楊玉銀,郝利軍,楊仕杰,李俊峰,白軍平
(1.中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司,天津 300384;2.中國(guó)水利水電第五工程局有限公司,成都 610066)
地下廠房是地下引水式發(fā)電系統(tǒng)最重要的建筑物之一,具有工程規(guī)模大、開(kāi)挖跨度大、邊墻支護(hù)高、建造難度高等特點(diǎn)。在主廠房的第一層開(kāi)挖中,為了盡可能減少爆破對(duì)頂拱圍巖的擾動(dòng),主要采用光面爆破技術(shù)。對(duì)于不同巖性、不同硬度、不同類(lèi)別的圍巖,周邊孔間距、周邊孔抵抗線(xiàn)、線(xiàn)裝藥密度等光面爆破參數(shù)也是不同的,合理的光面爆破參數(shù)必須通過(guò)爆破試驗(yàn)來(lái)確定。因此,在硬梁包水電站主廠房中導(dǎo)洞頂拱保護(hù)層擴(kuò)挖的開(kāi)始階段,為了改進(jìn)提高不盡人意的光爆效果,進(jìn)行了一系列光面爆破試驗(yàn)。
硬梁包水電站地下廠房位于四川省瀘定縣加郡鄉(xiāng)桃子坪村,距瀘定縣城35 km。主副廠房及安裝間長(zhǎng)196.9 m,最大高度67.15 m,巖壁吊車(chē)梁以上開(kāi)挖寬度為27.2 m,以下寬度為24.4 m。地下廠房最小垂直埋深約360 m,最小水平埋深約630 m,區(qū)域巖性為元古代晉寧-澄江期閃長(zhǎng)巖,巖體蝕變不發(fā)育,較完整,地下水不豐富,圍巖以Ⅲ類(lèi)為主,經(jīng)檢測(cè)堅(jiān)固系數(shù)f=5.6~6.3,以中硬巖為主。
主廠房第一層開(kāi)挖高度10.5 m,開(kāi)挖次序如圖1所示。采用寬8.0 m、高7.0 m的城門(mén)洞形中導(dǎo)洞(Ⅰ部)先行貫通,頂部預(yù)留3.5 m厚頂拱保護(hù)層(Ⅱ部);待中導(dǎo)洞貫通后,采用光面爆破開(kāi)挖Ⅱ部,隨后兩側(cè)跟進(jìn)開(kāi)挖Ⅲ1、Ⅲ2部至設(shè)計(jì)開(kāi)挖斷面,兩側(cè)寬度分別為9.6 m。
圖1 主廠房第一層開(kāi)挖次序Fig.1 Excavation sequence of the first layer of the main powerhouse
本文研究對(duì)象為頂拱預(yù)留3.5 m厚保護(hù)層(Ⅱ部)的開(kāi)挖。截止2020年7月1日,中導(dǎo)洞(Ⅰ部)開(kāi)挖已經(jīng)結(jié)束;保護(hù)層(Ⅱ部)擴(kuò)挖累計(jì)進(jìn)尺22.3 m,開(kāi)挖樁號(hào):(廠橫)0-054.90~(廠橫)0-032.60。
從原爆破方案、現(xiàn)場(chǎng)鉆孔、裝藥、聯(lián)炮及爆后效果等方面進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。
1)爆破方案。周邊光爆孔孔深2.8 m、孔距45 cm、周邊孔抵抗線(xiàn)35~40 cm、線(xiàn)裝藥密度80.36 g/m。
2)鉆孔。從現(xiàn)場(chǎng)鉆孔及爆后效果看,鉆孔比較均勻,平均孔距45 cm左右,并且鉆孔平行度較好,相鄰兩茬炮之間的臺(tái)階小于20 cm,能達(dá)到規(guī)范[1]要求。
3)裝藥。孔內(nèi)采用竹片、導(dǎo)爆索綁扎光爆藥串。孔底采用半只φ25 mm乳化炸藥(75 g),正常裝藥段采用1/3只φ25 mm乳化炸藥(50 g)。
4)聯(lián)炮方面。每個(gè)孔內(nèi)光爆藥串均采用MS10非電毫秒雷管起爆。
從已經(jīng)擴(kuò)挖成形的22.3 m頂拱保護(hù)層(Ⅱ部)及隨后的兩茬炮來(lái)看,存在以下問(wèn)題。
1)半孔率低。頂拱開(kāi)挖半孔率僅50%~55%,低于規(guī)范[1]要求的較完整和完整性差的巖石半孔率不小于60%。
2)兩孔間平整度差。相鄰兩孔間巖面平整度很差,多存在明顯突起的欠挖,多處出現(xiàn)凸起較大部位,高出設(shè)計(jì)開(kāi)挖線(xiàn)18~20 cm(見(jiàn)圖2)。
