常建朝
(福建古雷石化有限公司化工一部,福建漳州 529600)
裂解爐風機是乙烯裝置的關鍵設備,一般設置在裂解爐頂部的框架上,采用引風式,為裂解爐燃燒器提供充足的助燃空氣。風機的運行狀態(tài)關系到裂解爐的安全平穩(wěn)運行,風機故障停機,裂解爐必須停車。某公司100 萬噸/年乙烯裝置擴能改造項目中,新增裂解爐風機初始運行1 個月便出現(xiàn)聲音異常、振動值變大、頻譜異常等故障信號,導致裂解爐被迫停車。
該風機是上海某公司生產,結構為單吸入離心式,進氣口水平、排氣口垂直朝上。支撐方式為前后雙支撐,前后端軸承均為SKF 1226M/C3。潤滑方式為脂潤滑,轉速控制方式為變頻電機調節(jié),結構如圖1 所示,設計參數(shù)見表1。
表1 風機設計參數(shù)
圖1 風機結構
風機連續(xù)運行時間28 d,后端出現(xiàn)異常持續(xù)噪聲;前后端軸承箱振動值均增大,后端軸承垂直振動比故障前增加4 倍;后端溫度也有所升高。檢查軸承潤滑情況良好。具體振動和溫度測量數(shù)據(jù)(表2、圖2)。
圖2 風機故障前后對比
表2 故障前后狀態(tài)數(shù)據(jù)
在出現(xiàn)故障特征后,采用頻譜儀在后端軸承箱進行采樣分析,分析結果見圖3 頻譜圖,采樣轉速764 r/min。查閱SKF 軸承手冊,1226M/C3 相關參數(shù)如下:
Number of Balls/Rollers n:21
Ball/Roller Diameter d:0.9375
Pitch Diameter of Races D:7.090
Contact Angle(Degrees)α:7.3
則圖3 中12.74 Hz 為風機的轉頻。頻譜圖除了轉頻,還出現(xiàn)了111 Hz 的頻率,并且出現(xiàn)了非常明顯的系列諧波,且幅值超過了轉頻的幅值。該頻率111 Hz 接近軸承外圈的故障特征頻率BPO。估初步推斷,該風機后端軸承外圈存在故障。
圖3 風機后端軸承頻譜
從軸承拆解情況可見,后端外圈外側滾道有連續(xù)剝落,內側滾道有磨痕,但無麻點、無壓痕、無剝落,手感光滑;一個滾珠有剝落情況,其余滾珠有壓痕;內圈未見明顯痕跡,一側有滾動痕跡,且偏內圈中心位置。另外一側滾道未見明顯缺陷。
根據(jù)以上現(xiàn)象推斷如下:
(1)該軸承連續(xù)運行1 個月,滾動體和軸承外圈有剝落情況,在潤滑良好的情況,如此短時間的剝落一般由過載或軸承選型不當引起。
(2)內圈滾動痕跡明顯偏向一側,另外一側滾道無明顯痕跡,內圈單列滾子受力明顯偏大,通常是軸向力偏大引起。
圖4 軸承拆解
(3)軸承外圈的剝落也外側一列的滾道上,而另一側滾道上,除了磨痕,無可感知的缺陷。也可印證該軸承承受了較大的軸向力。
3.3.1 徑向載荷計算
轉子重量G=3000 kg,重心如圖5 所示。
圖5 徑向載荷
后端徑向載荷Fr1=10.29 kN,方向朝下。
前端徑向載荷Fr2=19.11 kN,方向朝下。
3.3.2 軸向載荷計算[2]
負值方向朝向出口端(前端),其中D 是葉輪吸入口直徑0.9 m,d 是葉輪輪轂直徑0.2 m,P2是葉輪入口口壓力-2060 Pa,P1是葉輪出口壓力200 Pa,Qm是入口體積流量203 451 kg/h,V是入口流速127 m/s。
3.3.3 當量動載荷計算
查閱SKF 軸承手冊得知e=0.19[3]。
其中,Y2查詢SKF 軸承手冊為5.1[3],因前后端軸承選型相同,F(xiàn)r取徑向載荷最大值19.11 kN。
3.3.4 軸承基本壽命核算
其中C 為基本額定動載荷,查詢SKF 軸承手冊C=127 kN[3];n 為轉速,n=960 r/min;ε 為壽命指數(shù),球軸承ε=3。
綜上述,該風機軸承基本壽命只有480 h,嚴重低于3 年,該軸承選型不當。
根據(jù)上述分析,風機軸承承受較大的軸向載荷,現(xiàn)對風機在熱態(tài)下的軸向膨脹量進行核算,以核實軸承是否存在附加軸向力。風機正常運行介質溫度120 ℃,燒焦期間介質溫度200 ℃,則風機軸的膨脹量:ΔL=βLΔT=6.6 mm。
其中β 為熱膨脹系數(shù),軸的材料為45#鋼,則β=12.32E-6;L為軸的長度;ΔT 為溫差變化,常溫20 ℃到燒焦狀態(tài)下,ΔT=200-20=180 ℃。
根據(jù)以上計算,軸在熱態(tài)下的膨脹量達到6.6 mm,而該軸承無軸向游隙,這將使軸承承受很大的軸向力。
通過以上分析,軸承故障的原因是該軸承額定壽命僅為480 h,嚴重低于3 年的要求,且軸存在較大軸向膨脹,使軸承承受了額外的附件軸向載荷。最終導致該軸承過載,軸承滾道和滾動體表面剝落,而發(fā)生軸承損壞。
針對軸承故障原因的分析,對該風機軸承按以下方案進行改造:
(1)風機前端軸承改為SKF23026CC/W33,經計算該軸承滿足3 年的額定壽命[1-3]。
(2)風機后端軸承改為C3026,該軸承允許的軸向位移可達16.5 mm[3],完全滿足軸的膨脹量。
(3)將原軸承箱更換為與新軸承相匹配的軸承箱SN3026。
(4)原軸承箱中心高150 mm,新軸承箱中心高125 mm,增加24 mm 厚墊板焊接在舊軸承箱底座上,墊板表面加工,并與新軸承箱對應位置加工4-M24 螺紋孔,以便軸承箱與底座連接。
通過采用頻譜分析和軸承拆解檢查,分析出風機軸承故障可能存在的原因。繼而對軸承壽命進行核算、對軸的熱膨脹量進行核算,證實了軸承故障的原因是選型錯誤和承受了額外的軸向載荷。為此提出了有針對性的改造方案,將原前后端軸承1226M/C3進行更換,前端采用SKF 23026CC/W33,后端采用C3026,并更換了與軸承相匹配的軸承座等部件。徹底解決了風機軸承振動問題,為乙烯裝置裂解爐的平穩(wěn)、安全運行提供了保障。