郭 濤
(山西省高平市科興云泉煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048400)
科興云泉煤業(yè)有限公司礦井選煤廠年入洗120萬(wàn)t 原煤,采用“重介”洗選工藝,煤泥水采用“濃縮+壓濾”處理后返回生產(chǎn)利用。廠區(qū)內(nèi)建一個(gè)1320 m3的事故水池;洗煤車間內(nèi)設(shè)50 m3的廢水集中水池,用于收集地板沖洗、設(shè)備沖洗水以及煤泥臨時(shí)堆場(chǎng)產(chǎn)生的淋控水等。云泉煤業(yè)選煤廠為礦井型選煤廠,洗選原煤均來(lái)自云泉煤業(yè),主要產(chǎn)品有:<50 mm 粒級(jí)特低灰精煤、混煤、矸石。
原洗選工藝:按200 mm 預(yù)先篩分,篩上>200 mm 塊煤經(jīng)手選揀矸成為特大塊產(chǎn)品;篩下200~0 mm 原煤再進(jìn)行13 mm 干式分級(jí);200~13 mm 塊煤經(jīng)3 mm 脫泥篩后,進(jìn)入快煤淺槽重介質(zhì)分選機(jī)分選(入料段寬度3.0 m,刮板寬度1.2 mm);<13 mm 的末煤經(jīng)1.5 mm 脫泥篩后,入有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器進(jìn)行分選;<1.5 mm 煤泥采用水力分級(jí)旋流器分級(jí)后(粒度為0.2 mm),1.5~0.2 mm 粗煤泥由煤泥離心機(jī)脫水回收,<0.2 mm 細(xì)煤泥由加壓過(guò)濾機(jī)脫水回收。
隨著云泉煤業(yè)井下開(kāi)采條件的變化,原煤中的<0.5 mm 粉煤比例在不斷增大,導(dǎo)致了選煤工藝中煤泥水處理系統(tǒng)的負(fù)荷大幅度增大,降低了選煤廠的處理能力。云泉煤業(yè)選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)采用兩段濃縮工藝,流程圖如圖1。
圖1 煤泥水處理系統(tǒng)兩段濃縮工藝流程示意圖
煤泥水一段濃縮設(shè)置1 臺(tái)Φ30 m 中心傳動(dòng)濃縮機(jī)進(jìn)行處理,煤泥水溢流二段濃縮設(shè)置2 臺(tái)Φ30 m 中心傳動(dòng)濃縮機(jī)并聯(lián)進(jìn)行處理。兩段濃縮工藝可增大煤泥水濃縮沉降有效面積,但是當(dāng)原煤中粉煤比例增大后,兩段濃縮工藝出現(xiàn)了較多問(wèn)題。
兩段濃縮工藝中一段濃縮底流粗粒級(jí)含量較大,而二段濃縮底流細(xì)粒級(jí)含量較大,一般對(duì)于一段濃縮底流和二段濃縮底流應(yīng)分開(kāi)采用不同的過(guò)濾機(jī)設(shè)備進(jìn)行處理。但是該選煤廠將一段濃縮底流和二段濃縮底流全部統(tǒng)一采用4 臺(tái)HBF-S120/10 型加壓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行處理。從實(shí)踐應(yīng)用效果來(lái)看,該設(shè)備處理一段濃縮底流效果較為理想,但處理二段濃縮底流效果不佳,主要表現(xiàn)為處理能力低、濾餅水分高、濾液濃度高等問(wèn)題。
2.2.1 加壓過(guò)濾機(jī)的入料配比不均勻
在煤泥水處理系統(tǒng)工作時(shí), 3 臺(tái)中心傳動(dòng)濃縮機(jī)同時(shí)運(yùn)行,產(chǎn)生3 處底流,但處理底流的4 臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)一共只設(shè)置了2 座入料桶。如果將一段濃縮底流均勻分配至2 座入料桶內(nèi),保障4 臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)入料配比的均勻性,是非常難以控制的,如果現(xiàn)場(chǎng)操作控制不好,就會(huì)降低加壓過(guò)濾機(jī)對(duì)濃縮底流的處理效果和處理效率。1 號(hào)、2 號(hào)濃縮池底流小篩分試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1 和表2。
表1 1 號(hào)濃縮池底流小篩分試驗(yàn)結(jié)果表