3)半孔保留范圍大。從保留下來(lái)的半孔看,存在很多大半孔,孔的保留范圍多在120°以上(見(jiàn)圖2)。
4)個(gè)別孔局部超挖。從孔壁情況看,局部半孔孔痕全無(wú),存在明顯超挖現(xiàn)象。
5)孔底出現(xiàn)殘孔。從爆破效果看,每茬炮后多個(gè)周邊孔孔底留有10~15 cm殘孔。
從以上爆破方案、現(xiàn)場(chǎng)施工情況及爆后效果看,光爆效果差的原因主要有以下幾方面。
1)周邊孔抵抗線(xiàn)偏小。由于巖石硬度不是很高,完整性、均質(zhì)性一般,抵抗線(xiàn)35~40 cm偏小,將造成臨近的外圈崩落孔起爆后直接壓縮擠壓光爆層[2],壓縮破碎圈甚至于抵達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)挖線(xiàn),這將造成周邊孔的實(shí)際光爆層厚度過(guò)小,直接影響了周邊光爆孔起爆后的初始主作用力方向,即由初始的周邊孔間開(kāi)裂變成直接沿抵抗線(xiàn)方向向洞內(nèi)沖出。這既影響了半孔率,也影響了兩孔間平整度。
2)周邊孔線(xiàn)裝藥密度偏低。主廠房圍巖屬中硬巖,根據(jù)規(guī)范[1]線(xiàn)裝藥密度應(yīng)在200~300 g/m;根據(jù)文獻(xiàn)[3]線(xiàn)裝藥密度應(yīng)在120~200 g/m。而原方案線(xiàn)裝藥密度僅80.36 g/m,明顯偏低,過(guò)小的線(xiàn)裝藥密度導(dǎo)致周邊光爆孔爆炸后,炸藥起爆能量無(wú)法順利擊穿兩孔間巖體,可能沿偏小的抵抗線(xiàn)方向沖出,這就造成了兩孔間的欠挖和很差的平整度;同時(shí)也造成了光爆孔保留半孔的范圍比較大,達(dá)120°以上。
3)周邊光爆孔存在起爆時(shí)差。原方案中雖然周邊光爆孔內(nèi)采用了光爆藥串,但每個(gè)孔起爆均采用了MS10非電毫秒雷管,延時(shí)時(shí)間是380±35 ms,從嚴(yán)格意義上講,周邊光爆孔并未實(shí)現(xiàn)同時(shí)起爆,兩個(gè)孔間的最大起爆時(shí)差可能達(dá)到70 ms,這對(duì)光爆效果的影響也比較大,是造成光爆效果不好的一個(gè)重要原因。
4)光爆藥串綁扎不規(guī)范。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),在綁扎光爆藥串時(shí),每節(jié)炸藥僅綁扎一圈膠布,很不牢固,這可能造成在向孔內(nèi)推進(jìn)過(guò)程中炸藥松脫滑動(dòng),出現(xiàn)孔內(nèi)有些該有炸藥的部位沒(méi)有炸藥,有些部位炸藥過(guò)于集中,從而出現(xiàn)個(gè)別孔局部超挖嚴(yán)重的現(xiàn)象。
5)藥卷過(guò)短且綁扎工藝不細(xì)致。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),正常裝藥段綁扎光爆藥串的藥卷由1只長(zhǎng)25 cm、質(zhì)量150 g的藥卷手工切割成3節(jié),每節(jié)長(zhǎng)8.3 cm、質(zhì)量50 g,在手工切割、綁扎過(guò)程中多擠壓變形,可能對(duì)炸藥的爆炸威力、能量造成一定損失,從而進(jìn)一步降低線(xiàn)裝藥密度。
6)孔底加強(qiáng)裝藥偏小。從偶爾出現(xiàn)的孔底10~15 cm殘孔看,原方案孔底采用半只φ25 mm乳化炸藥(75 g),加強(qiáng)裝藥偏小了。
1)對(duì)鉆爆工人進(jìn)行培訓(xùn)教育。讓鉆爆工人了解光面爆破的設(shè)計(jì)方案,鉆孔、裝藥、聯(lián)炮要求及過(guò)程中應(yīng)注意的要點(diǎn)。
2)適當(dāng)提高周邊孔抵抗線(xiàn)。對(duì)于中硬巖,周邊孔間距45 cm是比較合理的;周邊孔抵抗線(xiàn)35~40 cm對(duì)于完整性較好的堅(jiān)硬巖也是可以的[4-6],但對(duì)于較完整的中硬巖就偏小了,初步可將周邊孔抵抗線(xiàn)增大到55~60 cm。
