廖曉數(shù),羅太忠,仇 玥,蘇君豪,魏 華,張 倩
(1.武漢市漢陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司,湖北武漢 430000;2.武漢理工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院,湖北武漢 430070)
苯胺廣泛應(yīng)用于紡織、醫(yī)藥、橡膠和農(nóng)藥等工業(yè)領(lǐng)域,苯胺廢水也通常來(lái)源于此類(lèi)工業(yè)廢水的排放〔1〕。苯胺能在水環(huán)境中長(zhǎng)期存在和累積〔2〕,它通過(guò)與皮膚接觸或進(jìn)入呼吸道的方式進(jìn)入人體并損害重要器官〔3〕,對(duì)人體和環(huán)境的危害巨大。我國(guó)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中規(guī)定苯胺的排放限值為1.0 mg/L。因此,開(kāi)展對(duì)苯胺類(lèi)廢水防治處理的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
現(xiàn)有處理大規(guī)模苯胺廢水的方法中,生物法相比于物理法和化學(xué)法有著無(wú)二次污染、低能耗和經(jīng)濟(jì)成本低等難以超越的優(yōu)勢(shì)。由于苯胺降解過(guò)程中會(huì)釋放氨氮,因此苯胺廢水的處理實(shí)際上是苯胺降解和脫氮的連續(xù)過(guò)程。但常規(guī)的AO、AAO 等序批式反應(yīng)器中的曝氣模式難以實(shí)現(xiàn)在處理高濃度苯胺廢水的同時(shí)還達(dá)到高效脫氮的目的〔4-5〕。間歇曝氣作為一種曝氣新策略,它通過(guò)控制啟停曝氣系統(tǒng)來(lái)控制污水中富氧和缺氧狀態(tài),實(shí)現(xiàn)硝化與反硝化的交替運(yùn)行,從而達(dá)到反應(yīng)器的高效脫氮。馮繼貴等〔6〕發(fā)現(xiàn)在交替好氧/缺氧時(shí)間為1 h/1 h,進(jìn)水氨氮280 mg/L的條件下,氮去除負(fù)荷達(dá)到0.470 kg/(m3·d)。此外,SBBR 作為活性污泥法和生物膜法的結(jié)合工藝,同時(shí)具有兩者的優(yōu)點(diǎn),更容易在反應(yīng)器內(nèi)同時(shí)形成厭氧和好氧的生態(tài)環(huán)境以強(qiáng)化脫氮。曹珊等〔7〕發(fā)現(xiàn)在處理總氮為40 mg/L 的生活廢水時(shí),SBBR 出水能達(dá)到70%的總氮去除率,比傳統(tǒng)SBR 高10%左右。
目前的研究普遍專(zhuān)注于苯胺廢水中苯胺的有效降解,然而對(duì)降解苯胺時(shí)釋放的氨氮的去除研究卻鮮有報(bào)道〔8-9〕?;诖?,本研究在實(shí)驗(yàn)室條件下采用SBBR 反應(yīng)器探究了苯胺降解及同步脫氮過(guò)程,并對(duì)間歇曝氣模式下SBBR 的曝氣模式改良作出探討,以期為該工藝的實(shí)際應(yīng)用提供理論參考。
試驗(yàn)所用的活性污泥取自武漢某污水廠A2/O工藝中的曝氣池。取回的一部分污泥悶曝24 h恢復(fù)活性后,將質(zhì)量濃度調(diào)節(jié)至3 000 mg/L 左右并投入反應(yīng)器中用于試驗(yàn)。試驗(yàn)廢水為人工模擬的苯胺廢水,并添加1 mL/L微量元素。模擬人工廢水具體成分如下:苯胺,600 mg/L;NaH2PO4,0.26 mg/L;Na2HPO4,1.007 9 mg/L;MgSO4,0.204 6 mg/L;KCl,0.2 mg/L;Fe(NO3)3,0.013 4 mg/L。微量元素具體成分如下:H3BO3,0.1 mg/L;CuSO4·5H2O,0.1 mg/L;MnCl2·4H2O,0.5 mg/L;Na2MoO4·2H2O,0.2 mg/L;ZnCl2,0.3 mg/L;CoCl2·6H2O,0.15 mg/L;EDTA,0.05 mg/L。
