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      M701F4燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷波動(dòng)大且無法進(jìn)入EXCSO溫控原因分析及處理

      2022-08-16 07:09:58廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司張小軍
      電力設(shè)備管理 2022年13期
      關(guān)鍵詞:燃機(jī)開度燃?xì)?/a>

      廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 張小軍

      某燃?xì)廨啓C(jī)電廠二期熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目采用M701F4型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)分軸機(jī)組,機(jī)組不供熱時(shí)多為兩班制調(diào)峰運(yùn)行,供熱時(shí)則為連續(xù)運(yùn)行,采用天然氣為燃料,燃料進(jìn)入燃燒器前需經(jīng)過一系列管道閥門進(jìn)行調(diào)壓調(diào)溫。上游接收站來天然氣經(jīng)初步調(diào)壓單元調(diào)壓后,再經(jīng)過天然氣溫控閥和燃?xì)饧訜崞鱂GH進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)后進(jìn)入機(jī)組調(diào)壓段,供燃機(jī)燃燒。

      燃機(jī)能否正常運(yùn)行、負(fù)荷穩(wěn)定、燃燒穩(wěn)定受多重因素相互影響,比如熱通道部件、控制系統(tǒng)、大氣溫度、大氣壓力、燃?xì)鈮毫蜏囟?、各燃料閥動(dòng)作情況等;若燃機(jī)因某種原因不能穩(wěn)定運(yùn)行,負(fù)荷頻繁波動(dòng),導(dǎo)致相關(guān)燃料閥門聯(lián)動(dòng),增加故障率甚至跳機(jī),同時(shí)會(huì)引起燃機(jī)排煙溫度的反復(fù)升降,進(jìn)而導(dǎo)致鍋爐主蒸汽溫度的變化,對汽輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行存在一定隱患。

      1 事件經(jīng)過及影響

      2020年9 月,#6機(jī)對外供熱運(yùn)行,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)機(jī)組AGC負(fù)荷417MW、汽機(jī)負(fù)荷穩(wěn)定123.5MW,燃機(jī)負(fù)荷出現(xiàn)規(guī)律間歇性波動(dòng)、約3分鐘一次。負(fù)荷突升時(shí),天然氣流量計(jì)有短時(shí)增加4000Nm3/h(約當(dāng)時(shí)流量的4%),天然氣系統(tǒng)各調(diào)閥反饋、壓力、溫度均無明顯變化;負(fù)荷降低時(shí),主燃料A/B閥有關(guān)閉動(dòng)作,天然氣壓力有小幅上升。查看曲線,燃機(jī)在BPCSO模式下,負(fù)荷多次從285MW升至290MW,燃機(jī)排煙溫度升至612℃,進(jìn)入BPCSO與LDCSO切換區(qū)間,負(fù)荷從290MW降至285MW,退出控制切換區(qū)間,控制模式仍在BPCSO下,且發(fā)現(xiàn)燃機(jī)最近一次進(jìn)入EXCSO溫控是在5月。聯(lián)系檢修人員檢查后,初步結(jié)論是主燃料閥A/B動(dòng)作不順暢導(dǎo)致負(fù)荷波動(dòng),需停機(jī)后檢查。

      燃機(jī)負(fù)荷波動(dòng)的影響。燃機(jī)負(fù)荷頻繁波動(dòng),燃機(jī)相關(guān)燃料閥門聯(lián)動(dòng),故障率增加甚至跳機(jī),同時(shí)會(huì)引起燃機(jī)排煙溫度的反復(fù)升降,進(jìn)而導(dǎo)致鍋爐主蒸汽溫度的變化,對汽輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行也存在一定隱患。由于#6機(jī)組在供熱運(yùn)行,無法降低負(fù)荷或者停機(jī)進(jìn)行檢查,風(fēng)險(xiǎn)較大。從相關(guān)變化曲線圖中可看出,AGC指令穩(wěn)定不變,燃機(jī)負(fù)荷、燃料閥開度、排氣溫度均成鋸齒狀波動(dòng)。

      燃機(jī)控制模式無法進(jìn)入EXCSO模式的影響。查看控制邏輯,燃機(jī)控制模式須定期進(jìn)入EXCSO溫控1800秒以上,否則將會(huì)老化修正系數(shù)無法自動(dòng)更新,會(huì)導(dǎo)致計(jì)算的理論最大負(fù)荷與實(shí)際最大負(fù)荷偏差過大,CLCSO偏離正常值,由CLCSO決定的值班燃料、旁路閥、頂環(huán)燃料用量也偏離對應(yīng)設(shè)定值,最終可導(dǎo)致機(jī)組RB或跳機(jī),此類事件在國內(nèi)F4機(jī)組發(fā)生過多次。

