• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      液氨充裝泵打壓低原因分析及技改處理

      2022-08-29 12:35:50胡澤君周紹倫陳海清劉昌良
      氮肥與合成氣 2022年9期
      關(guān)鍵詞:球罐液氨葉輪

      胡澤君,周紹倫,陳海清,劉昌良

      (重慶建峰化工股份有限公司化肥分公司, 重慶 408601)

      1 概述

      重慶建峰化工股份有限公司第一套化肥裝置年產(chǎn)30萬t噸合成氨和52萬t噸尿素。其合成氨裝置采用美國布朗工藝。3臺液氨充裝泵(200P03A/B/C)是合成氨裝置充裝系統(tǒng)的重要設(shè)備之一,液氨充裝壓力為0.8~1.0 MPa,槽車充裝背壓約為0.5 MPa。進口液氨分別自氨球罐進出口管線引至3臺液氨充裝泵入口,液氨加壓到0.8~1.0 MPa后送到充氨站,通過充裝卸臂對槽車充裝液氨,以便為客戶提供原料,再通過裝卸臂氣相管線送到氨壓縮機(100C3)或二化火炬進行排放(圖1)。

      100C3—氨壓縮機;200P03A/B/C—液氨充裝泵;X200A/B/C—充裝臂;200V01—事故儲槽;100E54—氨冷凝器;100E46—低位淬冷器;HV2002—氨球罐出口調(diào)節(jié)閥;HV2003—氨球入口調(diào)節(jié)閥。

      充裝管線上設(shè)有卸載回流管線,將槽車中的液氨通過液氨充裝泵打回氨球罐及事故槽(200VD1)中。

      200VD1為臨時液氨儲存裝置,安全閥(PSV2001C)設(shè)定啟跳壓力為1.6 MPa。為避免設(shè)備超壓,其出口返回100C3入口。槽內(nèi)存儲的液氨可通過來自氨冷凝器 (100E54)的氣氨對槽內(nèi)液氨加壓后返回液氨充裝泵入口。

      該泵為單級、單吸懸臂式標(biāo)準(zhǔn)離心泵,其中與輸送介質(zhì)接觸部件材質(zhì)為CF8M。200P03C主要由葉輪、泵軸、軸承、聯(lián)軸器、泵蓋、泵體、機械密封、進出口管道組成,設(shè)備結(jié)構(gòu)見圖2。200P03C設(shè)計能力為34.3 m3/h(設(shè)計條件下介質(zhì)密度為583 kg/m3)。充裝泵的型號為PRE50-201N,軸材質(zhì)為U45N,性能參數(shù)見表1。

      1—軸承殼; 4—軸承蓋; 5—軸承蓋; 10—節(jié)流襯圈; 30—油塞; 51—泵體; 55—葉輪; 58—葉輪螺母; 59—軸; 67—泵體磨損環(huán); 68—后磨損環(huán); 70—葉輪前磨損環(huán); 71—葉輪后磨損環(huán); 76—肩圈; 83—后泵蓋; 92—軸承鎖緊螺母; 192—油杯; 192A—油位視鏡; R1—前軸承; R2/R3—后軸承; S3—止退墊圈; C1—孔用卡簧; J1/J12—墊圈; T1/T2/T4/T10/T14—“O”型圈; IS1—迷宮密封擋液環(huán); IS2—迷宮密封擋液環(huán)。

      表1 充裝泵主要性能參數(shù)表

      2 問題的產(chǎn)生

      2018年8月28日,200P03C運行中出現(xiàn)出口打壓低、壓力降低(由1.0 MPa降至0.7 MPa)現(xiàn)象,同時振動較大,繼而引發(fā)氨供應(yīng)不足,對液氨充裝影響較大。如果不及時處理,振動加劇,極易引發(fā)斷軸事故,甚至造成液氨噴出,嚴(yán)重威脅人身安全。工藝人員緊急停泵,泄壓并進行氮氣置換,合格后交付檢修人員,對200P03C進行檢修并查找故障所在。

      3 打壓低的原因分析

      3.1 液氨泵葉輪直徑校核

      (1)

      式中:ns為比轉(zhuǎn)速;H為泵的揚程,m;n為葉輪轉(zhuǎn)速,r/min;Q為體積流量,m3/s[1]。

      由表1可知:H為52.5 m,n為2 970 r/min,Q為34.3 m3/h,則ns的結(jié)果如下:

      (2)

      式中:Dj為葉輪進口直徑,m;Ko為系數(shù),取值范圍為4.0~4.5,兼顧效率和汽蝕,取4.5。由此得出如下結(jié)果:

      66 (mm)

      (3)

