陳國慶,鄭瑞強,劉文鵬,李相勇,王 偉
(大慶鉆探工程公司,黑龍江 大慶 163413)
近年來,為解決深井硬地層鉆速慢的難題,開展了鉆井提速工具方面的研究,并研制了扭力沖擊器、液動沖擊工具、旋沖螺桿鉆具等多種提速工具,在應(yīng)用過程中,起到了提高鉆井速度,降低鉆井成本的作用。但同時也出現(xiàn)了多次工具失效引起的井下事故,造成了較大損失。為提高鉆井提速工具的可靠性和安全性,筆者對事故進行了總結(jié),并對原因進行了分析,提出了設(shè)計過程中的注意事項和解決措施,為今后鉆井提速工具的設(shè)計提供了參考。
基本情況:在扭力沖擊器應(yīng)用過程中,為滿足與螺桿鉆具直接連接后在定向井中應(yīng)用,提高定向段機械鉆速,設(shè)計了上端為431公扣的扭力沖擊器,但在應(yīng)用過程中出現(xiàn)了公扣斷裂的情況。結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示。
原因分析:一是常規(guī)螺桿與扭力沖擊器連接后,進行定向施工,扭力沖擊器公扣為交變應(yīng)力的作用點。二是該上接頭設(shè)計存在問題,螺紋處內(nèi)徑為71mm,不符合標準,強度低,導致斷裂。
解決措施:依據(jù)標準,參考鉆頭的相應(yīng)螺紋設(shè)計,將上接頭431 公扣內(nèi)徑改進為55mm,增加螺紋強度,應(yīng)用后此類事故不再出現(xiàn)。
基本情況:螺紋刺漏為常見的鉆具失效的形式,在鉆井提速工具施工中時有發(fā)生,刺漏過程是逐步發(fā)展的,表現(xiàn)形式為泵壓逐漸下降,嚴重時將引起鉆具落井事故。如圖2所示。
原因分析:一是工具螺紋在運輸過程出現(xiàn)磕碰,致使螺紋出現(xiàn)缺陷。二是工具螺紋本身加工存在缺陷。三是工具螺紋上卸扣次數(shù)較多,磨損較大。
解決措施:入井前認真檢查,并做好使用時間統(tǒng)計,按標準及時檢查更換。
基本情況:扭力沖擊器是一種鉆井提速工具,如圖3所示,配合PDC鉆頭一起使用,該工具巧妙地將泥漿的流體能量轉(zhuǎn)換成扭向的、高頻的、均勻穩(wěn)定的機械沖擊能量并直接傳遞給PDC鉆頭,使鉆頭和井底始終保持連續(xù)性,從而提高機械鉆速。在研發(fā)過程中,采取了鋼球懸掛的方式,將下接頭與本體連接,起到防掉的作用,鋼球通過本體上的螺紋孔放入,起初螺紋孔安裝絲堵后,用卡簧固定絲堵,但下井后,鉆進過程中,上提活動鉆具,發(fā)現(xiàn)泵壓下降2MPa,下放鉆具,泵壓未上升,開轉(zhuǎn)盤后泵壓上升2MPa,上提泵壓仍少2MPa,出現(xiàn)落井事故,如圖4所示。
原因分析:扭力沖擊器本體上螺紋孔安裝絲堵后,絲堵沒有設(shè)計密封圈,部分高壓鉆井液從此處泄漏,并將螺紋和卡簧沖蝕,結(jié)構(gòu)失效,絲堵掉落后,鋼球逐個掉出,上提鉆具時,內(nèi)部沖擊總成脫落,泵壓下降,下放鉆具并轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤時,牙坎配合,泵壓上升,與現(xiàn)場現(xiàn)象一致。
解決措施:一是安裝絲堵后,將絲堵孔通過焊接的方式填滿。該措施缺點是不可拆裝,使用后需要將焊接處銑開方可取出絲堵和鋼珠。二是改變工具結(jié)構(gòu),將沖擊總成下裝方式,改變?yōu)樯涎b內(nèi)嵌式,如圖5所示,該措施缺點是徑向尺寸受鉆頭標準螺紋限制,外徑較大。
