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      基于Aspen Plus模擬優(yōu)化MTBE裂解制高純異丁烯工藝

      2022-08-09 08:24:14高帥帥
      石油煉制與化工 2022年8期
      關(guān)鍵詞:異丁烯沸器精餾塔

      王 超,高帥帥,陳 光,王 兵,宋 佳

      (山東京博石油化工有限公司,山東 濱州 256500)

      異丁烯是一種重要有機(jī)化工原料,按照純度不同可將其分為2類:一類是低純度異丁烯(混合異丁烯),大部分來自石油煉制裝置,少部分來源于混合C4,低純度異丁烯可用于生產(chǎn)甲基叔丁基醚(MTBE)、化工產(chǎn)品等[1];另一類是高純度異丁烯,主要來源于MTBE裂解裝置,可用作丁基橡膠、抗氧劑、異戊橡膠、聚異丁烯、三甲基乙酸叔丁胺、甲代烯丙基氯等產(chǎn)品的生產(chǎn)原料[2-7]。隨著下游產(chǎn)品的需求缺口不斷增大,市場對高純度異丁烯的需求不斷增長;然而,由于甲基叔丁基醚的毒性較強(qiáng),使高純度異丁烯的生產(chǎn)受到制約[8-9]。因此,如何改進(jìn)MTBE裂解制備高純度異丁烯工藝成為研究熱點[10]。

      Aspen Plus模擬軟件主要應(yīng)用于煉化裝置的設(shè)計、模擬和優(yōu)化[11-12],尤其是在精餾過程模擬方面[13-14]精確度更高。楊艷文[15]利用Aspen Plus軟件對MTBE裂解制異丁烯過程進(jìn)行了模擬,但是對該工藝的精餾過程沒有進(jìn)行整體優(yōu)化。

      本研究以某公司MTBE裂解制備高純異丁烯裝置為研究對象,利用流程模擬軟件Aspen Plus V12構(gòu)建該裝置運(yùn)行穩(wěn)態(tài)模型;在此基礎(chǔ)上,以高純度異丁烯產(chǎn)品質(zhì)量合格為前提,以裝置能耗最低為目標(biāo),優(yōu)化各精餾工藝參數(shù),考察精餾塔塔頂壓力與塔頂回流比(塔頂返回物料質(zhì)量流量與塔頂出料質(zhì)量流量之比)對塔底再沸器負(fù)荷和物料分離效果的影響。

      1 裝置流程

      MTBE裂解制備高純異丁烯裝置由2個并聯(lián)的反應(yīng)器、2個串聯(lián)的水洗塔、5個精餾塔組成,即“兩反七塔”式,其工藝流程如圖1所示。該裝置依據(jù)MTBE裂解生成異丁烯和甲醇的反應(yīng)原理,利用水洗、精餾等工藝分離提純裂解產(chǎn)物異丁烯,從而實現(xiàn)高純度異丁烯的制備。生產(chǎn)時,溫度為110 ℃的MTBE原料首先進(jìn)MTBE精制塔提純,其輕組分C4由塔頂脫去,高純度MTBE經(jīng)側(cè)線抽出后進(jìn)入反應(yīng)器進(jìn)行裂解;裂解產(chǎn)物經(jīng)冷卻后進(jìn)入氣液分離罐,液相產(chǎn)品甲醇由罐底抽出后送入甲醇精制塔提純得到甲醇,氣相產(chǎn)物先經(jīng)過兩級水洗塔吸收甲醇后送至輕組分脫除塔(脫輕塔),由塔頂脫除輕組分二甲醚,然后進(jìn)入重組分脫除塔(脫重塔)脫除C5及未反應(yīng)的MTBE,得到高純度異丁烯。

      2 穩(wěn)態(tài)模型的建立與優(yōu)化

      2.1 MTBE裂解裝置的原料組成和工況要求

      MTBE裂解裝置的原料為來自MTBE合成裝置的MTBE產(chǎn)品,其組成如表1所示。MTBE裂解裝置中各精餾塔的主要操作參數(shù)如表2所示。

      表1 MTBE裂解裝置的原料組成 w,%

      表2 MTBE裂解裝置各精餾塔實際運(yùn)行工況的主要參數(shù)

      高純度異丁烯產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求異丁烯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不低于99.99%,甲醇產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求甲醇與MTBE的質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和不低于99.2%。因此,根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求,設(shè)定模擬MTBE裂解工藝過程中主要流股的組成及不同組分的回收率,如表3所示。

