勢
由此可知,OCT催化劑在首個運行周期的前100 d內生焦量較小,活性不會有較大影響,隨著運行時間延長,結焦現(xiàn)象越來越嚴重,催化劑活性迅速下降。
2.2再生后運行周期內催化劑活性變化
催化劑在第1次再生后丁烯單程轉化率的變化趨勢見圖3。從圖3可以看出,運行前61 d丁烯單程轉化率在85%上下寬幅波動,整體呈現(xiàn)水平趨勢,在第51天達到峰值(89.21%),從第62天開始進入減弱期,在運行180 d后丁烯單程轉化率降至約73%。
圖3 第1次再生后丁烯單程轉化率的變化趨勢
一般情況下,隨著再生次數(shù)的增加,催化劑初期活性逐漸降低,丁烯單程轉化率的變化趨勢逐漸變緩,第2次再生后丁烯單程轉化率的變化趨勢見圖4。
圖4 第2次再生后丁烯單程轉化率的變化趨勢
從圖4可以看出,運行前100 d丁烯單程轉化率在77%左右波動,在第49天達到峰值(82.47%),從第120天開始逐漸緩慢下降,在運行180 d后丁烯單程轉化率下降至70%。
2.3催化劑初期活性變化
對3個運行周期內丁烯單程轉化率的數(shù)據(jù)按月份進行擬合,得到月平均丁烯單程轉化率,見圖5。從圖5可以看出,首個運行周期內第2個月丁烯單程轉化率達到峰值88.61%,第1次再生運行周期第2個月丁烯單程轉化率達到峰值83.73%,相比首個運行周期下降4.88個百分點。第2次再生運行周期首月丁烯單程轉化率達到峰值77.43%,比第1次再生運行周期峰值下降6.30個百分點。再生后兩個周期丁烯最高單程轉化率平均下降了5.59個百分點。
圖5 3個運行周期內月平均丁烯單程轉化率
3個運行周期內丁烯單程轉化率平均減弱速率見表3。結合表3和圖5可知,再生后的催化劑初期活性降低,但活性減弱趨勢變緩,第1次再生運行周期與首個運行周期相比,丁烯單程轉化率平均減弱速率減少了0.034%/d,而第2次再生運行周期與第1次再生運行周期相比,丁烯單程轉化率平均減弱速率減少了0.016%/d,與首個運行周期相比,平均減弱速率減少了0.050%/d,經(jīng)過再生的催化劑與未再生前相比,平均減弱速率減少了0.042%/d。到達反應末期后,再生后的催化劑與再生前相比,活性相差不大。
表3 3個運行周期內丁烯單程轉化率平均減弱速率%/d
2.4再生周期選擇與丙烯產(chǎn)量對比
基于上述討論結果,每次再生后會使催化劑的最高丁烯單程轉化率平均降低5.59個百分點,運行過程中丁烯單程轉化率減弱速率變緩,經(jīng)多次再生后,在反應末期丁烯單程轉化率均能維持在70%左右。在年運行8 000 h的11.7萬t/a OCU工業(yè)裝置中,若將原反應器3個運行周期丁烯單程轉化率減少至70%左右再生更改為運行至減少5.59個百分點時進行再生,始終保持催化劑在最大活性下運行,對兩者丁烯平均單程轉化率及丙烯年產(chǎn)量進行對比分析,結果見表4。由表4可知,更改OCT反應器再生時間后,理論上丁烯平均單程轉化率提高3.02個百分點,丙烯產(chǎn)量增加0.4萬t/a。
表4 兩種再生時間運行情況對比分析
因此,在催化劑丁烯單程轉化率運行至減少5.59個百分點時開始再生進入下個運行周期,與原降至70%左右開始再生相比,再生周期縮短,丙烯產(chǎn)量提高。但再生頻次增加,會提高再生成本,同時有可能影響催化劑壽命,具體影響大小需要進一步研究驗證。
3.1OCT反應器催化劑在首個運行周期初期活性最高,穩(wěn)定運行100 d左右后進入減弱期,與再生后的運行周期相比,首個運行周期催化劑活性減弱速率最快。
3.2再生后兩個周期丁烯最高單程轉化率平均下降了5.59個百分點,運行一段時間進入活性減弱期后,減弱速率與未再生前相比有所減少,平均減弱速率減少0.042%/d。
3.3與原反應運行至丁烯單程轉化率下降至70%左右再生相比,反應運行至丁烯單程轉化率下降5.59個百分點時進行再生,可使催化劑在整個運行過程中始終保持在最大活性,丁烯平均單程轉化率提高3.02個百分點,丙烯產(chǎn)量提高0.4萬t/a。
3.4OCT反應催化劑采用新的再生周期為OCU裝置提高丙烯產(chǎn)量在反應端提供了一種新的思路,但再生頻次增加勢必會增加再生成本,同時影響催化劑使用壽命,因催化劑價格較高,針對同類型裝置并希望盡可能延長催化劑使用壽命的企業(yè),需綜合考慮丙烯產(chǎn)量和更換催化劑成本之間的關系。