劉慶嶺LIU Qing-ling
(山東鐵投集團(tuán)魯南高速鐵路有限公司,濟(jì)南 250014)
目前,大跨度管桁架屋蓋在體育場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)和鐵路客站等一系列大跨度空間結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用愈發(fā)廣泛[1-2]。其施工安裝方法,大致可分為兩類,一類是高空散拼法[3-4];一類是整體頂(提)升法[5]。
其中,高空散拼法所需材料耗費(fèi)及焊接作業(yè)量大,工期長且占用施工場(chǎng)地,施工質(zhì)量控制難度高。相較傳統(tǒng)高空拼裝的施工技術(shù),液壓整體頂升技術(shù)一方面對(duì)頂升設(shè)備的性能要求不高,一般的液壓千斤頂就能滿足要求;另一方面,大部分的鋼結(jié)構(gòu)桿件焊接、拼裝工作在地面或接近地面處就已完成,結(jié)構(gòu)頂升至預(yù)定高度后僅需要完成小部分的后補(bǔ)桿件及節(jié)點(diǎn)的安裝,施工難度得以大幅降低,高空作業(yè)大幅縮減,施工質(zhì)量從而得到了保障;同時(shí),該方法對(duì)施工過程的模擬和施工工藝提出了更嚴(yán)格的要求[6-7]。
針對(duì)大跨度屋蓋結(jié)構(gòu)的整體頂(提)升方法,蘆文文[8]以吉安體育場(chǎng)屋蓋結(jié)構(gòu)作為研究對(duì)象,使用SAP2000 對(duì)吉安體育場(chǎng)的吊裝階段、安裝階段和卸載階段進(jìn)行監(jiān)測(cè),確保體系在施工階段的安全性。周世武[9]以大跨度管桁架屋蓋為背景,對(duì)施工過程進(jìn)行了劃分,進(jìn)而計(jì)算出各施工段的應(yīng)力及位移,完善了施工方案。田黎敏[10]以某大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)主體育場(chǎng)工程為依托,使用MIDAS GEN 建立有限元模型,通過計(jì)算各施工段結(jié)構(gòu)的應(yīng)力及位移,進(jìn)而確定了最佳施工方案。接著將數(shù)值模擬結(jié)構(gòu)與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),從而使施工模擬計(jì)算的準(zhǔn)確性得以驗(yàn)證。
基于此,考慮到該站房工程工期緊、場(chǎng)地受限、高空大跨吊裝難度大等情況,本文采用了一種循環(huán)頂升系統(tǒng),并形成了管桁架屋蓋“原位拼裝+整體液壓提升”的施工工藝。同時(shí),結(jié)合有限元軟件對(duì)結(jié)構(gòu)提升過程中的受力情況進(jìn)行分析驗(yàn)算,對(duì)提升過程中各結(jié)點(diǎn)的安裝精度進(jìn)行嚴(yán)格控制,并成功應(yīng)用于新建青島西站站房屋蓋工程。
新建青島西站主站房管桁架屋蓋為大跨度高拱度管桁架結(jié)構(gòu),長232.3m,寬132.4m,投影面積為31306m2,總重5320t,主桁架跨度72m,上下弦中心高度2.5~4.5m。本工程屋面桁架的最大安裝標(biāo)高為+38.330m,若采用分件高空散裝,不但高空組裝和焊接工作量大,且施工進(jìn)度難以保證,現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備很難滿足吊裝要求;另外高空拼裝所需的胎架搭設(shè)時(shí)存在很大的安全及質(zhì)量隱患。施工難度大,不利于鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)安全的安裝、質(zhì)量以及工期的控制。該鐵路客站效果圖如圖1 所示。
圖1 鐵路客站效果圖
針對(duì)以上技術(shù)難點(diǎn)研發(fā)了循環(huán)頂進(jìn)提升系統(tǒng),采用管桁架屋蓋“原位拼裝+整體液壓提升”施工工藝,解決了場(chǎng)地受限、高空大跨吊裝難題。提升系統(tǒng)示意圖如圖2 所示。
圖2 提升系統(tǒng)示意圖
主站房屋蓋結(jié)構(gòu)采取跨外吊裝+整體提升相結(jié)合的總體思路進(jìn)行施工作業(yè),即主站房屋蓋施工一區(qū)采用整體提升施工方案,施工二區(qū)桁架為跨外吊裝施工的總體思路如圖3 所示。
圖3 站房結(jié)構(gòu)立面布置圖
鋼結(jié)構(gòu)提升單元在其投影面正下方的站房樓面上拼裝為整體,同時(shí),在屋面結(jié)構(gòu)層(標(biāo)高+26.887m)處,利用桁架結(jié)構(gòu)柱設(shè)置提升平臺(tái)(上吊點(diǎn)),在鋼結(jié)構(gòu)提升單元的屋面層桿件上與上吊點(diǎn)對(duì)應(yīng)位置處安裝提升臨時(shí)吊具(下吊點(diǎn)),上下吊點(diǎn)間通過專用底錨和專用鋼絞線連接。利用液壓同步提升系統(tǒng)將鋼結(jié)構(gòu)提升單元整體提升至設(shè)計(jì)安裝位置,并與預(yù)裝段牛腿等連接,完成安裝。