從表1 和表2 數(shù)據(jù)可知,1 號(hào)濃縮池一段濃縮底流中粗顆粒含量較高(>0.25 mm 累計(jì)45.7%),而2 號(hào)濃縮池二段濃縮底流中粗顆粒含量較低(>0.25 mm 累計(jì)16.8%)。由此可見(jiàn)一段濃縮底流和二段濃縮底流粒度組成相差較大。因此,僅僅以二段濃縮底流作為加壓過(guò)濾機(jī)入料,處理效果不佳。
表2 2 號(hào)濃縮池底流小篩分試驗(yàn)結(jié)果表
2.2.2 藥劑消耗量不穩(wěn)定
考慮到一段濃縮機(jī)入料中粗顆粒含量較高,藥劑添加量較小,二段濃縮機(jī)的入料中極細(xì)顆粒含量較高,必須增加藥劑添加量。但是藥劑添加量的增加會(huì)導(dǎo)致濃縮底流粘度升高,影響加壓過(guò)濾機(jī)后的脫水問(wèn)題,造成濾餅水分高、濾液濃度高等問(wèn)題。
針對(duì)兩段濃縮工藝存在的問(wèn)題,將原兩段濃縮工藝優(yōu)化改造調(diào)整為單段濃縮工藝[1-6]。
要實(shí)現(xiàn)煤泥水系統(tǒng)的單段濃縮工藝,必須對(duì)濃縮池進(jìn)行并聯(lián)優(yōu)化改造設(shè)計(jì),如圖2。以往采用的兩段濃縮工藝主要依靠濃縮池之間的標(biāo)高差來(lái)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)3 座濃縮池的入料閥門(mén)打開(kāi)狀態(tài)下,煤泥水進(jìn)入濃縮機(jī)入料緩沖池后基于標(biāo)高差會(huì)直接進(jìn)入2號(hào)和3 號(hào)濃縮池。當(dāng)2 號(hào)和3 號(hào)濃縮池出現(xiàn)溢流時(shí),1 號(hào)濃縮池液位距離溢流堰仍相差1.7 m。優(yōu)化改造調(diào)整方案為:在1 號(hào)濃縮池入料管道上安裝1 座液位槽,并增設(shè)1 個(gè)入料擋板,與1 號(hào)濃縮池溢流堰高度保持一致;調(diào)小2 號(hào)和3 號(hào)濃縮池入料閥門(mén)的開(kāi)度。調(diào)整后,可以實(shí)現(xiàn)3 座濃縮池并聯(lián)使用。
圖2 濃縮池并聯(lián)優(yōu)化改造結(jié)構(gòu)示意圖
3.2.1 濃縮池入料閥門(mén)控制
在濃縮池現(xiàn)場(chǎng),崗位工作人員通過(guò)調(diào)整2 號(hào)和3 號(hào)濃縮池入料閥門(mén)的開(kāi)度,來(lái)提升緩沖池內(nèi)的煤泥水液位,經(jīng)過(guò)液位槽擋板的調(diào)控,實(shí)現(xiàn)1 號(hào)濃縮池的順利入料,并保持其入料的相對(duì)均勻性。
3.2.2 濃縮池底流控制
煤泥水經(jīng)單段濃縮工藝處理后,因3 座濃縮池并聯(lián)使用,3 座濃縮池的底流粒度組成基本一致,可以根據(jù)濃縮機(jī)的具體工作情況進(jìn)行底流處理。
3.2.3 藥劑添加量的控制
因1 號(hào)、2 號(hào)、3 號(hào)3 座濃縮池并聯(lián)使用,且實(shí)現(xiàn)單段濃縮工藝,入料的粒度基本一致。崗位工作人員在調(diào)整加藥量時(shí),不需要基于入料性質(zhì)的不同進(jìn)行分段考慮調(diào)整,只需要根據(jù)3 座濃縮池的實(shí)際入料量進(jìn)行調(diào)整即可。
選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)改造為單段濃縮工藝后,HBF-S120/10 型加壓過(guò)濾機(jī)的處理效果有了明顯改善,處理能力大幅度提高。改造前后HBF-S120/10 型加壓過(guò)濾機(jī)處理情況對(duì)比見(jiàn)表3。
表3 改造前后HBF-S120/10 型加壓過(guò)濾機(jī)處理情況對(duì)比
選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)改造為單段濃縮工藝后,濃縮機(jī)入料中藥劑的添加量及比例可以保持相對(duì)穩(wěn)定。單段濃縮工藝的應(yīng)用,使得濃縮機(jī)入料的粒度組成發(fā)生了變化,部分粗顆??梢杂行У靥岣叱两邓俣龋档退巹┫牧?。按120 萬(wàn)t/a 的處理能力來(lái)計(jì)算,每年可以節(jié)約藥劑成本約1 萬(wàn)元。
云泉煤業(yè)選煤廠將兩段濃縮工藝優(yōu)化改造調(diào)整為單段濃縮工藝,有效改善了加壓過(guò)濾機(jī)的處理效果和處理能力,藥劑的添加量及比例可以保持相對(duì)穩(wěn)定,創(chuàng)造了較好的安全經(jīng)濟(jì)效益。