邢友前
(江蘇新宏大集團(tuán)有限公司,江蘇 泰州 225721)
云南某公司浮選礦漿濃密裝置濃密機(jī)為?25m×8 m深錐型,設(shè)計浮選磷精礦漿處理量為140萬t/a,進(jìn)料w(固)25%左右,于2012 年6 月投產(chǎn),存在溢流水跑渾、壓耙等問題,底流w(固)未達(dá)到設(shè)計值(61.5%)。雖然該公司自行改造了進(jìn)料系統(tǒng)[1],濃密裝置處理量達(dá)到180 萬t/a,底流w(固)約62%,但因該公司有提產(chǎn)需求,每年會出現(xiàn)2 ~3次因負(fù)荷過大、為提高底流固含量等操作導(dǎo)致溢流水跑渾、壓耙、停車清槽。
該公司期望在原驅(qū)動裝置的基礎(chǔ)上加裝提耙裝置,盡可能消除沉槽故障,在不降低現(xiàn)有干礦處理量的基礎(chǔ)上提高底流固含量,并進(jìn)一步提高濃密機(jī)產(chǎn)能。
擬定解決思路:根據(jù)物料的實際需求,做沉降實驗以確定物料最佳濃度,以及經(jīng)濟(jì)的絮凝劑添加量,探索底流固含量提高和處理能力提高的可能性,并根據(jù)現(xiàn)有濃密機(jī)槽體尺寸確定改造方案。
磷精礦自然沉降濃密速率較慢,添加絮凝劑使微小粒子凝聚成絮團(tuán),促使其沉降。絮凝沉降過程受物料濃度、懸浮液pH、絮凝劑種類和用量、攪拌時間、攪拌轉(zhuǎn)速以及溫度等因素的影響[2]。
根據(jù)該公司實際生產(chǎn)情況,濃密機(jī)設(shè)計處理礦漿有Ⅱ系列自磨礦漿(簡稱礦漿1)、浮選礦漿(簡稱礦漿2)以及兩者混合后礦漿。2 種混合礦漿(簡稱礦漿3、礦漿4)m(礦漿1)∶m(礦漿2)分別為4∶6和5∶5。
在實驗室里使用量筒及直徑110 mm N-GDⅡ試驗機(jī)分別對上述礦漿進(jìn)行小型沉降實驗。
考慮到設(shè)計礦漿2處理量最大,以及其他礦漿對絮凝劑的適應(yīng)性,僅針對礦漿2進(jìn)行了絮凝劑的篩選實驗,絮凝劑選用5種型號高分子聚丙烯酰胺(PAM)。取礦漿2 定量加入量筒,分別添加5 種型號絮凝劑,測定沉降速度,繪制出沉降速度與絮凝劑用量關(guān)系曲線,挑選出最合適的絮凝劑型號,確定每噸礦漿(干基)絮凝劑用量為25 ~30 g。
實踐證明磷精礦在w(固)10%以下進(jìn)料時,都能有較佳沉降速度。取礦漿2配制成w(固)1.5%、3.0%、4.0%、5.5%、7.0%、8.0%、10.0%的礦漿[3],按每噸礦漿(干基)絮凝劑用量為30 g 添加,攪拌均勻后倒入量筒中靜置,測得平均沉降速度。繪制礦漿進(jìn)料濃度與沉降速度關(guān)系曲線,礦漿進(jìn)料w(固)在7.0%~8.5%時,沉降速度相對較快,處理能力高??紤]一定的生產(chǎn)波動性,推薦采用最佳進(jìn)料w(固)8%繼續(xù)實驗[2]。
配制w(固)8%的料漿按固定進(jìn)料量進(jìn)料,絮凝劑按30 g/t用量向N-GDⅡ試驗機(jī)內(nèi)連續(xù)進(jìn)料,底流連續(xù)排放。整個實驗在不同的泥層高度平衡運(yùn)行一段時間,取底流分析固含量變化,繪制底流固含量與濃縮時間關(guān)系曲線。根據(jù)實驗結(jié)果可以得出,礦漿1至4在20 min后底流w(固)都能達(dá)到50%以上,120 min后底流w(固)都能達(dá)到65%以上。
生產(chǎn)過程中進(jìn)料w(固)宜推薦在6%~8%,絮凝劑用量在25 ~30 g/t。濃密機(jī)礦漿底流w(固)有上升空間,合理值為65%~68%,據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗,生產(chǎn)裝置上所能達(dá)到的底流固含量一般比實驗值有較大的提高[4]。
濃密機(jī)由驅(qū)動裝置、電控系統(tǒng)、進(jìn)料系統(tǒng)、耙機(jī)系統(tǒng)、槽體、支撐橋架、底流排放系統(tǒng)、溢流系統(tǒng)等組成??紤]到此次改造需求,踏勘現(xiàn)場后,主要對以下部件進(jìn)行改造。