逐步升高進(jìn)水苯胺濃度的方法分3 階段啟動(dòng)SBR 反應(yīng)器。首先進(jìn)水苯胺質(zhì)量濃度為200 mg/L,在檢測(cè)到污泥的苯胺降解以及脫氮效果良好并穩(wěn)定運(yùn)行一周后,將進(jìn)水苯胺質(zhì)量濃度提高至400 mg/L,重復(fù)以上步驟,直至其質(zhì)量濃度提升至600 mg/L后,系統(tǒng)能保持穩(wěn)定的苯胺降解以及脫氮效果并產(chǎn)生穩(wěn)定的菌膠團(tuán)結(jié)構(gòu),即為SBR 完成啟動(dòng)。
填料作為微生物附著的載體,是SBBR 工藝中的重要組成部分。本次試驗(yàn)生物載體采用K1 型聚乙烯填料。該填料有比表面積大、易生物附著、不易降解和流化效果優(yōu)等特點(diǎn),如圖1(a)所示,其為空心圓結(jié)構(gòu),圓內(nèi)為十字交叉結(jié)構(gòu),填料內(nèi)層生物膜受水流沖刷程度較外層小,使內(nèi)層更易形成生物膜厭氧區(qū),以強(qiáng)化反硝化效果。將K1 型聚乙烯填料投入上述穩(wěn)定運(yùn)行的SBR 反應(yīng)器中,填料的體積填充比為20%。反應(yīng)器的具體構(gòu)造如圖1(b)所示。當(dāng)觀察到反應(yīng)器內(nèi)的填料中附著上一層黃色薄膜后,說(shuō)明系統(tǒng)在高質(zhì)量濃度苯胺廢水(600 mg/L)中實(shí)現(xiàn)掛膜,SBBR 反應(yīng)器完成啟動(dòng)。
圖1 所用填料結(jié)構(gòu)和SBBR 裝置結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Structure of the carriers and schematic diagram of SBBR reactor
設(shè)定SBBR 反應(yīng)器的運(yùn)行周期為12 h,在完成啟動(dòng)并掛膜后,運(yùn)行模式見(jiàn)圖2。
圖2 SBBR 的運(yùn)行周期工況Fig.2 Operation conditions of SBBR in a cycle
反應(yīng)器總共運(yùn)行了20 d,如圖2 所示,每個(gè)運(yùn)行周期包括進(jìn)水5 min,間歇曝氣(交替好氧/缺氧時(shí)間為1 h/1 h)11 h,沉淀50 min,排水5 min。該反應(yīng)器的有效工作容積為1 L,高徑比為17 cm∶10 cm,換水比為50%。以下將間歇曝氣中曝氣的時(shí)間段稱(chēng)為好氧段,將停曝的時(shí)間段稱(chēng)為缺氧段,其中好氧段曝氣量為600 mL/min。整個(gè)試驗(yàn)期間系統(tǒng)實(shí)際水溫在25 ℃左右。
研究所采用的常規(guī)測(cè)試指標(biāo)分析方法參考《水與廢水監(jiān)測(cè)分析方法》(第4 版),具體測(cè)試指標(biāo)及方法見(jiàn)表1。
表1 常規(guī)測(cè)試指標(biāo)、方法及主要儀器設(shè)備Table 1 Regular test indexes,methods and main instruments and equipment
當(dāng)SBBR 間歇曝氣系統(tǒng)中成功掛膜,并能實(shí)現(xiàn)將近100%的苯胺降解率時(shí),視為該SBBR 反應(yīng)器啟動(dòng)成功。SBBR 反應(yīng)器啟動(dòng)成功后穩(wěn)定期的出水水質(zhì)見(jiàn)圖3。
圖3(a)顯示了SBBR 間歇曝氣系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)對(duì)苯胺的去除性能。在20 d 的運(yùn)行時(shí)間里,在苯胺進(jìn)水質(zhì)量濃度持續(xù)在600~640 mg/L 的情況下,反應(yīng)器在運(yùn)行的每個(gè)周期苯胺降解率都達(dá)到近100%,說(shuō)明在SBBR 反應(yīng)器中使用間歇曝氣法來(lái)處理苯胺廢水是可行的。
