李 鈺
(四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司,四川 成都 610000)
鉆爆法作為隧道開挖的首選方式,具有成本低、進(jìn)度快、可靠性高的優(yōu)點(diǎn)。然而使用傳統(tǒng)的爆破隧道開挖技術(shù),容易出現(xiàn)超挖和欠挖的現(xiàn)象,使得隧道開挖斷面凹凸不平,并對隧道圍巖產(chǎn)生較大擾動(dòng)和破壞,因此,目前在隧道開挖的過程中使用較多的是光面爆破技術(shù)。
隧道光面爆破技術(shù)[1-2]是指通過合理的孔網(wǎng)參數(shù)設(shè)計(jì)和起爆方式,使得隧道輪廓線較為光滑和完整。由于是通過分段間隔裝藥的方式,使炸藥爆炸的能量和沖擊力在炮孔內(nèi)壁分布較為均勻,因此在減小爆破震動(dòng)的同時(shí),也減少了對周圍圍巖的損害,使得圍巖在爆破施工后仍具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性[3-5],有利于后續(xù)斷面的施工和操作。本文以鎮(zhèn)廣高速秦家?guī)X隧道工程為背景,研究在該地質(zhì)條件下隧道的合理孔網(wǎng)參數(shù)和起爆方式,以減小和控制隧道斷面的超欠挖,提高隧道圍巖的穩(wěn)定性,加快后續(xù)施工環(huán)節(jié)的進(jìn)度,進(jìn)而減小隧道施工的時(shí)間,節(jié)約工程成本。
秦家?guī)X隧道是鎮(zhèn)廣高速的核心區(qū)間之一,秦家?guī)X隧道處于大巴山—米倉山南麓,區(qū)域內(nèi)構(gòu)造較為復(fù)雜,隧址區(qū)分布地層巖性以紫紅色泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖等軟質(zhì)巖為主,部分段見灰白色中厚—厚層狀細(xì)砂巖,巖體裂隙發(fā)育,早期應(yīng)力多已釋放。巖層傾角較陡,巖體發(fā)育有豎向裂隙且自穩(wěn)性較差,部分巖體裂面不平直,略有彎曲且有泥質(zhì)充填。隧道圍巖大多屬于Ⅳ、Ⅴ級圍巖,局部區(qū)段屬于Ⅲ級圍巖,巖石單軸抗壓強(qiáng)度大致為30MPa。隧道周邊200m 范圍內(nèi)無建(構(gòu))筑物和地下管線。
按照非光面爆破方法進(jìn)行施工,雖然每次爆破施工循環(huán)作業(yè)的單次進(jìn)尺滿足需要,但由于單次起爆藥量大,裝藥方式不合理,且使用耦合裝藥方式,過多的能量被用來粉碎炮孔周圍的巖體,炸藥能量利用率低,使得周圍巖體爆破震動(dòng)過大,對工程結(jié)構(gòu)的安全性和穩(wěn)定性產(chǎn)生危害。并且爆后隧道的輪廓面不光滑平順,隧道斷面輪廓線凹凸不平(圖1),超欠挖現(xiàn)象非常嚴(yán)重,單次爆破循環(huán)的平均超欠挖達(dá)到了20~25cm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于隧道輪廓線規(guī)定的平均標(biāo)準(zhǔn)15cm。由于該隧道巖石強(qiáng)度高,對炮孔底部的夾制作用強(qiáng),爆炸能量大部分集中在孔底,使得炮孔底部的破碎較為明顯,因此炮孔的利用率和半孔率較低。
圖1 原方案爆后效果圖
由于設(shè)計(jì)隧道斷面面積較大,屬于大斷面隧道,因此采用臺(tái)階爆破法開挖。原方案對周邊孔采用非光面爆破的方式,即對周邊孔采取連續(xù)線裝藥的方式,周邊孔鉆孔徑為40mm,設(shè)計(jì)孔深約為3.7m,沿著隧道輪廓線外插約為10cm,按照堵塞長度為40cm 來計(jì)算,實(shí)際周邊孔裝藥長度約為330cm,裝藥質(zhì)量約為3.3kg,線裝藥密度達(dá)到了0.33kg/m。但由于周邊孔與外圈掘進(jìn)孔之間的排距不合理,最小抵抗線在1m 左右,導(dǎo)致周邊孔與外圈掘進(jìn)孔之間的炸藥單耗較小,且炸藥能量集中,因此起爆后對周邊孔的破壞較大。