      表3 模擬過程主要流股的組成及組分回收率

      2.2 物性方法選擇與模型的建立

      選擇合理的物性計算方法是模型準(zhǔn)確計算的前提。在Aspen Plus軟件提供的物性方法計算中,RK-SOAVE,PENG-ROB,NRTL,BK10等計算方法均可用于烴類物質(zhì)體系分離提純的模擬。本研究在對MTBE裂解裝置體系中不同物質(zhì)的相關(guān)熱力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行計算時,選取NRTL和RK-SOAVE作為模型的物性計算方法。

      同時,針對MTBE裂解裝置中的不同設(shè)備,需要選用不同的Aspen Plus模塊來模擬。例如:對于MTBE精制塔、甲醇精制塔、甲醇回收塔、產(chǎn)物脫輕塔、產(chǎn)物脫重塔、水洗塔A、水洗塔B,選用RadFrac模塊;對于反應(yīng)器A、反應(yīng)器B,選用RStoic模塊;對于往復(fù)式隔膜壓縮機(jī),選用Compr模塊并采用ASME多變壓縮算法?;谏鲜鑫镄杂嬎惴椒ê透髟O(shè)備的運(yùn)算模塊的選擇,建立MTBE裂解制備高純度異丁烯工藝流程的穩(wěn)態(tài)模型。

      2.3 模型優(yōu)化

      利用所建的MTBE裂解工藝流程穩(wěn)態(tài)模型,對裝置中各精餾塔的運(yùn)行工況參數(shù)及工藝流程中物料組成進(jìn)行模擬,并將模擬值與裝置實際值進(jìn)行對比,結(jié)果表4、表5所示。由表4可以看出,模擬得到的各精餾塔操作參數(shù)與表2中各精餾塔實際運(yùn)行工況參數(shù)基本一致;由表5可以看出,模型中關(guān)鍵組分流股的模擬值與實際值相吻合,說明模型模擬結(jié)果能夠較好地反映裝置的實際運(yùn)行情況,因此所建穩(wěn)態(tài)模型可用于對裝置運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析優(yōu)化。

      表4 MTBE裂解裝置各精餾塔模擬運(yùn)行工況的主要參數(shù)

      表5 MTBE裂解過程物料和產(chǎn)品組成的模擬結(jié)果與實際值的對比 w,%

      3 操作參數(shù)的優(yōu)化

      3.1 操作參數(shù)對MTBE精制塔分離效果的影響

      實際生產(chǎn)過程中,MTBE精制塔的主要操作參數(shù)為塔頂壓力、塔頂回流比和塔底再沸器負(fù)荷。因此,利用模型靈敏度分析,分別探討塔頂壓力和塔頂回流比對側(cè)線產(chǎn)品純度與塔底再沸器負(fù)荷的影響,結(jié)果見圖2。

      圖2 MTBE精制塔塔頂壓力和塔頂回流比對塔底再沸器負(fù)荷和側(cè)線MTBE純度的影響

      由圖2(a)可知:MTBE精制塔塔頂壓力對塔底再沸器負(fù)荷影響較大,而對側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量影響較??;塔底再沸器負(fù)荷與側(cè)線產(chǎn)品純度均隨著塔頂壓力的增加而增大??紤]到塔頂溫度也會隨著塔頂壓力的增加而升高,因此在滿足側(cè)線抽出物MTBE質(zhì)量分?jǐn)?shù)不小于99.5%,MTBE回收率不低于97%設(shè)計要求的前提下,MTBE精制塔塔頂壓力控制在0.31~0.35 MPa較為合理。由圖2(b)可知,MTBE精制塔塔頂回流比對塔底再沸器和側(cè)線產(chǎn)品純度影響均較大,隨著回流量的增加,側(cè)線MTBE純度提高,同時塔底再沸器負(fù)荷增大。結(jié)合側(cè)線抽出流股設(shè)計規(guī)定,精餾塔塔頂回流比操作范圍控制在3.0~4.2較為合理。