圖3 SBBR 反應(yīng)器污染物去除效果Fig.3 Pollutant removal effect in SBBR
圖3(b)顯示了SBBR 間歇曝氣系統(tǒng)對(duì)氮的去除性能。如圖3(b)所示,系統(tǒng)內(nèi)出水總氮先逐漸從16 mg/L 升至20 mg/L 又降回16 mg/L 左右,這表明,該系統(tǒng)在新的間歇曝氣工況的沖擊下,其出水的脫氮效果產(chǎn)生了輕微波動(dòng)后逐漸恢復(fù)。另外,出水硝氮從6 mg/L 逐漸上升至10 mg/L 左右,出水氨氮?jiǎng)t由最初的8.9 mg/L 逐漸降至5 mg/L 左右,而出水亞硝氮一直低于1 mg/L,由此可以看出,隨著系統(tǒng)適應(yīng)該運(yùn)行模式后,硝化效率逐漸提高。鑒于Qian ZHANG等〔10〕之前的研究,在一個(gè)周期內(nèi)使用SBR 反應(yīng)器,同樣設(shè)置總曝氣時(shí)長(zhǎng)為6 h,但僅能去除600 mg/L 苯胺降解所釋放氨氮總量的78%,相比之下,本研究中的間歇曝氣模式在一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)有更好的硝化效果和脫氮效果,氨氮和總氮去除率能分別維持在89%和60%左右。通過(guò)比較,該SBBR 間歇曝氣反應(yīng)器的出水水質(zhì)優(yōu)于處理同等苯胺濃度廢水的其他工藝,尤其是在脫氮方面,SBBR 出水氨氮大大低于Yao LI 等〔11〕和Wenli ZHANG 等〔12〕的SBR 工藝,這有可能是由于SBBR 中附著在填料上的生物膜能為硝化細(xì)菌提供較為穩(wěn)定的生長(zhǎng)條件,使其富集并達(dá)到強(qiáng)化反應(yīng)器氨氮降解的目的〔13〕??偟膩?lái)說(shuō),間歇曝氣模式下,SBBR 反應(yīng)器對(duì)于高濃度廢水有著較強(qiáng)的硝化性能。
為了進(jìn)一步掌握SBBR 反應(yīng)器間歇曝氣模式下污染物的去除和轉(zhuǎn)化過(guò)程,在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)期定時(shí)取樣,測(cè)定了一個(gè)周期內(nèi)苯胺、COD、氨氮、硝氮、亞硝氮和總氮的濃度變化,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4。
圖4 SBBR 反應(yīng)器典型周期內(nèi)污染物濃度變化情況Fig.4 The change of pollutant concentration in SBBR during the typical cycle
如圖4(a)所示,在曝氣的1 h內(nèi),苯胺被微生物迅速地降解,其質(zhì)量濃度由264 mg/L 降低至48 mg/L,然而當(dāng)進(jìn)入缺氧段后,系統(tǒng)幾乎失去了對(duì)苯胺的降解能力,苯胺質(zhì)量濃度由48 mg/L 僅降低到31 mg/L,系統(tǒng)內(nèi)剩余的苯胺則在第3 個(gè)小時(shí)的曝氣段內(nèi)被降解完全。這一方面體現(xiàn)了SBBR 系統(tǒng)針對(duì)苯胺廢水降解的高效性,另一方面也說(shuō)明了系統(tǒng)中發(fā)揮苯胺降解功能的主要是好氧菌。在此期間,可以看到COD也隨著苯胺的降解而迅速下降。說(shuō)明苯胺作為唯一碳源在好氧段高速被降解的同時(shí),釋放的中間產(chǎn)物也被好氧菌快速分解利用。