      式中:D2為葉輪外徑,m;K為修正系數(shù)(比轉(zhuǎn)速小于60 r/min時,應(yīng)乘以修正系數(shù)K),從表中查得K為1.03;KD2為系數(shù)。

      依據(jù)計算,液氨泵葉輪直徑校核顯示,此葉輪直徑小于209 mm,滿足設(shè)計要求。

      3.2 液氨泵入口流量低或出口壓力表損壞故障

      導(dǎo)致液氨泵入口流量低的可能原因是氨球罐(200TK01A/B)液位低或入口管線堵塞?,F(xiàn)場氨球罐頂部液位計和主控液位監(jiān)控均顯示氨球罐液位無異常情況,排除液位低的可能。隨即拆卸檢查200P03C 入口過濾器,并未發(fā)現(xiàn)較大異物堵塞過濾器,清洗后回裝。停泵后聯(lián)系儀表人員更換泵出口壓力表,試運時出口壓力仍為0.7 MPa,排除液氨泵入口流量低或泵出口壓力表損壞因素。

      3.3 電機缺相轉(zhuǎn)速過低

      一般情況下液氨泵電機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,即使過載,泵轉(zhuǎn)速也不會立即發(fā)生變化。運行過程中電氣人員發(fā)現(xiàn)200P03C電機電流、運行聲音均無異常,排除電機轉(zhuǎn)速過低因素。

      3.4 葉輪損壞或堵塞

      為進一步查找原因,檢修人員解體充裝泵,將泵頭拆除后未發(fā)現(xiàn)葉輪損壞或堵塞,葉輪未見松動,回裝后進行試泵。同一入口管線200P03A、200P03B打壓達到1.0 MPa,滿足充裝要求;200P03C 出口壓力只有0.7 MPa,未達到設(shè)計要求。為查明3臺泵打壓不一致的原因,解體200P03A、200P03C,將兩泵的機頭對調(diào),回裝后再次試泵打壓結(jié)果仍與原來一致,說明打壓不穩(wěn)與泵本身無關(guān)。

      3.5 管線堵塞

      檢修人員同時吹掃檢查進口管線,排除了因進口管線堵塞異物阻礙液氨吸入的可能性。

      3.6 管線布局不合理

      3臺液氨充壓泵共用1根吸入管線,200P03C入口管線因位置受限只能跨過200V01。液氨充裝管線長時間受陽光炙烤,管內(nèi)液氨閃蒸成氣氨,而“∏”型管線高達5 m(見圖3),其中氣氨受離心力作用沉積在頂部不能及時被液氨泵打出,阻礙液氨流動,造成泵夾氣,進一步導(dǎo)致吸入流量不夠,故而液氨泵打壓低。

      圖3 200P03C入口管線圖

      經(jīng)過層層分析,由于200P03C入口管線設(shè)計布局不合理,加之高溫環(huán)境下,液氨閃蒸的氣氨過量夾在泵中,導(dǎo)致液氨泵出口壓力低。

      4 處理措施

      4.1 改造思路

      通過上述分析可知,若直接將高達5 m處“∏”型管線改為直管段,勢必需要移動現(xiàn)有設(shè)備,工作量極大,且設(shè)備安裝時間較長,極不劃算;同時,仍然與200P03A/B同用入口管線,可能出現(xiàn)搶流量的情況。為此,需增加入口充裝輔線。經(jīng)實地查看,考慮從出口管線靠近200TK01B處另引一根管線至200P03C入口,關(guān)閉200TK01A/B之間的連通閥,由200TK01A向200P03A/B供氨,200TK01B向200P03C供氨,避免3臺泵相互搶流量。新增入口管線,關(guān)閉“∏”型管線。改造流程見圖4。

      100C3—氨壓縮機;200P03A/B/C—液氨充裝泵;X200A/B/C—充裝臂;200V01—事故儲槽;100E54—氨冷凝器;100E46—低位淬冷器;HV2002—氨球罐出口調(diào)節(jié)閥;HV2003—氨球罐入口調(diào)節(jié)閥。

      4.2 技改管線焊接及安全設(shè)施配備

      基建人員在離200TK01B出口管線最近位置處開穿墻孔,孔徑為300 mm。采用304材質(zhì)的6″STD BW 90°彎頭、6″STD BW三通、6″150#RF閘閥及無縫管(見圖5)。根據(jù)現(xiàn)場尺寸進行預(yù)制200P03C入口管線[2],焊口采用φ2 mm H0Cr21Ni10焊絲進行氬弧焊打底,用φ2 mm焊條A102進行手工電焊蓋面,管線離地面600 mm[3],按規(guī)范制作管道支架并焊接牢固。檢測人員將預(yù)制好的管線焊縫進行X射線探傷,合格后進行封口保護。待工藝人員將液氨充裝管線泄壓置換合格后,依照三通尺寸用砂輪割去原管線管段,清理管線內(nèi)外異物。用25 t吊車將預(yù)制管線吊至安裝位置,按焊接規(guī)范打磨焊接坡口(圖6),最后與200TK01B出口管線、200P03C入口管線進行焊接碰口。檢測人員對碰口處焊縫進行X射線探傷,合格后使用壓縮空氣進行吹掃,用氮氣置換合格后交付使用。后期對管線進行加保冷材料處理,封堵氨球罐圍堰穿墻孔,保證氨球罐圍堰安全投用。對200P03C入口新增管線人行通道處配置逃生便道及護欄。