      3.2 操作參數(shù)對產(chǎn)物脫輕塔分離效果的影響

      實際生產(chǎn)過程中,產(chǎn)物脫輕塔塔頂主要脫除二甲醚、甲醇及部分丁烷,保證塔底關(guān)鍵輕組分中(甲醇+二甲醚)質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于10 μg/g,塔底關(guān)鍵重組分中丁烷質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于75 μg/g。鑒于甲醇、二甲醚較易分離而達(dá)到設(shè)計質(zhì)量要求,在此僅利用穩(wěn)態(tài)模型對塔底產(chǎn)物中丁烷含量進(jìn)行靈敏度分析,結(jié)果見圖3。

      圖3 產(chǎn)物脫輕塔塔頂壓力及塔頂回流比對塔底再沸器負(fù)荷和塔底產(chǎn)物丁烷含量的影響

      由圖3可以看出,隨著塔頂壓力的逐漸增大,產(chǎn)物脫輕塔塔底再沸器負(fù)荷逐漸提高,塔底產(chǎn)物中丁烷含量逐漸增大。降低塔頂壓力對產(chǎn)物分離提純有積極作用,相應(yīng)也要降低塔頂溫度,因而需要加大塔頂冷卻負(fù)荷。考慮到實際生產(chǎn)中產(chǎn)物脫輕塔塔頂僅有一臺水冷卻器,結(jié)合塔頂冷卻器的實際冷卻效果(塔頂溫度不低于67 ℃),產(chǎn)物脫輕塔塔頂壓力控制在0.93~0.96 MPa較為合理。此外,產(chǎn)物脫輕塔塔頂回流比對塔底再沸器負(fù)荷及塔底產(chǎn)物中丁烷含量的影響較大,隨著塔頂回流比的增大,塔底產(chǎn)物中丁烷含量逐漸降低,而塔底再沸器負(fù)荷逐漸增加。在滿足設(shè)計規(guī)定要求的前提下,產(chǎn)物脫輕塔塔頂回流比控制在41~45較為合理。

      3.3 操作參數(shù)對產(chǎn)物脫重塔分離效果的影響

      實際生產(chǎn)過程中,高純度異丁烯產(chǎn)品由產(chǎn)物脫重塔的塔頂拔出,塔頂產(chǎn)品要求異丁烯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不低于99.99%,回收率不低于97%。利用穩(wěn)態(tài)模型對產(chǎn)物脫重塔進(jìn)行靈敏度分析,結(jié)果見圖4。

      圖4 產(chǎn)物脫重塔塔頂壓力及塔頂回流比對塔底再沸器負(fù)荷和塔頂異丁烯純度的影響

      由圖4可以看出,隨著塔頂壓力的增大,產(chǎn)物脫重塔塔頂異丁烯純度呈下降趨勢,但整體變化幅度不大,因而塔頂壓力變化主要是受塔頂異丁烯回收率的限制。隨著塔頂壓力增大,塔底再沸器負(fù)荷增加。產(chǎn)物脫重塔的塔頂壓力在滿足塔頂冷卻負(fù)荷的前提下,應(yīng)盡可能采取較低的操作壓力,結(jié)合產(chǎn)物脫重塔塔頂實際冷卻情況(塔頂溫度不低于50 ℃),塔頂壓力控制在0.52~0.60 MPa較為合理。此外,隨著塔頂回流比的增加,塔頂異丁烯純度先快速提高,但當(dāng)塔頂回流比超過0.70后,塔頂異丁烯純度幾乎保持不變;隨著塔頂回流比的增加,塔底再沸器負(fù)荷保持線性增大趨勢。因此,產(chǎn)物脫重塔塔頂回流比控制在0.55~0.70較為合理。

      3.4 操作參數(shù)對甲醇回收塔分離效果的影響

      實際生產(chǎn)過程中,甲醇回收塔塔頂物料要求關(guān)鍵重組分(水)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.5%,關(guān)鍵輕組分甲醇的回收率不小于99%。在滿足上述設(shè)計規(guī)定的前提下,利用穩(wěn)態(tài)模型對甲醇回收塔進(jìn)行靈敏度分析,結(jié)果見圖5。

      圖5 甲醇回收塔塔頂壓力及塔頂回流比對塔底再沸器負(fù)荷和塔頂甲醇純度的影響

      由圖5可以看出,隨著甲醇回收塔塔頂壓力逐漸增大,塔頂甲醇純度基本保持不變,說明在滿足設(shè)計規(guī)定的前提下塔頂壓力對塔頂甲醇純度的影響可以忽略。在塔頂壓力逐漸增大過程中,塔底再沸器負(fù)荷先緩慢增加后快速增大,因此甲醇回收塔塔頂壓力控制在0.03~0.05 MPa較為合理。此外,隨著甲醇回收塔塔頂回流比逐漸增大,塔底再沸器負(fù)荷呈線性增長趨勢;塔頂甲醇純度首先快速提高,但當(dāng)塔頂質(zhì)量回流比大于2.0后,塔頂甲醇純度基本保持不變。因此,甲醇回收塔塔頂回流比控制在1.8~2.0較為合理。