根據(jù)以上實驗數(shù)據(jù)可知,原始進(jìn)料w(固)25%左右,需要稀釋到6%~8%。
重新設(shè)計進(jìn)料系統(tǒng),包括進(jìn)料管、旋槳式稀釋泵、混合溜槽、中心加料井、高效絮凝劑添加管路等。新系統(tǒng)懸掛在支撐橋架下方,大部分浸在上清液中并露出液面。
濃密機(jī)礦漿通過2路進(jìn)料管進(jìn)入,每路進(jìn)料管后分叉又分別進(jìn)入2 個稀釋泵。進(jìn)料系統(tǒng)配有4 臺稀釋泵,裝機(jī)功率共計16 kW (4 kW×4)。稀釋泵直接吸取濃密機(jī)上清液得到所需的稀釋水,與從進(jìn)料管進(jìn)入的礦漿充分混合后,通過溜槽切線進(jìn)入中心加料井。通過變頻調(diào)速調(diào)節(jié)稀釋泵的轉(zhuǎn)速,就可以調(diào)節(jié)稀釋水加入量,也就調(diào)節(jié)了稀釋后進(jìn)中心加料井的礦漿濃度。稀釋過程中,混合溜槽是敞口結(jié)構(gòu),同時有脫氣槽功能,故摒棄了原脫氣槽。
高效絮凝劑添加管路布置在橋架上,采用在溜槽、中心加料井等部位多點(diǎn)添加方式,使絮凝劑與稀釋后的礦漿充分混合,每個添加點(diǎn)均配有閥門,可以調(diào)節(jié)絮凝劑使用量。
實驗確定的底流固含量更高,需要更大的輸出扭矩,原驅(qū)動裝置輸出扭矩遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,且無提耙裝置,故原驅(qū)動裝置已無改造價值。
重新設(shè)計的驅(qū)動裝置輸出扭矩為1 500 kN ·m,配有4臺電機(jī)減速機(jī)驅(qū)動器,每個驅(qū)動頭均配置電子式扭矩檢測裝置,電機(jī)功率共計30.0 kW (7.5 kW×4.0),提升機(jī)構(gòu)提升高度600 mm,配置電機(jī)功率為2.2 kW。此電機(jī)驅(qū)動方式具有比液壓驅(qū)動裝置節(jié)省能耗(機(jī)械效率高)、維護(hù)方便的特點(diǎn)。該驅(qū)動裝置能在線檢測運(yùn)行扭矩,創(chuàng)新性使用剪刀叉結(jié)構(gòu),并且能在耙機(jī)提升和下降時驅(qū)動繼續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),在此過程中無卡死可能,解決了同行業(yè)耙機(jī)提升或下降過程中無法檢測驅(qū)動扭矩的缺陷,并消除主驅(qū)停轉(zhuǎn)后才能提升或下降耙機(jī)(卸荷提耙)帶來的生產(chǎn)弊端。
配置的新耙機(jī)系統(tǒng),能適應(yīng)底流固含量提高后帶來的高負(fù)荷,快速將淤漿收集刮至中心小錐。新耙臂為2個長臂結(jié)構(gòu),主截面為方管形,方管下裝有刮板和刮齒,運(yùn)行時阻力低。
為配合大扭矩負(fù)荷,原支撐橋架無法改造。新設(shè)計的橋架采用桁架式,橋架中心寬3 000 mm,高4 000 mm,使用熱軋H 型鋼作為主材,具有質(zhì)量輕、剛性、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。橋架上鋪有鋼格柵,在設(shè)備旁側(cè)均有平臺和護(hù)欄,有充足操作空間和檢修空間。頂部設(shè)置吊軌和可滑動葫蘆,方便檢修驅(qū)動裝置和減速機(jī)等。
在槽體底部錐位置開一管口,設(shè)置底流剪切回路,配置剪切泵、閥門、管道,通過剪切泵將礦漿打回濃密機(jī)槽內(nèi),有效防止底流收集斗堵塞和管道堵塞。
圖1 改造后?25 m×8 m深錐型濃密機(jī)結(jié)構(gòu)
原有槽體、底流排放系統(tǒng)、溢流系統(tǒng)予以保留,為適應(yīng)新工況,用戶同步對底流相關(guān)輸送泵、閥、管道做了適應(yīng)性排查和改造、更新、添置等。