3)適當(dāng)提高周邊光爆孔線(xiàn)裝藥密度??蓪⒕€(xiàn)裝藥密度提高到100 g/m以上,具體應(yīng)根據(jù)爆破試驗(yàn)[1]確定。
4)改變周邊光爆孔聯(lián)炮方式。不在孔內(nèi)采用MS10非電毫秒雷管起爆光爆藥串導(dǎo)爆索,在孔外統(tǒng)一采用導(dǎo)爆索聯(lián)炮起爆孔內(nèi)光爆藥串導(dǎo)爆索,以實(shí)現(xiàn)周邊光爆孔同時(shí)起爆。
5)規(guī)范光爆藥串綁扎。教會(huì)鉆爆工人按設(shè)計(jì)要求細(xì)致綁扎光爆藥串,將竹片、導(dǎo)爆索、炸藥用膠布綁扎牢固,防止向孔內(nèi)裝藥過(guò)程中發(fā)生炸藥松脫、移位現(xiàn)象。
6)增大正常裝藥段單節(jié)炸藥質(zhì)量。將正常裝藥段單節(jié)裝藥量由1/3只φ25 mm乳化炸藥調(diào)整為半只,每節(jié)炸藥長(zhǎng)12.5 cm、質(zhì)量75 g,并細(xì)致切割炸藥、認(rèn)真規(guī)范綁扎藥串,防止藥串綁扎過(guò)程中炸藥嚴(yán)重變形。
7)適當(dāng)增大孔底加強(qiáng)裝藥。初步可將孔底加強(qiáng)裝藥由原方案的半只φ25 mm乳化炸藥(75 g),增大到一只φ25 mm乳化炸藥(150 g),以保證孔底光爆層順利脫落。
1)通過(guò)中導(dǎo)洞頂拱保護(hù)層開(kāi)挖光面爆破試驗(yàn),解決當(dāng)前光面爆破半孔率低、平整度差、個(gè)別孔超挖嚴(yán)重、孔底出現(xiàn)殘孔的問(wèn)題。
2)通過(guò)爆破試驗(yàn)找到與地下廠房圍巖相匹配的光面爆破參數(shù),為后續(xù)的整個(gè)廠房開(kāi)挖提供可供參考的光爆參數(shù)。
1)炸藥:主要選用四川省南部永生化工有限公司生產(chǎn)的2號(hào)巖石乳化炸藥:崩落孔采用φ32 mm藥卷、質(zhì)量300 g、長(zhǎng)33.34 cm;周邊光爆孔采用φ25 mm藥卷,質(zhì)量150 g、長(zhǎng)25 cm。
2)導(dǎo)爆索:主要選用雅化集團(tuán)綿陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的中能工業(yè)導(dǎo)爆索(普通導(dǎo)爆索)[7],外觀橙色,直徑5.0 ~5.4 mm,裝藥量12±1.5 g/m,爆速不小于6×103m/s。
3)雷管:崩落孔內(nèi)及孔外網(wǎng)路聯(lián)接主要選用MS1~MS9非電毫秒雷管;周邊光爆孔內(nèi)及孔外網(wǎng)路聯(lián)接均采用導(dǎo)爆索,MS10非電毫秒雷管起爆;整個(gè)起爆網(wǎng)路采用8號(hào)普通工業(yè)電雷管。
1)鉆孔工具:選用最常用的YT28型手風(fēng)鉆鉆孔,鉆孔直徑42 mm。
2)鉆孔要求:頂拱周邊光爆孔鉆孔時(shí),要求鉆機(jī)排氣口頂部緊貼頂部巖面向前推進(jìn),以減少平均徑向超挖值。
3)鉆孔質(zhì)量:要求盡可能減小鉆孔外偏角,提高鉆孔平行度。
根據(jù)對(duì)原爆破方案、鉆爆施工過(guò)程、爆破效果等存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,以及確定的改進(jìn)思路,對(duì)中導(dǎo)洞頂部的3.5 m厚頂拱保護(hù)層開(kāi)挖,初步擬定了4個(gè)光面爆破試驗(yàn)方案:具體試驗(yàn)方案及參數(shù)如表1所示,各試驗(yàn)方案裝藥結(jié)構(gòu)如圖3所示,頂拱保護(hù)層擴(kuò)挖炮孔布置如圖4所示。
表1 光面爆破試驗(yàn)方案
圖3 光面爆破試驗(yàn)裝藥結(jié)構(gòu) 圖4 頂拱保護(hù)層擴(kuò)挖炮孔布置Fig.3 Charging structures for the smooth blasting tests Fig.4 Blasthole arrangement for expanding excavation of the tunnel crown protection layer