并且原方案采用導(dǎo)爆管雷管延時(shí)起爆的方式進(jìn)行引爆,導(dǎo)爆管雷管起爆的延時(shí)時(shí)間存在一定的誤差(15 段雷管毫秒延時(shí)誤差可達(dá)50~100ms),使得炮孔之間的起爆順序并非按照設(shè)定的段別進(jìn)行起爆,容易在起爆時(shí)出現(xiàn)抵抗線小于設(shè)計(jì)抵抗線的情況,可能會(huì)產(chǎn)生不合理的自由面,影響后面炮孔的爆破效果,使得炸藥能量整體分布不均,導(dǎo)致爆破掌子面和輪廓線凹凸不平。最后,通過對原方案起爆后爆破效果的分析,以及對掌子面和炮孔的觀察發(fā)現(xiàn),掌子面凹凸不平,不平整度達(dá)到了30cm,殘孔深度深淺不一,周邊孔炮孔外插過大,說明炮孔之間偏差較大,且鉆孔深度不一。導(dǎo)致爆破后平均超挖過大,初期支護(hù)的實(shí)際噴射混凝土量約為設(shè)計(jì)值的2倍以上,即超噴率超過100%。
為有效解決以上問題,需要用光面爆破法進(jìn)行爆破設(shè)計(jì)。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,選用38mm 的鉆頭,鉆孔直徑為40mm,選用炸藥種類為2#巖石乳化炸藥,藥卷直徑為32mm,單卷藥量為300g,長度為300mm。
(1)由于隧道開挖爆破只有一個(gè)臨空面,因此需要設(shè)置掏槽眼擴(kuò)大自由面,而斜眼掏槽因其良好的效果被廣泛使用,其中斜眼掏槽孔的長度由下式確定:
式中:L——掏槽眼的鉆孔長度;
B——開挖斷面的寬度,斜眼掏槽孔與隧道斷面的夾角由巖性和進(jìn)尺深度來確定。
由于隧道圍巖大多屬于Ⅳ、Ⅴ級圍巖,屬于中等硬度巖石,在隧道開挖爆破作業(yè)中,掏槽孔的裝藥量最大,炸藥單耗最高,如果采用單級掏槽會(huì)產(chǎn)生較大的爆破震動(dòng),因此采用二級斜眼掏槽。經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)爆破試驗(yàn),以及對爆后爆破效果的總結(jié)分析,得出單次爆破循環(huán)最佳進(jìn)尺為3.5m。此時(shí)一級斜眼掏槽孔的深度約為3.9m,與隧道掌子面的夾角為45°,二級斜眼掏槽孔的孔深約為4.8m,與隧道掌子面的夾角為55°,同一級的掏槽眼的孔底間距均為20cm。
(2)炸藥采用不耦合裝藥,裝藥方式為空氣間隔裝藥,在不耦合裝藥作用下,炸藥爆炸后的壓力均勻分散在炮孔中,一般小于所爆巖石的極限抗壓強(qiáng)度而大于極限抗拉強(qiáng)度,因此隧道周邊孔的間距可采用以下公式計(jì)算:
式中:E——周邊孔的孔距,cm;
K——周邊孔的密集系數(shù);
d——炮孔直徑,mm;
W——光爆層厚度(即周邊孔抵抗線)。
對于Ⅳ、Ⅴ級圍巖等中等硬度巖石,一般周邊孔的密集系數(shù)K取0.8,炮眼間距E取50~75cm,氣即光爆層厚度W取60~80cm,裝藥線密度一般為0.12~0.2kg/m,由于現(xiàn)場巖石屬于中強(qiáng)度巖石,因此線裝藥密度取0.15kg/m,經(jīng)過現(xiàn)場爆破試驗(yàn),當(dāng)光爆層厚度W取為65cm,周邊孔孔間距取為50cm時(shí),爆破效果最佳。
(3)炸藥單耗q。隧道掘進(jìn)爆破的炸藥單耗主要與巖性和開挖斷面積有關(guān),由下式給出:
式中:q——炸藥單耗,kg/m3;
f——巖石普氏系數(shù);
k0——考慮炸藥做功能力的修正系數(shù);
s——開挖斷面積,m2。
按(3)式計(jì)算得q=1.10~1.70kg/m3。設(shè)計(jì)時(shí),按1.5kg/m3選取。
(4)單循環(huán)裝藥量Q。按照一次爆破的巖體體積計(jì)算單循環(huán)爆破的裝藥量[8]
式中:η——炮孔利用率,一般取0.80~0.95。
對之前爆破效果分析發(fā)現(xiàn),單次循環(huán)爆破進(jìn)尺長度均能達(dá)到預(yù)定的進(jìn)尺長度,且沒有較大的塊體產(chǎn)生,說明之前爆破擴(kuò)槽孔以及掘進(jìn)孔的打孔位置以及孔網(wǎng)參數(shù)較為合理,能夠滿足進(jìn)尺要求,只是打孔精度和鉆孔質(zhì)量需要提高,因此周邊孔、外圈掘進(jìn)孔以及掏槽孔孔網(wǎng)參數(shù)需要調(diào)整,其余孔網(wǎng)參數(shù)可按照之前的方式布置。
