鄭本濤
(山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左權(quán)鑫順煤業(yè)有限公司,山西 晉中 032699)
我國大部分煤礦都采用井工開采,在開采過程中會有大量的地下水涌出。 為了確保礦井的安全生產(chǎn),需要在井下建設(shè)主排水泵房 (或中央泵房),及時將涌水排出[1]。礦井排水系統(tǒng)在煤礦安全生產(chǎn)方面發(fā)揮著重要作用[2]。左權(quán)鑫順煤業(yè)有限公司開采的礦井中的4#煤層和15#煤層均設(shè)置了主排水泵房,每座泵房有三臺水泵和兩趟排水管路。其中水泵型號為BQS300-300/4-315/N,額定電壓和功率分別為10 kV和315 kW,出口閥的規(guī)格和壓力分別為DN150 和6.4 MPa。 所有水泵都通過電磁啟動器進(jìn)行啟動,兩個泵房的排水高度均為400 m。為了保障礦井排水泵房運行過程的可靠性和穩(wěn)定性,現(xiàn)需要對排水泵房的排水系統(tǒng)自動化監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計。
結(jié)合礦井實際情況,以4#煤層為例,設(shè)計的礦井排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)整體方案框圖如圖1 所示。 系統(tǒng)分為兩大部分,分別是地面監(jiān)控主機(jī)部分和位于井下狀態(tài)監(jiān)測部分,地面和井下基于CAN總線技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的交互。 地面部分設(shè)置有監(jiān)控主機(jī)和監(jiān)控備機(jī),主要作用是對井下排水泵房的運行狀態(tài)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行實時顯示、分析。 井下部分設(shè)置有各種傳感器,可以對泵房排水系統(tǒng)的運行情況進(jìn)行實時數(shù)據(jù)采集。
圖1 礦井排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)整體方案
1)井下排水控制系統(tǒng)。 以PLC控制器為核心,配備有KSBC可編程控制箱、 高壓啟動柜保護(hù)裝置、觸摸屏、傳感器和電動(磁)閘閥等。 其作用包含兩方面,其一是利用傳感器對煤層排水泵房內(nèi)的主要機(jī)電裝備的運行狀態(tài)進(jìn)行采集,為自動化監(jiān)控系統(tǒng)運行提供數(shù)據(jù)支撐。 其二是接受地面監(jiān)控主機(jī)下達(dá)的控制指令,并利用電動(磁)閘閥執(zhí)行指令,實現(xiàn)對井下排水系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制。
2)地面監(jiān)控上位機(jī)。 地面監(jiān)控主機(jī)房設(shè)置有兩臺監(jiān)控主機(jī),分別作為主用和備用,配備有環(huán)網(wǎng)接入設(shè)備和監(jiān)視屏幕。 在CAN總線以及環(huán)網(wǎng)接入設(shè)備的作用下,監(jiān)控主機(jī)可以實現(xiàn)與井下排水控制系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交互。 監(jiān)控主機(jī)需要對上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲,以便后續(xù)調(diào)取查詢。 同時需要基于上位機(jī)軟件程序?qū)?shù)據(jù)以圖形化的形式在監(jiān)控屏幕上進(jìn)行顯示,以便工作人員能實時掌握井下排水系統(tǒng)的運行狀態(tài),可以顯示的數(shù)據(jù)信息包括電機(jī)運行電力參數(shù)、出水口壓力、水位高低等。 根據(jù)實際需要可以在地面監(jiān)控主機(jī)中下達(dá)指令,對井下排水系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,比如可以實現(xiàn)閥門動作的控制、電機(jī)開啟與停機(jī)控制等。
設(shè)計的排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)要求實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,實現(xiàn)系統(tǒng)的自動化運行,降低礦井工作人員的勞動強(qiáng)度并提升礦井的安全性,避免發(fā)生人員傷亡事故。 以上功能的實現(xiàn)需要硬件設(shè)施作為支撐,圖2 為排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)主要硬件框圖。系統(tǒng)中使用的處理器為PLC控制器,具體型號為西門子公司研制的S7-1200 型PLC控制器,其在工業(yè)領(lǐng)域具有非常好的應(yīng)用效果。 該控制器除能滿足排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)當(dāng)前階段的使用要求以外,還具有良好的擴(kuò)展性能,方便系統(tǒng)后續(xù)的升級改造和功能拓展,節(jié)約系統(tǒng)的升級改造成本。
圖2 排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)主要硬件框圖
使用的S7-1200 型PLC控制器基于模塊化思想進(jìn)行設(shè)計,除最基本的模塊以外外部還拓展了4 塊SM321 數(shù)字量輸入模塊、兩塊SM322 數(shù)字量輸出模塊和兩塊SM331 模擬量輸入模塊。 其中每塊數(shù)字量輸入/ 輸出模塊可單獨實現(xiàn)16 路數(shù)字量信號的采集,主要作用是對電動(磁)閘閥的開關(guān)狀態(tài)以及電機(jī)的啟停狀態(tài)進(jìn)行采集或控制;每塊模擬量輸入模塊可單獨實現(xiàn)8 路模擬量信號的采集,主要實現(xiàn)電機(jī)電量參數(shù)、出水口壓力、溫度等信號的采集。