3.5.1 試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)階段主廠房頂拱保護(hù)層擴(kuò)挖光爆效果情況如表2所示。表中光面爆破的半孔率是炮孔殘留半孔數(shù)與周邊孔數(shù)之比的百分?jǐn)?shù)[1]。
表2 光面爆破試驗(yàn)結(jié)果
3.5.2 試驗(yàn)結(jié)果分析及說(shuō)明
在主廠房中導(dǎo)洞頂拱保護(hù)層擴(kuò)挖過(guò)程中,共進(jìn)行了21茬炮的光面爆破試驗(yàn)(見(jiàn)圖5)。方案1、方案2各試驗(yàn)了3茬炮,但光爆效果均不理想;于是開(kāi)始了方案3的試驗(yàn),方案3光爆效果比較理想,但循環(huán)進(jìn)尺較短;接下來(lái)進(jìn)行了方案4的試驗(yàn),具體情況說(shuō)明如下。
圖5 光面爆破試驗(yàn)效果Fig.5 Smooth blasting testing effect
1)方案1:通過(guò)3茬炮的試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)光爆效果與原方案相比改進(jìn)不大:兩孔間平整度差,多處局部明顯凸起;少量孔底仍有10~15 cm殘孔;大部分半孔仍保留了圖2所示大半孔(見(jiàn)圖5a)。
2)方案2:在方案1的基礎(chǔ)上,增大了線(xiàn)裝藥密度,由107.14 g/m直接提高到160.71 g/m,這一改變有效提高了巖面平整度,孔底不再有殘孔,但半孔率明顯降低(見(jiàn)圖5b)。
3)方案3:在方案2的基礎(chǔ)上,適當(dāng)降低了線(xiàn)裝藥密度,由160.71 g/m降到133.93 g/m,這一變化取得了比較理想的光爆效果:半孔情況保留良好,半孔率提高到95.1%;相鄰兩孔間巖面平整度良好,孔底不再有殘孔(見(jiàn)圖5c)。
4)方案4:在方案3基礎(chǔ)上,增大了單循環(huán)進(jìn)尺,將單循環(huán)進(jìn)尺由2.8 m提高到3.7 m,適當(dāng)降低了線(xiàn)裝藥密度,由133.93 g/m降到121.62 g/m,這一變化仍然取得了良好的光爆效果,半孔率達(dá)95.4%,相鄰兩孔間巖面平整度良好,相鄰兩茬炮之間的臺(tái)階小于15 cm,滿(mǎn)足規(guī)范[1]要求(見(jiàn)圖5d)。
根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果及分析,方案3、方案4均為較合理的光面爆破參數(shù),可作為后續(xù)廠房開(kāi)挖光面爆破施工的主要參數(shù)。
1)要想取得良好的光面爆破效果,首先要加強(qiáng)對(duì)鉆爆工人的培訓(xùn),使之了解光面爆破方案,同時(shí)對(duì)鉆爆工人嚴(yán)格管理,保證鉆孔、裝藥、聯(lián)炮等作業(yè)工序嚴(yán)格按照爆破設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。
2)在光爆效果不理想時(shí),應(yīng)根據(jù)圍巖硬度、完整性初步調(diào)整周邊孔間距、周邊孔抵抗線(xiàn)、線(xiàn)裝藥密度,并分析每茬炮光爆效果,及時(shí)調(diào)整參數(shù)。
3)通過(guò)本次光面爆破試驗(yàn),有效提高了主廠房頂拱開(kāi)挖的光面爆破半孔率,使廠房頂拱更加平整、規(guī)則,有效減小了爆破對(duì)頂拱圍巖的擾動(dòng)、破壞。
4)通過(guò)本次試驗(yàn),初步確定了與主廠房圍巖相適應(yīng)的光面爆破參數(shù):周邊孔間距45 cm、周邊孔抵抗線(xiàn)55~60 cm、線(xiàn)裝藥密度120~135 g/m。
5)通過(guò)爆破試驗(yàn),為后續(xù)采用光面爆破施工的主廠房頂拱開(kāi)挖、側(cè)墻開(kāi)挖以及巖錨梁開(kāi)挖等初步奠定了基礎(chǔ)。