王玉會 孫七順 于小波
(日照鋼鐵控股集團有限公司)
2019年以來,日鋼高堿度燒結(jié)礦氧化鎂按照不高于2.3%控制(見表1)。高爐通過配加蛇紋石來調(diào)節(jié)渣相(見表2)。由于蛇紋石的SiO2含量在30%以上且含有約13%的結(jié)晶水,一方面會造成熔劑浪費,降低實際入爐品位;另一方面蛇紋石結(jié)晶水分解吸收熱量,降低爐頂溫度,從而影響布袋運行,不利于高爐富氧。
表1 日鋼2019年以來高堿度燒結(jié)礦成分
表2 日鋼2019年以來高爐渣相概況
日鋼高爐爐料結(jié)構(gòu)中球團配比僅占3%左右(2021年上半年高爐爐料結(jié)構(gòu)見表3),不具備通過提高球團氧化鎂的方法來提高爐渣鎂鋁比的條件。為了解決高爐配加蛇紋石帶來的負面影響,日鋼從2021年7月停止了高爐蛇紋石的配加,進行了高氧化鎂燒結(jié)礦生產(chǎn)探索。
表3 日鋼2021年上半年爐料結(jié)構(gòu)
2021年7月6日高堿度燒結(jié)礦氧化鎂含量由2.2%上調(diào)至3.0%,后期陸續(xù)提高到3.4%,最高月平均值達到3.44%。燒結(jié)礦氧化鎂含量提高后,日鋼燒結(jié)機生產(chǎn)穩(wěn)定,其中360 m2燒結(jié)機的化學(xué)成分、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)和粒級見表4。
表4 日鋼360燒結(jié)機1~9月燒結(jié)礦成分及冷態(tài)指標
從表4可以看出,燒結(jié)礦FeO含量由8.99%降低到了7.59%,R2由1.95下調(diào)到了1.89,Al2O3由2.43%上升到了2.83%的條件下,高氧化鎂燒結(jié)礦質(zhì)量指標均有改善,其中7~9月轉(zhuǎn)鼓強度對比上半年上升了0.23%, 5~10 mm粒級降低2.68%,達到17.47%。
統(tǒng)計2021年1~9月所檢測的共計74組高堿度燒結(jié)礦還原性、196組低溫還原粉化率樣品,氧化鎂含量調(diào)整前后的指標變化分別見表5、表6。
表5 燒結(jié)礦氧化鎂調(diào)整前后低溫還原粉化指數(shù)的變化
表6 燒結(jié)礦氧化鎂調(diào)整前后還原度指數(shù)變化
從表5、表6可以看出,冶金性能方面,低溫還原粉化性能指標有一定改善,其中RDI+6.3提高了1.01%,RDI+3.15提高了0.99%,RDI-0.5降低了0.85%。還原度指標RI降低了0.86%。
降低燒結(jié)配料中的MgO含量,可以提高燒結(jié)生產(chǎn)效率和燒結(jié)礦的冷態(tài)強度,并減小軟熔帶溫度區(qū)間[1]。日鋼生產(chǎn)條件下,將燒結(jié)礦氧化鎂含量提高到3.4%,燒結(jié)礦質(zhì)量并沒有出現(xiàn)惡化,反而得到了較大改善,除了日常持續(xù)控制燒結(jié)機漏風(fēng)率以外,主要得益于以下幾方面。
(1)使用高SiO2含鐵原料。SiO2含量的提高雖然不利于提高燒結(jié)礦品位,但是在燒結(jié)過程中易于與其他氧化物化合生成低熔點的液相,在未熔礦石間形成“連接橋”最終生成“立體網(wǎng)狀交織結(jié)構(gòu)”,從而有利于提高燒結(jié)礦強度[2]。高鎂燒結(jié)前后SiO2含量由5.24%上升到6.30%,保障了燒結(jié)過程中的充足液相量。
(2)改善制粒提高料層透氣性。除塵灰具有強疏水性,影響混合料造球。通過在配料室除塵灰倉下安裝加濕機,對除塵灰提前加水潤濕,使除塵灰具有一定的初始粒度后再進入一混,從而起到改善制粒效果。
制粒滾筒由一段加水改為兩段加水,并使用霧化效果好的噴頭。第一組噴頭安裝在滾筒進料端1/3處,促進小球長大;第二組噴頭安裝在距出料口1/3處,促進小球壓實,增加強度,減少轉(zhuǎn)運過程中的小球破碎。
在制粒滾筒出料端設(shè)置擋板,阻擋偏析于底部的細顆粒物料進入下道工序,以改善制粒效果。