改造前,2016 年濃密裝置處理礦漿189.52 萬t(其中浮選礦漿116.25 萬t,II 系列自磨礦漿73.27萬t),濃密機(jī)底流礦漿w(固)(含算術(shù)平均值)低于62.7%,大部分在58%~60%。
改造后進(jìn)行運(yùn)行考核,運(yùn)行數(shù)據(jù)詳見表1。
表1 改造后濃密機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)
考核時運(yùn)行112 h,濃密機(jī)單位時間產(chǎn)量平均為353.9 t/h,除第3天批次底流w(固)未達(dá)到66.5%外,其余成品礦漿w(固)均超過66.5%。第3天由于考核前浮選礦漿供應(yīng)不足,濃密機(jī)底流密度控制較低。濃密機(jī)扭矩平均占設(shè)計值的25.1%??己酥芷趦?nèi),濃密機(jī)底流密度波動幅度與運(yùn)行扭矩波動幅度相符。濃密機(jī)溢流水ρ(浮游物)低于200 mg/L。
統(tǒng)計考核周期內(nèi)絮凝劑消耗1 140 kg,每噸干基礦漿絮凝劑消耗量均低于30 g/t,明顯低于原正常生產(chǎn)的消耗量(40~50 g/t)[4]。
江蘇新宏大集團(tuán)有限公司對原?25 m×8 m深錐型濃密機(jī)進(jìn)行改造后,單位產(chǎn)能達(dá)到0.71 t/(m2·h),技術(shù)改造效果顯著。初期試驗時,跟進(jìn)調(diào)節(jié)各控制參數(shù),底流穩(wěn)定性進(jìn)一步提高。
濃密機(jī)運(yùn)行情況明顯好轉(zhuǎn),消除了溢流澄清水跑渾現(xiàn)象,溢流澄清水可返回磨礦系統(tǒng)循環(huán)使用。濃密機(jī)處理能力由原一次改造后的干基礦180萬t/a提高到280 萬t/a,底流w(固)由60.0%提高到66.5%。在滿足上述2 個指標(biāo)的同時,濃密機(jī)扭矩相對平穩(wěn)。改造后運(yùn)行幾年來,未再出現(xiàn)過壓耙停機(jī)現(xiàn)象,生產(chǎn)能夠長周期連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。
如按萃取車間生產(chǎn)消耗磷礦石量為280萬t/a,礦漿用水量減少2 800×6.5%kt/a=182 kt/a。每年可以減少帶進(jìn)反應(yīng)系統(tǒng)的工業(yè)用水量182 kt,具有重大環(huán)保意義。生產(chǎn)中后期如果需要濃縮磷酸,這些水需要蒸發(fā)去除,不考慮蒸發(fā)效率,改造后節(jié)省費(fèi)用為2 400 萬~2 600 萬元/a (此費(fèi)用還未計水輸送能耗),節(jié)能效果也十分顯著[5]。
受限于下游裝置負(fù)荷及浮選礦漿供應(yīng)的客觀因素,礦漿固含量過高會影響礦漿輸送,后面接收攪拌槽也需要改造,故濃密機(jī)底流固含量未繼續(xù)增加。
改造后技術(shù)效果顯著,濃密機(jī)單位產(chǎn)能達(dá)到0.71 t/(m2·h),單槽?25 m×8 m深錐型濃密機(jī)處理能力可以滿足350 t/h (處理能力280萬t/a)。濃密機(jī)運(yùn)行情況較改造前明顯好轉(zhuǎn),消除了溢流澄清水跑渾現(xiàn)象,改造后使生產(chǎn)能夠長周期連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。濃密機(jī)溢流澄清水可循環(huán)使用,濃密機(jī)底流礦漿w(固)能提高到66.5%,大量減少帶進(jìn)后續(xù)反應(yīng)系統(tǒng)的工業(yè)用水量,給磷酸裝置水平衡創(chuàng)造了條件,節(jié)能效果顯著,同時取得很好的經(jīng)濟(jì)效益。
該改造有著引領(lǐng)示范的效果,研究成果的成功實施,為國內(nèi)普通濃密機(jī)及高效濃密機(jī)進(jìn)一步提高產(chǎn)能和底流固含量提供了技術(shù)基礎(chǔ),具有較好的推廣應(yīng)用價值。