衛(wèi)小科,劉文皓
(中國石油廣東石化公司化工生產(chǎn)二部,廣東揭陽 515200)
ZSK320 捏合型同向旋轉(zhuǎn)雙螺桿擠壓機由德國Coperion 公司生產(chǎn),設(shè)計最大負(fù)荷46 t/h,正常負(fù)荷為37.5 t/h,主電機通過減速箱將轉(zhuǎn)速由1480 r/min 降至269 r/min 或202.3 r/min,減速箱有兩檔轉(zhuǎn)速,停機狀態(tài)下可通過手動進行切換。減速箱帶動螺桿對樹脂進行機械剪切、捏合、混煉,使物料變成熔融流體后送至開車閥,經(jīng)熔融泵加壓后通過換網(wǎng)器濾出雜質(zhì),再經(jīng)模板的??讛D出,由切粒機進行水下切粒。
熔融泵YM-7004 電機由西門子旗下的LOHER 公司生產(chǎn),電機功率1400 kW,轉(zhuǎn)速設(shè)計1490 r/min,屬雙側(cè)絕緣電機。熔融泵電機參數(shù)見表1。
表1 熔融泵電機參數(shù)
熔融泵電機為獨臺設(shè)備,從2014 年開車已運行4 年,日常巡檢中發(fā)現(xiàn)軸承有輕微的雜音,于2018 年5 月13 日檢修期間進行解體,更換兩側(cè)軸承,檢修后擠壓機組于6 月27 日2:30開車,運行201 min 后手動停車,于當(dāng)日9:21 重新開車。6 月27 日15:44,因熔融泵電機前端軸承溫度高達(dá)155 ℃,觸發(fā)聯(lián)鎖120 ℃停機(圖1、表2)。
圖1 DCS 監(jiān)測前端軸承溫度曲線
表2 2018 年6 月27 日熔融泵啟停時間
從溫度曲線可以看出,在15 min 內(nèi)軸承溫度從62 ℃陡升到155 ℃。從表2 可以看出,電機于2018 年6 月27 日2:19—9:21 先后經(jīng)過6 次啟動、停止,開機運行,共計運行時間589 min,最長運行時間為383 min。9:21 電機啟動運行后,軸承溫度從45 ℃歷時383 min 緩慢升至62 ℃,保持穩(wěn)定運行。
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)輸出端油盒和地面有較多黑色潤滑油脂,判斷為潤滑脂高溫變質(zhì)后從軸端甩出。拆解聯(lián)軸器,開蓋前手動不能盤動電機。打開電機前端蓋檢查,前端深溝球軸承和滾柱軸承外圈盤不動。
拆卸滾柱軸承外圈后,發(fā)現(xiàn)軸承滾柱和內(nèi)圈滾道均有明顯的熔蝕劃痕,滾柱有明顯的劃痕,但保持架完好(圖2),滾柱軸承內(nèi)圈已與軸粘連,用手提砂輪機切割內(nèi)圈后發(fā)現(xiàn)軸頸部位的絕緣層已受損(圖3)。
圖2 滾柱軸承拆解情況
圖3 軸頸絕緣層拆解情況
深溝球軸承保持架已多處斷裂,滾珠、保持架表面變黑(圖4)。拆開前端軸承內(nèi)擋油蓋,發(fā)現(xiàn)銅套脫落;拆開后端蓋檢查,軸承及軸徑絕緣層完好,絕緣層阻值合格,軸承與軸之間絕緣墊片完好。
圖4 深溝球軸承拆解情況
(1)確認(rèn)軸承備件是SKF 產(chǎn)品。通過聯(lián)系SKF 總部要求派專業(yè)工程師到現(xiàn)場進行確認(rèn),對備件確認(rèn)為SKF 產(chǎn)品。
(2)軸電流可引起軸承損壞。由于是高壓變頻電機,且功率較大,電氣運轉(zhuǎn)過程中在轉(zhuǎn)子前后兩端可能會產(chǎn)生感應(yīng)電壓,擊穿潤滑脂油膜從而形成感應(yīng)電流,且加速潤滑脂老化。但從裝配測試數(shù)據(jù)和故障后的檢測數(shù)據(jù)分析,可以排除感應(yīng)電壓產(chǎn)生軸電流的可能性。
(3)6030C3 軸承用在該電機上抱軸的可能性為70%。根據(jù)電氣人員大檢修時測得的原始數(shù)據(jù):輸出端軸徑為150+0.035 mm,SKF 技術(shù)人員通過計算得出結(jié)論,球軸承6030C3用在該電機的工況下運轉(zhuǎn)平均游隙為-0.079 mm,抱軸的可能性為61.25%。6030C3 的標(biāo)準(zhǔn)游隙0.046~0.091 mm,此次抱軸不排除軸承游隙為下限的可能性。由于電機運行時平均游隙為負(fù)值,球軸承處于抱緊狀態(tài)運行,不能形成正常的油膜,發(fā)熱量較大,使?jié)櫥踊?;由于球軸承安裝于內(nèi)側(cè),外側(cè)有滾柱軸承的阻擋,再加上測溫點在外側(cè)的油盒上,測溫點到滾柱軸承有15 mm 的距離,因此球軸承的高溫未被監(jiān)測到,直至將滾柱軸承的油脂烤干并使高溫油脂擠出,才發(fā)生15min 內(nèi)軸承溫度陡升至155 ℃,聯(lián)鎖停車。
