田 野
(晉能控股煤業(yè)集團泰山隆安煤礦,山西 保德 036600)
斷層是一種常見的地質構造。 在煤礦工作面回采過程中,斷層對工作面生產具有較大影響[1-3],斷層及其附近圍巖較為破碎,回采工作面過斷層期間易發(fā)生片幫、冒頂事故。 這不僅影響工作面頂板安全管理,還會因過斷層頂板、煤幫破碎導致工作面推進度低,設備故障率高等問題[4-5]。 因此,回采工作面過斷層前,需針對斷層及其附近破碎圍巖采取針對性加固措施,例如加強工作面及巷道支護強度、超前注漿提高破碎圍巖穩(wěn)定性等[6-7]?;诖耍蕴┥铰“裁旱V8203 工作面F43斷層為工程對象,提出工作面過斷層區(qū)域超前注漿加固方案。
泰山隆安煤礦8203 綜采工作面設計走向長度625 m,傾向長度240 m。 工作面開采8 號煤層,煤層賦存穩(wěn)定,煤層厚度3.7~5.2 m 左右,平均4.4 m,煤層傾角為2°~8°,平均4°左右。煤層直接頂為泥巖、砂質泥巖,厚度為10 m;基本頂為中砂巖、粗砂巖,厚度為13 m;直接底為泥巖,厚度為4.7 m;老底為石灰?guī)r,厚度7.3 m。 工作面運輸順槽及回風順槽均采用矩形斷面,斷面寬度為5.0 m,高度為3.5 m,采用錨網索聯(lián)合支護。
8203 回風順槽在 (FL4 導線點)261 m 處,揭露F43正斷層,走向358°,傾向268°,傾角75°,落差1.8 m,工作面布置及斷層產狀,如圖1 所示。
圖1 工作面布置及斷層產狀
為確?;夭晒ぷ髅孢^斷層期間頂板及煤體的穩(wěn)定性,通過超前深孔注漿對斷層及其附近的破碎煤巖體進行注漿加固,加固范圍為工作面?zhèn)葦鄬痈浇?0 m 范圍內的煤層及煤層頂板,共需注漿加固40 m,注漿加固范圍如圖1 所示。
由于F43斷層處于8203 回風順槽,為減少鉆孔工程量及高效注漿,將鉆孔施鉆位置選擇在8203 回風順槽內,并根據(jù)斷層的位置、產狀、落差高度設計鉆孔參數(shù)。 由于F43斷層最大落差為1.8 m,為確保斷層附近工作面預采部分的頂煤及頂板實現(xiàn)有效注漿加固,將鉆孔設計為上下兩排,排距為1 m,鉆孔間距均為2 m,上下兩排孔間呈三花眼布置,上排孔設計傾角為+5°,主要負責頂部煤體及頂板注漿加固,防止頂煤及破碎矸石冒落,下排孔設計傾角為+3°,主要負責回采范圍內煤體的注漿加固,防止煤壁片幫。 鉆孔深度根據(jù)斷層位置及鉆孔開孔位置確定,終孔位置均為超過斷層20 m,鉆孔直徑均為98 mm,共布置注漿鉆孔58個。 注漿鉆孔平剖面布置如圖2 所示。
圖2 注漿鉆孔平剖面布置
為確保注漿加固效果,防止采動影響斷層附近巷道及破壞斷層周圍煤巖體,根據(jù)礦井采面采動影響范圍及注漿加固時間等方面的觀測結果,確定在工作面回采至距離斷層30 m 以外開始實施注漿加固,注漿加固期間,需對鉆孔封孔工藝、注漿材料、注漿壓力等方案進行明確。
(1)封孔工藝:為確保對斷層及其附近破碎煤巖體的注漿效果,必須保證鉆孔封孔質量,防止高壓注漿期間漿液向外滲流影響注漿效果。 封孔前先預埋注漿管,注漿管采用φ50 mm 的鋼管,單根長度為2 m,采用接箍連接,每根注漿管中部兩側各開一個φ6 mm 的泄?jié){孔;由于注漿孔均為正坡度,注漿管長度為不小于鉆孔深度的2/3,防止注漿期間發(fā)生積漿堵管。 設計封孔長度為8 m,封孔里端通過預埋注漿管在8 m 位置處采用毛巾纏裹棉花進行封堵,封孔外端采用毛巾配合棉花同時纏裹注漿管及封孔輸漿管。 封孔輸漿管分為進漿管及返漿管,進漿管長度3 m,返漿管長度7 m。封孔材料采用初凝時間較快的無機單液注漿材料,水灰比為0.8:1,初凝時長為8 min,2 h 后強度可達到3.5 MPa,可滿足快速封孔并短時達到封孔材料最高強度的80%,封孔2 h 后即可開始注漿。