圖4(b)為SBBR 反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)一個(gè)典型周期內(nèi)體系氮素變化情況??梢钥闯?,隨著反應(yīng)在第1 小時(shí)內(nèi)苯胺的快速降解,氨氮被大量釋放出來(lái)。反應(yīng)器內(nèi)的氨氮上升了25.81 mg/L,并在第2 小時(shí)至第4 小時(shí)一直保持在30 mg/L 左右,說(shuō)明受到苯胺毒性的影響,反應(yīng)器內(nèi)的硝化反應(yīng)在前4 h 都被抑制了。換言之,苯胺降解的過(guò)程中受到苯胺毒性的抑制,相當(dāng)一部分屬于硝化反應(yīng)的時(shí)間被擠占了。在反應(yīng)的第5 小時(shí)至第11 小時(shí)的每個(gè)好氧段內(nèi),均有5~7 mg/L 的氨氮被降解,表明在反應(yīng)器中產(chǎn)生氨氧化作用的主要是自養(yǎng)的硝化細(xì)菌,隨著苯胺幾乎被完全降解后,恢復(fù)活性的硝化功能菌群在每個(gè)好氧段均表現(xiàn)出較高的氨氧化能力。在周期結(jié)束出水時(shí),系統(tǒng)內(nèi)仍殘余5.1 mg/L 的氨氮,說(shuō)明受限于較晚的硝化反應(yīng)起始時(shí)間,系統(tǒng)不能在一個(gè)周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全氨氧化。
在周期運(yùn)行的第1 個(gè)小時(shí)內(nèi),在好氧段中出現(xiàn)硝氮降低了約5 mg/L 的現(xiàn)象。這有可能是因?yàn)橄到y(tǒng)內(nèi)部苯胺的高速降解會(huì)消耗大量溶解氧從而形成了缺氧環(huán)境,此時(shí)系統(tǒng)內(nèi)又富含有機(jī)碳源物質(zhì),激發(fā)了微生物的反硝化活性。在運(yùn)行3 h 后,硝氮明顯保持著在好氧段上升3~7 mg/L、缺氧段下降2~5.5 mg/L 的趨勢(shì),該升降的趨勢(shì)也契合了同時(shí)期系統(tǒng)里氨氮的變化特點(diǎn)??梢园l(fā)現(xiàn),將間歇曝氣法引入苯胺降解系統(tǒng)里,可以很好地激發(fā)出系統(tǒng)在好氧段內(nèi)主要進(jìn)行硝化反應(yīng)脫除氨氮,在缺氧段內(nèi)主要進(jìn)行反硝化反應(yīng)脫除硝氮的特點(diǎn)。系統(tǒng)中亞硝氮也隨著硝化、反硝化反應(yīng)的進(jìn)行而分別有交替著升高、降低的趨勢(shì),其質(zhì)量濃度交替變化產(chǎn)生波動(dòng)幅度在0.4~1 mg/L 之間。
圖4(b)中總氮變化規(guī)律也大致符合上述特點(diǎn),即總氮在缺氧段的濃度下降幅度比好氧段更大。值得注意的是,在第1 小時(shí)內(nèi),隨著苯胺的快速降解,一些結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單碳源被釋放到水中,同時(shí)來(lái)自上一周期的硝態(tài)氮也存在于系統(tǒng)中,被生物膜中厭氧區(qū)的反硝化功能細(xì)菌吸收利用,這有可能是該好氧段中總氮出現(xiàn)下降的原因之一。同樣,在第7 小時(shí)的好氧段實(shí)現(xiàn)了10%的總氮去除,這有可能是系統(tǒng)中的反硝化功能菌群利用儲(chǔ)存于體內(nèi)的內(nèi)碳源,結(jié)合水中硝化菌群釋放的硝態(tài)氮進(jìn)行反硝化反應(yīng),使總氮下降??梢园l(fā)現(xiàn),總氮下降趨勢(shì)也大致呈現(xiàn)著慢、快、慢的規(guī)律,表明該系統(tǒng)先是受到苯胺的抑制導(dǎo)致其脫氮效率較低,系統(tǒng)硝化反應(yīng)起始時(shí)間延后,在苯胺幾乎完全降解后,系統(tǒng)恢復(fù)到適宜脫氮的環(huán)境條件,使硝化和反硝化反應(yīng)交替著高效進(jìn)行,在周期末段,由于碳源不足,反硝化細(xì)菌的還原能力受到抑制,導(dǎo)致總氮下降幅度變小。在周期結(jié)束系統(tǒng)出水時(shí),總氮的去除率為66.5%。