(3)提高機前料溫。提高混合料料溫,可以有效減少甚至消除燒結(jié)過程中的“過濕層”,從而避免了過濕現(xiàn)象對燒結(jié)料層下部小球的破壞,保障了燒結(jié)料層的透氣性?;旌狭狭蠝氐奶岣撸环矫嫱ㄟ^提高一混水不低于80 ℃來提高混合料料溫;另一方面對小礦槽使用蒸汽均勻加熱,綜合保障混合料料溫。2021年三季度混合料料溫較上半年平均提高了1.3 ℃,具體見表7。
表7 混合料料溫
(4)適當(dāng)生熔劑比例提高。日鋼360 m2燒結(jié)機生熔劑比例月均最高達到75.5%。生熔劑在燒結(jié)過程中分解產(chǎn)生CO2,有利于增加料層的透氣性。生熔劑的使用與高 SiO2含量相輔相成,既保障了燒結(jié)料層的透氣性又穩(wěn)定了燒結(jié)礦強度。日鋼360 m2燒結(jié)熔劑結(jié)構(gòu)變化見表8。
表8 日鋼360 m2燒結(jié)熔劑結(jié)構(gòu)變化
(5)工藝操作。采取改善制粒、提高料溫、適當(dāng)提高生熔劑比例等措施為厚料層燒結(jié)創(chuàng)造了條件,在燒結(jié)礦產(chǎn)量過剩的條件下,從操作上提高料層厚度,降低燒結(jié)機機速及垂直燃燒速度,參數(shù)變化見表9。
表9 日鋼360 m2燒結(jié)熔劑結(jié)構(gòu)變化
厚料層燒結(jié)的實現(xiàn),能夠充分利用自動蓄熱作用,降低燒結(jié)固體燃料消耗。同時燒結(jié)機機速、垂直燒結(jié)速度的降低,使得燒結(jié)過程的高溫保持時間延長,礦物結(jié)晶更加充分,有利于鐵酸鈣和赤鐵礦晶體的形成[3],為燒結(jié)礦物質(zhì)量的提升創(chuàng)造了條件。
2021年7月上旬,提高高堿度燒結(jié)礦中的氧化鎂比例后,停止向高爐中配加蛇紋石,同時調(diào)整熱制度、裝料制度,并優(yōu)化渣相,在低品位冶煉條件下,取得了較好的經(jīng)濟技術(shù)指標。
在熱制度調(diào)整上,考慮提高入爐鈦負荷,采取低硅冶煉,[Si]由二季度的0.344%降低到三季度0.279%,[Si]+[Ti]由二季度的0.439%降低到三季度0.370%,同時保持物理熱不低于1 480 ℃。日鋼高爐熱制度控制概況見表10。
表10 日鋼高爐熱制度控制概況
日鋼在造渣制度上,通過提高燒結(jié)礦中的氧化鎂含量,停止蛇紋石配加,鎂鋁比由0.65提高到0.75左右,保持四元堿度1.0±0.05,在實際生產(chǎn)中獲得了較好的爐渣流動性。日鋼造渣制度的調(diào)整見表11。
采用“2+4”雙裝礦批的JJ↓KK↓KK↓超大礦批模式,高爐礦批見表12。超大礦批在以下四個方面具有積極意義:(1)提高高爐布料制度在布料環(huán)數(shù)、布料角度等參數(shù)選擇上的靈活性,以有效控制高爐邊緣與 中心兩股氣流,改善高爐煤氣利用率,降低燃料消耗;(2)提高軟熔帶焦層的厚度,實現(xiàn)大噴煤條件下軟熔帶焦層厚度>200 mm,改善軟熔帶料柱透氣性,提高爐況的穩(wěn)定性;(3)提高爐內(nèi)截面布料的均勻性,以提高高爐高壓差的接受能力;(4)減少高爐料柱礦焦界面,弱化礦焦界面效應(yīng)對高爐操作的影響。
在布料制度方面,采用大角度多環(huán)布料,礦石一般按照5~6 環(huán)控制,焦按照6環(huán)控制。在日常料制調(diào)劑中,穩(wěn)定焦炭平臺,微調(diào)礦石,目標實現(xiàn)發(fā)展中心、穩(wěn)定邊緣的氣流分布,提高煤氣利用率。典型料制見表13。
表12 高爐礦批及爐腰干焦層厚度
通過優(yōu)化調(diào)劑,高爐經(jīng)濟技術(shù)指標取得較好的效果,2021年9月份在入爐品位不足53%的條件下,燃料比達到534.42 kg/t,具體指標變化見表14。
表14 高爐指標變化
(1) 在高SiO2原料條件下,燒結(jié)礦氧化鎂2.3%~3.4%范圍質(zhì)量可以得到保障。
(2)高爐通過取消蛇紋石使用高氧化鎂含量燒結(jié)礦,在爐渣R4穩(wěn)定條件下,提高鎂鋁比到0.75,經(jīng)濟技術(shù)指標得到改善。