每臺水泵配備了一臺智能型KXBC可編程控制箱,型號為KXBC-15/660。該箱可以對電機(jī)的運行狀態(tài)信息進(jìn)行處理,內(nèi)部使用的是本質(zhì)安全型電源,且采取了非常可靠的隔離措施,可以確保信號傳入與傳出的可靠性[3],具有很好的環(huán)境適應(yīng)性,完全能夠滿足礦井復(fù)雜的工作環(huán)境。 其正常工作時的電壓和電流分別為AC 660V和15A,可以實現(xiàn)模擬量和開關(guān)量信號的采集。
為了確??刂葡溥\行時的安全,箱體外殼采取隔爆型結(jié)構(gòu)設(shè)計。 本質(zhì)安全型電源以及其他硬件裝置全部安裝在隔爆箱體內(nèi)部。 考慮到控制箱防爆和安全,所有輸入到PLC控制器中的信號都要通過本安光耦隔離技術(shù)進(jìn)行處理,所有從PLC控制器中輸出的信號要通過繼電器隔離技術(shù)進(jìn)行處理。
(1)流量傳感器。 選用GLC250/500 型超聲波流量儀對流量進(jìn)行檢測,屬于本質(zhì)安全型設(shè)施。 通過流量傳感器可以對排水管道中的水流量進(jìn)行實時檢測,并將檢測結(jié)果傳輸?shù)娇刂破髦羞M(jìn)行分析與處理。 如果檢測發(fā)現(xiàn)水管中的流量過低則會發(fā)出警告。 每趟排水管中都要安裝一個流量傳感器。
圖3 流量傳感器的基本工作原理
(2)壓力傳感器。 選用GPD40 型壓力傳感器,屬于本質(zhì)安全型設(shè)備,可以對管道內(nèi)部的氣體或者液體壓力進(jìn)行持續(xù)性檢測[4]。 可以通過CAN總線、RS485 等多有方式與外部設(shè)施實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。 利用壓力傳感器可以對水泵內(nèi)部的壓力進(jìn)行檢測,并將結(jié)果傳輸?shù)娇刂破髦羞M(jìn)行處理。 如果分析發(fā)現(xiàn)水泵內(nèi)部壓力過低,則需要立即停止水泵工作。
(3)水位傳感器。 基于GUCS10 型水位傳感器對水倉中的水位進(jìn)行檢測,該傳感器屬于本質(zhì)安全型設(shè)備,如圖4 所示為水位傳感器的基本工作原理示意圖。 傳感器利用支架在水倉的正上方進(jìn)行安裝,要求探頭與液面保持平行。 工作時傳感器會向外部發(fā)射超聲波,設(shè)備根據(jù)超聲波發(fā)射與反射的時間差,結(jié)合超聲波在空氣中的傳播速度,來計算探頭與液面之間的距離。
圖4 GUCS10 型水位傳感器的工作原理
本系統(tǒng)中,將水倉中的水位劃分成為3 個等級,分別為低水位、高水位和危險水位。 當(dāng)實際水位超過危險水位時,無條件啟動水泵進(jìn)行排水;當(dāng)實際水位在高水位與危險水位中間時,視負(fù)荷情況確定;當(dāng)實際水位處于低水位時,停止水泵運行。 根據(jù)我國的用電政策,在用電低谷時段的電價相對便宜[5]。本系統(tǒng)可以自動判斷用電的低谷和高峰時段,進(jìn)而控制水泵的停止與啟動。
礦井排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)的功能主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)共設(shè)置有4 種工作模式,分別為無人值守模式、遠(yuǎn)程控制模式、就地自動控制模式和就地檢修模式。 根據(jù)不同場景可以在系統(tǒng)中對工作模式進(jìn)行切換。 正常情況下使用無人值守模式或者遠(yuǎn)程控制模式即可,需要對排水泵房進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)檢修時,則啟用就地檢修模式。
(2)每臺水泵可單獨控制,可以提升整個排水系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性。
(3)排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)如果檢測發(fā)現(xiàn)排水系統(tǒng)中的水泵存在故障問題或者安全隱患,比如軸承過熱、壓力下降、泵體過熱等問題時,會向外發(fā)出聲音警報,以提示工作人員及時進(jìn)行處理,同時還會對相關(guān)水泵進(jìn)行停機(jī)處理。
(4)地面監(jiān)控中心設(shè)置有12.1 寸的彩色液晶顯示器,可以對井下排水泵房的運行狀態(tài)進(jìn)行實時顯示,特別是出現(xiàn)故障問題時會彈出故障警告。每個排水泵房設(shè)置有觸摸屏,可以在該觸摸屏中設(shè)置相關(guān)保護(hù)值。
將該系統(tǒng)應(yīng)用到左權(quán)鑫順煤業(yè)有限公司礦井工程實踐中,并進(jìn)行連續(xù)半年時間的測試,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行良好,各項功能均達(dá)到了預(yù)期效果。 具體而言,應(yīng)用效果主要包含以下幾個方面:①顯著提升了煤礦企業(yè)的自動化水平,地面監(jiān)控主機(jī)可以實時顯示井下泵房的運行情況。 ②井下排水泵房的運行可靠性有了顯著提升,出現(xiàn)人為誤操作的概率降低了70%左右。③自動化監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用,可以節(jié)省大量的人力成本。 每個泵房可以少安排6 人,每人每年的開支按12 萬元計算,則每年可以為煤礦企業(yè)節(jié)省72 萬元的人力成本。
利用自動化監(jiān)控系統(tǒng)可以對井下排水系統(tǒng)進(jìn)行實時監(jiān)測,第一時間發(fā)現(xiàn)故障問題并向外發(fā)出警告,顯著提升了排水泵房運行過程的可靠性。 將設(shè)計的自動化監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用到左權(quán)鑫順煤業(yè)有限公司礦井井下排水泵房中,通過實踐測試取得了理想的效果,為煤礦企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。