觀察該系統(tǒng)的脫氮特點(diǎn)可以發(fā)現(xiàn),由于苯胺毒性的抑制,導(dǎo)致系統(tǒng)硝化反應(yīng)起始時(shí)間延后,這一現(xiàn)象進(jìn)一步影響到了系統(tǒng)的脫氮效率。晉玉亮等〔14〕在研究中也發(fā)現(xiàn),當(dāng)系統(tǒng)中的苯胺質(zhì)量濃度超過(guò)3 mg/L 時(shí),就會(huì)對(duì)污泥的硝化能力產(chǎn)生嚴(yán)重抑制,S.H. GHEEWALA 等〔15〕也發(fā)現(xiàn)了苯胺的存在會(huì)嚴(yán)重抑制體系內(nèi)硝化細(xì)菌活性。這也暗示了在設(shè)法提前硝化反應(yīng)起始時(shí)間這一落腳點(diǎn)上,對(duì)該SBBR 間歇曝氣系統(tǒng)的現(xiàn)有工況進(jìn)行適當(dāng)優(yōu)化調(diào)整,有可能使該系統(tǒng)的苯胺降解以及同步脫氮效率得到進(jìn)一步提高。
由圖4(b)可以發(fā)現(xiàn),在典型周期的4 h 后,每個(gè)好氧段和缺氧段都分別保持著較為穩(wěn)定的氨氮和硝氮去除率,這說(shuō)明系統(tǒng)的脫氮率受限于反應(yīng)時(shí)間。然而,由于苯胺對(duì)硝化細(xì)菌的毒性使得系統(tǒng)內(nèi)的硝化反應(yīng)必然發(fā)生滯后,與此同時(shí),反硝化反應(yīng)的進(jìn)程又受限于硝化反應(yīng)。Haojin PENG 等〔16〕也在研究中發(fā)現(xiàn),在不同工況下的苯胺降解過(guò)程中,硝化反應(yīng)均出現(xiàn)在苯胺完成降解后。苯胺對(duì)硝化細(xì)菌的抑制會(huì)直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的脫氮效果〔17〕,另外,降解苯胺的功能微生物和硝化細(xì)菌之間還存在對(duì)溶解氧的激烈競(jìng)爭(zhēng)〔18〕,因此,如果能在一個(gè)周期內(nèi)加快系統(tǒng)完成苯胺降解任務(wù)的速度,那么就能相應(yīng)地延長(zhǎng)硝化和反硝化的時(shí)間,從而提高系統(tǒng)的脫氮性能。如圖4 所示,在該間歇曝氣模式下,苯胺需要3 h 的反應(yīng)時(shí)間才能完成降解,但系統(tǒng)在1 h 后已經(jīng)達(dá)到高達(dá)82%的苯胺降解率,由此可知,如果將第2 小時(shí)的缺氧段變更為好氧段,約18%的剩余苯胺很可能在2 h 前就能降解完成。因此,采取在原有的間歇曝氣模式上將第一個(gè)曝氣段延長(zhǎng)至2 h,其他條件均保持不變的措施,以嘗試優(yōu)化SBBR 系統(tǒng)的苯胺降解及同步脫氮性能。
綜上所述,將原SBBR 的間歇曝氣運(yùn)行模式如圖5 所示進(jìn)行改良,采取在原有的間歇曝氣模式上將第1 個(gè)曝氣階段延長(zhǎng)至2 h,其他條件均保持不變的措施,并將原SBBR 稱(chēng)為S1,優(yōu)化后的反應(yīng)器稱(chēng)為S2。在S1 運(yùn)行20 d 后,開(kāi)啟模式的切換,同時(shí)反應(yīng)器運(yùn)行過(guò)程中的其他條件均保持不變。
改良間歇曝氣模式下污染物去除情況見(jiàn)圖6。
S2 間歇曝氣系統(tǒng)對(duì)苯胺的去除性能如圖6(a)所示,在S2 運(yùn)行的第1 天,雖然間歇曝氣模式剛剛從S1 中轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)使其受到曝氣總量突變的沖擊,但S2在運(yùn)行的每個(gè)周期都可以實(shí)現(xiàn)苯胺100%的降解率。雖然由于2 個(gè)階段不同的曝氣方式導(dǎo)致的周期內(nèi)總曝氣量有所不同,但是它們的降解苯胺性能并無(wú)明顯區(qū)別,這體現(xiàn)了間歇曝氣模式在苯胺廢水領(lǐng)域運(yùn)用的靈活性。