      圖5 200P03C泵入口管線改造圖

      圖6 200P03C泵入口管道坡口圖

      4.3 保護措施

      嚴(yán)格按照項目管理規(guī)程,施工作業(yè)前對施工人員進行技術(shù)交底。根據(jù)施工特點,氣割設(shè)備如氣瓶、氣帶、氣槍等應(yīng)完好無損,氣瓶按規(guī)定放置,使用前清除周圍易燃品,使用后收起妥當(dāng)存放(乙炔必須安裝回火器)。使用砂輪機打磨或切割材料時,應(yīng)穩(wěn)當(dāng)操作,并戴防護眼鏡。作業(yè)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的警示牌和標(biāo)識牌,夜間施工作業(yè)區(qū)應(yīng)有照明。施工人員必須穿戴勞保裝,施工用具、施工材料必須擺放整齊并不得搶占施工通道。夜晚施工作業(yè)及探傷作業(yè)應(yīng)設(shè)置安全警示燈[3-4]。所有用電設(shè)備應(yīng)完好無損,嚴(yán)禁用電設(shè)備、工器具帶病運行,用電設(shè)備應(yīng)一機一閘且?guī)╇姳Wo。夜間探傷作業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確通知現(xiàn)場人員,并拉好警戒線和警戒燈,并派專人在警戒線外警戒,防止人員進入X射線影響區(qū)域。管道吹掃應(yīng)進行技術(shù)交底記錄,排放點選擇安全區(qū)域,并聯(lián)合安全部門通知全體人員,拉好警戒線并派專職安全員監(jiān)護。

      5 改造效果

      200P03C技改管線效果見圖7,200P03A/B/C技改后出口壓力情況見表2。通過實際運行,改造后3臺泵均打壓正常,實現(xiàn)了8 h充裝500 t以上液氨的設(shè)計目標(biāo)。截至目前,200P03C連續(xù)運行2 a多,出口壓力、流量、軸承振動等技術(shù)指標(biāo)均為正常值,既降低了排放又保護了大氣環(huán)境。

      圖7 200P03C技改管線效果圖

      表2 200P03A/B/C技改后出口壓力情況

      6 結(jié)語

      對葉輪直徑校核、進出口管線、壓力表、電機轉(zhuǎn)速、泵頭、管線設(shè)計等因素進行逐一排查,最終找到200P03C入口管線布局不合理是其打壓能力下降的主要原因。通過技術(shù)改造,恢復(fù)了200P03C的正常工作性能。

      經(jīng)歷此次液氨泵打壓不足問題的解決,認(rèn)識到液氨管線合理布置的重要性,對今后處理同類型問題提供了方向,值得同行業(yè)單位借鑒與推廣。

      猜你喜歡
      球罐液氨葉輪
      近期尿素及液氨市場分析與展望
      1.4317 QT2鋼在高能泵葉輪上的應(yīng)用
      2000m3球罐聲發(fā)射檢測應(yīng)用研究
      利空增多 液氨后市承壓
      球罐不開罐檢驗方法及其相互驗證
      球罐整體遷移施工技術(shù)
      應(yīng)用石膏型快速精密鑄造技術(shù)制造葉輪
      離心泵葉輪切割方法
      -70℃ 09MnNiDR鋼制2000 m3乙烯球罐的焊接工藝
      焊接(2015年3期)2015-07-18 11:03:25
      基于CFD/CSD耦合的葉輪機葉片失速顫振計算
      长丰县| 湾仔区| 商河县| 赤壁市| 铜山县| 龙江县| 乌鲁木齐市| 冕宁县| 乃东县| 青浦区| 东平县| 峨边| 叶城县| 景东| 年辖:市辖区| 徐汇区| 永年县| 乐昌市| 潞西市| 敦煌市| 桐柏县| 东源县| 鱼台县| 垦利县| 西贡区| 珲春市| 民乐县| 陈巴尔虎旗| 武义县| 蓬溪县| 西青区| 盘锦市| 池州市| 肇庆市| 丁青县| 定兴县| 沂南县| 浦城县| 孝感市| 枣强县| 云安县|