(2)注漿材料:注漿材料采用聯(lián)邦無機雙液注漿材料,水灰比控制為1.5:1,8 h 強度可到2.5 MPa,24 h 強度可達8 MPa,3d 后強度可達12 MPa,可滿足破碎煤巖體的固結穩(wěn)定。
(3)注漿工藝:注漿期間最大注漿壓力控制在3 MPa 以內,防止壓力過大破壞封孔材料及向外竄漿,可多次循環(huán)開啟注漿。 注漿順序為先注下排孔,再注上排孔。 注下排孔期間,觀察下排孔周圍煤壁有漿液滲出后,可暫停注漿,然后注上排孔,同樣發(fā)現(xiàn)煤壁有漿液滲出后停止注漿,然后等待8 h后再次復注,直至注漿壓力達到3 MPa 后停止注漿,該孔注漿完成。
為檢驗深孔注漿對斷層附近破碎煤巖體的加固效果,通過窺視注漿孔、觀測巷道變形、觀察回采工作面過斷層期間斷層及其附近的煤巖體固結情況,進行分析總結。
在注漿加固范圍每隔10 m 施工一個窺視鉆孔(不封孔注漿),窺視鉆孔參數(shù)同上排注漿孔一致,共布置4 個窺視鉆孔,窺視鉆孔布置位置如圖1 所示,在注漿前、后窺視鉆孔內壁情況,主要觀測對比注漿前后孔壁光滑程度及裂隙情況,以此進行注漿效果評判,分析漿液與破碎煤巖體的膠結情況。 本次窺視結果選擇注漿前后孔壁情況對比較為明顯的2 號窺視鉆孔進行分析,窺視情況如圖3 所示。
圖3 2 號窺視鉆孔孔壁窺視情況
由圖3(a)可知,實施深孔注漿前,鉆孔孔壁較為粗糙,裂隙發(fā)育較為明顯,可見孔壁煤巖體局部有分層現(xiàn)象。由圖3(b)可知,注漿后的孔壁表面較為光滑,可觀測出明顯的漿液覆蓋及充填,注漿前的孔壁裂隙及煤巖體分層已不可見,說明漿液已滲入孔壁的煤巖體裂隙中,漿液充填效果明顯。 由此分析,通過深孔注漿后,破碎的煤巖體內已通過注漿膠結,煤巖體結構的整體穩(wěn)定性得到提高。
對F43斷層實施深孔注漿前,在注漿段巷道每隔10 m 建立一個巷道變形觀測站,共建立了5 個測站,測站位置如圖1 所示。 在工作面回采至距離斷層150 m 時,超前采動影響已達到斷層處,開始每10 d 觀測一次各測站變形情況,主要觀測收集了頂板下沉量、兩幫收縮量及巷道底鼓變形數(shù)據(jù),并將其中變形量最大的3 號觀測站數(shù)據(jù)繪制變形圖,具體變形情況如圖4 所示。
圖4 3 號測站處巷道變形規(guī)律曲線
如圖4 所示,注漿后的斷層附近巷道在采動影響下,前40 d 內(距工作面150~60 m)巷道頂板下沉量及兩幫收縮量均有明顯上升,40 d 后變化逐步趨于穩(wěn)定,底鼓量在25 d后基本趨于穩(wěn)定。至工作面回采過觀測站時,頂板最大下沉量157 mm,兩幫最大收縮量170 mm,最大底鼓量85 mm,巷道圍巖變形量較小,整體變形在允許變形范圍之內,表明超前深孔注漿后圍巖整體穩(wěn)定性增強,注漿加固效果良好。
實施超前深孔注漿后,8203 綜采工作面回采過斷層期間,斷層及其附近煤巖體整體穩(wěn)定性較好,斷層及其附近圍巖裂隙內漿液滲透膠結情況清晰可見,回采期間未發(fā)生煤壁片幫及頂部破碎煤巖體冒落情況。
工作面過斷層前,通過對斷層及其附近煤巖體進行超前深孔注漿,可實現(xiàn)破碎圍巖的重新膠結,從而提高煤巖體整體穩(wěn)定性,解決了巷道變形量大及工作面過斷層期間發(fā)生煤壁片幫及頂部破碎煤巖體冒落問題,為工作面安全過斷層創(chuàng)造條件。