圖6(b)顯示了S2 對(duì)氮素的去除性能。在18 d的運(yùn)行時(shí)間里,S2 在硝化性能上比S1 有顯著的提升。S2 在運(yùn)行的前5 天,出水氨氮逐漸從4.98 mg/L開(kāi)始下降,并在第6 天開(kāi)始一直保持在0.5 mg/L 以下,去除率提高了11%。出水硝氮在前3 天與S1 相近,約10~11 mg/L,但 從 第9 天 開(kāi) 始 便 升 至11~13 mg/L。出水硝氮上升的原因在于硝化效果有所增強(qiáng),但系統(tǒng)內(nèi)的碳源底物又相對(duì)不足,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生了更多硝氮底物卻沒(méi)有被充足的反硝化反應(yīng)去除。S2 的出水亞硝氮和S1 相近,也是持續(xù)低于1 mg/L。出水總氮的變化也是和硝氮變化一樣稍顯滯后,S2 模式的前3 天,出水總氮仍在15 mg/L 以上,但進(jìn)入第4 天后就基本保持在15 mg/L 以下??梢钥闯觯赟2 穩(wěn)定運(yùn)行后,雖然系統(tǒng)的反硝化能力可能受到碳源、反應(yīng)時(shí)間的限制,但其整體的脫氮能力呈現(xiàn)出明顯的提高。相比于S1,S2 的總氮去除率能有效提升至70%以上,出水總氮保持在15 mg/L 以下,滿足我國(guó)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中規(guī)定的排放限值。
為進(jìn)一步探究S2 強(qiáng)化系統(tǒng)的苯胺降解以及同步脫氮效果的原因,試驗(yàn)觀察了在S2 反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定后的典型周期內(nèi)污染物降解情況,結(jié)果見(jiàn)圖7。
圖7 S2 反應(yīng)器典型周期內(nèi)污染物濃度變化情況Fig.7 The change of pollutant concentration in S2 during the typical cycle
如圖7(a)所示,S2 在第1 小時(shí)的好氧段內(nèi)就達(dá)到了79.2%的苯胺降解率,并在隨后的第2 小時(shí)內(nèi)將剩余的50.7 mg/L 的苯胺幾乎降解完全。與此同時(shí),COD 也隨著苯胺的降解而快速被去除,說(shuō)明通過(guò)延長(zhǎng)第1 個(gè)好氧段所產(chǎn)生的充足溶解氧大大促進(jìn)了苯胺和COD 的降解速度,也達(dá)到了該系統(tǒng)所預(yù)期的間歇曝氣模式的優(yōu)化效果。
圖7(b)為S2 在穩(wěn)定運(yùn)行后的典型周期體系內(nèi)氮素變化情況。S2 采用不同曝氣模式產(chǎn)生了與S1不同的氮素降解情況,系統(tǒng)中的氨氮先是在第1 小時(shí)從1.7 mg/L 快速升高并保持在25.5 mg/L,直至反應(yīng)3 h 后呈現(xiàn)出在每個(gè)好氧段濃度下降的規(guī)律??梢园l(fā)現(xiàn),S2 的氨氮降解趨勢(shì)與S1 較為相似,但有2個(gè)重要的不同點(diǎn):首先,S2 的氨氧化起始時(shí)間在第3小時(shí),比S1 早了1 h,說(shuō)明通過(guò)采取加快系統(tǒng)完成苯胺降解任務(wù)的措施,確實(shí)可以有效提前硝化反應(yīng)的起始時(shí)間;再者,硝化反應(yīng)提前開(kāi)始帶來(lái)更充足的硝化反應(yīng)時(shí)間,使S2 在第10 小時(shí)體系內(nèi)剩余的氨氮幾乎被降解完全,而同時(shí)期的S1 體系內(nèi)仍殘余10 mg/L 氨氮。