      2 原因分析

      2.1 負(fù)荷波動(dòng)原因

      負(fù)荷波動(dòng)時(shí),就地觀察燃料調(diào)節(jié)閥動(dòng)作與遠(yuǎn)方一致,無明顯的卡頓現(xiàn)象,現(xiàn)場管道無泄漏,燃料正常放散閥、事故放散閥均無內(nèi)漏,化驗(yàn)控制油油質(zhì)也是合格,初步排除燃料閥門卡澀,懷疑是控制邏輯設(shè)置缺陷導(dǎo)致閥門誤動(dòng)作,引起燃料量突增。

      通過對比#6機(jī)燃機(jī)負(fù)荷波動(dòng)前后各運(yùn)行參數(shù),細(xì)分各時(shí)間點(diǎn),發(fā)現(xiàn)在負(fù)荷上升前燃料加熱器前壓力首先下降、燃料加熱器后壓力(調(diào)閥前壓力)隨后上升,進(jìn)而才是負(fù)荷上升,該現(xiàn)象與燃料閥門誤動(dòng)作引起的燃料量突增恰恰相反(壓力測點(diǎn)位置見圖1),進(jìn)而故障原因分析焦點(diǎn)集中在燃料加熱器和燃料溫控閥之間。繼續(xù)排查發(fā)現(xiàn)燃料加熱器后溫度有10℃的波動(dòng),與燃機(jī)負(fù)荷波動(dòng)頻率、時(shí)間點(diǎn)均一致,同時(shí)燃料加熱器后壓力波動(dòng)了約0.023MPa、懷疑故障,但經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn)FGH水側(cè)和氣側(cè)均未發(fā)生泄漏,故障懷疑點(diǎn)轉(zhuǎn)移至燃料溫控閥上。

      圖1 天然氣加熱單元示意圖

      經(jīng)分析,機(jī)組負(fù)荷、天然氣壓力、流量規(guī)律性波動(dòng)的詳細(xì)解釋:機(jī)組啟動(dòng)過程前段,因FGH出口實(shí)際天然氣溫度低于設(shè)定值,溫控閥保持在100%開度。當(dāng)MFCLCSO超過55%,F(xiàn)GH出口天然氣溫度控制值升至設(shè)定值200℃并保持后,隨著FGH出口天然氣實(shí)際溫度逐步上升超過200℃,#6機(jī)溫控閥開度指令由100%積分下降,溫控閥由100%開度隨指令緩慢關(guān)閉。遠(yuǎn)方DCS上監(jiān)視溫控閥開度指令與反饋無異常,就地檢查溫控閥動(dòng)作情況發(fā)現(xiàn),當(dāng)開度反饋在100%關(guān)小至99.3%過程中,溫控閥實(shí)際開度行程變化巨大,最大可能是故障起源;如是溫控閥實(shí)際動(dòng)作異常造成燃?xì)鈮毫Σ▌?dòng)、進(jìn)而導(dǎo)致負(fù)荷波動(dòng),那么只要證明FGH后天然氣溫度有10℃的波動(dòng),且壓力約0.023MPa的波動(dòng)也是由溫控閥動(dòng)作異常導(dǎo)致,則故障原因可確定。

      進(jìn)一步分析確認(rèn),溫控閥開度反饋遠(yuǎn)低于實(shí)際開度變化量,當(dāng)開度反饋在100%關(guān)小至99.3%過程中,導(dǎo)致機(jī)組天然氣流在FGH主路和旁路之間快速大幅切換。因FGH旁路阻力遠(yuǎn)小于主路換熱器管束的阻力,造成機(jī)組天然氣流量突增,F(xiàn)GH后壓力迅速上漲而燃料閥未及時(shí)調(diào)整,多余的燃料進(jìn)入燃燒,引起燃機(jī)負(fù)荷上漲。又因溫控閥將過多天然氣切至FGH旁路,造成FGH出口實(shí)際天然氣溫度快速低于200℃的設(shè)定值,溫控閥開度指令再次升至100%,流經(jīng)FGH旁路的天然氣再次切換回主路,流阻上升,導(dǎo)致天然氣流量下降,燃機(jī)負(fù)荷下降。當(dāng)出口天然氣溫度逐步升高超過200℃后,再次循環(huán)往復(fù)進(jìn)入規(guī)律性波動(dòng)。

      綜上,#6燃機(jī)負(fù)荷波動(dòng)根本原因是燃料溫控閥動(dòng)作異常,經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn),溫控閥由100%關(guān)小至99.3%過程中,實(shí)際開度變化巨大。