基本情況:液動沖擊工具與扭力沖擊器功能相似,是一種提速工具,區(qū)別是結(jié)構(gòu)不同。液動沖擊工具沒有牙坎結(jié)構(gòu),整體長度較短,并且不可拆卸,上下接頭與本體之間通過焊接方式連接,如圖6所示,該工具下端與PDC鉆頭連接,上端與鉆鋌連接。施工過程中,出現(xiàn)上接頭與工具本體焊接處斷裂,引起井下事故,如圖7所示。
原因分析:一是焊口存在缺陷,超聲波探傷或磁粉探傷未能檢測出來,或是探傷環(huán)節(jié)沒有嚴格執(zhí)行。二是焊接處結(jié)構(gòu)存在不合理處,液動沖擊工具在井下復雜受力工況下工作,受交變應(yīng)力作用,易發(fā)生斷裂失效。
解決措施:上接頭與本體之間應(yīng)通過螺紋連接后再通過焊接方式連接,此結(jié)構(gòu)與鋼體鉆頭制造時鉆頭冠部和鉆頭接頭的連接方式相同,結(jié)構(gòu)安全可靠。通過螺紋和焊接方式連接后,施工扭矩通過螺紋端面的配合面?zhèn)鬟f,與之前直接通過焊口傳遞相比更加安全,另外焊口僅起連接防掉作用,受力狀態(tài)更加合理。
基本情況:旋沖螺桿鉆具是一種配合隨鉆儀器使用的定向井、水平井提速工具,該工具將螺桿鉆具與沖擊工具一體化設(shè)計,當鉆井液進入工具推動定向動力機構(gòu)中的馬達轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),在振動沖擊機構(gòu)產(chǎn)生高頻振動和水力脈沖,將轉(zhuǎn)速、扭矩以及高頻沖擊有效地傳遞給鉆頭,增加鉆頭的破巖效率,提高機械鉆速。為了將旋沖螺桿鉆具的彎點距縮短,以滿足定向造斜施工的要求,將動力機構(gòu)中的馬達輸出軸進行了優(yōu)化,縮短了輸出軸尺寸。
旋沖螺桿鉆具配合215.9mm JKP-6 PDC鉆頭施工時,鉆壓14~20t,突然鉆速變慢,無進尺,泵壓下降1MPa,工具使用時間46h,起鉆檢查發(fā)現(xiàn)旋沖螺桿鉆具傳動軸可用手輕松轉(zhuǎn)動,現(xiàn)場判斷傳動軸或萬向軸出現(xiàn)問題。工具返回車間拆解,發(fā)現(xiàn)旋沖螺桿鉆具輸出軸斷裂,如圖8所示,另外旋沖螺桿鉆具下TC軸承磨損較嚴重。
原因分析:一是定向鉆進時下TC軸承磨損后間隙變大,輸出軸防掉部位受側(cè)向力大。二是傳動軸斷裂位置本身存在缺陷,如圖9所示,鋼材出廠時未通過嚴格檢驗,加工時也未能進行嚴格的毛坯料探傷檢驗,在井下工作時,缺陷逐漸擴大,最終導致斷裂。
解決措施:嚴格控制鋼材質(zhì)量,進料時要求廠家提供探傷合格報告;加工前要進行嚴格的毛坯料探傷檢驗;加工后根據(jù)工件特點,要再次進行探傷檢驗,包括超聲波探傷和磁粉探傷等。另外改進旋沖螺桿鉆具下TC軸承,增加扶正面長度,增加其耐磨程度,改善旋沖螺桿鉆具輸出軸受力狀態(tài),改變其受力點位置。
(1)螺紋失效引起井下事故的因素包括螺紋受力面強度低、螺紋本身缺陷等,可通過增加螺紋截面厚度和螺紋定期檢測的方法避免。
(2)鋼球懸掛防掉結(jié)構(gòu)失效引起的井下事故,可通過改進結(jié)構(gòu),將絲堵焊接,或?qū)_擊總成下裝方案改進為沖擊總成上裝內(nèi)嵌式方案來避免。
(3)焊接結(jié)構(gòu)失效引起的井下事故,可將兩個焊接零件間加工螺紋的方式來增加強度,從而避免因焊接失效引起的井下事故。
(4)材質(zhì)缺陷引起的井下事故,可通過鋼材出廠前探傷、毛坯料探傷和成品零件探傷三個環(huán)節(jié)來避免材質(zhì)本身缺陷,從而保證成品零件質(zhì)量,最終避免因材質(zhì)缺陷引起的井下事故。