      3.5 操作參數(shù)對甲醇精制塔分離效果的影響

      實際生產(chǎn)過程中,甲醇精制塔塔底產(chǎn)物要求關(guān)鍵組分(甲醇和MTBE)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和不小于99.2%,且其回收率不小于97.5%。因此,在滿足上述設(shè)計規(guī)定的前提下,利用穩(wěn)態(tài)模型對甲醇精制塔進(jìn)行靈敏度分析,結(jié)果見圖6。

      圖6 甲醇精制塔塔頂壓力及塔頂回流比對塔底再沸器負(fù)荷及塔底(甲醇+MTBE)含量的影響

      由圖6可以看出,隨著甲醇精制塔塔頂壓力逐漸增大,塔底再沸器負(fù)荷和塔底關(guān)鍵組分含量不斷提高。塔頂壓力不是影響關(guān)鍵組分含量的關(guān)鍵因素,參考塔頂冷卻器負(fù)荷實際情況(塔頂溫度不低于50 ℃),塔頂壓力控制在0.50~0.56 MPa較為合理。此外,隨著甲醇精制塔塔頂回流比逐漸增大,塔底再沸器負(fù)荷呈線性增加趨勢,塔底關(guān)鍵組分的含量先快速提高后增長趨于平緩。當(dāng)塔頂回流比超過3時,塔底關(guān)鍵組分含量基本保持不變。因此,甲醇精制塔塔頂回流比宜控制在2.5~3.0。

      3.6 裝置優(yōu)化前后的能耗對比

      參考裝置上述模擬優(yōu)化結(jié)果,在保證各設(shè)計規(guī)定不變的前提下,對MTBE裂解裝置中各精餾塔的塔頂壓力和塔頂回流比進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,調(diào)整后各精餾塔的操作參數(shù)如表6所示。

      表6 優(yōu)化后MTBE裂解制備異丁烯裝置各精餾塔主要工藝參數(shù)

      由表6可知,通過模型優(yōu)化調(diào)整,各精餾塔塔底再沸器負(fù)荷共減少1 347 kW。其中,甲醇回收塔塔頂壓力由0.10 MPa降至0.05 MPa,塔頂回流比由4.0降至1.9,塔底再沸器負(fù)荷減少706 kW,節(jié)能效果最顯著;產(chǎn)物脫重塔的節(jié)能效果僅次于甲醇回收塔,其塔頂壓力由0.60 MPa降至0.55 MPa,塔頂回流比由1.0降至0.7,塔底再沸器負(fù)荷減少253 kW。按照優(yōu)化結(jié)果調(diào)整后,塔底蒸汽用量約降低2.12 t/h,經(jīng)濟(jì)效益約增加254.4萬元/a。

      4 結(jié) 論

      基于MTBE裂解制高純異丁烯裝置原料組成、工況參數(shù)和產(chǎn)物流股質(zhì)量設(shè)計規(guī)定,優(yōu)選Aspen Plus軟件物性計算方法和不同設(shè)備的模擬模塊,成功構(gòu)建并優(yōu)化了MTBE裂解工藝全流程穩(wěn)態(tài)模型。利用穩(wěn)態(tài)模型模擬得到的各精餾塔操作參數(shù)與實際工況參數(shù)一致,關(guān)鍵組分流股模擬值與實際值吻合性好,說明模型能夠較好地反映裝置的實際運(yùn)行情況。

      模型模擬結(jié)果表明:隨著各精餾塔塔頂壓力的增大,其塔底再沸器負(fù)荷均逐漸增大;隨著各精餾塔塔頂回流量的增加,其塔底再沸器負(fù)荷及產(chǎn)物純度均逐漸提高。根據(jù)模型優(yōu)化結(jié)果調(diào)整各精餾塔操作參數(shù)后,各精餾塔塔底再沸器負(fù)荷共減少1 347 kW,塔底蒸汽用量約降低2.12 t/h,經(jīng)濟(jì)效益約增加254.4萬元/a。

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