2.2.1 掌子面孔網(wǎng)參數(shù)
根據(jù)上述設(shè)計(jì)公式以及借鑒之前爆破孔網(wǎng)參數(shù),可得光面爆破布孔方式。由于隧道直徑長度為13.13m,單次進(jìn)尺為3.5m,進(jìn)尺長度較大,為減小對圍巖和初期支護(hù)的擾動(dòng),采用二級復(fù)式斜眼掏槽孔,一級斜眼掏槽孔的深度約為3.9m,與隧道掌子面的夾角為45°,二級斜眼掏槽孔的孔深約為4.8m,與隧道掌子面的夾角為55°,一級掏槽孔設(shè)置為4對,孔距為45cm,二級掏槽孔設(shè)置為6對,孔距為55cm,兩排炮孔的孔口距離為30cm。擴(kuò)槽孔與二級掏槽孔孔口距為65cm,與掌子面的夾角約為62°。兩排掘進(jìn)孔之間孔口距均為70cm,與掌子面之間夾角分別為70°與80°。光爆層厚度為65cm,周邊孔孔距:除靠近底板孔的間距為30cm外,其余孔間距均取為50cm。
2.2.2 裝藥密度和堵塞長度
除周邊孔外,其余炮孔均采用連續(xù)線裝藥的方式,所使用藥卷長度為300mm,一級掏槽孔裝藥長度為2.1m,堵塞長度約為1.2m。二級掏槽孔裝藥長度為2.4m,堵塞長度為2.4m。其余炮孔(非周邊孔)堵塞長度約為1.3m,剩余炮孔長度進(jìn)行連續(xù)線裝藥。周邊孔采用空氣間隔裝藥,間隔距離為50cm,裝藥密度為0.15kg/m,周邊孔各炮孔之間使用導(dǎo)爆索進(jìn)行T 型連接,使用雷管同時(shí)起爆。
2.2.3 起爆網(wǎng)路設(shè)計(jì)
根據(jù)隧道臺(tái)階爆破設(shè)計(jì)要求,掏槽孔需最先起爆,因此在滿足震動(dòng)要求的前提下,一級和二級掏槽孔起爆段分別設(shè)置為毫秒1段和3段,擴(kuò)槽孔、掘進(jìn)孔I和掘進(jìn)孔II分別設(shè)置為毫秒5段、7段和9段。外圈掘進(jìn)孔與底板孔設(shè)置為毫秒13段,該段起爆后能確保自由面平行于周邊孔,提高光面爆破效果。周邊孔采用15段雷管最后起爆,周邊孔之間必須使用導(dǎo)爆索連接,以保證能夠同時(shí)起爆。
采用隧道光面爆破方案進(jìn)行開挖,并不斷對光面爆破參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,取得了良好的爆破效果。
(1)在保證單次爆破循環(huán)進(jìn)尺的條件下,隧道輪廓面凹凸不平的情況得到了明顯的改善。輪廓面整體的不平整度基本控制在15cm 以下,超挖欠挖的現(xiàn)象明顯減小。
(2)炮孔的利用率高,基本能達(dá)到95%,隧道掌子面較為光滑平整,沒有出現(xiàn)欠挖的現(xiàn)象。周邊孔的半孔率達(dá)到了85%,并且由于對周邊孔采用空氣間隔裝藥的方式,因此對圍巖的擾動(dòng)大幅度減小。通過對爆破后圍巖變形的監(jiān)測分析,圍巖的收斂變形量小于所給的設(shè)計(jì)安全值,爆破后沒有出現(xiàn)掉塊落塊的現(xiàn)象,充分保證了圍巖的自身強(qiáng)度,使得圍巖能夠依靠自身的承載維持穩(wěn)定(圖2),使初期支護(hù)不再緊跟掌子面,極大地增加了下一爆破循環(huán)的鉆孔作業(yè)面,使得鉆孔精度和鉆孔質(zhì)量能夠得到提高,加快了施工進(jìn)度,有效地提高了施工效率。
圖2 光面爆破的效果
綜上所述,采用光面爆破能夠有效地解決隧道爆破的超欠挖問題,使得隧道輪廓面不平整度由20~25cm降到了15cm 以下,減少了隧道初期支護(hù)的噴射混凝土用量,節(jié)省了工程成本,加快了施工速度;在光面爆破中采用空氣間隔裝藥,使得炸藥爆炸時(shí)壓力能夠均勻分布在炮孔壁上,提高了炮孔的半孔率,減少了炸藥爆炸對圍巖的擾動(dòng),使圍巖能夠依靠自身的強(qiáng)度維持穩(wěn)定性,加快下一個(gè)爆破循環(huán)鉆孔作業(yè)的進(jìn)度;采用光面爆破能使單次爆破循環(huán)進(jìn)尺達(dá)到3.5m,并且能夠減小大塊碎石的產(chǎn)生,爆破產(chǎn)生的碎石塊度合理,易于清理和轉(zhuǎn)運(yùn),為下一個(gè)隧道作業(yè)的循環(huán)提供了時(shí)間,能夠提高施工效率和加快施工進(jìn)度,值得在隧道施工中大面積推廣和應(yīng)用。