S2 體系中的硝氮大致保持著在好氧段上升,在缺氧段下降的交替升降規(guī)律。在前5 小時(shí),其質(zhì)量濃度在1.4~5.4 mg/L 之間波動(dòng),5 h 后,其波動(dòng)幅度增大,出現(xiàn)在好氧段中硝氮大量累積的現(xiàn)象,并在反應(yīng)的第8 小時(shí)末一度累積達(dá)到15.7 mg/L。這可能是在硝化反應(yīng)正常進(jìn)行的情況下,由于碳源不足導(dǎo)致反硝化菌的還原能力受到抑制,使硝氮在系統(tǒng)中開(kāi)始大量累積。盡管在第10 小時(shí)末,通過(guò)反硝化作用,體系內(nèi)的硝氮重新降至10.3 mg/L,但最終出水的硝氮仍有10.6 mg/L 的殘余。
在該典型周期內(nèi),體系中的亞硝氮的變化趨勢(shì)與S1 一致,即隨著硝化、反硝化反應(yīng)的進(jìn)行而分別有交替著升高、降低的趨勢(shì),其質(zhì)量濃度交替變化產(chǎn)生的波動(dòng)幅度在0.1~1.5 mg/L。總氮的變化則大體上呈現(xiàn)出先快后慢、逐步下降的趨勢(shì),這一現(xiàn)象也契合了該改良間歇曝氣模式下,受限于碳源不足,硝化反應(yīng)后程乏力的特點(diǎn)。S2 出水總氮僅為12.6 mg/L,其相應(yīng)的總氮去除率高達(dá)75.8%,比S1 高9.3%,也可以看出在周期運(yùn)行10 h 后,S2 系統(tǒng)已臨近其脫氮性能的極限,提前達(dá)到在該間歇曝氣模式下能實(shí)現(xiàn)的最好的脫氮效果。S2 最終的出水水質(zhì)也表明了通過(guò)間歇曝氣模式的改良,有效地提高了系統(tǒng)降解苯胺及脫氮的效率。
由前面的分析可以得知,使用間歇曝氣處理苯胺廢水時(shí),在前期過(guò)快地進(jìn)入缺氧段不但不會(huì)對(duì)苯胺降解產(chǎn)生有利影響,反而會(huì)延緩苯胺的降解,并進(jìn)一步延緩氨氮的起始降解時(shí)間。另一方面,硝化反應(yīng)被延緩會(huì)導(dǎo)致體系內(nèi)硝氮底物含量低,進(jìn)而影響系統(tǒng)在后續(xù)缺氧段的反硝化效率。因此,間歇曝氣法處理苯胺廢水的技術(shù)關(guān)鍵在于,在間歇曝氣反應(yīng)器周期開(kāi)始的初期,提供足量的曝氣時(shí)長(zhǎng)以降解苯胺,使硝化的起始時(shí)間前移,產(chǎn)生充足的硝氮底物,以此進(jìn)一步提高反硝化反應(yīng)的速率,從而在整體上提高系統(tǒng)降解苯胺并同步脫氮的能力。
綜上,間歇曝氣模式從S1 改良為S2 之后,不僅有效地提高了周期中后段的總體脫氮效率,還使該改良間歇曝氣模式反應(yīng)器提前達(dá)到其脫氮極限,在有效地增強(qiáng)了脫氮效果的同時(shí)縮短了反應(yīng)所需時(shí)間。
(1)在20 d 的運(yùn)行時(shí)間里,使用SBBR 反應(yīng)器并持續(xù)進(jìn)行交替好氧/缺氧時(shí)間為1 h/1 h 的間歇曝氣模式處理600 mg/L 的苯胺廢水,在每個(gè)時(shí)長(zhǎng)為12 h的運(yùn)行周期都可以實(shí)現(xiàn)苯胺完全降解并達(dá)到66.5%左右的總氮去除率。
(2)間歇曝氣法是一種高效脫氮技術(shù),但將其直接套用在苯胺廢水的處理上很難實(shí)現(xiàn)較高的脫氮效率。不同于常規(guī)城鎮(zhèn)污水在脫氮時(shí)需要好氧和缺氧交替出現(xiàn),苯胺作為難降解有機(jī)物需要在持續(xù)好氧狀態(tài)下才能快速降解。
(3)通過(guò)改良間歇曝氣模式,在先前的間歇曝氣模式的基礎(chǔ)上,將第1 個(gè)好氧段延長(zhǎng)至2 h,其余條件不變,有效地提高了系統(tǒng)的苯胺降解以及同步脫氮效率。周期運(yùn)行10 h 后幾乎實(shí)現(xiàn)苯胺完全降解和完全硝化,相應(yīng)的總氮去除率高達(dá)75.8%,脫氮效率較未改良前有較大的提升。