從軸承損壞情況分析,雖然球軸承是故障源,但其損壞程度比滾子軸成輕,其原因是球軸承只承受軸向力,受力很小,而滾子軸成承受2.6 t 轉(zhuǎn)子的徑向力,受力很大。
針對這種損壞機理存在的可能性較大,將修復(fù)的軸徑最終尺寸確定為Φ150+0.015 mm,處于公差帶的下限。經(jīng)計算,抱軸的概率為10%,處于良好配合狀態(tài)。
(4)潤滑脂的加注量對軸承的影響。廠家資料對潤滑脂的加注量有明確的要求,輸出端加注量840 g,非輸出端加注量42 g,潤滑脂牌號為3#極壓鋰基脂,但在電氣人員的大檢修規(guī)程里未予以體現(xiàn)。潤滑脂無論是加多加少對軸承的運行都有負(fù)面影響,尤其昰潤滑脂涂抹量過少又不及時補加,會造成軸承的損壞。此次檢修,電氣人員只是在檢修報告里描述了已涂抹潤滑脂,但沒說明涂抹量,也沒提供相關(guān)照片和視頻,這也是一個疑點。
針對這一情況對軸承安裝進行過程監(jiān)督,確認(rèn)潤滑脂的牌號及涂抹量符合標(biāo)準(zhǔn)。
(1)對損壞的軸徑進行激光涂覆、外圓精加工,最終尺寸Φ150+0.015 mm。該電機原設(shè)計為雙側(cè)絕緣,兩端軸徑噴涂0.8 mm 氧化鋁涂層作為絕緣層,經(jīng)過與國內(nèi)專業(yè)電機廠家溝通,了解到國內(nèi)的大電機均設(shè)計為單側(cè)絕緣,并通過使用絕緣軸承來實現(xiàn),且國內(nèi)沒有絕緣涂層的修復(fù)能力,使用激光涂覆工藝對損壞的軸徑進行修復(fù)可行。
(2)軸徑修復(fù)后進行動平衡實驗,精度等級G 0.4。
(3)非驅(qū)動端絕緣層外觀檢查無損傷,尺寸公差符合要求;使用2500 V 電阻表進行電阻測試,結(jié)果為無窮大。
(4)安裝非驅(qū)動端軸承后,驅(qū)動端軸承未安裝前測試轉(zhuǎn)子與定子之間的絕緣有效。
(5)將原設(shè)計的非驅(qū)動端等電位碳刷拆掉,避免因構(gòu)成回路產(chǎn)生軸電流,造成驅(qū)動端軸承因油膜被擊穿而破壞潤滑效果,造成軸承損壞。
電機修復(fù)安裝后2018 年6 月30 日上午10:00 空載運行,運轉(zhuǎn)聲音、振動均無異常,但兩側(cè)軸承溫度偏高,且軸承溫度及繞組溫度均在有規(guī)律的緩慢上漲,每3 h 上漲1 ℃,到下午13:00驅(qū)動端軸承溫度達(dá)到62 ℃。根據(jù)這一情況,組織相關(guān)人員召開分析會:根據(jù)軸承的振動及聲音排除了軸承機械故障;根據(jù)對檢修過程的全程監(jiān)督排除了潤滑不足的可能;SKF 技術(shù)人員使用專用儀器對電機放電情況進行檢測,發(fā)現(xiàn)存在軸電流,排除了軸電流對軸承的影響,綜合認(rèn)為軸承溫度偏高的原因是潤滑脂涂抹偏多造成的,溫度緩慢上漲是由于環(huán)境溫度上漲造成的。因此,決定安裝聯(lián)軸器,帶負(fù)荷運行。
當(dāng)日21:30 造粒系統(tǒng)投入運行,輸出端軸承最高達(dá)到61.99 ℃,之后開始逐漸下降,觀察輸出端軸徑處有部分潤滑脂擠出。造粒38 t/h 負(fù)荷時,電機輸出端軸承溫度55.6 ℃,非輸出端軸承溫度44.5 ℃;電機處于正常運行狀態(tài)。
通過及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的異常狀況,采用現(xiàn)場振動測試、分析及診斷,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障原因、部位和程度,對設(shè)備的運行狀態(tài)進行科學(xué)評價,實現(xiàn)了設(shè)備的預(yù)期維修;通過設(shè)備故障現(xiàn)象分析,查找故障根源,采取措施從根本上解決設(shè)備故障,提高機組運行的可靠性,進一步保證了大機組的長周期平穩(wěn)運行。