      2.2 #6燃機(jī)無法進(jìn)入EXCSO控制模式原因

      #6燃機(jī)進(jìn)入BPCSO溫控時(shí)因?yàn)槿剂狭髁康牟▌?dòng)導(dǎo)致負(fù)荷突增,BPT溫度也會(huì)跟著突增,那么控制邏輯中BPT均值與BPT REF(參考值)的差值會(huì)減小而使BPCSO上升速率大幅降低。由于負(fù)荷波動(dòng)周期較短,該時(shí)間段內(nèi)控制模式來不及切換至EXCSO溫控,又進(jìn)入了下一次BPCSO溫控,進(jìn)而導(dǎo)致燃機(jī)控制模式未進(jìn)入EXCSO溫控。

      3 應(yīng)對措施

      由于#6機(jī)組在供熱運(yùn)行,暫無停機(jī)處理的機(jī)會(huì),從根源出發(fā),控制溫控閥閥位大幅動(dòng)作有四種臨時(shí)處理方案:將FGH水側(cè)回余熱鍋爐側(cè)調(diào)閥設(shè)定值提高,手動(dòng)控制溫控閥開度不超過99%(經(jīng)試驗(yàn),水側(cè)需要流量提升較多,影響中壓給水系統(tǒng),且在變負(fù)荷階段閥門還是可能通過99.3%);將FGH水側(cè)回余熱鍋爐側(cè)調(diào)閥設(shè)定值降低,手動(dòng)控制溫控閥始終在100%全開位(經(jīng)試驗(yàn),在負(fù)荷波動(dòng)時(shí)仍有幾次波動(dòng),機(jī)組升負(fù)荷從進(jìn)入BPCSO至EXCSO的時(shí)間偏長);降低燃?xì)鉁乜亻y目標(biāo)值,使得溫控閥開度不超過99%;提高燃?xì)鉁乜亻y目標(biāo)值,使得溫控閥開度始終保持100%全開位。

      通過討論與研究,最終采取的是第二種方案,由FGH回余熱鍋爐側(cè)調(diào)閥控制FGH后天然氣溫度,將溫控閥保持在100%全開位并做以下更改:#6機(jī)燃?xì)鉁乜亻y溫度設(shè)定值由200℃更改至220℃,保證溫控閥維持全開;#6機(jī)燃?xì)鉁囟雀邎?bào)警值由240℃更改為220℃,RB值為250℃,暫為近期監(jiān)盤提高報(bào)警裕度;#6機(jī)FGH回鍋爐側(cè)調(diào)節(jié)閥投回自動(dòng),并把開度控制邏輯中PIQ參數(shù)內(nèi)K值0.2、T值50改為K值0.1、T值25,降低閥門動(dòng)作速度,減小因流量波動(dòng)導(dǎo)致的燃?xì)鉁囟炔▌?dòng)。

      更改邏輯后#6機(jī)FGH水側(cè)回鍋爐溫度穩(wěn)定在

      234℃附近,流量33t/h左右,機(jī)組負(fù)荷375~405 MW范圍內(nèi),燃?xì)鉁囟确€(wěn)定在210℃,負(fù)荷短時(shí)內(nèi)快速下降較多時(shí)燃?xì)鉁囟葧?huì)有一定上升,均沒有達(dá)到220℃報(bào)警值,燃機(jī)BPT、EXT均在正常值。處理后,AGC指令穩(wěn)定情況,燃機(jī)負(fù)荷、燃料閥開度、排氣溫度均趨于平緩。

      結(jié)論:此次#6燃機(jī)負(fù)荷波動(dòng)且無法進(jìn)入排氣溫度控制與往常的燃料閥異常、燃燒器異常的常規(guī)原因不同,屬于上游、附屬設(shè)備異常引起的聯(lián)鎖反應(yīng),因燃?xì)鉁乜亻y實(shí)際動(dòng)作行程不能實(shí)時(shí)監(jiān)視,當(dāng)開度指令與反饋偏差非常小時(shí),閥門實(shí)際動(dòng)作發(fā)生異常時(shí)很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)、隱蔽性極強(qiáng),如無法及時(shí)分析出原因,將會(huì)給運(yùn)行與檢修帶來極大的困擾。故在進(jìn)行相關(guān)運(yùn)行事件分析時(shí),切勿僅憑以往的事故經(jīng)驗(yàn)而忽視了對數(shù)據(jù)的分析與對比,同時(shí)對于電廠設(shè)備而言系統(tǒng)關(guān)聯(lián)度大,務(wù)必把相關(guān)聯(lián)的所有設(shè)備都加入到懷疑與分析中去,防止出現(xiàn)錯(cuò)誤判斷、錯(cuò)過安全處理時(shí)機(jī),造成事件擴(kuò)大。

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