“液壓同步提升技術(shù)”以液壓提升器作為提升機(jī)具,柔性鋼絞線作為承重索具,鋼絞線具備安全可靠、承重件自身重量輕、安裝運(yùn)輸便捷、中間不必鑲接等獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)。
液壓提升器兩端的楔型錨具可單向自鎖。當(dāng)錨具工作(緊)時(shí),會(huì)自動(dòng)鎖緊鋼絞線;錨具不工作(松)時(shí),放開鋼絞線后其可上下活動(dòng)。該工藝將傳統(tǒng)千斤頂工藝進(jìn)行優(yōu)化,利用液壓泵源確保提升動(dòng)力,借助鋼絞線為提升載體,通過松緊上下錨實(shí)現(xiàn)循環(huán)頂進(jìn)提升。
主站房大跨度管桁架屋蓋結(jié)構(gòu)整體提升過程分為5個(gè)階段,提升結(jié)構(gòu)示意圖如圖4 所示。
圖4 結(jié)構(gòu)整體提升示意圖
①提升前準(zhǔn)備:拼裝整體提升單元,依次安裝預(yù)裝段、液壓同步提升系統(tǒng)、提升下吊點(diǎn)、臨時(shí)吊具及專用底錨和專用鋼絞線。
②試提升:整體提升單元提升至150mm 后,持續(xù)4~12 個(gè)小時(shí),檢查各部位運(yùn)行情況,對(duì)關(guān)鍵部位及支座的應(yīng)力變形進(jìn)行檢查和檢測(cè)。
③正式提升:試提升結(jié)束后,確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)復(fù)核規(guī)范及方案要求后開始正式提升。
④后補(bǔ)桿件施工:從中間向兩邊進(jìn)行后補(bǔ)桿件焊接,每榀鋼管桁架兩端同時(shí)焊接,確保受力同步。
⑤卸載:在所有桁架和邊跨連成整體后進(jìn)行卸載。
利用MIDAS Gen 對(duì)主站房的被提升鋼桁架屋蓋建立結(jié)構(gòu)模型,如圖5 所示,并進(jìn)行模擬分析。
圖5 被提升結(jié)構(gòu)模型
表1 各階段提升結(jié)果
因提升設(shè)備設(shè)有不同步響應(yīng)系統(tǒng),允許提升存在設(shè)定幅度的不同步,一旦不同步超越設(shè)定幅度,提升設(shè)備即自動(dòng)啟動(dòng)響應(yīng)系統(tǒng)以確保提升施工的安全。鋼結(jié)構(gòu)提升全過程由計(jì)算機(jī)同步控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),控制不同步提升位移在20mm 以內(nèi)(以提升力控制為主)。模擬中,加載不同步提升吊點(diǎn)位移20mm,對(duì)結(jié)構(gòu)自身復(fù)核。
分析得出,不同步工況下,最大應(yīng)力比為0.73,僅在不同步吊點(diǎn)附近的桿件應(yīng)力比稍有改變,應(yīng)力比均小于1,在可控制范圍內(nèi),結(jié)構(gòu)整體的應(yīng)力比變化情況不大。
利用鋼柱設(shè)置提升平臺(tái),提升平臺(tái)的提升梁規(guī)格為B400×400×20,斜撐規(guī)格為B300×300×16,水平加固桿選用P114×4。所有臨時(shí)措施材質(zhì)均為Q345B。結(jié)構(gòu)最大板厚12mm,鋼材抗拉、抗壓和抗彎強(qiáng)度設(shè)計(jì)值取310N/mm2。提升平臺(tái)各桿件之間均為焊接連接,焊縫均采用熔透焊縫,焊縫等級(jí)一級(jí),加勁板采用角焊縫連接。提升平臺(tái)三維示意圖如6 所示。建立提升平臺(tái)的有限元計(jì)算模型,如圖7所示,采用Solid 45 單元。提升平臺(tái)采用基本荷載組合取820.4kN。
圖6 提升平臺(tái)示意圖
圖7 提升平臺(tái)模型
通過有限元計(jì)算,可以得到提升平臺(tái)在荷載作用下的應(yīng)力和變形情況,如圖8~圖9 所示??梢钥闯?,提升平臺(tái)的最大應(yīng)力為192.02MPa,總體應(yīng)力分布較小,滿足應(yīng)力要求;提升平臺(tái)的最大位移為3.89mm,位移較小,滿足位移要求。因此,可以認(rèn)為提升平臺(tái)滿足設(shè)計(jì)要求。
圖8 提升平臺(tái)—應(yīng)力
圖9 提升平臺(tái)—變形
①該管桁架屋蓋“原位拼裝+整體液壓提升”施工方法有效提高了工作效率、解決了高空作業(yè)的難題,有利于整體進(jìn)度的控制,同時(shí)使得安裝精度得到了保證。
②結(jié)構(gòu)在提升階段最大豎向位移為139mm,小于L/250=288mm;最大應(yīng)力為185N/mm2,小于295N/mm2;最大應(yīng)力比為0.73,小于1,滿足要求。
③整體提升的施工工藝,減少了架體的搭設(shè)和起重機(jī)械作業(yè)等措施,措施作業(yè)相對(duì)較少,有利于施工成本的控制。
④該仿真分析過程及結(jié)論在工程實(shí)踐中已被成功應(yīng)用,將為類似工程設(shè)計(jì)和仿真分析提供參考。